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向家壩升船機電氣調(diào)試案例簡析

2019-01-17 07:23:51夏婧蕓
中國設備工程 2019年6期
關鍵詞:動作故障

夏婧蕓

(長江三峽技術經(jīng)濟發(fā)展有限公司,北京 100038)

1 工程概述

向家壩采用一級全平衡垂直升船機,布置于河道左側(cè),左、右分別與沖沙孔壩段和廠房壩段相鄰。升船機由上游引航道、上閘首(包括擋水壩段和渡槽段)、船廂室段、下閘首和下游引航道(含輔助閘室和輔助閘首)等五部分組成,全長約1530m。升船機按Ⅳ級航道設計,同時兼顧1000t級單船過壩;最大過壩船隊為2×500t 級一頂二駁船隊,最大過壩單船為1000t 級機動貨船;升船機最大提升高度114.20m,機型采用全平衡齒輪爬升螺母柱保安式。

2 主要電氣調(diào)試項目

金沙江向家壩水電站升船機涉及的電氣安裝調(diào)試部分主要集中在以下系統(tǒng)。

(1)升船機供電。向家壩升船機采用兩回10kV 電源進線,組成兩段10kV 單母線,中間設聯(lián)絡斷路器,兩回進線和聯(lián)絡斷路器之間設自動投切裝置,互為備用。通過10kV/0.4kV 變電所內(nèi)的2500kVA 10kV/0.4kV 降壓變壓器后進入0.4kV 開關柜,為船廂、上下閘首、輔助閘首及浮堤躉船等設備進行供電。通過布置在四個塔柱的安全滑線,為布置在船廂上左、上右、下左、下右驅(qū)動單元2#電氣設備室內(nèi)的4 套主低壓配電柜供電,形成船廂4 個電源供電點。0.4KV 開關柜還為上閘首/活動橋,下閘首及輔助閘首工作門/防撞裝置啟閉機提供動力電源。

(2)閘首和啟閉機控制。輔助閘首上游側(cè)布置防撞裝置,用于保護輔助閘首工作閘門免受輔助閘室內(nèi)失速船舶的撞擊。防撞裝置由固定卷揚式啟閉機操作。上閘首工作閘門是升船機船廂室的上游擋水設施,下閘首工作閘門是升船機船廂室的下游擋水設施。

(3)船廂廂頭電氣控制。船廂廂頭電氣控制室分在船廂兩端,控制船廂門和防撞梁的開啟閉合。

(4)電氣傳動與控制、檢測系統(tǒng)。船廂驅(qū)動機構(gòu)為多電機同步驅(qū)動系統(tǒng),系統(tǒng)采用1 套傳動協(xié)調(diào)控制站加4 套交流變頻傳動裝置的兩級開放式分層分布控制結(jié)構(gòu)方案,兩級之間通過底層現(xiàn)場總線網(wǎng)絡進行互連。傳動協(xié)調(diào)控制站作為“上位機”實現(xiàn)對4 套交流變頻傳動裝置。檢測系統(tǒng)遍布升船機各個系統(tǒng),主要為傳感器。

(5)計算機監(jiān)控。升船機計算機監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控范圍為上閘首、船廂室段及船廂、下閘首、輔助閘首等四大部位內(nèi)的涉及升船機正常通航運行的所有機械、電氣設備。

(6)通航信號,廣播指揮。向家壩升船機通航信號系統(tǒng)主要由通航信號燈實現(xiàn),主要包括通航指揮信號燈、船廂升降警示燈和航道邊界燈,廣播系統(tǒng)的控制設備,揚聲器和電纜。

3 升船機電氣調(diào)試案例分析

3.1 升船機供電

開閉所,變電所備自投試驗過程中,全自動方式下,遠方斷開一母聯(lián)絡開關時,進線僅跳閘后無繼續(xù)動作,備自投試驗失敗。原因:失電保護動作設置錯誤。造成系統(tǒng)認為兩路回路均為失電狀態(tài),備自投不閉合。處理:施耐德廠家來現(xiàn)場更改保護動作程序。

