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引漢濟渭工程嶺北TBM 通風系統改造

2019-02-21 02:37:16簡江濤
陜西水利 2019年1期
關鍵詞:風速施工

簡江濤

(陜西省引漢濟渭工程建設有限公司,陜西 西安710024)

隨著我國基礎建設的快速推進,TBM在引水、公路、地鐵等隧道開挖中得到了廣泛應用。TBM集隧道開挖、支護、出渣、通風除塵于一體,具有快速、安全、優質、環保等施工特點。通風系統作為TBM施工的重要保障,是影響TBM掘進效率和人員作業環境的決定性因素。

1 工程概況

引漢濟渭工程又稱陜西南水北調工程項目,用以滿足西安市、咸陽市、渭南市、楊凌區4 個重點城市及沿渭河兩岸的12 個縣級城市和6 個工業園的調輸配水工程。該項目是解決陜西關中、陜北缺水的戰略性水資源配置工程。引漢濟渭工程秦嶺輸水隧洞全長98.3 km,穿越秦嶺主脊的TBM施工段全長約34 km,是引漢濟渭調水工程的控制性項目。

TBM嶺北施工段全長16.13 km,分為第一階段和第二階段施工,輔助洞段包括5 號支洞、6 號支洞。項目采用從德國海瑞克引進的一臺敞開式硬巖掘進機(TBM S-795)進行施工,TBM刀盤開挖直徑為8020 mm,整機全長209 m,采用連續皮帶機出渣。

2 TBM 通風系統的重要性

TBM通風是隧道開挖的重要保障措施,其重要性主要體現在以下幾點:

(1)TBM開挖需要新鮮風供給氧氣,缺少通風會導致工人缺氧,嚴重時甚至昏迷。

(2)掘進施工產生大量灰塵,柴油機車也會排出大量油煙。灰塵和油煙聚集在TBM 區域會對作業人員造成身體損害,TBM通風可將灰塵和油煙壓出洞外。

(3)TBM 變壓器、電機、空壓機等會散發大量的熱,刀盤切削巖石、混凝土凝固也會產生大量的熱。熱氣集中在TBM區域會惡化作業環境、損害各項設備,且熱量會產生水霧影響電氣元件的絕緣。TBM 通風可帶走大部分的熱量和水霧。

3 前期通風存在問題

第一階段TBM施工最遠通風距離為11.7 km,通風方案為洞口獨頭壓入式通風。

第二階段前期施工利用5 號、6 號支洞形成的自然循環風,采用洞內采風方式。前期通風方式見圖1。

圖1 前期通風示意圖

掘進至5000 m 時,TBM 區域溫度已達39℃,濕度達到95%。工人作業環境極端惡劣,雖采取多種措施,環境溫度依然無法降低(見圖2 TBM區域冰塊降溫)。

圖2 TBM 區域冰塊降溫

高溫高濕環境還造成了20 KV 變壓器擊穿(見圖3)以及大量電氣元件損壞,由此導致TBM故障率高居不下,嚴重影響了TBM的施工生產。

圖3 20 KV 變壓器擊穿

4 通風系統問題分析

4.1 數據采集

為了解決TBM 通風問題,對整個隧道內的風向、風速、溫度、濕度、粉塵進行了測定,隧道內風向及測點布置見圖4。

圖4 隧道風向及測點布置圖

采用測量儀器對各測點的風速、溫度、濕度進行測定,其結果見表1。

表1 TBM 隧道內風速、溫度、濕度數據測量結果

4.2 數據分析

數據采集以后,邀請專業人士對隧道內回風風向、風速、溫度和濕度進行了分析。

(1)熱源分析:隧道內主要熱源有刀盤切削巖石發熱、TBM設備(變壓器、空壓機、電機等)散熱、襯砌混凝土凝固放熱、車輛排熱、巖溫等。

(2)風向分析:經測定,隧道內的風向主要為6 號洞口的進風通過主洞第一階段從5 號洞口溢出,第二階段的TBM回風也從5 號洞溢出。

(3)回風風速分析:6 號支洞與5 號支洞之間有少量風速,5 號支洞交叉口到TBM段的回風風速基本為0,襯砌斷面前方尚有少量風流動。

(4)進風風速分析:進風到達TBM 尾部時只有2.6 m/s,風速較小。風機功率較小且沿途風阻較大。

(5)溫度分析:隧道內高溫區域主要為TBM 區域、襯砌區域;隧道內任何部位風的溫度都高于洞外環境溫度。

(6)濕度分析:經分析數據可得出溫度高的區域濕度較大。

4.3 數據結論

對分析結果進行深入研究后得出以下結論:

