齊 川
(沈陽鋁鎂設計研究有限公司,遼寧 沈陽 110001)
近些年間我國氧化鋁產業產能增長極快,各地也在上馬新的氧化鋁項目。在此過程中。氧化鋁的生產消耗了大量的水資源,同時我國又是一個水資源匱乏的國家,因此降低廢水排放量、緩解水污染局勢,不斷提升廢水利用率是目前鋁產業廢物處理中重要的科學發展手段。
鋁的元素符號為Al,是一種具有延展性的輕金屬。在干燥空氣中,其表面會立即形成約50埃的致密氧化膜,使鋁不會進一步氧化而耐水;鋁具有雙性,既能夠輕易的溶于強堿,又能夠溶于稀酸。
Al2O3,稱為三氧化二鋁,分子量為101.96,一般稱為“鋁氧”,是一種白色無定型粉末狀物,俗稱礬土。
氧化鋁是將鋁礬土原料通過化學方式處理,除去其中的硅、鐵、鈦等氧化物而制成,Al2O3的含量通常在99%以上。礦相是由40%~76%的Y-Al2O3與24%~60%的-Al2O3組成。Y-Al2O3于950℃~1200℃可以轉化為-Al2O3(剛玉)。
按照氧化鋁生產工藝的區別,氧化鋁產業形成的廢水來源也存在著不小的差異。主要是由赤泥沉降分離洗滌過程中的設備溢流、蒸發壞水、設備冷卻水、循環水系統的反沖洗水以及各個車間之中的清洗地坪用水等等。
氧化鋁生產廢水具有以下特征:高溫、高堿、高懸浮物。按照實際運行中得到的測試數值,氧化鋁生產廢水的水溫在夏季可以達到42℃~45℃,冬季溫度較低;氧化鋁生產廢水的pH值一般在9~11之間,高的可達12,具有強堿性;氧化鋁生產廢水中的懸浮物含量一般在400mg/l~600mg/l之間,最高可達1500mg/l。因為氧化鋁生產廢水的這幾個特征,在其處理過程中會存在較大的難度,并且在氧化鋁生產過程當中各個階段的用水量會發生較大的變化,時變化系數可達到2.5以上。
赤泥是鋁工業提取氧化鋁時產生的污染性廢渣,平均每一噸的氧化鋁生產都會排出一到兩噸的赤泥。由于赤泥結合的化學堿不容易去除且含量較高,又含有氟、鋁等其他雜質,目前對赤泥的無害化利用還處于起步階段。
首先,從污染源入手,為了降低廢水中的堿含量,對污染嚴重的關鍵車間設備進行改造,防止堿的運行。其次,采用水質要求較高的設備冷卻腔,通過自身循環,減少廢水的產生和排放;對于水質要求較低的設備冷卻水和有條件的生產用水點,全部采用再生水替代新的工業用水。第三,合理利用赤泥回水和蒸發不良水替代新的工業用水,確保赤泥水量大于或等于赤泥液量。最后,根據實際生產情況,選用最為合適的經濟方案來進行廢水的減排處理。
2.3.1 降低廢水的含堿濃度
在氧化鋁生產過程中,高濃度的含堿廢水不可避免地進入排水系統,使廢水的堿度不斷增加,影響再生水的回收利用。因此,加強和改進設備的管理和維護,對重點車間的防燒堿設施進行必要的改造,是降低廢水中堿濃度的重要措施。首先是更新過程中,利用先進的新技術,如水泵使用先進的機械密封代替傳統的填料密封,使用更好的密封性能的泥漿閥、旋塞閥取代傳統的閘閥、截止閥等;其次,對每個生產車間的大罐,如沉淀池等,進行防堿泄漏保護,將泄漏的高濃度堿性廢水從罐中排出,使其重新回到工藝流程中,有效避免高濃度堿性溶液的泄漏。
2.3.2 完善改造部分設備冷卻水,減少廢水排放
對水質要求較高的設備,如回轉窯托輪冷卻水、排風機冷卻水、煤窯冷卻水、篦機冷卻水、汽提機冷卻水等,原設計采用新型工業水冷卻后直接排放,排放量為100m3/h~200m3/h。為了減少廢水的排放,需要進行相應的改造。
①窯磨循環水系統的改造:針對煤炭爐等設備的相對集中的特點,排氣扇,窯支持輪,熟料溶解機,配料爐篦機和管磨機在燒結車間,這些設備的冷卻水回收和使用在一個集中的方式,以形成一個獨立的窯機循環水系統,促進管道敷設和經濟運行。②焙燒窯托輪、風機冷卻水改造:在焙燒車間,焙燒窯托輪、風機冷卻水消耗在40m3/h~80m3/h之間。由于采用新的工業供水方式,如果停止供水,焙燒窯將關閉。根據實際生產情況,充分利用現有空壓機循環水系統的供水過剩產能、烤窯輥,風扇冷卻的水進入空氣壓縮機循環水系統,不增加泵的數字,并在轉換的過程中保留原始工業供水過程中,形成雙水供應,不僅可以降低含堿廢水的排放,同時提高供水的穩定性和可靠性,保證燒窯能正常高效運行。③充分利用赤泥回水:由于赤泥與一定量的粘附液會被排除在氧化鋁生產過程之外,只有赤泥與一定量的粘附液進行回收,才能實現真正意義上的“零排放”。通過赤泥壓濾過程和技術改造減少壓濾餅的含水率,紅泥回水不斷增加的數量,和紅泥粘附液體完全恢復的目標已經基本實現,這不僅大大降低了消費的新水,還可以恢復大量的堿和氧化鋁。此外,應該對赤泥進行綜合利用,以其為原料制造建筑材料、土壤改良劑以及其中的金屬回收等等。
雖然通過改造生產廢水處理工藝能夠大幅度降低新水的用量,但依舊存在一些問題:第一,底泥處理問題。氧化鋁生產廢水中存在大量的泥沙和懸浮物,在水中處理期間大量沉淀于預沉池和沉淀池中,平均淤積滿周期為10天~15天,需要定期使用機械外運方式進行處理,額外增加了勞動與運行成本;第二,管道結垢問題。生產廢水在排放過程中受到自身高堿性和高懸浮物特性影響,會在管道中形成積垢,給管道增加輸送負擔,降低了管道輸送效率,極易出現設備堵塞。
通過上述氧化鋁生產廢物處理改進措施,能夠有效降低新水的使用量,降低水污染和赤泥的排放量,實現對鋁產業的廢物有效處理,還可以給企業帶來明顯的經濟收益。在獲得良好經濟效應的同時還能夠為社會效益做出貢獻,樹立良好的企業形象,改良廠區周邊生態環境,實屬一舉奪得的優秀模式。