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煤礦帶式輸送機皮帶跑偏故障與處理

2019-01-22 08:13:42韓鴻燕
現代礦業 2018年12期
關鍵詞:故障

韓鴻燕

(大同煤礦集團煤峪口礦)

帶式輸送機是煤礦平井和斜井生產過程中煤炭運輸的主要工具,由于輸送線路長且連續運轉,作業環境惡劣,經常發生各種故障,如電機燒壞、皮帶跑偏、皮帶撕裂等,嚴重影響煤礦井下的正常生產,甚至還造成人員傷亡[1]。據統計,煤礦井下帶式輸送機70%~80%的故障都是由皮帶跑偏造成的[2]。因此研究帶式輸送機皮帶跑偏原因,并根據現場實際情況進行及時處理十分必要。

1 跑偏原因分析

1.1 帶式輸送機自身質量問題

(1)托輥質量不過關。帶式輸送機托輥是由軸承和鋼管等零部件構成的[3],制造工藝簡單。如果不對質量嚴格把關,就會造成焊接粗糙、轉動不平穩,甚至托輥整體帶有一定錐度。

(2)滾筒不合格。帶式輸送機一般有主副滾筒、尾筒和卸載滾筒3類滾筒,雖然筒徑不同,但都要求與皮帶之間有較大的摩擦力[4]。由于廠家生產的各個滾筒光潔度不同,在生產中又容易粘黏煤渣,因此容易造成滾筒打滑,使皮帶跑偏。

(3)清帶器失效。清帶器平直度不夠,彈性配件使用一段時間以后就會失去原有彈力,致使粘黏的煤渣無法清理干凈,最終粘附到皮帶、托輥、滾筒上,影響帶式輸送機正常運行。

(4)皮帶缺陷。由于煤礦企業每年都要采購大量皮帶,且型號規格不同,生產廠商和采購途徑也有所不同,導致各種皮帶表面光滑度不一致,甚至還會出現明顯的缺陷,如裂紋、鋼絲外露等,也容易導致皮帶跑偏。

1.2 安裝與調試不到位

(1)安裝基礎不合格。帶式輸送機進行安裝需要有相應的基礎設施,包括基礎坑、支盒子等。由于井下環境惡劣,施工監督不到位,基礎施工難以達到規范要求,造成帶式輸送機不水平,皮帶容易跑偏。

(2)輸送機滾筒與相鄰支架中心線不在同一條水平線上。安裝完成后,帶式輸送機運轉過程中容易產生不均勻的橫向拉力,與滾筒產生的徑向拉力共同作用造成皮帶跑偏。

(3)張緊力大小調整不當。安裝帶式輸送機的關鍵除調整水平外,還需要調整張緊力。張緊力太大,皮帶與滾筒、托輥摩擦力太大,皮帶磨損過快,產生大量熱,造成皮帶撕裂,甚至燒壞電機;張緊力太小,則容易造成皮帶打滑、跑偏。

(4)皮帶對接處不順滑。皮帶長度有限,在長距離運輸中,不可避免地要對皮帶進行硫化對接[5](圖1)。硫化處的柔性不同于正常皮帶,如果對接操作不規范,就會使皮帶接口兩端受到的摩擦力不同,從而造成皮帶跑偏。

圖1 皮帶硫化對接

(5)卸料點布置不合理。帶式輸送機卸料過程經常會遇到兩種卸料點布置不合理的狀況,影響皮帶的正常運輸:一種是物料從較高處砸落,不僅會沖擊損傷接料設備,還會產生振動,影響設備運行的平穩性;二是物料掉落點不在皮帶的中心線上,物料始終向一端傾斜,使皮帶受力不均勻,從而導致皮帶跑偏。

1.3 后期維護保養缺失

為避免皮帶跑偏,有效延長帶式輸送機使用壽命,需要對其進行定期檢查,以及時調整異常工況或者更換配件。主要維護保養內容有:磨損皮帶及時更換、張緊力調整、檢查清帶器是否完好有效、及時調整等。由于井下工作環境復雜、惡劣,帶式輸送機常出現不同程度的維護保養缺失問題。

