李彥紅,李東東
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
某焦爐氣制甲醇廠甲醇裝置以焦爐氣為原料,通過焦爐氣壓縮、精脫硫、轉化、合成、精餾等工序生產甲醇,甲醇廠下設生產調度室及凈化車間、合成車間、空分車間、公輔車間。其中,精脫硫崗位的主要任務是將濕法脫硫后焦爐氣中的有機硫通過2次加氫轉化和2次H2S脫除,使出口焦爐氣中總硫≤2×10-6,并通過對預熱爐、升溫爐溫度的調控為轉化崗位提供合格的原料氣和升溫介質。
焦爐氣精脫硫系統工藝流程:濕法脫硫→壓縮→油分離器→煤氣過濾器A/B→焦爐氣初預熱爐→鐵鉬預加氫槽A/B→鐵鉬一級加氫槽→中溫脫硫槽A/B/C→鐵鉬二級加氫槽→氧化鋅脫硫槽→轉化系統。
該甲醇廠根據春季檢修計劃,計劃于2018年4月3日09:00對全廠生產系統進行降溫置換,并進行為期1個月的停車檢修。據停車檢修方案,4月3日07:05,系統減負荷生產;09:53,系統開始停車;系統停車后,10:18,由1#焦爐氣壓縮機(6M32)提供的壓縮氮氣對精脫硫、轉化系統進行置換;10:27左右,現場人員在將煤氣過濾器B切出系統的過程中,向中控匯報有關閥門無法關閉(經事后查看,當時入口閥關閉1/3、出口閥關剩4扣);10:29左右,中控指揮現場人員打開精脫硫系統放空閥,現場人員離開煤氣過濾器B去執行指令;10:34,煤氣過濾器B發生爆炸(當時設備內壓力為0.56MPa)。
氮氣置換過程中,現場煤氣過濾器B閥門卡阻,無法關閉(入口閥關閉1/3、出口閥關剩4扣);據了解,2018年4月2日空分車間發現氧氣放空閥(V104)有卡澀現象。
在調節氧氣自動閥的過程中,中控操作人員存在連續操作氧氣放空閥(V104)幅度掌握不當的情況;停車過程中,在氧壓機打氮氣未停機的情況下,將1#焦爐氣壓縮機轉為打氮氣,存在改變操作順序的情況。
據燃燒、爆炸三要素進行分析。該焦爐氣制甲醇裝置停車、置換過程中,可燃物為焦爐氣,系統內點火源有多處,二者均不可控;助燃物氧氣的來源只有氮氣中攜帶,即在系統停車置換過程中控制氮氣純度至關重要。
(1)據系統的停車方案,2018年4月3日09:53轉化系統開始切出氧氣,氧壓機改為打氮氣置換空分裝置至轉化系統的氧氣管線,切換過程中,由于空分裝置分餾塔氧氣放空閥(V104)存在卡澀現象,導致氧氣產量瞬時發生大幅波動,最小為4342m3/h,最大為7116m3/h。
(2)2018年4月3日10:19,6M32型低壓機(正常生產時打焦爐氣)切換為打氮氣對焦爐氣精脫硫系統進行置換、降溫,又一次擾動了空分裝置分餾塔的精餾工況,空分裝置當時的情況為:10:18氧氣產量為7560m3/h,10:21氧氣產量為5434m3/h,10:26氧氣產量為0,10:27:50氧氣產量為4917m3/h,10:28:33氧氣產量為6837 m3/h,10:29氧氣產量恢復正常。
空分裝置設計氮氣產能為11250m3/h,在系統置換過程中瞬時采出量達15000m3/h;同時,由于錯誤地將空分裝置氧氣放空閥(V104)關閉(氧氣采出量由6600m3/h降至0),且未及時關閉去水冷塔氮氣閥(其開度為60%),導致裝置內氧氣竄至氮氣內。
據氧氣產量曲線分析,有2.5min未采出氧氣。空分裝置設計氧氣產能為6000m3/h,以此為計算依據,在裝置氧氣放空閥(V104)關閉的情況下,2.5min內應該有250m3的純氧進入了氮氣中,以外送氮氣量為15000m3/h計,即壓縮氮氣量為250m3/min,2.5min共外送壓縮氮氣625m3,則此時氮氣中氧含量約28%。在1#焦爐氣壓縮機切換為打氮氣后,氧含量為28%的不合格氮氣進入精脫硫系統。
