周 杰,董成龍
(新疆地質礦產勘查開發局第十一地質大隊,新疆 昌吉 831100)
在礦產資源需求量不斷增加的情況下,許多礦區已經接近枯竭,在實際生產過程中面臨著厚大礦體開采的難題。除了要利用先進的采礦技術設備,還要對厚大礦體采礦設計方案進行優化,充分考慮礦區環境因素的影響,對施工作業面進行合理布置。在此情況下,可以為采礦施工過程的安全、順利進行提供保障。
某磷礦礦區總面積1.87萬m2,礦產儲量為7304.56萬t,保存儲量5210.25萬t。該礦區設計開采能力100萬t/年,設計開采年限32a。該礦區從2009年開始投入生產,經過10年的開采,采空區面積較大,對礦區地質穩定性造成了一定影響。在生產任務要求下,目前該礦區已經引入高效無軌運輸系統以及先進的掘進技術設備,磷礦回收率在80%左右。在現階段的開采過程中,主要面臨厚大礦體開采的難題,需要根據其施工特點,合理設計采礦方案,并結合實際生產條件,對設計方案進行優化,從而提升礦區地質結構穩定性,確保開采過程的安全進行[1]。
該礦區在厚大礦體采礦中主要面臨著以下幾方面的難題。
(1)礦床地質條件較為復雜,經過多年的開采,磷礦層頂板部分的結構完整度較低,結構穩定性下降明顯。目前采空區的暴露面積較大,容易因自然塌陷對井下采礦安全性造成威脅,而且會導致地表危巖體出現坍塌。
(2)礦區整體屬于緩傾斜中厚礦體,呈緩傾斜產出,礦層分為三層結構,平均厚度為17.68m,最大厚度為25m左右。此等級磷礦厚大礦體開采尚無可借鑒的成功經驗,具有較大的采礦設計難度。另外,由于礦層傾角在120°以內,無法采用自溜方式運送礦石,需要設計機械裝運系統。僅有少數急傾斜礦體可以采用自溜方式。
(3)該礦區雖然礦石儲量水平高,但是不同品位礦石混雜分布,綜合品位較低,貧富層相間。磷礦平均品位為23.2%,高品位磷礦占比約為30%左右,富礦較少。在同一礦層可能出現不同品位的礦石分布,不利于礦石分類利用。
目前該礦區采用無軌設備,按照分層開采的方式進行采礦,設置了1.8m的錨桿護頂,但支護效果較差。頻繁出現的頂板掉落事故對生產效率及生產安全造成嚴重影響,必須盡快對采礦方案進行優化[2]。
(1)巷道布置。針對該礦區厚大礦體開采面臨的實際問題,在采礦設計方案優化過程中,綜合地質條件等方面的考慮,決定采用錨桿、錨索、錨網聯合護頂措施,并采用切頂房柱法進行施工。在運輸方面,繼續采用無軌運輸方式。為了提高開采效率,通過引入中深孔爆破施工技術,將原三層切頂改變為兩層切頂。對于盤區斜坡道、中段運輸區域的巷道,采用偽傾斜布置方式,并將其貫通。其中,盤區斜坡道靠近礦體底板,平均坡度為10%,在采用中深孔爆破技術的情況下,需要將其作為爆破礦石的運輸巷道。在盤區礦塊布置方面,需要沿礦房底板、切頂層各布置一條鑿巖平巷,并布置在礦房中央位置。最后通過在兩端底板布置通風巷,與中段巷道相連,同時作為盤區的安全出口。
(2)回采工藝設計。在回采工藝設計方案,主要按照中段從上到下的順序進行開采。在一個礦塊內,可以從一側或兩側向著斜坡道的方向進行退采。在整個礦房范圍內,按照從上到下的順序分為兩層進行爆破施工。先完成第三層的切頂層開采施工,再通過采用中深孔爆破技術,完成其余礦層施工。
(3)巖石搬運方案。在巖石搬運方案設計優化方面,切頂層和第三層貧礦的開采,可以采用鏟運機設備裝載到井下汽車中,然后從斜坡道、中段巷道運輸至井下主溜井。在第二層富礦的開采過程中,可以將礦石運輸到井口周圍破碎站,直接對礦石進行加工處理。
在第一層貧礦的開采過程中,則采用鏟運設備與井下汽車運輸方案,從斜坡道運輸通過中段大巷,最后運輸到井下主溜井。根據實際施工條件,部分礦石也可以采用遙控裝置進行鏟礦。在此情況下,能夠進一步提升施工效率。
(4)采空區管理。在采空區管理方面,主要根據磷礦地質條件以及巖石力學參數分析結果,對采空區頂板進行分級,其中1級頂板為結構狀態完整、較為穩固、沒有破碎問題的頂板。2級頂板為結構相對完整、出現不穩定趨勢、存在部分破碎問題的頂板。3級頂板則是已經處于破碎狀態的頂板,需要重點進行防護。然后針對不同等級頂板設計相應的頂板支護方案,1級頂板采用縫管式錨桿和掛網臨時加固方案,并采用錨索設置永久性支護。2級頂板的支護方法基本與1級頂板一致,但在錨索布置過程中,需要縮小錨索間距。在3級頂板的支護過程中,則需要采用聯合支護方案,在礦柱中間頂面噴射混凝土,并采用錨桿、錨索、錨網綜合支護措施。在本次方案優化過程中,采用人工礦柱替換遺留礦柱,然后采用混凝土膠結方式進行填充,有利于提升采空區穩定性。
(5)采礦設備選擇。在采礦設備優選過程中,主要考慮厚大礦體連續開采作業的需求,在結合同類工程先進施工經驗的基礎上,引入國內外先進技術設備,對采、裝、運、支等各個工序環節進行優化。其中,在采切設備優化方面,引入2臺DS310液壓鑿巖臺車,能夠提升礦山掘進作業效率。回采設備主要配置1臺鑿巖臺車、1臺中深孔鑿巖機、2臺柴油鏟運機、4臺井下汽車、1臺臨時護頂錨桿臺車,使整個施工流程的機械化程度得到進一步提升。
(6)優化效果分析。從上述工程的采礦設計方案優化效果來看,首先通過采用綜合支護加固方案,使施工安全性提到明顯提升。在采用上述頂板支護方案后,在采空區頂板處設置了3個觀測點,對其下沉情況進行觀測。觀測結果顯示采用新的錨固方案可以使頂板下沉量得到有效控制,而且在施工過程中沒有再出現頂板掉落現象。其次,采用優化設計方案,對采礦作業效率有明顯的提升作用。在傳統機械設備技術條件下,單班掘進時間為3h,人工錨網面積為10m2,有效掘進尺寸1.8m。在采用新技術設備后,單班掘進時間僅需要2h,臺車錨網面積45m2,有效掘進尺寸3m。另外,使用的裝載機運輸能力從3t提升到6t,足足提升一倍。最后,優化設計方案的應用可以有效降低人工勞動負荷,從而降低施工成本。在采用新設計方案后,作業人員減少為原來的1/2,起到了顯著的成本節約效果。
綜上所述,厚大礦體采礦設計方案具有較高的難度,需要同時考慮礦區地質條件、礦體厚度及分布狀態等因素,合理制定采礦設計方案。在采礦設計方案的優化過程中,通過對各項工藝的施工作業面、施工技術進行合理布置,把握好施工技術要點,不僅可以提升施工效率,還可以為施工安全性提供保障。