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繩索取心鉆桿內壁結垢成因與預防及清理裝置的研發

2019-02-18 07:06:54李鑫淼韓麗麗張永勤
鉆探工程 2019年2期

李 寬, 李鑫淼, 韓麗麗, 張永勤

(中國地質科學院勘探技術研究所,河北 廊坊 065000)

0 引言

金剛石繩索取心鉆進具有鉆進效率高、取心質量好、時間利用率高、勞動強度低、鉆頭壽命長、鉆探成本低等突出優點,目前已廣泛應用于固體礦產勘查、煤田地質勘探、油氣資源基礎調查、水文地質與環境地質調查等領域[1-3]。在地質鉆探中,由于沖洗液選擇或維護不當、鉆進技術參數選擇不合理等因素,在鉆桿內壁容易出現泥垢或泥皮,對鉆探施工造成以下幾個方面的影響:

(1)鉆桿內壁吸附的泥垢主要成分是固相顆粒(膨潤土、加重劑等)、巖粉與未完全溶解的化學處理劑,化學試劑對鉆桿產生腐蝕,縮短了鉆桿的使用壽命,降低了鉆桿的強度,埋下了安全隱患[4-5]。

(2)鉆桿內壁結垢直接影響了打撈器和內管總成在鉆桿柱中的運行,造成投不下打撈器,或者發生打撈器與內管總成在提升過程中卡阻或卡死現象。一旦出現卡死,只能將孔內的部分或全部鉆柱提至地表進行處理[6]。

(3)內管總成在鉆桿柱中起下會對孔壁產生抽吸和擠壓作用,內壁結垢導致鉆桿內徑減小,抽吸和擠壓作用更明顯,易抽垮或擠塌不穩定地層,出現掉塊、垮塌等,孔壁失穩易導致卡鉆、憋鉆、鉆桿折斷等事故。

1 結垢類型與結垢成因

繩索取心鉆進過程中,常見的結垢主要有下面3種類型[7-8](參見圖1)。

圖1 繩索取心鉆桿內壁結垢類型及成因Fig.1 Type and cause of mud scaling on inner wallof wire-line drilling rod

(1)渦區結垢。主動鉆桿內徑通常小于繩取鉆桿內徑,變徑接頭形似一個不規則的噴嘴。當沖洗液以高速射流形式進入繩取鉆桿后,液流通道突然擴大而產生渦流;同時,沖洗液流束過渡面四周形成負壓區,沖洗液中的固相顆粒不斷卷入負壓區,并在旋轉循環作用下吸附在鉆桿內壁,形成泥垢。

(2)延伸結垢。沖洗液體系中的各種固相顆粒在回轉離心力的作用下,在鉆桿內壁不斷附著和沉積,加上固相顆粒中有機處理劑的強吸附和粘結作用,使得沉積物變得更加結實,形成堅硬的泥皮。在鉆進過程中,隨著時間的推移和沖洗液不斷循環,積垢逐漸向鉆柱下部延伸。延伸式垢層具有一般沉積相的顆粒分選特征,沿徑向顆粒按由粗到細,沿軸向從上到下亦由粗到細,最后呈“喇叭”形尖滅。延伸結垢是最主要的結垢形式,也是影響打撈器和內管總成運行的主要因素。

(3)滲漏結垢。鉆桿接頭絲扣加工粗糙或出現偏磨,或者在使用過程中鉆桿絲扣沒有擰緊到底,導致沖洗液失水,固相顆粒在泄露處架橋并形成泥餅,在鉆桿接頭連接處偶爾出現局部積垢。

2 鉆桿內壁結垢預防措施

2.1 沖洗液優選與性能維護

(1)盡可能選擇無固相、超低固相與低固相沖洗液,沖洗液密度一般控制在1.02~1.04 g/cm3。降低固相含量,能減少鉆頭磨耗,延長鉆頭壽命,減輕或消除內壁結垢[9-10]。

(2)采用分散性好的泥漿材料,膨潤土與處理劑需提前浸泡,采用攪拌機充分攪拌,使膨潤土和化學處理劑充分溶解。

(3)控制沖洗液固相含量,采用自然沉淀、機械固控等措施盡可能降低沖洗液中的泥砂含量,保持沖洗液的清潔,保證送入孔內的沖洗液固相顆粒粒度<15 μm的含量控制在80%~90%[11-12]。

(4)嚴格控制沖洗液失水量,尤其在水敏性地層,API濾失量≤8 mL。

(5)定期測量沖洗液的密度、流動性(漏斗粘度、表觀粘度、塑性粘度、動切力、靜切力等)、濾失造壁性(濾失量、泥餅厚度、泥餅性能等)、pH值、含砂量等,及時調整沖洗液性能。

