黃宇輝,王飛,白宇軒
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穩(wěn)壓器隔離閥自然開度不足及保護閥零點負漂移現(xiàn)象分析和處理
黃宇輝,王飛,白宇軒
(中國核電工程有限公司華東分公司,浙江 嘉興 350318)
穩(wěn)壓器安全閥組件是核電廠一回路邊界的重要組成部分,在一回路嚴重超壓事故工況下,為一回路提供超壓保護和卸壓的服務;對某核電廠在執(zhí)行熱態(tài)功能試驗期間,隔離閥出現(xiàn)自然開度不足以及保護閥零點負漂移現(xiàn)象進行根本原因排查和原理分析,并制訂相應的解決方案和調(diào)整方案,為同類型的穩(wěn)壓器安全閥組件相關試驗和維修工作提供一定的參考。
穩(wěn)壓器安全閥組件;自然開度不足;保護閥;零點負漂移
某核電機組在熱態(tài)功能試驗期間,準備執(zhí)行穩(wěn)壓器安全閥組件的功能試驗前檢查發(fā)現(xiàn),3臺穩(wěn)壓器隔離閥出現(xiàn)自然開度不足4 mm。在執(zhí)行試驗的過程中,隨著一回路的壓力上升,一臺穩(wěn)壓器安全閥出現(xiàn)零點向負的方向漂移的現(xiàn)象。這兩個現(xiàn)象不是偶發(fā)現(xiàn)象,同類型的穩(wěn)壓器安全閥組也曾出現(xiàn)多次該現(xiàn)象,本文就這兩個現(xiàn)象進行根本原因分析,并給出相應的解決方案和建議,希望能給以后穩(wěn)壓器安全閥組件的相關試驗以及維修工作提供一定的參考作用。
正常情況下,穩(wěn)壓器隔離閥的自然開度應大于等于4 mm,這是基于穩(wěn)壓器安全閥組的冗余設計要求,確保在一回路超壓情況下穩(wěn)壓器保護閥打開后能直接卸壓。而在2.5 MPa.g平臺執(zhí)行的穩(wěn)壓器安全閥組件的功能試驗前檢查發(fā)現(xiàn),3臺穩(wěn)壓器隔離閥的自然開度不足4 mm,主控室畫面上存在異常的報警,這樣會制約15.4 MPa.g熱停堆平臺的穩(wěn)壓器安全閥組件的功能試驗。
穩(wěn)壓器隔離閥自然開度的原因是閥瓣的制造與閥座密封面有大約5 mm的間隙,而自然開啟由與閥瓣相連的波紋管實現(xiàn)[1]。所以,穩(wěn)壓器隔離閥閥瓣位移傳感器顯示不足4 mm,其中一個可能的原因是閥瓣位移傳感器的零點標定不準,另外一個原因則是穩(wěn)壓器隔離閥的波紋管(06)收縮量不足,穩(wěn)壓器隔離閥結(jié)構(gòu)如圖1所示。基于上述分析,需要進行根本原因排查。
首先應進行零點標定的排查工作,拆下穩(wěn)壓器隔離閥的位移傳感器,用一個6 mm的標準標定模塊從0~6 mm以及從6~0 mm按照表1進行標定,由表1可得標定曲線=1.1 743+2.4 386,相關系數(shù)=0.9 999,電壓和位移量的對應曲線圖2所示[2]。

圖1 隔離閥結(jié)構(gòu)圖
表1 零點標定對應表
位移量/mm開啟電壓/V關閉電壓/VDelta/(%) 02.52.50 0.53.023.020 13.583.580 1.54.164.160 24.754.750 2.55.355.350 35.965.960 3.56.566.560 47.177.160.14 4.57.767.760 58.358.350 5.58.938.920.11 69.489.480 6.510100