在煤氣過濾器B未置換合格時,車間安排將其切出系統,但在切出過程中,由于閥門卡阻,無法關閉(入口閥關閉1/3、出口閥關剩4扣),未能與系統完全隔離,導致焦爐氣與不合格氮氣流速降低,聚集在煤氣過濾器B內不能順利排出;而長期生產過程中焦爐氣中殘留的H2S與煤氣過濾器B內高效吸油劑中的Fe2O3反應生成FeS及單質硫,不合格氮氣進入后,氧與FeS反應放出的熱量在局部集聚,加速了周圍FeS的氧化,且吸油劑吸附的煤氣中含有的苯、萘、油類等物質在FeS的作用下迅速燃燒放出更多的熱量,從而引起混合性爆炸氣體的爆炸。
FeS常壓下的自燃點為40℃,壓力越高燃點越低。FeS自燃的過程中如果沒有一定的可燃物支持,將產生白色的SO2氣體(常被誤認為是水蒸氣),伴有刺激性氣味,同時放出大量的熱;當周圍有其他可燃物(如油品)存在時,會冒出濃煙,并引發爆炸。
FeS在工藝設備中的分布一般遵循這一規律:介質中硫含量越高,其FeS腐蝕產物越多,但是介質中的硫含量僅為百萬分之幾的設備在打開時也會發生FeS自燃現象。其原因不是介質中硫含量高,而是細微的FeS腐蝕產物在某些局部區域很容易發生沉積,尤其是填料塔,填料塔內的填料除了具有分餾功能外,還具有高效的過濾功能,上游系統攜帶來的FeS很容易被攔截在此,同時金屬填料有較大的比表面積(200~400m2/g),與物料的接觸面積大,即使硫含量很低也會腐蝕填料,加之填料塔內物料流速低,使得填料表面腐蝕生成的FeS很難被帶走,如此一來,對于高負荷、長周期、連續運行的填料塔而言,塔內會積聚一定量的FeS;而塔內的FeS不是純凈物,是與焦炭粉、油垢等形成的混合垢物,結構一般較為疏松。FeS在潮濕狀態中被氧化,Fe2+被氧化成Fe3+,S2-被氧化成,放出大量的熱,使得系統內局部溫度升高,加速周圍FeS的氧化,形成連鎖反應,加之吸油劑中吸附大量的油,油在FeS的作用下迅速燃燒放出更多的熱,最終釀成著火爆炸事故。
4.2.1 FeS的形成機理
4.2.1.1 水溶液中H2S與Fe反應生成FeS
有水存在的情況下,設備內壁(Fe)與焦爐氣中的H2S反應,生成還原性的FeS,主要反應方程式如下。
H2S在水溶液中電離:H2S→H++HS-(H2S的電離常數K1=1.3×10-7),HS-→H++S2-(K2=7.1×10-15),H2S是弱電解質,不完全電離,以第一步電離為主,第二步可忽略。
金屬電化學反應:陽極反應Fe→Fe2++2e,陰極反應2H++2e→H2。
Fe2+與S2-及HS-反應:Fe2++S2-→FeS↓,Fe2++HS-→FeS↓+H+。
假設H2S在水溶液中完全電離為HS-,則整個過程簡化為:H2S→H++HS-,Fe→Fe2++2e,Fe2++HS-→FeS↓+H+。
正常生產情況下,由濕法脫硫工段送至精脫硫工段的焦爐氣量為32650m3/h,而焦爐氣中的H2S≤20mg/m3,以20mg/m3計,則焦爐氣中H2S的質量mH2S=20×32650÷1000=653g/h,焦爐氣中H2S的物質的量nH2S=mH2S/MH2S=653÷34=19.21mol/h,按3%的反應率計算,半年累計生成的FeS的物質的量n1(FeS)=19.21×24×30×6×3%=2.49×103mol,亦即m1(FeS)=2.49×103×88÷1000=219kg。
4.2.1.2 Fe2O3與H2S反應生成FeS
煤氣過濾器B內高效吸油劑中的成分Fe2O3與焦爐氣中H2S發生反應生成FeS,反應方程式:Fe2O3+3H2S═══2FeS↓+S+3H2O。
