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涪陵江東區塊三維水平井優快鉆井技術
——以焦頁91平臺為例

2019-02-18 07:11:48竇玉玲唐志軍徐云龍席鏡陽
鉆探工程 2019年2期
關鍵詞:施工

竇玉玲, 唐志軍, 徐云龍, 席鏡陽

(勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東 東營 257017)

0 引言

涪陵頁巖氣田主體地處重慶市涪陵區境內,屬山地卡斯特地貌,地面海拔300~1000 m。一期焦石壩區塊,二期主要包括江東、白濤、平橋、白馬等區塊。相比一期區塊,二期區塊地質構造更加復雜,鉆井過程中出現了許多新的難題。上部地層漏失嚴重,直井段防斜打直以及同臺井防碰,地層可鉆性變差,目的層垂深更深,地震資料誤差大著陸困難,水平段地層傾角大而且變化頻繁,軌跡控制難度大,綜上因素導致全井機械鉆速低,鉆井周期長。焦頁91平臺部署在涪陵二期江東區塊邊緣,構造位置位于川東高陡褶皺帶萬縣復向斜焦石壩背斜帶烏江1號斷背斜,鉆探目的是進一步評價江東區塊西南部單井產能,新建江東區塊西南部上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組頁巖氣產能。

1 江東區塊地質特點

江東區塊建設以來的鉆探情況統計表明,地質構造更加復雜,與一期區塊存在較大差異,主要體現在以下幾個方面[1-2]:

(1)上部地層造斜能力強,易偏向一個方向。

(2)茅口組-龍潭組地層研磨性強,可鉆性差;棲霞組-小河壩組,夾層多,鉆頭易崩齒,井眼擴大率小,扭矩大。

(3)江東區塊處于構造斜坡帶速度橫向變化較大,局部存在井震矛盾,目的層埋藏深,地層設計與實鉆可能存在差異,著陸困難。

(4)水平段地層傾角大,并且變化頻繁。

(5)五峰組地層存在破碎帶。

2 江東區塊鉆井難點分析

2.1 井漏頻繁發生

井漏是涪陵頁巖氣一期開發中常遇到的鉆井難題[3-4],同時也是二期開發中的鉆井難題。焦頁91-2HF井導管2井深260 m,漏水不漏砂,阻卡嚴重,共漏失膨潤土漿332.75 m3,漏失堵漏漿1453.95 m3,漏失清水6787.7 m3,先后4次采用橋漿堵漏無效情況下,采用水泥漿堵漏依然不成功,導致施工周期比設計周期滯后11 d。

2.2 二開龍潭組、茅口組地層可鉆性差

江東區塊頁巖氣海相地層古老,膠結致密、巖石硬度高,地層薄層互層多、巖性交替,跳鉆嚴重,鉆頭受到的沖擊作用強;特別是長興組-茅口組研磨強,PDC鉆頭失效快,易崩齒,牙輪鉆頭壽命短,鉆井時效低。龍馬溪組濁積砂體研磨性強,PDC鉆頭適應性差,機械鉆速低[5-8]。

2.3 井震矛盾突出,地層判斷不清,三開施工難度大

地震剖面顯示水平段走向平緩,實鉆水平段地層傾角變化大,造成軌跡調整頻繁,鉆進后期摩阻扭矩大,定向易托壓甚至卡鉆。三開在水平段穿行時,地質導向對地層傾角變化趨勢難以把握,無法做到提前定向,導致經常以高造斜率來定向追層,軌跡調整指令下發頻繁,平均每口井調整軌跡30次左右,使得軌跡波浪前進,施工愈發困難,導致三開施工周期普遍較長[9-12]。

2.4 五峰組井壁不穩定

頁巖氣儲層的層理及微裂縫發育,泥質含量高,水化膨脹應力強,揭開儲層后鉆井液濾液進入其層理間隙,水敏性會使頁巖內部的粘土礦物遇水膨脹,形成新的孔隙或膨脹壓力,削弱圍巖結構力,導致井眼周圍的應力場變化及井壁的穩定性變差、井壁失穩。二開小河壩組的泥巖地層和龍馬溪上部的頁巖地層被鉆開后,經水基鉆井液長時間浸泡,極易出現失穩垮塌、起下鉆困難及卡鉆等井下故障[13-15]。

3 焦頁91-2HF井施工分析

焦頁91平臺是涪陵二期部署在江東區塊邊緣的一個鉆井平臺,共部署5口井,目前已完鉆3口井。焦頁91-2HF井是第1口井,鉆井周期超出了設計周期,通過總結經驗教訓,優選井下工具,優化技術措施,后期完成的焦頁91-4HF井、焦頁91-3HF井機械鉆速大幅提高,施工周期大幅縮短。

3.1 焦頁91-2HF井施工周期與設計周期對比(見表1)

3.2 超周期原因分析

焦頁91-2HF井是該平臺的第1口井,由于該區塊施工經驗不足,在生產銜接、鉆頭優選、工具配套、鉆井液不落地、清水供應、軌跡優化等方面出現問題,導致施工周期比設計周期延后64.71 d。具體原因分析如下。

(1)第一層導管鉆進0.77 d,導管中完2.44 d,較設計延誤了1.21 d,滯后的主要原因是中完時間超出設計1.44 d。

(2)第二層導管鉆進10.98 d,導管中完6.02 d,本開次較設計延誤了11.00 d,施工周期延誤的主要原因有:

①機械鉆速不高,設計機械鉆速為5.00 m/h,實際平均機械鉆速為4.04 m/h。

②鉆進至60.00 m發現漏失,隨著井深增加漏速逐漸增大,鉆至井深211.00 m開始發生失返性漏失。因為地層特性,該井段漏液不漏砂,導致鉆井施工阻卡嚴重,先后4次采用橋漿堵漏無效情況下,采用水泥漿堵漏依然不成功。清水強鉆至井深260.00m,提前中完,堵漏施工耗時7.16 d。