3.2 閘首和啟閉機控制

(1)輔助閘首電控設備集控無報警信號,無法遠控,故障復位也無效。原因:設備失電后重新上電,程序設置保護,要求現(xiàn)地手動復位。處理:遠程打開程序監(jiān)視,“變頻器未準備好”故障。在現(xiàn)地站觸摸屏上故障確定及復位后,設備恢復正常。

(2)輔助閘首工作門運行過程中,集控發(fā)出“故障復位”指令后,工作門會停機并報“二類匯總故障”。原因:輔助閘首控制程序中,故障復位程序段內(nèi)“變頻器準備就緒”開關被短接,“復位”指令和“變頻器準備就緒”指令時序未分開,導致邏輯問題。處理:刪去短接開關,故障消除。

(3)輔助閘首啟閉機右岸側(cè)荷載顯示超載,導致緊急停機。原因:檢查發(fā)現(xiàn)右岸側(cè)變送器輸出電壓異常。用左岸側(cè)變送器更換后,輸出電壓正常,判斷變送器故障。處理:將新變送器裝于左岸側(cè),并與右岸側(cè)變送器對比標定,結(jié)果顯示正常,故障消除。

(4)下閘首密封框退回時,偏差過大。原因:密封框偏差過大,導致泵站無法建壓。處理:對1#、2#油缸退回比例閥開口調(diào)整為700mm,對9#、10#油缸退回比例閥開口調(diào)整為950mm,密封框退回偏差正常。

(5)下閘首間隙水充水超時故障。原因:下閘首2#主充泄水變頻器報故障。處理:將2#泵切除,導致沖水變慢。集控復歸后故障消除,不影響后續(xù)開門。

3.3 船廂廂頭電氣控制

(1)船廂門開門時閉鎖條件錯誤。原因:由于間隙水深高程值無法確定。處理:閉鎖條件由船廂水位間隙水位≤0.2m,更改為船廂水位與通航水位≤0.2m。

(2)上、下廂頭防撞裝置鎖栓發(fā)訊機構(gòu)發(fā)訊不成功。原因:船廂門開關位置有沖突干涉。處理:調(diào)整鎖栓發(fā)訊位置。

(3)下廂頭防撞吊架電磁閥YV14 反饋信號丟失。原因:傳感器電源正常,電磁閥動作正常,反饋信號線正常,但是無反饋信號。檢查發(fā)現(xiàn)傳感器電源線劣質(zhì)導致傳感器電源產(chǎn)生壓降,過低電壓導致傳感器無信號輸出。處理:更換電源線后信號恢復正常.

(4)上、下廂頭船廂門啟閉油缸、鎖定油缸機構(gòu)動作時失壓報警。原因:船廂門鎖定機構(gòu)動作時,系統(tǒng)正常工作壓力只有1MPa 左右,系統(tǒng)失壓整定值為3MPa 左右。處理:重新整定壓力報警闕值。

(5)下廂頭泵站檢測信號左右相反。原因:由于船廂門上、下廂頭液壓泵站設計完全一致,但實際擺放位置為鏡像擺放。處理:核實確認左右相反,更正下廂頭液壓泵站擺放位置。

(6)上廂頭防撞生效令超時,監(jiān)控顯示防撞吊架行程11mm,未到10mm。原因:天氣嚴寒,油流量變低,使機構(gòu)一直未動作到位,監(jiān)控顯示防撞吊架行程為11mm,程序需要到10mm 才會進行下一步吊架到位。處理:臨時修改行程為10mm,機構(gòu)進行下一步動作。

3.4 電氣傳動與控制、檢測系統(tǒng)