煤氣過濾器B內裝高效吸油劑30t,其中金屬氧化物含量為55%,金屬氧化物中Fe2O3含量為3.5%,則高效吸油劑中Fe2O3的質量mFe2O3=30×55%×3.5%=0.5775t=578kg,高效吸油劑中Fe2O3的物質的量nFe2O3=mFe2O3/MFe2O3=578×1000÷160=3.61×103mol,即高效吸油劑中Fe2O3與焦爐氣中H2S反應生成的FeS的物質的量n2(FeS)=3.61×103×2=7.22×103mol,生成的FeS的質量m2(FeS)=7.22×103×88÷1000=635kg。截至事故發生時高效吸油劑使用6個月,假設Fe2O3與H2S反應與時間成正比例關系,則參與反應的Fe2O3的物質的量nFe2O3=3.61×103÷6÷30÷24=0.84mol/h,亦即生成的FeS為0.84×2=1.68mol/h。
4.2.1.3 2種途徑生成FeS的總量
以上2種途徑生成FeS的總質量(m總)和總物質的量(n總)分 別 為:m總=m1(FeS)+m2(FeS)=219+635=854kg,n總=n1(FeS)+n2(FeS)=2.49×103+7.22×103=9.71×103mol。
4.2.2 FeS與O2的反應
FeS與O2的反應方程式為:FeS+1.5O2═══FeO+SO2+49kJ/mol,FeO+0.25O2═══0.5Fe2O3+135.5kJ/mol。
(1)若只發生FeS+1.5O2═══FeO+SO2+49kJ/mol的反應,因為前述生成的FeS的物質的量為9.71×103mol,則反應產生的熱量Q1=n總q1=9.71×103×49=0.48×106kJ。
(2)若發生FeS+1.5O2═══FeO+SO2+49kJ/mol和FeO+0.25O2═══0.5Fe2O3+135.5 kJ/mol的反應,即總反應方程式為FeS+1.75O2═══0.5Fe2O3+SO2+184.5kJ/mol,則反應產生的熱量Q2=n總q2=9.71×103×184.5=1.79×106kJ。
(3)保守估計,以只發生FeS+1.5O2═══FeO+SO2+49kJ/mol反應計,(完全反應狀態下)FeS遇氧自燃后反應產生的熱量為0.48×106kJ,FeS的總質量為854kg,平均比熱容(c)為0.45kJ/(kg·K),則系統絕熱溫升ΔT=Q1/(m·c)=0.48×106÷(854×0.45)=1249K。但煤氣過濾器B實際上并非完全密閉的容器,以50%反應熱被氣體帶走、50%的熱量在槽內聚積計,則系統溫升ΔT′=0.5ΔT=0.5×1249=624.5K,即系統溫升達624.5℃。而H2S的燃點為260℃、單質硫的燃點為250℃、氫氣的燃點為580℃,顯然,FeS遇氧自燃后系統的溫升會引燃低燃點物質。
煤氣過濾器B發生爆炸時,其已使用半年以上,吸油劑中已吸附大量的硫化物、油類物、苯、萘等至飽和狀態(吸附量為吸油劑質量的30%,約9t),而事發前入工段焦爐氣中H2S含量近1個多月持續處于超標狀態(設計值<20 mg/m3,實際值700~1200mg/m3),同時在1#焦爐氣壓縮機切換為打氮氣時系統壓力為0.56 MPa,大幅降低了焦爐氣的燃點;在煤氣過濾器B切出過程中,由于閥門卡阻(入口閥關閉1/3、出口閥關剩4扣),含氧氮氣進入煤氣過濾器B內流速大幅下降,不能從其出口順暢排出,形成相對封閉的絕熱空間,其內部的FeS遇氧自燃后,熱量不能移出而聚積,器內溫度大幅升高,分子的活化能提高,支鏈反應速度加快,引燃低燃點物質,繼而發生連鎖反應而引起爆炸。
凈化車間入精脫硫工序焦爐氣中H2S含量長期處于嚴重超標狀態(設計值≤20mg/m3,實際生產中因前工序脫硫系統處理能力等方面的原因,實際值在700~1200mg/m3),導致FeS大量生成,同時由于H2S燃點較低(260℃),為燃燒爆炸提供了條件。因此,在后續生產中需采取如下一些應對措施。
