李 俊
(山西晉城煤業集團, 山西 晉城 048006)
目前,隨著煤炭科學技術的發展,綜采工作面單產水平出現了歷史性突破,同時也出現了綜掘開拓能力嚴重滯后,造成礦井嚴重的采掘關系不協調、銜接緊張的局面。提高綜掘工作面的單進水平成為急需解決的問題,必須對綜掘機掘進系統及其配套設施進行合理的改進及創新,滿足安全、高效掘進要求。
問題:目前,綜掘機液壓系統使用的液壓油為L-HMN68型抗液壓油,其油溫在50~70℃時,油溫運行黏度最佳;當油溫超過70℃時,液壓油抗磨性能下降16mm2/s以下。但若停機進行冷卻,會導致掘進效率下降。而繼續作業,過高的油溫一方面造成液壓件串液、漏油,導致機組無力,機組運行不穩定;另一方面高溫導致液壓油容易老化,質量下降,更換頻率增加,液壓馬達、油缸、液壓件使用壽命降低,機電事故增加,維護成本上升。
原因:經過對原理圖(見圖1)和現場研究分析,導致油溫過高的主要原因是流經冷卻器的水流量小,循環率低,冷卻效果達不到預期效果。

圖1 改造前液壓冷卻、水路系統圖
問題:大功率的掘進機在大斷面巷道中的快速截割,造成工作面粉塵濃度高,能見度低,直接影響礦工的身體健康和現場操作安全。通過冷卻水路系統圖可以看出(見圖1),原水系統分內、外噴霧水路。外來水過濾后分為二路,第一路經進水直接通過噴霧嘴噴出;第二路經減壓、冷卻(冷卻液壓系統用油)再分為二路,一路經截割電機(冷卻電機)后噴出,另一分路經內加壓泵加至3 MPa后,由內噴霧噴出[1]。《煤礦安全規程》第119條規定,掘進機實現外噴霧裝置的工作壓力不得小于4 MPa,原水路系統外噴霧的工作壓力只有1.5 MPa,達不到規定要求。
原因:因其水流量小,靜壓水壓低,造成噴霧霧化效果差,噴霧壓力達不到《煤礦安全規程》規定要求;噴霧噴嘴過少,不能覆蓋掘進全斷面。
問題:綜掘機二運轉載機在皮帶機尾承載部兩端工字鋼梁上前進、后退行走。最外端工字梁上固定有配電點開關架,開關架上放置有機組開關、隨機電纜等電氣設備。綜掘機在井下掘進過程中,當截割原煤結束后,需將綜掘機后退。為防止綜掘機后退撞到配電點開關架,目前在綜掘機二運機頭、配電點開關架處設專人進行看護。由于綜掘機司機操作臺離開關架處距離較遠,工作面噪音大,能見度低,司機因聽不見看護人員喊話或反應不及時,都很可能造成綜掘機后退碰撞開關架或擠電纜的現象發生,輕則撞壞開關架,重則開關架傾倒造成開關損壞、電纜擠破、電纜抽出造成的短路、接地事故。
原因:因安全設施不到位,機組后退看護人員與機組司機配合不當,人為因素導致的事故發生。
改進方案:為解決以上問題,經過分析,采用在液壓系統回油管中串接一個冷卻器,總進水系統管路由25mm改為51mm,見下頁圖2。
效果分析:使其出水量增大,冷卻量增大,提高水循環率,以此降低油溫,保證液壓系統液壓油溫在50~70℃之間,避免液壓油運動黏度降低,氧化速度加快,串、漏液現象的發生,確保了掘進機液壓系統的準確平穩,延長液壓元件使用壽命,降低液壓系統故障率,提高液壓系統穩定性[2]。

圖2 改造后液壓冷卻、水路系統圖
改進方案:為降低粉塵濃度,確保員工身體健康和操作安全,增加機組噴霧點,并在機組上安裝覆蓋全斷面的噴霧控塵裝置。另在外噴霧系統中串接加壓噴霧泵。
效果分析:外加壓噴霧泵將冷卻器出水水壓1.5 MPa提升至4 MPa以上,達到《煤礦安全規程》要求,并加快水循環率,使噴霧霧化效果得到很大改善,并覆蓋全斷面。
改進方案:在皮帶機承載部工字鋼上(開關架處)安裝一防爆限位行程開關、手動撥動開關、聲光信號裝置。將開關架上315開關上腔2號與4號電源線接入行程限位開關。

圖3 電氣系統原理圖
工作原理(見圖3):正常情況下撥動開關置于斷開位置,行程開關處于正常位置,其串接在開關先導控制回路中的接點閉合,串接在聲光信息接點打開開關啟動:合隔離開關后,按下啟動按鈕QA,K1繼電器得電吸合,開關啟動。當二運轉載機后退至極限位置時,行走輪碰撞到裝置的碰觸桿上,行程開關常閉接點打開,斷開機組315開關先導控制回路,K1失電,機組停止運行,起到限位保護作用并實現限位閉鎖,同時行程開關常開點閉合,接通信號回路,聲光電鈴鳴響,發出報警信號;看護人員聽到信號后,將撥動開關打到解鎖位置解除315A開關閉鎖,開關可以再行送電。機組向前支行,限位行程開關操作桿自動復位,使斷開的常閉接點閉合,常開接點斷開,信號停止報警,行程開關復位后將撥動開關打到分斷位置[3]。
效果分析:不僅實現了碰撞后斷電功能,而且還具有碰撞后報警功能,能有效防止二運轉載機撞壞設備事故的發生;電氣控制回路全部為本安回路,安全可靠;限位開關出現故障時,可利用撥動開關解鎖,接通控制回路恢復送電,方便快捷。
經過上述各系統的優化改造,液壓系統的事故率和檢修率大幅降低,工作面除塵防塵效果明顯改善,機組后退撞壞設備及電纜的現象消除,從而使綜掘機械設備充分發揮其效能,提高了綜掘工作面的單進水平,解決了采掘接替緊張局面,降低了使用成本。