表1 施工周期與設計周期對比

③固井多次反擠水泥漿導致候凝時間延長。固井于2017年2月6日18:40正注固井完,正注水泥漿25 m3不見返漿。候凝至2月7日0:00,0:00~0:20井口反擠水泥漿14 m3,不見返漿;2月8日17:30~18:00反擠水泥漿17 m3,水泥漿最終返至地面。導眼第二層固井時由于地層惡性漏失,需要進行多次環空反擠水泥漿,導致候凝時間延長。

(3)二開鉆進37.16 d,中完作業15.96 d,本開次較設計延誤了23.12 d,施工周期延誤的主要原因有:

①機械鉆速不高,設計機械鉆速為7.00 m/h,實際平均機械鉆速4.53 m/h。

②由于鉆頭、螺桿等井下工具原因,頻繁起下鉆,共用9趟鉆完成,鉆井時效低。

③二開中完至三開準備期間鉆井液不落地處理水基鉆井液嚴重滯后,由于藥品不到位,中途停工3 d,井隊無法下鉆替漿進行油基鉆井液轉換,鉆井液不落地處理能力不足,耽誤時間6.33 d。

(4)三開鉆進37.41 d,中完作業22.16 d,本開次較設計延誤了27.57 d,施工周期延誤的主要原因有:

①該井是一口評價井,目的層地層傾角與設計不符,入靶后井眼軌跡調整幅度大,水平段滑動鉆進進尺多,水平段1690 m中滑動鉆進進尺431 m,復合鉆進進尺1259 m,滑動鉆占比34%,嚴重制約了鉆進時效。

②機械鉆速不高,設計機械鉆速為10.00 m/h,實際平均機械鉆速5.58 m/h。

③由于螺桿、近鉆頭伽馬無信號等原因,共用5趟鉆完成,鉆井時效低。

④電測不順利,共“下槍”3趟,對接12次未成功。

4 優快鉆井技術在后續井的應用

針對焦頁91-2HF井的經驗教訓,在后續的焦頁91-3HF井、焦頁91-4HF井施工過程中采取了一系列的優快技術措施,取得了良好的效果。

4.1 優快技術措施

(1)導管1采用GQ-15型工程鉆機預埋,節約鉆井周期3.21 d,同時節約了鉆井成本。

(2)導管2針對雷口坡組的漏失問題,如發現漏失,繼續鉆進20 m左右,然后靜止堵漏,如果失返,清水搶鉆。中完固井采取“正注反擠”的措施,反擠時適當加大水泥量,爭取一次反擠到井口。

(3)一開優選鉆頭與螺桿,提高行程進尺及機械鉆速,下入MWD隨鉆監控井眼軌跡,防止與同臺井打碰。改進供水泵及加粗供水管線,保證清水供應。

(4)二開提速技術措施:

①針對鉆遇地層,優選鉆頭及螺桿,焦頁91-3HF井二開用7趟鉆完成,平均機械鉆速7.34 m/h,比焦頁91-2HF井提高62.03%。由于龍潭組-茅口組地層研磨性強,第一趟鉆鉆進到龍潭組上部機械鉆速變慢時,起鉆更換牙輪鉆頭,鉆穿茅口組后,再更換PDC鉆頭。

②進一步優化井眼軌道,充分考慮地層傾角,在小井斜時調整方位到位,增斜段下入1.5°單彎,提高造斜率,減少滑動鉆進進尺,從而提高二開大井眼定向效率。

③優化鉆井液性能,保證潤滑性和攜巖能力,提高鉆井時效。

(5)三開提速技術措施:

①三開優選鉆頭及螺桿,濁積砂井段采用混合鉆頭及大度數單彎螺桿(1.5°),提高鉆進濁積砂井段的鉆井時效。同時預防目的層垂深上提,滿足高造斜率追層需要。

②焦頁91-3HF井鉆穿濁積砂后,采用旋轉導向施工三開造斜段和水平段,一趟鉆進尺1775 m,平均機械鉆速8.83 m/h,純鉆時效68.8%。

③進一步優化油基鉆井液性能,保證潤滑性和攜巖能力,保證了井下安全,提高了鉆井時效。

4.2 實施效果(表2)

表2 后續2口井鉆完井周期統計

通過一系列的優化技術措施,焦頁91-4HF井比焦頁91-2HF井鉆井周期節約21.9 d,完井周期節約28.96 d,全井平均機械鉆速提高9.49%。焦頁91-3HF井在三開使用旋轉導向一趟鉆情況下,機械鉆速大幅提升,鉆井周期大幅縮短,比焦頁91-2HF井鉆井周期節約46.15 d,完井周期節約55.02 d,全井平均機械鉆速提高38.49%。

5 結論及建議

(1)針對上部地層雷口坡組、嘉陵江組的漏失,在滲漏的情況下,采取靜止堵漏方案,在失返的情況下保障清水供應,采用清水強鉆。

(2)二開井段優選鉆頭及螺桿,提高鉆頭單趟行程及機械鉆速,從而提高鉆井時效。龍潭組-茅口組采用牙輪鉆頭,鉆進至茅口組150 m后,起鉆換PDC鉆頭。

(3)從一開開始下入MWD隨鉆監控井眼軌跡,防斜打直,防止與同臺井打碰。

(4)二開定向段優化軌道在小井斜情況下進行扭方位作業,同時更換大度數單彎螺桿,提高造斜率,減少滑動鉆進進尺,提高定向效率。

(5)對三開水平段,在綜合經濟性評價的前提下,可考慮使用旋轉導向一趟鉆鉆完水平段。

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