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新型煤質快速檢測技術在神華準能選煤廠的應用

2019-02-25 05:53:38孫永強劉利波
煤炭加工與綜合利用 2019年2期
關鍵詞:合格率測量設備

孫永強,劉利波,宋 歡

(神華準格爾能源有限責任公司 選煤廠,內蒙古 鄂爾多斯 010300)

1 應用背景

神華準能選煤廠洗選入廠毛煤后,洗后產品按質進入產品倉存儲,然后通過配煤裝車,將多種不同的產品,摻配成熱值穩定的準2、準5和準6等商品煤裝車外運。選煤廠共有2套裝車系統,其中裝車一系統負責1 200萬t跳汰系統洗后產品的配煤和裝車;裝車二系統負責800萬t及1 000萬t淺槽系統洗后產品的配煤和裝車。

2 存在問題與原因分析

近年來,隨著生產任務的加重及露天煤質的較大波動等因素影響,給裝車配煤帶來很大的難度,商品煤裝車合格率一直處于較低水平,尤其是神華準能選煤廠裝車一系統,合格率甚至還不足50%,造成這一不利結果的主要原因有以下幾個方面:

(1)化驗結果滯后,不能實時掌握配煤結果。跳汰系統設計能力是年洗選毛煤1 200萬t,近年隨著露天礦增產,系統洗選毛煤每年達到1 700萬t,超出系統設計能力,由于產品存儲能力較小,有時化驗結果未報出,產品已經裝到火車,出現盲裝現象,裝車結果無法掌握,并影響下一列車的配煤。

(2)煤質波動大,影響裝車配比。受地質條件影響,露天礦采出毛煤質量波動較大,毛煤熱值在3 100~4 300 cal/g范圍波動,洗選的精煤質量相對較穩定,中煤和末煤熱值波動大,情況最差時,每個班的點樣在±500 cal/g范圍內波動,很難保證進倉產品煤熱值穩定,導致裝車配比難掌控。

(3)采制化方法限制,難以適應煤質的波動。生產及裝車采樣方法依托膠帶機中部自動采樣器采樣,收集的樣品送至化驗室進行常規化驗,生產點樣結果報出時間需1 h,裝車化驗結果需等裝車結束后2 h,這種采制化方法結果報出時間要滯后生產1~2 h。

基于以上原因,使得商品煤裝車質量波動較大,造成各商品煤配出熱值高出目標熱值較多,帶來很大的熱值浪費,影響準2優質煤配出比例,帶來很大的經濟損失,同時也影響公司商品煤的品牌。

為了解決此問題,公司引入在線灰分儀、離線灰分儀等儀器,但現場應用效果不佳,未能解決問題,而且這些灰分儀采用放射源,增大了管理的難度。為此尋找一種適應煤質特性的快速檢測煤質裝置[1],穩定商品煤質量,減少熱值損失就顯得至關重要[2]。

通過了解,某公司開發了一種新型煤質快速檢測產品,但因其設備屬于開發研制階段,還未正式在市場上進行推廣應用,正在尋找試驗場地,而選煤廠也有這種需求,所以通過與其合作,進行現場試用,以判斷該技術是否能夠滿足選煤廠的實際需求。

3 試驗過程

新型煤質檢測設備從2014年12月份開始安裝,在神華準能選煤廠的試用經歷了三個階段,做了大量實驗,完善了煤質特性曲線[3],進一步升級了設備性能,現場應用效果逐步的顯現出來。

3.1 第一階段末煤膠帶中部采樣機上的實驗

2014年12月,首臺新型煤質檢測設備被安裝到神華準能選煤廠,安裝在末煤膠帶(3701)中部采樣機的給料膠帶上,采樣器采的煤樣經破碎機破碎后,落入給料膠帶,經過二次縮分后,剩余煤樣通過煤質檢測設備進行測量[4]。

3.1.1 靜態測試

2015年1月7—8日,對檢測設備進行了靜態測試,測量時間10 min,將粒度為3 mm的樣品(5個精煤、6個末煤、13個中煤)放入塑料盒中,放置在檢測設備測量位置處,進行靜態灰分測量。根據靜態測量與動態測量的數據分析,此煤質檢測設備基本具備測量灰分的能力。對于靜態測量,從圖1可以看出,在灰分17%~62%大范圍內,灰分測量具有較好的線性。動態灰分測量基本追隨化驗數據的變化,但存在較大誤差。

