王 杰
(山西晉煤集團金駒煤電化股份公司, 山西 晉城 048006)
金駒電廠廠區換熱站供熱系統共分為兩個供熱系統(共配有兩套換熱機組),一套供廠區及辦公區采暖用;另一套供家屬區采暖用。兩套供熱系統各選用1臺供熱量為7 MW的高效智能汽—水換熱機組,生產90℃/70℃的熱水。兩套換熱機組共用一套全自動制水系統及一個凝結水回收器。換熱站蒸汽來自瓦斯發電余熱蒸汽鍋爐,蒸汽壓力為0.5 MPa,溫度為158℃。凝結水(≤100℃)經凝結水回收器,通過凝結水泵返回余熱鍋爐補水箱。循環水系統采用補水泵定壓,補水點設在循環水泵的吸水母管上,廠區供熱系統定壓值為0.3 MPa,家屬區供熱系統定壓值為0.2 MPa[1]。
在實際運行過程中,由于余熱鍋爐蒸汽品質差,攜帶大量液態水,造成換熱機組熱效率下降,凝結水回收器溢流,大量熱水熱量浪費。
在2015—2016年供暖期,針對熱水浪費問題,在凝結水回收器放水管處鋪設一根DN40的管道至補水箱,在凝結水較多超出凝結泵負荷時,多余的熱水流入補水箱。如圖1所示。
隨著廠區換熱站供暖面積的逐步擴大,燃機余熱鍋爐設備缺陷(汽包水位自動調節損壞,余熱鍋爐運行時汽包滿水狀態)。在2017—2018年供暖中期,由于需要熱負荷大,蒸汽量比較多,蒸汽攜帶水嚴重,2臺凝結泵加改造補水管都不能滿足運行,大量凝結水溢流,造成熱量損失。
對凝結水系統進行改造,通過實地測量,凝結水箱溢流管口比兩個補水箱高出0.5 m,可以利用連通器的原理,水量比較大時對凝結水進行分流進入補水箱對熱量進行利用。

圖1 為當時加裝補水管道圖
在凝結水箱底部放水管閥門后加裝三通(見圖2a),原有排水系統保持不便,另外鋪設兩趟DN40管道至廠區供暖補水箱和家屬區供暖補水箱。在水量比較大時開啟閥門進行分流,防止溢流浪費[2]。
對原有的排水系統加裝閥門,功能保持不變(見圖 2b-2f)。


圖2 改造示意圖
1)充分利用了多余的凝結水,節約了水資源,提高了廠區、家屬區供暖管道內水溫,增大了換熱效率。
2)凝結水溢流時,熱水直接排入站內地溝,造成站內水汽濕度增大,對電氣設備安全運行產生影響。
3)補水箱內除鹽水由凝結水補充,減少了除鹽水用量。