2.2 鉆進技術參數優化

(1)轉速控制。降低回轉速度或換用小一級的鉆桿鉆進,能夠降低鉆桿內壁回轉的線速度,減小固相顆粒的離心力,抑制固相顆粒在鉆桿內壁沉積結垢[13]。

(2)泵量控制。沖洗液在下行過程中同時受到水平方向和垂直方向的作用力,在鉆桿中做螺旋運動;采用大泵量循環將提高其在鉆桿內的流速,從而使沖洗液在鉆桿內盡量保持垂直運動,降低水平方向的離心運動,減輕沖洗液中的固相顆粒粘附在鉆桿內壁上[14]。

2.3 其他預防措施

(1)要求繩索取心鉆桿彎曲度≯0.75 mm/m,鉆桿外徑與鉆孔直徑的比值宜為1.07~1.12,避免鉆桿回轉時擺動較大出現偏心式延伸結垢[15]。

(2)盡量選用通徑較大的主動鉆桿,保證沖洗液同徑循環,減緩或消除渦區結垢。

(3)定期對鉆桿進行檢查,及時更換螺紋損壞和過度偏磨的鉆桿,盡量采用繩索鉆桿液壓鉗緊扣,保證螺紋緊密嚙合,防止出現滲漏結垢。

(4)定期清理提至地表的鉆桿內的泥皮,如采用高壓噴射等[16]。

3 泥皮清理裝置研發

3.1 研發的必要性

如前文所述,針對鉆桿內壁結垢問題,一般采取嚴格控制沖洗液固相含量、降低回轉速度等預防措施,能起到減緩內壁結垢的作用,但也存在一些弊端。如鉆遇復雜地層(松散、破碎、漏失、高應力等),采取無固相或低固相沖洗液不能滿足懸浮加重劑或堵漏劑的要求,可能無法達到護壁堵漏的目的;降低回轉速度將大幅度降低機械鉆速,無法實現高效鉆進。

在鉆探施工中,如出現鉆桿內壁嚴重結垢影響內管總成運行,通常提出6~8個立柱,然后再打撈巖心。每個鉆進回次結束都需要提出部分鉆柱,不但增加了輔助時間,反復提下鉆抽吸孔壁還會造成孔壁失穩的問題。

目前,尚無行之有效的方法與器具解決繩索鉆桿內壁結泥皮“卡脖子”問題。因此有必要研制一種可以清理泥皮的機械裝置。

3.2 泥皮清理裝置的組成

研制的泥皮清理裝置如圖2所示,主要包括供電絞車、控制器、鎧裝電纜、刮泥器等4部分。

(1)供電絞車。放置于地表,為刮泥器在孔內起降提供動力,本裝置選用上海地學儀器研究所生產的DJ0348輕便型測井電纜絞車,采用220 V交流供電,具有無級調速、自動排纜、自動剎車等功能。

(2)控制器。控制供電絞車的啟停、升降及運行速度,操作刮泥器井下工作狀態等。

圖2 泥皮清理裝置組成

(3)鎧裝電纜。具有起下刮泥器、為刮泥器輸送電力等功能,選用四芯氟橡膠絕緣鋼絲鎧裝承荷電纜,電纜長度100 m,導體截面1.5 mm2,電纜拉斷力10 kN,外徑8.0 mm,彎曲直徑450 mm。

(4)刮泥器。為泥皮清理裝置的核心部件,結構如圖3所示,刮泥器上部的轉換接頭與鎧裝電纜的連接方式為插接,通過O形圈密封、活絡接頭連接,主要由反扭總成和切削總成兩部分組成。

3.3 泥皮清理裝置工作過程

1-轉換接頭;2-低速電機罩;3-低速電機架;4-絲杠;5-絲杠螺母;6-六方套限位外管;7-六方套;8-滑移錐;9-外管短接;10-回收室;11-回收室壓蓋;12-橫向滑移外球頭;13-橫向滑移內球頭;14-高速電機罩;15-高速電機架;16-傳輸軸;17-密封罩;18-軸承隔離套;19-刀架;20-刀柄;21-刮刀座;22-刮刀片;B1-M6×15 mm開槽圓柱頭螺釘;B2-M6×12 mm內六角螺釘;B3-4 mm×4 mm×20 mm平鍵;B4-M6×15 mm開槽圓柱頭螺釘;B5-4 mm×4 mm×20 mm平鍵;B6-61907深溝球軸承;B7-M6×10 mm開槽圓柱頭螺釘;B8-M8×30 mm圓柱銷;B9-1.8×12.5 mm O形圈;B10-開槽圓柱頭螺釘;W1-低速電機;W2-絲杠復位彈簧;W3-109-20機械密封;W4-球頭復位彈簧;W5-緩沖墊片;W6-高速電機

