顧成永 米拓
摘 要:通過某水泥攪拌樁復合地基質量問題實例,闡明在施工過程中影響質量的因素,以及處理措施。
關鍵詞:水泥攪拌樁 復合地基 承載力特征值 多元復合地基 加固處理
1工程概況
1.1工程簡介
擬建工程位于邢臺市某縣城的北部。擬建四棟多層建筑,均為地上6+1層,磚混結構,鋼筋混凝土條形基礎,基礎埋深-2.20m,±0.00相當于絕對高程34.586m。
1.2地質條件
(1)地層
根據勘察報告,主要地層由上至下分層描述如下:
①耕土:黃褐色,主要由粉土構成,稍濕,稍密狀態,含有大量植物根系。
②粉土:褐黃色,濕~很濕,稍密狀態,低壓縮性土。
③粉質粘土:黃褐色,可塑狀態,中等壓縮性土,局部夾有粉土薄層。
④粉土:黃褐色,主為粉粒,濕~很濕,中密狀態。
⑤粉質粘土:灰褐色,主為粘粒、粉粒,可塑狀態,局部夾有粉土薄層。
⑥粉土:褐黃色,主為粉粒,濕,中密狀態,低壓縮性土。
⑦粉質粘土:灰褐色,濕,主為粘粒、粉粒,可塑狀態。
⑧粉土:褐黃色,主為粉粒,濕,中密~密實狀態。
⑨粉土:褐灰色,主為粉粒,濕,中密~密實狀態。
(2)地下水
本場地穩定水位埋深為5.25~7.00m,穩定水位標高約26.62m。地下水類型為上層滯水,主要補給來源為大氣降水和區域側向逕流,水位變幅約為2.0m。地下水對建筑材料具微腐蝕性。
(3)地基土主要設計參數
1.3結構設計要求
根據巖土工程勘察報告和結構設計要求,本工程基底土質為②層粉土。由于天然地基承載力特征值不能滿足設計承載力和變形要求,要求采用水泥攪拌樁復合地基,處理后的復合地基承載力特征值不小于160KPa,最終沉降量不大于100mm,局部傾斜滿足規范要求。
2水泥攪拌樁復合地基設計參數
(1)樁徑:根據當地機械選擇樁徑為500mm。
(2)樁長:有效樁長10.0m,保護樁長不小于0.5m。樁端持力層為(5)層粉質粘土,樁端進入持力層不小于0.5m。
(3)單樁承載力:依據巖土勘察報告中的樁基參數進行計算,根據規范及當地經驗,設計取值120KN。
(4)樁土材料及強度:水泥采用普通硅酸鹽水泥Po42.5;摻入量為18%;水灰比0.45~0.55;28天軸心抗壓強度平均值不小于2.5MPa。
(5)水泥土攪拌樁面積置換率:經計算復合地基面積置換率:m==17.84%。實際布置樁時按間距1.0m正方形布置。實際面積置換率為19.36%,實際計算處理后的復合地基承載力特征值為172.2KPa。
(6)褥墊層設計:采用碎石屑料,最大粒徑不大于30mm,厚度為200mm,鋪設范圍超出基礎墊層不小于200mm。
3水泥攪拌樁施工和檢測情況
3.1施工機械和施工時間
使用LH805單軸攪拌樁機白天施工,夜間停工。基槽開挖預留樁保護樁長為500mm。施工過程中施工單位未反饋異常信息。
3.2質量檢測情況
在四棟樓樁基施工全部完成后,采用靜載荷試驗方法對水泥攪拌樁質量進行了檢測。其中三棟建筑物單樁和單樁復合地基檢測結果均滿足設計要求。在12#樓中檢測四根單樁,三根合格,位于西南部的565#樁試驗結果為80KN,未達到設計值;之后在565#樁的同區域和班次又選擇了二根樁進行單樁檢測,均未達到設計值(678#樁試驗結果為98KN,377#樁試驗結果為105KN)。采用該區段的563#樁進行單樁復合地基載荷試驗,試驗結果為125 KPa,也未達到設計值。
4質量事故原因分析
當出現樁質量檢測達不到設計要求時,在增加了檢測數量后,各樁仍未達到設計值。針對該情況,由甲方組織對整個設計和施工過程進行了檢查,對事故的原因進行了查找和分析。
單樁和單樁復合地基不合格的均體現在:總沉降量大,超出規范允許值,從對樁體的觀察來看,樁頭完整。因此從經驗上來講,主要原因應該是單樁承載力不足造成,但不排除其他原因,比如樁體中下部斷樁、樁間土強度低、樁體強度不滿足設計要求等原因。