(1)液氣彈簧機構(gòu)有壓力,無法完成泄壓。原因:在液氣彈簧泄壓時,泄壓到位后,泄壓閥斷電。液氣彈簧蓄能器便將壓力補給液氣彈簧缸,造成液氣彈簧機構(gòu)又有壓力,無法完成泄壓。處理:因此在液氣彈簧泄壓到位后,泄壓閥繼續(xù)得電,液氣彈簧才保持泄壓狀態(tài)。在液氣彈簧加壓前先停止液氣彈簧泄壓。在調(diào)試中,由于1#液氣彈簧壓力傳感器線性誤差較大,泄壓時,液氣彈簧已低于0.2MPa 時,壓力傳感器值在0.6MPa 左右,故壓力傳感器1SP6 值達到0.6MPa時,1#液氣彈簧卸載到位。

(2)在進行橫導向機構(gòu)調(diào)試時,根據(jù)動作表進行橫導向?qū)χ校l(fā)現(xiàn)橫導向機構(gòu)不動作。原因:左導向缸、右導向缸和補償缸三個缸之間的壓力應處于相互平衡的狀態(tài)。而在對中試驗前,三個缸的壓力是在檢修方式下經(jīng)過手動調(diào)整,且并不在正常工作壓力范圍。處理:先對補償缸進行補壓試驗,補壓成功后,再進行對中試驗,橫導向按預定的方向動作恢復到中位。

(3)縱導向及頂緊機構(gòu)動作時會出現(xiàn)壓力瞬時報警信號,后又恢復正常。如果此時判斷為壓力故障,則系統(tǒng)會經(jīng)常性停機。原因:程序設置不合理。處理:為提高機構(gòu)運行效率,在不影響機構(gòu)動作條件下,當收到壓力故障報警信號,且報警信號維持一段時間后,判斷為壓力故障報警,根據(jù)故障類別進行停機處理。

(4)1#驅(qū)動點電控設備顯示1#、2#、3#傳動流程故障。原因:操作員站船廂運行前,無法將船廂位置寫入。因為船廂位置與反饋位置存在偏差。處理:將船廂位置寫入后,切換至集控,故障消除。

(5)3#縱導向下游推出信號消失。原因:頂緊機構(gòu)液壓缸有桿腔與無桿腔進油口均用液控單向閥,可能存在油液雜質(zhì),導致卡阻,向上分力,導致頂緊機構(gòu)向上回縮,傳感器信號消失。處理:清理頂緊機構(gòu)液壓缸有桿腔與無桿腔進油口后,動作恢復正常。

3.5 計算機監(jiān)控

(1)在走分步流程時發(fā)現(xiàn)船廂門關閉后防撞吊架關閉時超速。原因:由于上位機在機構(gòu)發(fā)令時無時間間隔,處理電機停止有延時,并且船廂門關門時兩臺電機工作,防撞下降室一臺電機工作,導致防撞過速。處理:經(jīng)程序優(yōu)化,在防撞吊架關閉時根據(jù)輪泵對應停止響應電機。

(2)安全站不能讀取水位計信號。原因:水位計一分二模塊損壞。處理:更換模塊。

(3)船廂運行啟動,上位機報系統(tǒng)二類故障:安全站動作不允許,船廂無法動作。原因:對安全站進行復位,故障未消除,查看安全站程序發(fā)現(xiàn)上閘首密封框一個退到位信號消失。處理:對上閘首密封框退到位傳感器位置進行調(diào)整后,信號恢復正常,故障消除。

3.6 圖像監(jiān)視和通信系統(tǒng)

(1)雙環(huán)網(wǎng)196 網(wǎng)段可以通驅(qū)動站交換機,不能讀取驅(qū)動站PLC。原因:因為交換機發(fā)送模塊損壞。處理:更換交換機。

4 結(jié)語

綜上所述,向家壩升船機還涉及照明、接地系統(tǒng),通風空調(diào)系統(tǒng),消防和火災報警系統(tǒng)等的調(diào)試。本文不一一列舉案例。向家壩升船機經(jīng)過單系統(tǒng)、分系統(tǒng)、船廂無水聯(lián)合調(diào)試,過船聯(lián)合調(diào)試四個階段。每個階段多次試驗,優(yōu)化,再測試,力爭最優(yōu)方案使升船機投入運行。

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