薛麗媛 周冠男 邵天巍

摘? ?要:該文針對航空發動機后蓋的結構特點、使用工況以及現有工藝技術瓶頸問題,提出了激光選區熔化增材制造工藝方案,并進行了大量的試驗、檢測及驗證工作,開展了Ti6Al4V合金激光選區熔化成形的工藝驗證、組織性能測試及零件尺寸檢測等。研究發現,激光選區熔化成形的后蓋橫、縱向力學性能差別不大,遠高于鑄件要求。貫徹帶有復雜變截面導管結構,實現后蓋的激光選區熔化成形,大幅度提升后蓋制造精度和符合性,解決現有后蓋工藝難度大、合格率低、變形較大等問題。
關鍵詞:增材制造;激光選區熔化;薄壁零件;TC4
中圖分類號:TN249? ? ? 文獻標志碼:A
0 前言
薄壁金屬零件具有重量輕、節約材料和結構緊湊等特點,目前該類零件大多采用鑄造、鍛造或者焊接等傳統工藝制造。然而,由于零件的壁厚薄,在機械加工中極容易發生變形,難以保證零件的加工質量。激光選區熔化(SLM)技術采用激光為熱源,光斑直徑可以達到很小的尺寸,這為薄壁零件的直接成形提供了更加合適的途徑。而且SLM成形的零件具有冶金結合、致密性接近100%的特點,且具有較高尺寸精度和表面粗糙度,該技術幾乎不受限于零件的形狀,適于加工復雜結構特征的中小型零部件。近年來,隨著金屬SLM技術成熟度的提高,采用SLM技術進行航空發動機零部件的成形制造也逐漸受到重視。
某型號航空發動機后蓋零件為TC4材料,外圓直徑為298 mm,內圓直徑為61 mm,該零件為薄壁零件,壁厚為3 mm,邊沿壁厚為4 mm,側壁有直徑為8 mm的流道,零件流道兩端分別為內徑Φ16 mm的圓形流道和14 mm×4 mm扁形流道。由于后蓋蓋體厚度較薄,同時帶有復雜變截面導管結構,使原有鑄造工藝成形困難,尺寸超差,該超差導致后續機加工過程中凸管壁厚單側減薄,影響與其他零件的裝配與焊接。其次,機加工過程中出現較大變形,無法滿足平面度的要求。采用SLM增材制造技術,則可實現帶加強筋錐形蓋體的直接增材制造,從而解決由于后蓋尺寸超差而影響與其他零件的裝配與焊接問題,同時解決鑄件成形困難,合格率低的問題。
1 試驗材料及試驗方法
1.1 試驗材料
采用TC4粉末作為后蓋的SLM成形材料,粉末顆粒呈球形分布,球形度達0.8以上,粉末粒度D10≥18μm,30μm≤D50≤45μm,D90≤53μm,其化學成分符合標準要求。
1.2 試驗方法
建立帶加強筋錐形蓋體的后蓋SLM成形工藝數模,根據后蓋的結構特點,設計輔助支撐結構及余量預留。后蓋及隨艙試棒的成形試驗在EOS M280激光選區熔化成形設備上完成,激光選區熔化成形的工藝參數為層厚30μm,激光功率200 W~300 W,光斑直徑100μm,搭接量0.05μm,掃描速度1 000mm/s~1 200mm/s。保護氣體為體積分數為99. 99%的氬氣,待工作艙內氧氣含量達到0.04%時即可成形,成形過程中不斷充入氬氣,以防止成形過程中TC4合金粉末氧化而影響成形的質量。通過激光掃描粉末,層層累加成形后蓋及隨艙試棒。激光選區熔化成形后的零件連同基板共同進行熱處理,退火溫度為800 ℃±10 ℃,保溫2 h~4 h,充氬氣冷卻。熱處理后去除實體和網格支撐,并進行相應的無損檢測和尺寸檢測,將與零件同時成形的試棒進行相關的性能檢測。
