陳恩東
(神華準格爾能源有限責任公司 選煤廠,內蒙古 準格爾旗 010300)
神華準能選煤廠洗選二車間建于2005年3月30日,現有2套生產系統,生產能力為1 800萬t/a,其中800萬t系統于2006年2月1日建成開始運行,100萬t系統于2013年4月開工,2014年7月4日重載試運行,設計采用重介淺槽洗選工藝,共用一個槽倉,槽倉儲量為12.8萬t。在神華準能選煤廠生產實踐中,渣漿泵被廣泛應用于煤泥水、循環水、煤漿以及重介質懸浮液等流體的輸送作業。由于分級(濃縮)旋流器、重介(水介)分選旋流器、壓濾機的入料泵直接影響到選煤廠的各項工藝指標,因此,作為選煤廠重要輔助設備的渣漿泵,其運行效果直接影響到生產系統的正常運行。
選煤廠常用的渣漿泵分為臥式和立式軸向吸入兩大類,其結構形式相似,如圖1所示,主要由泵軸、葉輪、吸入室、蝸殼等過流部件以及軸封等輔助部件組成[1]。

1—護套;2—泵蓋;3—前護板;4—葉輪;5—副葉輪;6—后護板;7—泵體;8—減壓蓋;9—密封組件;10—托架;11—軸承組件;12—拆卸環圖1 渣漿泵結構示意
渣漿泵工作原理見圖2,由電動機帶動軸上的葉輪旋轉,對液體介質做功,提高液體介質的壓力和動能;液體介質由泵體的吸入室流入,由泵體的排出室流出;軸封結構防止液體泄漏,軸承和托架支撐轉軸。對過流部件的要求主要是達到規定的流量和揚程,液體介質流動連續、穩定、高效、節能;對渣漿泵要求材質耐磨、結構簡單、工作效率高、拆裝方便、易維護、檢修方便及持久耐用[2]。

圖2 渣漿泵工作原理示意
(1)部分泵型運轉溫度高,葉輪不能調整。洗選二車間采用50ZJD-500渣漿泵,流量100 m3/h,揚程120 m,皮帶傳動,升速運轉。托架組件為已成型的部件,在初始安裝時依靠拆卸環的不同厚度調節葉輪間隙,無調節葉輪結構,無冷卻結構。此泵主要用于二車間三系統的沖洗水系統,所有設備的衛生、沖洗以及磁選機噴頭水系統。在泵運行時,軸承發熱異常,溫度較高;還存在檢修頻繁、葉輪間隙不易調整等問題。
對渣漿泵主機工作特點與環境條件的分析發現,該泵選用雙端面密封及老式托架組件。針對泵具體運行情況,提出增加軸承冷卻機構,如水箱、銅管;在不影響安裝尺寸前提下,調節葉輪間隙;選用優質軸承,冷卻油選用優質潤滑油,機械密封使用較清潔的冷卻水等改造方案。
通過對50ZJD-500渣漿泵結構改造,對泵軸承部位進行冷卻,泵的運轉效率顯著提高,噪聲、發熱量明顯降低,運轉時間從以前的5 h停泵1次,到改造后12 h不停泵,實現了泵的連續運轉,從而節約了檢修時間,提高了生產效率。
(2)分泵檢修更換零件因型號不同,影響設備運行。洗選一車間250YT-650老舊渣漿泵更換配件時,發現前泵體與短管連接螺孔距離不符,初步確定領料問題無誤(按型號)。為了保證洗煤生產正常進行,將法蘭內孔中心距用氣割向內擴5~10 mm,問題得到了解決。
經核實,老舊泵型為廠家A生產,目前已停產,后續新泵型為廠家B生產。兩種泵的安裝尺寸設計基本相同,整泵更換時可以相互替換,但是內部零件尺寸可能存在差異,所以在更換具體配件時,老泵型零件損壞無替補零件,而將新泵型的零件替補上去,造成了部分零件更換失敗。由于兩種泵型號相同,現場泵銘牌缺失或顯示不全,工人不能有效分清,且兩套泵內部零件尺寸不同,經與廠家溝通協商后提出確定方案,老泵型特殊零件椎管多設計兩套通用尺寸作為過渡使用,其余在更換老舊部件時,盡量淘汰老舊部件,同時更換帶連接部件的零件時成套更換,如前后泵體由于出廠時一般配套加工,更換時也盡量配套更換;不同系列或廠家的泵在盡可能不浪費的前提下整體更換,或帶組件更換(如泵體與短管同時更換),以減少不必要的人為影響因素。
在后續的檢修中多做記錄,分清廠家、型號、原因,報配件計劃時與廠家及時深度溝通,盡量避免此類問題,減少類似問題的發生。
(3)部分泵椎管更換頻繁 。二車間200ZJD-600在進出口短管內側貼了一層陶瓷襯里,理論上應該更耐磨,但實際運行時,受陶瓷厚度影響,金屬密封面寬度削減,導致煤泥水在陶瓷連接面處出現紊流渦旋,長時間使金屬體沖刷不均勻,陶瓷剝落,短管壽命反而降低。通過采取取消陶瓷襯里,并保證短管采用耐磨材質,加厚密封面寬度,更改后效果良好。
(4)部分泵更換時出口不平,不容易安裝。由于管路連接是硬連接,導致檢修安裝新泵時,在出口對正上花費時間較多,且泵更換時出口不平。在研究渣漿泵結構后提出了以下方案建議:進出口短管全用軟連接,并采用伸縮短管;向廠家反饋,加強廠家出廠檢測要求,在泵進出口端面處仔細找平,減少累積誤差,減輕安裝困難。
通過對以上方案分析得出:第一種方案,由于選煤廠管路的特殊性要求,必須具有耐磨性,一般化工廠管路的軟連接方式不能完全照搬;第二種方案,伸縮短管在哈爾烏素選煤廠已有使用。由于管路尺寸太多,不便設計多種尺寸的伸縮方式,但是伸縮短管具有結構復雜、壁厚較薄、壽命不高等缺點;第三種方案,由于進出口在安裝時可以用螺栓調節出口角度,在出廠時出口水平度一般放的比較寬。考慮到一般管路在彈性安裝時可以在有效范圍內找正,但由于選煤廠管路剛性比較大,加上泵進出口平整度范圍太大,所以造成安裝不順暢的情況。
對泵生產廠家提出情況說明,加強找平要求,并對選煤廠工人提出耐心仔細的要求及建議,已有此問題的泵型可由廠家輔助調整,后續廠家提供的泵型明顯好轉,安裝也較順利。
對渣漿泵的改造實踐表明,改造之后軸承發熱量明顯降低,運轉至今,監測軸承溫度正常小于65 ℃,效果顯著,延長了軸承使用壽命;增加了葉輪調節機構,便于日后維修調節葉輪間隙;提高了冷卻機構;機械密封使用較清潔的冷卻水,提高了泵的運行可靠性及壽命。