念吉紅
(云南云天化股份有限公司 云峰分公司,云南 宣威 655413)
云天化股份有限公司云峰分公司磷酸廠(以下簡稱“云峰分公司”)設計生產能力為28萬t/a,通過不斷技改,生產能力達到了30萬t/a。采用濕法二水物流程[1],濕法磨礦、多格方槽、低位閃蒸冷卻、轉臺過濾機過濾干法(或濕法)排渣、強制循環真空蒸發濃縮生產工藝。
磷礦的不斷貧化,每個礦山的磷礦中雜質含量相差大,給生產調節控制帶來困難,稀酸濃度較低,過濾效果差,過濾洗滌率下降,系統結垢堵塞嚴重,運行周期短。磷礦中的雜質含量上升,增加了濃磷酸中的含固量、淤渣量,磷酸粘度上升。磷酸中的渣長時間沉降不下來,影響磷復肥產品質量[2]。為此,云峰分公司要研究低品位的磷礦的生產,采用低品位磷礦生產出優質磷酸,降低磷酸制造成本,滿足磷復肥[3]的生產需要。
磷礦品位的降低和雜質含量上升,萃取槽泡沫增加,使得反應料漿粘度增大,萃取負荷下降,硫酸和磷礦漿反應生成的料漿,送到過濾機中,過濾和洗滌效果變差。石膏中水溶磷明顯上升,為了保證良好的過濾和洗滌效果,要降低稀酸濃度,從而增加蒸汽消耗。尾洗系統超負荷運行,運行周期明顯下降。
由于礦中氧化鈉及氧化鉀含量高,過濾及濃縮工序結構堵塞比較嚴重, 運行周期短。過濾工序結垢比較嚴重的部位主要是產品酸泵及管線、氣相管線及氣液管線分離器回液管也容易發生結垢堵塞,運行6 d左右產品酸泵出口管內垢物厚度達到
16 mm~27 mm,經過分析垢物主要成分是氟硅酸鈉和氟硅酸鉀。濃縮工序結垢堵塞比較嚴重的部位是換熱器石墨列管及蒸發氣相管、濃縮霧沫分離器及回液管,每次停車清洗,換熱器列管堵塞數量約為24根~53根,需要用高壓清洗機進行處理。
濃縮工序結垢堵塞比較嚴重,濃磷酸的產量和質量不斷下降,濃酸比重不斷提高,濃縮裝置運行周期大幅度縮短,濃磷酸產量下降。
濃磷酸沉降困難,含固量增加,生產標準規格的18-46-0磷酸二銨時,如果使用含鐵、鋁、鎂等雜質含量比較高的磷酸,由于酸的第一個氫離子有一部分已被雜質中和,通氨量相應降低,如果再加上含固量過高,則往往不能制得符合標準的產品,所以,必須把磷酸中含固量控制在1.5%以下,才能制得標準規格的18-46-0磷酸二銨產品。
對于提高過濾效果,云峰分公司采取以下技改措施。磨礦工序分級濃密投產,確保磷礦漿粒度達到要求,磷礦漿均化,從而降低不溶磷損失,提高磷回收率。
以過濾工序的過濾和洗滌效果為核心,優化工藝控制指標和操作條件,保證石膏結晶質量和良好的過濾效果。各個礦山、礦種的礦按要求配礦,均化礦漿,提高磨機運行率,礦漿槽保持高液位來穩定礦漿品質,視過濾效果適時調整礦漿的固含量。
反應料漿液相SO322 g/L~37 g/L;視過濾效果好壞進行適時調整,確保過濾效果。
為了提高過濾機的生產能力,保持較高的洗滌效果。具體改造辦法為:二洗水改用濾布沖洗水,三洗水改用水質較好的循環水,二洗水液和三洗液合并后作為一洗水使用。同時提高二、三洗水溫度到71 ℃。
提高濾布的沖洗及再生效果,同時考濾渣場水的正確使用,對濾布洗水的供給來源進行改造。渣場水從冷卻器的熱水槽加入,充分回收熱量后送至濾布洗滌槽,同時在濾布洗滌槽內補充一部分水質相對較好的循環水。增加一組濾布洗水噴頭,改大濾布洗滌泵的流量。
對過濾工序絮凝劑添加裝置進行改造,增加一套自動加藥裝置,穩定了絮凝劑溶液的濃度,保證過濾工序絮凝劑加入量,改善反應料漿的過濾性能,穩定過濾工序操作。
對于結垢,云峰分公司采取以下技改措施。
結垢比較嚴重的產品酸泵、返酸泵及管線,采用雙泵雙管線,配置一個專用清洗槽,正常開車時可對其一臺泵及管線進行清洗,而另外一臺泵投入運行。過濾系統做到7 d~9 d清洗一次,每次約12 h。
正常運行時,若濾布出現結垢堵塞,從濾布洗滌槽內加入一定量的稀酸,保證濾布清洗及再生效果。
2018-07-01~09-30進行阻垢劑試用,之后繼續進行阻垢劑試用工作,力求找到一種比較合適的阻垢劑。
做好過濾工序的計劃清理工作,清洗前對結垢比較嚴重的部位進行清理,2個月左右對容易結構的氣相管線徹底清理一次,保證設備管道暢通。
對濃縮霧沫分離器及回液管進行改造,保證濃縮正常運行。濃縮蒸發器、霧沫分離器回液管上增設一個液固分離罐,分離的濃磷酸液用濃磷酸泵間歇回收。濃縮停車清洗時,濃縮蒸發器、霧沫分離器及回液管內裝滿清洗液,實現正常循環清洗,確保清洗效果。
濃酸從濃縮系統取出時溫度在85 ℃左右,在1#濃酸儲槽澄清25 h左右,溫度降到71 ℃左右,通過初步沉降后固含量在2.5%左右。再用泵將1#濃酸儲槽的澄清酸從溢流口倒入2#濃酸儲槽,在2#濃酸儲槽澄清13 h后溫度降到63 ℃,濃酸固含量在1.0%以下供下游生產產品使用。濃酸從1#濃酸儲槽轉移到2#濃酸儲槽過程中2#濃酸儲槽酸不供應下游裝置,主要通過生產部協調,一般是在轉移酸7 h內不給下游裝置送酸。
濃酸儲槽定期從底部排於渣,於渣送入渣酸槽供MAP裝置使用。
原來從濃縮系統溢流口出來濃酸通過濃酸高位槽就直接進入濃酸槽,這種進酸方式存在一定弊端,即在濃酸沉降時固體顆粒要通過上層清酸層才能沉降到底部,不利于保證上層清液的含固量。為此,分公司決定改變濃酸入槽方式,將濃酸通過長13 m,DN200管徑的不銹鋼直接靠濃酸槽槽壁引到距底部1.5 m處,濃縮出來的濃酸直接進入酸槽底部,這樣濃酸就在靠底部范圍內沉降。通過改進后,濃酸沉降過程中不會影響到上層清液,充分保證了上層清夜的酸質。
云峰分公司通過對各個工序進行技術優化,在磷礦[4]不斷貧化的條件下,提高了生產能力,運行周期明顯上升,提高了濃磷酸的質量,為下游產品生產創造了有利條件, 云峰分公司結合宣威區域周邊低品位磷礦資源情況,在不同品質磷礦組合滿足磷復肥產品結構需求前提下,優化組合利用高低品位磷礦,降低了磷酸制造成本,滿足了生產需要。