(1)設備方面:首先需要對不靈敏、有卡澀等不合格的閥門進行維修及更換,并且要經常檢查和維護,在各種操作(置換、維修、開停車操作等)之前,必須保持各閥門、儀表的狀態正常。
(2)操作方面:在操作人員培訓中,一定要強調設備操作的正確性,嚴格遵守操作規程和各工段信息的共享,杜絕違規操作和信息溝通不及時、脫節現象。
(3)吹掃或置換氣體的質量控制:在使用氮氣置換煤氣過濾器及其他設備時,必須對置換氮氣進行取樣分析,嚴格控制其中的氧含量;置換完成后,對其進行隔離,該關閉的閥門一定要關嚴,并且在檢修之前對隔離的設備進行通風,通風后對其中的介質進行取樣分析,分析合格后才可進行檢修操作。空分裝置置換過程中,嚴格控制氮氣采出量,使氮氣產出量在設計值以內,確保氮氣純度符合安全指標要求。
(4)焦爐氣質量控制:正常生產時,一定要嚴格控制進入煤氣過濾器焦爐氣中的氧含量≤0.5%、H2S含量≤20mg/m3,如果H2S含量嚴重超標,一定要與前工段溝通,通過調度將H2S含量超標的焦爐氣返回濕法脫硫工段再進行處理,如果濕法脫硫工段出口焦爐氣確實無法達到指標要求,協調停車檢修。
(5)吸油劑的質量控制:定期對吸油劑進行取樣分析,質量無法滿足要求則立即更換。
(1)檢修方案編制必須科學、嚴謹、具可操作性,能夠指導操作且步序明確,安全措施必須細化到檢修環節的每一個步驟,明確檢修環節的指揮和作業安全管理,確保檢修各環節安全生產責任落實到位。
(2)在系統停車置換過程中,必須經采樣分析且分析結果合格后方可進行下一步操作。
(3)檢修過程中要認真落實安全確認制度,嚴格按照檢修操作規程進行操作,以確保安全檢修。
5.3.1 加強檢修作業管理
明確職責,做到“三必管”和“三必須”。加強各類檢修管理,檢修作業前,主要領導必須親自按規定認真組織制定檢修方案和安全措施,并嚴格逐級審批把關;檢修作業中,正常情況下必須嚴格按照檢修方案執行,現場必須有領導統一調度指揮協調,關鍵環節需經有效確認后方可進行下一步操作;同時,應加強檢修期間的現場管理,避免隨意操作。
5.3.2 加強安全宣傳教育培訓工作
充分利用班前班后會以及脫產或半脫產等培訓形式,提高職工的安全意識和安全風險認知度:加大操作人員業務培訓力度,組織各級管理人員、操作人員深入開展工藝培訓,重點培訓工藝指標變化對系統前后工序可能產生的影響,對其產生的危害要認識清楚、理解透徹。
5.3.3 扎實開展安全生產標準化建設
要嚴格按照國家和省安監局下發的《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》要求,組織開展安全法律法規學習、風險評價、設施完善、作業管理、檢查與自評、崗位達標等各項工作,堅持把落實放在第一位,落實好安全生產責任制、安全生產管理制度、操作規程、檢修方案等,細化內部管理,確保各級安全生產職責落實到位。
5.3.4 牢固樹立“安全發展”理念和“以人為本、安全第一”思想
堅守安全生產紅線,充分認識?;沸袠I“兩重一大”的重要性,嚴格落實安全生產主體責任,正確處理安全與生產、安全與效益的關系,切實做到在安全的前提下組織生產;要配齊配強領導班子,健全安全管理機構和安全生產責任制,做到一崗一責、履職盡責,并層層落實。
此次事故表面上看似乎很偶然,甚至有些不可思議,但通過認真分析和深刻剖析發現,該廠在停車過程中,從停車方案的編制,到停車的組織、指揮、操作、設備維保等都存在不嚴謹、不統一、不規范、不到位的地方,加之工藝操作方面忽略了長時間入精脫硫系統焦爐氣中H2S含量嚴重超標可能帶來的風險,由此導致了煤氣過濾器B爆炸事故的發生。
通過對此次事故的原因分析,我們認識到,各級各類方案必須各有側重,不能互為替代,且工藝指標是剛性的,必須嚴格執行,必須有敏感性,尤其是對于長期不合格的工藝指標,不能麻木,否則后果可能是災難性的。