圖3刮泥器結構示意

Fig.3Structureofthemudscraper

(1)刮泥器下放階段。鉆進回次結束,為避免鉆桿內壁結垢影響內管總成打撈,投入打撈器之前,可通過鎧裝電纜將刮泥器下入繩索取心鉆桿內(如圖2所示)。在下放過程中,反扭總成處于收斂狀態,低速電機不工作,絲杠螺母、滑移錐等處于上部限位,反扭球頭完全收斂在回收室內,不與鉆桿內壁接觸;切削總成的高速電機不工作,刮刀在磁鐵吸力作用下處于收斂狀態,如圖4(a)所示。

(2)反扭總成工作。刮泥器下放至一定深度后,啟動低速電機反轉,絲杠螺母帶動滑移錐往下移動直至下部限位,滑移錐在往下滑動過程中對橫向滑移內球頭施加向外的橫向作用力,擠壓回收彈簧,橫向滑移內外球頭在橫向推力作用下向外側滑動;當絲杠螺母下移至下部限位時,橫向滑移外球頭與繩索取心鉆桿的內壁逐漸靠近并緊密貼合,此時關閉低速電機,工作狀態如圖4(b)所示。

(3)回轉切削作業。橫向滑移外球頭與鉆桿內壁完全貼合后,開啟高速電機,刮刀在離心力作用下克服吸力張開,鋸齒狀切削具與繩索取心鉆桿內壁接觸,連續回轉切削實現清理泥皮的目的,刮泥器各機構工作狀態如圖4(c)所示,刮泥器在供電絞車提升過程中完成泥皮清理。

圖4 泥皮清理裝置工作過程示意

(4)切削作業結束。鉆桿內壁泥皮清理結束后,地表供電絞車暫停提升。首先關閉高速電機,刮刀在自重和吸力作用下處于收斂狀態,然后開啟低速電機正轉,通過絲杠機構,絲杠螺母帶動滑移錐往上移動直至上部限位;與此同時,橫向滑移內外球頭在復位彈簧的作用下向內側滑動收斂,反扭球頭與繩索取心鉆桿內壁分離,直至完全收斂于反扭接頭內,如圖4(a)所示,啟動供電絞車將刮泥器提至地表,從而完成回次泥皮清理作業。

3.4 泥皮清理裝置試制與室內實驗

泥皮清理裝置在確定技術方案、完成各零部件的加工后,在蘇州市新地探礦工具有限公司進行了組裝調試與室內實驗(如圖5、6所示),其中,刮泥器適用于P規格繩索取心鉆桿(鉆桿內徑102~103 mm)。

3.4.1 實驗目的

驗證供電絞車與控制器、鎧裝電纜與刮泥器的工作穩定性,尤其是刮泥器的反扭總成的張開與收斂動作的可靠性與準確性。

圖5 泥皮清理裝置室內實驗

圖6 刮泥器反扭總成工作狀態

3.4.2 實驗結論

(1)泥皮清理裝置各部件均能正常工作,供電絞車可為刮泥器起降提供足夠的提升力,控制器可準確控制供電絞車與刮泥器的工作,鎧裝電纜可滿足承載與供電需求。

(2)刮泥器的反扭總成能夠實現在控制器操作下實現收斂與張開,收斂狀態時外徑≯89 mm,可完全收斂于回收室內,張開狀態時球頭外徑為102.50 mm,在設計范圍之內。

(3)刮泥器的切削總成工作平穩無振動,切削轉速為300 r/min;在液面下自由回轉時刮刀翼展超過85°;在?114 mm鉆桿內部回轉切削見明顯劃痕;室內實驗證明切削總成的扭矩與離心力可達到清除堅硬泥皮的效果。

4 結論與建議

(1)本文總結了鉆桿內壁結垢的規律,在分析結垢成因與影響因素的基礎上,從鉆進規程參數、沖洗液性能、鉆孔結構與鉆具等方面提出了鉆桿內壁結垢的預防措施,為生產實踐提供了一定的參考,可在一定程度上減輕或消除鉆桿內壁結垢現象。

(2)創新研制了泥皮清理裝置可按需要清理鉆桿內壁的吸附物或泥皮。相比于被動的“降低轉速”、“提立根”等措施,不會改變金剛石鉆探“高轉速”的技術特點,可以選用最優的鉆進參數,降低吸附物對鉆桿的腐蝕,真正實現高效安全鉆進,最大限度地發揮繩索取心鉆進技術的優勢。

(3)為提高泥皮清理效果,刮泥器需要選用大功率(≮300 W)、小口徑(≯50 mm)、380 V供電的微型電機,改善刮泥器與鉆桿內壁相對運動形式,尋找典型礦區進行井下試驗,并形成H規格、P規格等系列化產品,真正應用于地質鉆探生產實踐中,摘掉鉆桿結泥皮的“緊箍咒”。

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