(1)洞外環境為15℃時,洞內采集風的溫度已經為21℃,再經過沿途升溫后,到達TBM尾部的溫度已達29℃。對系統改造時需采用洞外取風方式。

(2)風送至TBM尾部時只有2.6 m/s 的風速,風量較小,必須加大供風量。

(3)襯砌臺車前部尚有少量風速,襯砌臺車后整個掘進段的風速都為0 m/s。襯砌臺車阻礙了隧道內的回風,必須加快襯砌臺車部位的回風速度。

(4)TBM第二階段回風會被第一階段的風進行阻隔,造成回風困難,見圖5 回風阻隔示意圖。

圖5 回風阻隔示意圖

5 通風系統改造措施

嶺南接應施工期間,TBM將進入高巖溫、大埋深施工區段,通風距離將達到16.5 km(5 號支洞4620 m+第二階段主洞段8920 m+嶺南接應段3000 m),超過現有通風設備通風能力,加上高地溫和高濕度影響,需要對現有通風方案進行優化,從而保證施工現場用風需要。

5.1 洞外取風

洞外取風的主要方式是在5 號支洞洞頂并行懸掛兩條Φ1.5 m 軟質風筒,主洞采用Φ2.2 m 的風筒由接力風機供風至TBM 上的二次風機上;5 號支洞洞口安裝軸流風機,5 號支洞交叉口向內1000 m 處增加接力風機以及DCR 系統,具體供風方案見圖6。

圖6 洞外取風示意圖

5.1.1 洞口主驅動風機的安裝

為了節約成本,洞外取風使用洞內的原風機。將5 號支洞與主洞交叉口的風機進行拆卸,然后采用平板車運至5 號支洞口。在5 號支洞口焊接風機托架,風機托架采用門架形式。利用25T 汽車吊車吊運到風機托架上進行定位安裝(見圖7 洞外風機安裝)。鋪設電纜并清理風機扇葉、電機、變頻器、控制柜等進行安裝。

圖7 洞外風機安裝

5.1.2 5 號支洞風筒的安裝

5 號支洞洞徑較小,安裝Φ2200 mm 的風筒會與行走車輛干涉。支洞風筒選用Φ1500 mm 的雙排軟風管,采用鋼絲繩并排懸掛于洞頂(見圖8 支洞雙排風筒)。施工前需對支洞內與風筒的懸掛干涉處進行清理,軟風筒的懸掛通過改造后的裝載機與南駿車配合進行。

圖8 支洞雙排風筒

5.1.3 洞口及喇叭口風筒變徑的安裝

在5 號支洞口和接力風機前端分別安裝Y 型接口,實現風機和雙排風筒的連接。Y 型風筒接口采用鋼板焊接而成(見圖8支洞雙排風筒)。

5.2 進風增速

5.2.1 增加接力風機

為了增加進風的速度,在5 號交叉口TBM方向1 km 處增加接力風機一臺,風機采用變頻器進行控制,風機安裝后效果見圖9 接力風機安裝效果圖。安裝工序安排如下:

(1)通過在地基上制作地錨以及利用現場的拱架,用20A工字鋼焊接制作接力風機的安裝托架。

(2)加工制作4 個吊耳,焊接在現場的拱頂拱架上,并安裝4 個5T 的倒鏈。

(3)將現有的風筒在此處切斷,然后通過4 個倒鏈將接力風機吊運至與現有風筒同一標高處。

(4)在風機下部焊接橫梁,橫梁完成后風機放于托架上并加固完成。

(5)風機機械部件安裝完成后,進行風機變頻器的安裝,并進行電源電纜和風機電纜的敷設和安裝。

(6)調試接力風機系統,然后連接Y 型風筒。

圖9 接力風機安裝效果圖

5.2.2 DCR 的應用

為了保證接力風機的供風充足,本次通風改造應用了DCR系統。DCR 風箱左右兩側各有一扇門,可根據供風量的大小來自動開合。風筒內的風量能滿足接力風機供給時,風門是閉合狀態;當風筒內的風量無法滿足接力風機抽取時,風門會打開采用隧道內的空氣進行補充;DCR 風箱安裝于接力風機的尾部,與Y 型接口進行連接。

