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大柜行車異響故障處理分析

2019-01-13 01:25:17徐超張錫廣蔡學忠李紅梅顧晶
科技風 2019年36期

徐超 張錫廣 蔡學忠 李紅梅 顧晶

摘?要:新烤季開始,預處理一區大柜上方的縱向往復行車從電機在布料過程中,電機會發出較大的異響聲,此響聲警示出設備運行安全性的不穩定。縱向往復行車承載著往復布料小車對四個柜來回布料進柜的責任,其動作主要靠兩臺2.2KW的電機通過速度跟隨的同步控制模式來實現。如果其中一臺電機故障,將會直接影響另一臺電機的正常工作,故障時間過長或問題嚴重時將導致本區投料運行癱瘓,所以,針對此次電機突發異響,技術人員持續性跟蹤、分析和處理。

關鍵詞:大柜行車;異響;跟隨

一、異響聲源判定

一區1—4號柜進料過程中,布料動作可以正常進行,但M158-2電機發出較大刺耳的異響聲,且整車運行過程中會伴隨抖動的現象。通過對現場設備和大車運行動作來判定異響聲發出的準確位置。

(1)跟蹤電機運行情況。從電氣方面考慮,對電機的相關組成部分和連接部分進行判定。首先,拆開風扇罩殼,觀察電機轉動的正反方向,傳動方向正常,換向過程正常。其次,電機運行狀態下,聽判電機前后端軸承。判定聲響不是由軸承端發出。再次,測量電機三相電流電壓,電壓均在382V左右,電流均在5A左右,對照銘牌,滿足參數要求。運行過程中電機存在抖動情況,還需深入內部結構通過拆卸檢查才能進行判定。

(2)檢查制動機構。抱閘是主從電機到位后對電機進行制動停車,如果調整不當,會造成電機狀態異常,例如:電機發熱,電機傳動失效、電機制動失常發生撞車等不良狀況。通過外圍調整制動結構松緊程度,徹底放松和適度調緊,測試反映異響聲沒有任何改變,判定制動機構調整異常不是造成異響的主因。

(3)檢查減速箱部分。機修跟蹤觀察得知,減速箱部位確實傳動聲響過大,但通過壓箱的使用壽命和放出的油液判定,減速箱損壞的機率很小,而且更換減速箱工作量過大,難度過高。所以更換減速箱只是作為備選方案待定。

(4)傳動輪檢查。首先觀察大車傳動輪轉動情況,因大車自重過大,長期運行也造成輪子和軌道的磨損,在運行過程中輪子會出現部分路程打滑現象,但抱死的現象基本不會發生。而且到位停車后,行車的主從兩邊與防撞梁的距離偏差不大。所以因傳動輪而出現異響的可能性被排除。

綜上所述,異響聲主要由減速箱位置發出,但電機與減速箱在傳動過程中明顯振動可能是造成異響的主要因素,需要通過對部件和控制方式進行分析論證。

二、處理過程分析

(一)硬件檢查測試。通過對關聯設備進行拆卸、更換、保養檢查來尋找異常點

(1)電機部分。拆下電機,檢查前后端軸承,前段軸承油脂良好,后端略黑,但無明顯配合間隙過大現象存在,考慮故障存在偶然因素,更換前后端軸承;檢查轉子與軸承配合良好,定子單項阻抗正常。保養后裝配電機,并在實驗平臺上引入拖動電壓,空載測試電機運行穩定,無異響、無異常,電流三相恒定,無波動。

(2)減速箱部分。拆開連接法蘭盤后,觀察減速箱內潤滑油液良好,因輪子拆卸過于困難,未能做到釋放減速箱后進行測試減速箱的良好情況,只能通過機修人員經驗式進行排查,初步判定減速箱沒有較大異常情況。

(3)變頻器部分。通過對不同區同型號的變頻器參數對比,參數設置無異常。之后測量電壓、電流輸出正常??紤]變頻器集成模塊是否存在異常,拆下二區M160-2?CT變頻器(同功能使用的同型號)替換M158-2進行測試,異響聲無明顯變化,判定變頻器自身硬件無異常。在異響聲伴隨情況下,變頻器在運行過程中0.13號參數(變頻器輸出有效電流)會出現正負跳動,且在大車正、反向運行下均會出現此異常情況,記錄異常信息繼續進行跟蹤。

(4)制動機構部分。通過對制動機構部分進行拆卸,發現內部存在碳粉堆積,清潔內部碳粉,重新按照標準調整抱閘,測量抱閘相間阻抗(1+3)+(1+5)=(3+5),運行過程中線圈吸合正常,制動有效。

(5)編碼器部分。變頻器上無編碼器引起的故障代碼產生,且編碼器傳輸到變頻器對應的位置數值正常。但在電機傳動中,編碼器部分出現了甩動現象,且主、從編碼器均出現此現象。

(二)單電機拖動測試

(1)拆下從電機M158-2動力線,頂起從電機抱閘,用主電機獨立拖動行車運行,從電機異響聲消除。

(2)強制M158-1電機隔離開關輸入點I65.6,現場從操作箱引入380V電壓到M158-2隔離開關上端,分斷M158-1隔離開關單機測試M158-2電機運行情況,異響消失。但當兩臺電機同時供電運行時,異響聲又再次出現。

(三)控制方式分析

大車采用的是速度同步雙驅動技術,主要由2臺相同功率電機驅動,兩電機之間不聯軸,兩電機分別安裝編碼器。大車的驅動為兩點式雙驅動,要求在兩個目標位置之間往復運動,在保證運行效率的同時,能自動尋找最佳減速點并減速運行至目標位置準確停車、折返。

主電機驅動器為位置控制方式,內置于UNI-SP的APC通過接收獨立的位置反饋編碼器(或通過UNI-SP對速度反饋編碼器的積分)的信號與目標給定位置比較得出位置偏差,并由APC輸出當前的速度給定值,完成大車的定位并給出到位信號。

由于工藝的特殊性,導致從電機驅動器必須工作在隨動控制方式,其控制特性對適時性、采樣精度等要求均超過PLC及profibus-dp的指標,因此,這部分只能由UNI-SP內部完成,PLC控制將產生從機嚴重滯后,影響控制效果,甚至產生系統振蕩。

三、故障處理總結

通過對異響聲源發出位置判定,變頻器輸出有效電流正負跳動,主、從編碼器傳動過程中甩動等現象的觀察,結合大車速度跟隨的控制方式進行分析,判定故障原因主要因為主從速度不跟隨造成,主電機編碼器的速度及位置信號通過CT-NET適時送給從電機驅動器作為速度/動態位置給定,從電機編碼器與主編碼器進行適時的速度/動態位置比較,并由D-LOCK控制從電機,完成與主電機的位置同步校正和補償。但因為主編碼器傳動中出現甩動,速度信號一直發生變化,致使大車主從位置發生變化,出現車架扭曲,從車位置又因慣性前后擺動,致使壓箱發出異響聲。通過拆下主編碼器,輕微校驗傳動軸,裝回后甩動現象消除,跟蹤運行情況,異響問題也隨著消除。

參考文獻:

[1]紅河煙葉預混電氣傳動方案補充說明.成都思創電氣工程有限公司,2003.

[2]儲柜驅動變頻器(Unidrive?SP)ST.RD.03.KSEC.49.昆船電子,2003.

作者簡介:徐超(1987-),男,漢族,云南彌勒人,本科,助理工程師,研究方向:電氣工程及自動化;張錫廣(1971-),男,漢族,云南彌勒人,工程碩士,工程師,研究方向:項目管理。

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