圖1 中煤、末煤、精煤灰分靜態測試的測量值—化驗值線性擬合

3.1.2 動態測試

統計2015年1月6—10日末煤生產的測量數據,數據如圖2所示。由于動態測量時樣品移動速度較低,對于此檢測設備來說,從原理上考慮,靜態測量與動態測量其測量結果應該相差不大,因此,動態測量誤差較大的原因是來自其他方面。

圖2 生產中末煤的灰分測量值與化驗值對比

3.1.3 動態灰分測量誤差較大原因分析

(1)煤樣實際測量時間短。盡管是按照1 h的數據比較,但設備實際能測量煤樣的時間僅為幾十秒到一百多秒,測量誤差大。因為該處采樣機采樣頻率為15 min一次,1 h采樣次數僅為4次,由于主膠帶輸煤量不大,所以每次采樣量也小,每次采樣、破碎后落入小膠帶上的煤樣,形成符合設備測量條件的煤流,其經過檢測設備的時間約10~20 s。

(2)化驗煤樣為采樣機的小膠帶上煤樣的二次采樣,由于采樣次數少,其與采樣機小膠帶上剩余煤樣存在差異。

(3)可能存在制樣、化驗誤差。

3.1.4 解決辦法

(1)降低采樣機小膠帶速度,提高單次采樣的測量時間;本儀器具有判斷膠帶上是否有煤的功能,如果提供接口,可以控制小膠帶停止或運行,以提高測量時間。

(2)增加小膠帶長度,安裝更好的煤流成形裝置。

(3)提高采樣機的采樣頻率,從原來的15 min降低為5 min或更低,不僅能夠增加設備測量煤樣時間,還能提高檢測設備的數據輸出頻率,從15 min輸出一次,變為5 min或更短時間輸出一次,有利于指導生產。

3.1.5 第一階段測試結果

由于生產任務緊,對采樣機小膠帶的改造會影響生產,所以沒有進行改造,而是將檢測設備重新安裝到裝車膠帶的采樣機上,這里的煤流量大,有利于測量,而且測量數據對指導配煤裝車更有意義。

3.2 第二階段裝車站裝車膠帶采樣機上的實驗

2015年6月,將該煤質檢測設備安裝到1號裝車站裝車膠帶的端部采樣機上。具體安裝在采樣機破碎后,經二次采樣所得到樣品的輸運小膠帶上。在安裝到新位置后,進行了一系列實驗,包括軟件功能完善、算法優化、設備運行參數優化等,進一步確保設備的工作狀態良好。

3.2.1 靜態測試

2015年7月,重新進行了靜態煤樣的對比測量,對比數據如圖3所示。

設備在9月份標定準確后,10月份的測量統計數據如表1所示,除兩組灰分儀與化驗室熱值差較大外其余均差距較小,測量效果很好。

圖3 靜態測試灰分數據線性擬合圖

表1 2015年10月裝車煤測量熱值與化驗熱值對比數據表

2015年12月,設備測量數據與化驗數據出現較大誤差,主要原因是所測量處的煤樣量變少,從10月份的每分鐘實際測量煤樣時間40 s以上,調整為只有23 s。

3.2.2 第二階段測試實驗結果

1號裝車站裝車膠帶的端部采樣機處的安裝空間很小,比末煤采樣機處的安裝空間還小,無法制作完善煤樣收攏成形裝置。由于裝車班樣、點樣需指導裝車配煤,改造影響裝車。并且是進口設備,對該采樣機的改造難度較大,因此決定將測量裝置安裝到該采樣機的棄樣端。

3.3 第三階段裝車站裝車膠帶采樣機棄樣端實驗

該端部采樣機的采樣頻率較高,可達到50 s的采樣周期,每次采樣的棄樣量約60 kg,棄樣通過溜槽落入裝車緩沖倉中。

3.3.1 新型煤質檢測設備的安裝

2016年5月開始改造,增設一條小膠帶,棄樣通過溜槽落入小膠帶,小膠帶轉運煤樣一段距離后,再落入緩沖倉中。在小膠帶上設置煤流成形裝置,并留出安裝煤質檢測設備的空間。小膠帶驅動電機由變頻器供電,調節變頻器頻率以改變小膠帶運轉速度,從而使煤流符合檢測設備的測量要求。

檢測設備采用了改進設計的新版煤質檢測設備,設備的測量精度、穩定性以及可靠性得到提高[5]。設備于2016年6月運送到現場,并安裝調試,7月份初步調試完畢,開始供裝車配煤參考使用。