5.2.3 降低風阻

為了降低風筒內的風阻,改造期間將風筒彎曲部位進行了順直,并對破損的風筒進行了修補和更換。

5.3 回風增速

在對風速數據分析后發現,TBM掘進主洞段回風速度基本為0 m/s。增加回風速度主要采取了以下措施:

(1)在襯砌臺車上安裝軸流風機

在襯砌臺車的空隙處安裝軸流風機,減少襯砌臺車對回風的阻礙,襯砌臺車前端和后端各安裝軸流風機4 臺,其安裝方式見圖10 襯砌臺車上軸流風機布置圖。

圖10 襯砌臺車上軸流風機布置圖

(2)在主洞段安裝射流風機

在主洞段每隔1 km 安裝一臺射流風機,射流風機將回風吹向出洞方向,可加快TBM掘進段的回風速度。

(3)阻隔5 號洞來風

據前面的數據分析得知,5 號洞的來風會阻礙TBM掘進第二階段的回風,因此需把5 號洞的來風進行阻隔,讓回風可順利的從5 號支洞溢出。回風采用條狀橡膠風簾進行阻隔,風簾固定于洞頂,使用鐵環與洞底鉤掛。機車和人員通行時將風簾底部掛鉤摘掉。

5.4 質量保證措施

通風系統的改造采取“合理布局,優化方案,工序控制,嚴格管理”的綜合管理措施以達到“防漏降阻”保證施工質量的目的。需采取的措施:

(1)風機的支架要求所有橫梁在同一平面且水平、焊接堅固、地錨≥25 cm。

(2)風機與支架之間增設橡膠緩沖墊,采用螺栓及拉筋焊接連接。

(3)風機進風口、出風口安裝防護網。

(4)做好裝載機腳手架的防護避免將風筒劃傷,懸掛風筒盡量縮短風筒與吊點距離,不得出現風筒吊點漏掛。

(5)需保證接頭的連接牢固、風筒安裝順直。

(6)電纜、控制柜鋪設及安裝位置可靠,風機接線盒的防水防潮處理。

(7)風機試運行期間,進行不間斷的風筒巡查。

5.5 安全保證措施

認真落實“安全第一,預防為主”的工作方針,嚴格執行“安全施工規范”和“安全規章制度”,落實“安全生產責任制”及“第一責任人制度”。

力求施工安全達到《水利水電工程建設安全標準》,杜絕特大、重大安全事故,杜絕人身傷亡事故和重大機械設備事故。

安全員配合好工班長來進行現場的管理,發現隱患及時提出整改。各工班上班前必須召開班前安全教育、提醒工人注意各項安全隱患。各工班需配備醫藥箱及應急藥品。有人受傷時,配合辦公室積極做好急救工作。安全員每天到現場值班,及時發現各部位的安全隱患,對安全違規行為及時制止并處罰。

6 通風改造效果

通風系統改造完成后,依照改造前的測點對風速、溫度和濕度進行了檢測。改造后與改造前的數據測定在不同日期的同一時間點進行,并進行了比較,比較結果如下:

(1)風速

改造以后TBM區域、襯砌臺車區域、主洞第二階段的風速增大較多;主洞第一階段和6 號支洞的風速減小(見圖11 改造前后風速比較)。因主洞第一階段開挖及襯砌作業已經完成,無人員作業,風速減小后對其影響較小。

圖11 改造前后風速比較

(2)溫度

改造以后TBM區域和襯砌臺車區域溫度下降5℃左右,主洞第二階段的溫度下降較小(2℃);主洞第一階段和6 號支洞的溫度增加(見圖12 改造前后溫度比較)。

圖12 改造前后溫度比較

(3)濕度

由數據比較得知,隧道內濕度隨著風速的增大和溫度的降低而減小;溫度越高,則濕度越大。風速較低時,濕度將會凝聚在TBM區域無法排出。改造以后,TBM區域和襯砌臺車位置的濕度降低20%左右。

7 結語

本次通風改造歷時20 天,實現了洞外取風,降低了環境溫度和濕度;還提高了氧氣供應量,改善了工人作業環境。對TBM掘進效率和項目效益的提升具有積極作用,可為后續類似TBM施工提供有益借鑒。

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