圖2 電壓和位移量的對應曲線
經(jīng)過零點的重新標定之后發(fā)現(xiàn),在隔離閥強制關閉的情況下,三臺隔離閥的零點都小于0.7 mm,滿足要求,即排除零點標定不準這一原因,確定原因為隔離閥的波紋管收縮量不足,而收縮量不足的深層原因是隔離閥整體組裝好后發(fā)送至核電廠現(xiàn)場,長時間不進行開關動作,導致波紋管不能得到最大程度的伸縮,最后導致波紋管收縮量不足。
隔離閥的波紋管收縮量是可調(diào)整的,調(diào)整思路是通過完全開啟和關閉隔離閥,使隔離閥充分過水受熱,使其中的波紋管受熱膨脹,讓波紋管最大程度的伸縮,從而調(diào)整波紋管的收縮量。
1.2.1 具體實施方法
確定穩(wěn)壓器建立汽腔之后,關閉隔離閥,完全開啟保護閥,然后開啟隔離閥,同時10 s內(nèi)關閉保護閥進行調(diào)整,在這個過程中,需確保隔離閥開啟的位移量大于等于15 mm,關閉的位移量小于等于0.7 mm,即確保隔離閥能全開全關,而時間控制在10 s內(nèi)則是為了防止一回路壓力降低過多導致主泵跳泵。根據(jù)上述實施方法,最后可將隔離閥的自然開度調(diào)整至大于4 mm。
1.2.2 注意事項
實施前應將一回路壓力提升至2.9 MPa.g,因在實施過程中一回路壓力會下降,為了安全起見,可將一回路的壓力提升至大于2.5 MPa.g而小于3.0 MPa.g。同時,在實施過程中應讓機械專業(yè)人員檢查先導箱、先導管線以及隔離閥閥體是否有明顯泄漏。
保護閥在正常情況下處于常關狀態(tài),在穩(wěn)壓器建立汽腔后,隨著機組狀態(tài)的上升,穩(wěn)壓器壓力在逐漸上升至15.4 MPa.g的過程中,其中一臺保護閥的閥瓣位移從0.2 mm逐漸減少為0 mm,其他兩臺保護閥的閥瓣位移量也有小范圍下降,雖然閥瓣位移指示器的讀數(shù)沒有顯示為負值,但事實上保護閥的零點已經(jīng)向負方向漂移,因為其量程的下限只能為0.
保護閥的結(jié)構(gòu)如圖3所示。
在保護閥的工作壓力未超過15.4 MPa.g時,保護閥有兩處受力,第一處是閥芯下面來自穩(wěn)壓器的壓力,第二處是活塞承受通過先導控制柜及閥頭連接組件傳遞過來的穩(wěn)壓器壓力,即活塞V得到一個向下的力=×.為活塞承壓面積,約250 cm2,并且傳遞到閥桿T上。同時,閥芯C得到一個向上的力=×.為閥芯的承壓面積,約為110 cm2,因此閥芯作用到閥座的合力=-=×(-).由于面積差為定值,因此穩(wěn)壓器壓力越大,保護閥關閉的推力越大。在穩(wěn)壓器壓力逐漸上升至15.4 MPa.g的過程中,會出現(xiàn)保護閥零點負漂移的現(xiàn)象。
由于在15.4 MPa.g熱停堆平臺還需進行強制開啟保護閥驗證隔離閥卸壓能力的試驗,因此應在低壓力平臺時將保護閥的零點進行調(diào)整,一般零點的調(diào)節(jié)范圍為0~0.7 mm,在這種情況下,零點不是越小越好,而是要考慮到零點負漂移的現(xiàn)象,將零點調(diào)節(jié)為0.3~0.4 mm,這樣即使零點負漂移發(fā)生后,閥瓣的位移傳感器的讀數(shù)不會漂移至0.

圖3 保護閥結(jié)構(gòu)圖
通過某核電機組在熱態(tài)功能試驗期間,執(zhí)行穩(wěn)壓器安全閥組的功能試驗中可以發(fā)現(xiàn),隔離閥的自然開度不足以及保護閥的零點負漂移現(xiàn)象很容易發(fā)生在同類型的穩(wěn)壓器安全閥組件,本文就這兩個現(xiàn)象給出根本原因分析和原理分析,并針對這兩個現(xiàn)象給出以下解決方案和調(diào)整建議:①隔離閥自然開度應進行零點標定原因排查;②隔離閥的波紋管收縮量不足是可調(diào)整的,調(diào)整的總體思路是通過完全開啟和關閉隔離閥,使隔離閥充分過水受熱,使波紋管受熱膨脹,波紋管得到最大程度收縮,從而調(diào)整隔離閥的自然開度;③正常情況下,隨著穩(wěn)壓器壓力的上升,保護閥的零點會不同程度變小,甚至向負方向進行漂移;④在低壓力平臺時,控制機柜側(cè)應對保護閥的零點進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)到0.3~0.4 mm之間。
2095-6835(2019)02-0128-02
TM623
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2019.02.128
〔編輯:嚴麗琴〕