2 結果及分析
2.1 成形工藝分析
為保證后蓋的外圓尺寸,外圓直徑添加2 mm的余量,為保證內圓中心到扁形流道中心的距離,內圓直徑添加余量3 mm。此外,在零件的下部及側面添加實體支撐,實體支撐厚度為5 mm。為抵消后蓋結構在應力作用下產生的變形,采用2個后蓋扣在一起的成形方案,為控制后蓋邊沿的變形,用實體小塊將2個后蓋的邊沿連接起來。后蓋邊沿為配合面,為保證平面度,內外均添加余量。在成形過程中采用箱外篩粉,盡量縮短打印過程中暫停時間,減少零件的錯位。激光選區熔化成形的后蓋如圖1所示,可以看出零件目視無變形現象,并且沒有被拉開的支撐。
2.2 零件化學成分分析
對激光選區熔化成形隨艙試棒進行化學成分檢測,結果表明,激光選區熔化成形后,其化學成分與原TC4合金粉末差別不大。
2.3 力學性能分析
對激光選區熔化成形隨艙試棒進行室溫力學性能測試。將橫、縱向各3組數據求平均值,結果表明,TC4激光選區熔化試樣的各項室溫拉伸性能指標均高于ZTC4性能,其中抗拉強度1 046 MPa和屈服強度995 MPa高于鑄件標準要求的15%和20%以上,斷后延伸率達16.0%和斷面收縮率達50%,分別為鑄件標準要求的310%和500%左右。此外,激光選區熔化成形的試樣橫、縱向力學性能差別不大,各向異性不明顯。
2.4 組織性能分析
對激光選區熔化成形隨艙試棒進行金相檢測,發現縱、橫向組織基本均勻,無裂紋、金屬及非金屬夾雜等缺陷。通過對后蓋進行目視檢測,可以看出后蓋表面無積瘤、毛刺、銳邊、凹坑、條紋等缺陷;并且表面無污染、無目視裂紋﹑孔洞等缺陷。對后蓋進行熒光檢測和X射線檢測,結果表明后蓋表面和內部未發現缺陷。因此,激光選區熔化后蓋零件內部和表面無可檢測到的缺陷,質量穩定。
2.5 尺寸分析
成形結束后測量后蓋外形尺寸,尺寸均在余量范圍內,均滿足設計要求,說明零件余量及工藝參數等設置合理,激光選區熔化成形后蓋工藝可行。
3 結論
激光選區熔化成形后蓋室溫拉伸性能指標均高于ZTC4性能,其中抗拉強度和屈服強度高于鑄件標準要求的15%和20%以上,斷后延伸率和斷面收縮率分別為鑄件標準要求的310%和500%左右。此外,橫、縱向力學性能差別不大,各向異性不明顯。
在TC4合金激光選區熔化成形的金相組織中,縱、橫向組織基本均勻,無裂紋、金屬及非金屬夾雜等缺陷。后蓋零件內部和表面無可檢測到的缺陷,質量穩定。
激光選區熔化工藝適于尺寸相對小、外形復雜、存在內腔或流道結構的零件,TC4激光選區熔化工藝可用于航空發動機后蓋零件的制造,工藝參數合理,性能穩定可靠。
參考文獻
[1]胡增榮,李俊杰,孫義林,等.高壓冷卻技術在航空高溫合金薄壁零件加工中的應用[J].精密制造與自動化,2016(2):5-7.
[2]劉繼常,李力鈞.激光熔覆成形金屬薄壁結構的試驗研究[J].機械工程學報,2004,40(10): 185-188.
[3]劉繼常.激光單道熔覆成形的金屬零件壁厚模型的研究[J].材料科學與工藝, 2005, 13(1): 99-102.
[4]胡捷, 廖文俊, 丁柳柳, 等.金屬材料在增材制造技術中的研究進展[J]. 材料導報, 2014(S2):459-462.