3.3.2 新型煤質檢測設備檢測結果與化驗結果對比

測量數據如圖4所示。根據654次裝車數據對比,所測煤的灰分從17%~41%,發熱量從3 350~5 400 kcal/kg,設備測量發熱量與化驗發熱量差值的均方根誤差為87 kcal/kg。

圖4 裝車煤的發熱量設備測量值與化驗值的線性關系

3.3.3 新型煤質檢測設備應用前后合格率對比

2016年7月1日開始,兩套系統都開展了精準裝車工作,裝車一系統使用新型煤質檢測設備指導裝車配煤[6],二系統利用生產過程化驗熱值指導裝車。統計2015年全年、2016年上半年以及2016年下半年三個時間段的裝車合格率進行對比[7],見表2。

表2 準能選煤廠各系統合格率對比

從表2中數據縱向對比,裝車一系統不同時間段合格率,使用新型煤質檢測設備后,合格率為82.25%,較使用前提高29%,各煤種熱值浪費減少近100 kcal/kg左右,理論上可使準2比例提高約12%。

橫向對比裝車一二系統不同時間裝車合格率,7月1日開展精準裝車工作后,兩套系統合格率均有很大程度的提高,裝車一系統提高12%,裝車二系統提高6.71%,一系統較二系統提高6%,基本可以推斷出新型煤質檢測設備指導裝車取得了明顯成效。

4 新型煤質檢測設備的防護與管理

4.1 新型煤質檢測設備的防護

新型煤質檢測設備采用多能人工射線吸收法,使用的射線源為射線裝置,發射的射線為X射線,與放射源不同,射線裝置關閉電壓后,不輸出任何射線[8]。

放射源與射線裝置雖然都能輸出射線,但管理上存在差異,此檢測設備發射X射線的能量,與雙能量伽馬射線灰分儀的射線能量比較,要低得多,因此屏蔽該射線很容易,3~4 mm的鋼板即可完全屏蔽該射線,因此在設備的外部,檢測不到射線裝置發射的射線(僅能檢測到環境本底)。

4.2 新型煤質檢測設備的管理

根據國家標準《GB 18871-2002電離輻射防護與輻射源安全基本標準》中規定的豁免水平為:① 正常運行操作條件下,在距設備的任何可達表面10 cm處所引起的周圍劑量當量率或定向劑量當量率不超過1μSv/h;② 所產生輻射的最大能量不大于5 keV。

此煤質檢測設備表面10 cm處設備引起的劑量當量率基本為0,僅能測量到環境本底,通常環境本底小于0.1 μSv/h,因此該煤質檢測設備屬于滿足豁免水平的設備。并且射線裝置與放射源不同,不需要在環保部門監管下回收,也無需擔心放射源丟失而產生的責任[9]。

5 總結及建議

經過近2 a的現場試用,此種新型煤質檢測設備已經能穩定工作,在指導配煤裝車方面有很好的指導意義。

5.1 取得的效果

從統計數據縱向對比得出裝車一系統不同時間段合格率,使用新型煤質檢測設備后,合格率82.25%,較未使用前提高29%,各煤種熱值浪費減少近100 cal/g左右,理論上可使準2比例提高約12%。

橫向對比裝車一二系統不同時間裝車合格率,7月1日采取精準裝車工作后,兩套系統合格率均有很大程度的提高,而裝車一系統合格率提高12%,裝車二系統合格率提高6.71%,一系統較二系統合格率多提高6%,得出新型煤質檢測設備指導裝車取得了明顯成效。

5.2 建議

(1)利用新型煤質檢測設備,監測選煤廠的生產過程中各環節、產品的灰分與發熱量,不僅能夠控制產品質量,提高洗選效率,還能極大減少化驗人員的勞動強度,進一步提高產品質量管理水平。

(2)隨著科技進步,選煤廠生產各環節的信息大都實現了自動采集提取,而煤質數據作為選煤廠指導生產、檢驗產品質量、核查生產效率的關鍵信息,其自動化采集若能得到有效解決,就有可能利用生產中所采集的大量數據信息,結合大數據技術,逐步實現選煤廠智能化生產[10]。

此種設備測量較準確,安裝方便,不使用放射源,與已有的其他煤質快速檢測裝置比較,具有明顯的優勢,值得推廣應用。

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