經對多方資料進行收集、核對和分析,以及對現場地基土及一根樁開挖驗證等方法,認為造成質量事故的原因是多方面的,總結如下:
4.1施工管理
根據調查,施工單位和監理單位均存在管理不到位情況,在施工過程中均存在管理人員不在現場的情況,其間施工的質量不能得到有效監控和保證。
4.2施工質量
在施工時,在管理人員不在場情況下,存在樁復攪長度不足的問題,這樣,會造成下部樁體材料強度降低,影響樁體強度和單樁承載力強度值。經對現場樁個別開挖驗證,發現了攪拌樁局部位置水泥含量很少的情況。這是發生質量問題的原因之一。
4.3地層條件
根據勘察資料,基底土質均為②層粉土,且土質均勻。在樁檢測不合格問題出現后,經對基槽土質進行鑒別及對施工中情況、場地歷史進行重新調查發現,在出現樁質量問題區域,原為一池塘,深3~4米,后人工用素土松散堆積回填,回填時間約2年左右,未進行正規的碾壓處理。該區該層土強度低,松散,其強度及側阻力均不能達到報告中所提供數值強度,該問題在勘察報告中未提及,現場施工人員在施工時,雖然發現較其他地段軟弱,也未及時上報,而現場管理人員,均未發現該問題,這是造成本工程質量問題的關鍵。
4.4檢測方法
由于受環保的嚴格管控,建設工程施工時間不能保證,建設單位為趕工期,要求檢測單位提前進場檢測。由于前3棟樓完成時間較長,試驗結果相對正常。12#樓最后施工,試驗時間距樁完成時間僅10天。在出現不合格樁后,補壓樁的完成時間也不足15天,均未達到規范要求的28天的時限,但可以看出,單樁強度隨著時間增長而呈現增長趨勢。
4.5 設計要求
由于該地區原為區域性泄洪區,且局部坑塘較多,雖然勘察報告中未提及坑塘等,但是設計圖紙中明確要求在開槽后且在樁施工前先進行初驗槽,以確定基底土質情況,再行施工,并提出當遇有填土時應挖除并采用素土分層夯填至設計標高,回填土強度不低于②層粉土強度,施工時壓實系數不小于0.97的要求。但是,本工程在開槽后,未進行驗槽,未及時發現局部回填土,同時在施工時也未加注意,從而造成如此結果。
5質量問題的處理
針對本工程出現的質量問題,本次經濟合理、安全可靠的原則,提出如下處理意見。
勘察單位對回填土區補充勘察,提供回填土的分布范圍、深度及變化,以及回填土的強度及相關參數值,并提出針對性的處理意見。
根據補充勘察資料及現場的調查,提出如下方案:一是將回填土全部挖除,采用設計要求的換填方法;二是利用長短樁的方法加固回填土,以達到復合地基設計承載力要求。第一種方案需大面積開挖,且回填土厚度大,對原施工樁有一定的影響。第二種方案則相對簡單,僅在原樁的對角線中點加水泥攪拌樁,通過計算承載力確定樁長及提高的幅度即可,施工起來也相對方便。因此最終確定加樁形成長短樁多元復合地基的方法來達到設計要求。根據計算,在回填土區域現有樁的對角中心位置均增加一個樁,有效樁長6.0m,水泥攪拌樁采用原配比及施工工藝,設計計算采用原試驗樁的最小值。根據最終補樁試驗結果,復合地基承載力達到了設計要求,效果良好。
6結論與建議
通過本工程出現的問題,總結出經驗和教訓。在進行水泥攪拌樁施工時,一定要加強現場的監督管理,同時勘察單位應認真做好勘察工作。在施工中應按照相應的管理程序,開槽后先初步驗槽,無誤后再進行樁施工;檢測單位也不能任由他方指揮,應嚴格按照規范規定時間要求進行檢測,方可真實客觀反應樁的質量的真實情況。只有通過嚴格的施工管理方可切實保證工程質量,使建筑質量百年無憂。
參考文獻
[1] 《建筑地基處理技術規范》 (JGJ 79-2012) 中國建筑工業出版社 2011年 北京
[2] 《水泥土樁復合地基技術規程》 (DB 13(J)T39-2016) 中國建材工業出版社 2016年 北京
[3] 《建筑地基基礎工程施工質量驗收標準》 (GB50202-2018) 中國計劃出版社 2018年 北京
作者簡介:顧成永,男,47歲,高級工程師,工作方向巖土工程。