2 皮帶跑偏的調整

帶式輸送機皮帶跑偏的調整應在沒有載荷的情況下進行。一般從頭部開始,即從卸載滾筒開始,沿著皮帶方向逐步向前。有時也可根據實際情況,直接從有問題的托輥處調整。調整時要逐步微調,切忌一次調整幅度過大。調整完成后,要運行觀察一段時間,因為靜態調整合適并不代表動態運行時不再跑偏。

3 預防與處理

3.1 預防方法

(1)嚴把產品質量關。購進帶式輸送機時,從皮帶、托輥、滾筒、清帶器等環節嚴把質量關。雖然質量好的帶式輸送機價格高,但從長遠來看,可減少檢修停產時間,提高生產效率,選購時要給以關注。

(2)嚴格按照規范調試安裝設備。從基礎設施建設到皮帶機安裝調試,都嚴格按照文件規范實施,不能隨意降低標準。前期安裝的嚴格要求不僅能降低后期維護難度,還能減少不必要的生產損失。

(3)定期維護更換皮帶機。帶式輸送機井下工作環境惡劣,使用強度高,運行一段時間后會發生各種故障。為在故障發生前有效規避或者減少故障發生率,需要定期維護和更換零部件,其中更換磨損皮帶最為常見。

3.2 處理方法

(1)支架調整法。帶式輸送機皮帶在運行過程中常向一側跑偏,首先應檢查H架水平和垂直兩個方向的位置是否正確。調整H架可以從兩方面入手:如果跑偏不嚴重,可以微調H架;如果跑偏較為嚴重,需要相應調整墊塊高度。

(2)調偏托輥法。該方法常用在頭尾兩滾筒處皮帶并未跑偏、只在中間某一段出現跑偏、而H架水平高度正常時的調整。一般托輥架上安裝的托輥孔位較長、有一定的調整量,可利用該孔位來進行皮帶調整。具體是皮帶向哪端跑偏,就增大該端托輥高度;如果單獨提高一端托輥不能解決問題,則嘗試降低另一端托輥高度進行調整。

(3)滾筒調偏法,主要用于整體調偏。如果帶式輸送機出現整體跑偏,應該使用滾筒進行調偏。首先測量滾筒預緊力,如果預緊力太小,滾筒摩擦力降低,皮帶容易跑偏或者打滑;其次觀察滾筒上是否有附著物,如果一端附著物多而另一端較少,皮帶就會被迫向少的一端移動、偏移;如果上述兩種情況都沒有發生,滾筒光潔且預緊力符合要求還發生偏移,則可以根據偏移方向來調整相應的軸承座,直至達到理想狀態。

(4)皮帶自身調整法。帶式輸送機使用一段時間后,常發生不同程度的磨損,兩端磨損不均勻時,常發生皮帶跑偏。另外,皮帶接頭處對接后,由于工藝水平不高,接頭處皮帶每次經過滾筒或托輥都會發生一定的位移,最終造成皮帶偏移。為避免該問題,需要定期更換皮帶,嚴格按工藝要求對接皮帶。

4 實踐效果

通過分析帶式輸送機皮帶跑偏原因,結合同煤集團某礦實際,2017年對帶式輸送機皮帶跑偏問題進行一系列的預防和處理,皮帶跑偏事故已大幅減少。對比2016年和2017年帶式輸送機皮帶跑偏事故,結果見表1。

表1 皮帶跑偏事故統計

從表1可以看出,通過實施定期排查、有效預防、針對處理等預防與處理措施后,皮帶跑偏的各類事故都有所減少,皮帶磨損和皮帶撕裂情況得到很大改善,減少經濟損失35萬元。

5 結 論

通過分析帶式輸送機皮帶跑偏的原因,結合現場實際情況,提出嚴把產品質量關、嚴格按照規范調試安裝設備、定期維護更換皮帶機的預防方法,并逐一分析支架調整法、調偏托輥法、滾筒調偏法、皮帶自身調整法等處理方法,有效改善了皮帶跑偏的情況,減少了經濟損失。

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