趙錫榮,陰亭,朱軍
(中國石化潤滑油有限公司濟南分公司,山東 濟南 250101)
導熱油雖歸類于潤滑油,但以傳熱為主要目的,導熱油長期處于200 ℃以上的高溫環境,流動于熱源與用熱單元之間進行傳熱,是一種安全油。導熱油,乃至整個傳熱系統,只是為生產工藝提供熱源,但其一旦出現安全事故,將影響整個工廠的生產甚至工人的人身安全,因此對于導熱油的質量監測尤為重要。對導熱油質量的監督,建立了兩個強制國家標準:用于規范新油質量的GB 23971-2009《有機熱載體》[1]和用于監測運行中導熱油質量的GB 24747-2009《有機熱載體安全技術條件》[2]。其中后者根據對在用導熱油的閃點、黏度、酸值、殘炭、水分等指標的分析劃分在用導熱油的質量指標如表1。

表1 在用有機熱載體使用質量指標

表1(續)
不論開式系統還是閉式系統,導熱油均工作于管道和容罐內,因此對于在用導熱油閃點的檢測,采用閉口閃點測定方法。
本文企業是一家以生產溫和兩性表面活性劑、聚合物、磷衍生物以及環保溶劑的研發制造為主的化工廠,擁有2套傳熱系統,2013年企業生產調整對其中1套傳熱系統進行改造,傳熱介質更換為我司L-QC320 GB23971-2009并于2013年10月改造完成投產,系統情況如表2。

表2 我司跟蹤傳熱系統情況
兩系統整改前,使用地方品牌導熱油,非國標牌號,主要問題為閃點下降過快,油品變質帶來的經濟損失較大。10月系統整改完畢更換新油,之后閃點下降的問題有所緩解,但依然存在,為此,我司進行每月一次的密集檢查。自2013年10月裝填開工至2014年8月,這11個月每月閃點(閉口)分析指標如表3。

表3 2013.10-2014.8系統在用導熱油閃點分析統計
由表3可以看出,系統在開工前11個月內分別發生了兩次閃點大幅下降現象,出現在第7個月(2014.04)和第10個月(2014.07),一度迫近在用油警告線(100 ℃),根據閃點曲線,結合現場生產及管理情況,我司展開了原因排查。
閃點降低,說明油品中輕組分含量升高,輕組分可能的來源有兩方面:一是外部輕組分混入;二是油品自身裂解產生。
(1)可能混入的輕組分物性。經過現場排查,可能混入的外部輕組分為用熱單元的一種生產物料:雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821), 該產品不同溫度下的產品外觀形態如圖1。

圖1不同溫度下的產品外觀形態
圖1中1、2、3為不同溫度下雙十八烷基二甲基氯化銨的外觀形態:
1:生產物料約15 ℃時的形態,呈白色軟固體狀。
2:將生產物料加熱, 80 ℃開始物料融化,呈透明液體狀。
3:將生產物料從高溫降低到常溫后的形態,再次呈白色軟固體狀。
由圖1可知,該物料在低溫下凝結,高溫下融化,具備混入導熱油管道的可能性。再分析其物性指標,并與我司產品L-QC320進行比較,結果如表4。
由表4可知,二者的宏觀指標中,外觀、凝點、閃點等差別較大,尤其閉口閃點指標存在明顯的差異。
(2)雙十八烷基二甲基氯化銨與導熱油的相溶性試驗。按照質量比例,在L-QC320導熱油中加入5%的雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)進行試驗,結果如圖2所示。

圖25%D1821混入L-QC320中的外觀情況
1:混合物在15 ℃時的形態,雙十八烷基二甲基氯化銨成白色固體狀分布在L-QC320導熱油中。
2:將混合物加熱, 至80 ℃時,雙十八烷基二甲基氯化銨溶解于油中,混合物呈透明液體狀。
3:將混合物冷卻至室溫,雙十八烷基二甲基氯化銨和L-QC320導熱油不能分離,總體呈現蠟狀,隨著溫度的不斷降低,蠟狀混合物從可以流動變為固體。
由圖2可知,在加熱條件下,雙十八烷基二甲基氯化銨可以溶于L-QC320,并且溶解了雙十八烷基二甲基氯化銨的L-QC320導熱油低溫外觀發生了明顯變化。
(3)雙十八烷基二甲基氯化銨與導熱油混合后閃點試驗。按照雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)加量比例為1%、5%、10%加入到L-QC320中,進行閃點(閉口)試驗,結果如表5。

表5 D1821及L-QC 320混合后閃點結果

表5(續)
由表5可知,按照雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)的混入可使在用油的閃點出現明顯的大幅度下降。在生產過程中,反應器內部壓力大于導熱油管道壓力,若用熱設備存在漏點,則D1821會大量打入導熱油管道內,則導熱油的閃點會在短時間內急速下降,當混入量達10%時,在用油閃點下降至100 ℃以下,達到警告線。
(4)排查試驗小結。在用油外觀無異樣,流動性良好,說明無雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)混入。
在用油閃點變化為每月閃點有所下降,并非在短時間內出現閃點巨變,說明無雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)混入。綜上可以判斷,系統內無雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)混入。
(1)人為操作導致爐內超溫過熱。本文中傳熱系統為燃煤鍋爐系統,由于燃煤鍋爐的結構特點,根據GB 24747《有機熱載體安全技術條件》之規定,L-QC320的最高工作溫度為300 ℃。而在對現場進行排查時,發現數次超溫。
(2)鍋爐設計不合理導致超溫過熱。本系統使用的燃煤鍋爐使用時間已經超過10年,經排查發現,鍋爐的聯箱設計在鍋爐的爐體內部,系統回流油品在聯箱處發生分流,流速下降明顯,在分流處形成超溫過熱點。
對系統開工運行11個月的檢測數據進行整理摸排,如表6。

表6 系統運行11個月數據統計
由表6可知,系統開工運行的11月中,在用加熱爐運行記錄,油的運動黏度、殘炭、酸值均呈平穩變化趨勢,而閃點出現兩次明顯下降,時間分別在2014年3、4月份及2014年7月份,兩次波動與其他指標并不呈現正相關性。對比現場的加熱爐運行記錄,發現2014年2月末、2014年7月初均出現了短時間的超溫過熱運行,說明鍋爐內的超溫運行直接導致了油品的內部超溫裂解,產生輕組分,閃點短時降低。
根據本文2.1可知,系統中無輕組分物料等混入。根據本文2.2可知,存在爐內超溫運行現象,根據本文2.3可知,系統兩次閃點異常下降均是由于鍋爐內短時超溫過熱引起。綜上所述,總結閃點異常波動的原因為:鍋爐內超溫運行導致油品裂解產生輕組分,引起閃點變化。
對于任何一個用熱生產單位,傳熱系統的角色均為為生產提供熱源,對傳熱系統的改造需結合全局生產情況而定,在危險可控范圍以內,可采取臨時控制措施優先滿足生產需求,如若危險過大,則需及時停產整頓。
本系統運行11個月以來,在用油其他分析指標波動平緩穩定,閃點異常,但均在安全警告范圍以內,故屬危險可控范圍,在系統兩次閃點突降時,均告知用油客戶采取臨時脫氣方法,提升在用油閃點,降低系統安全風險。
閃點的降低來源于油品中小分子的增加,本系統中閃點降低的根本原因是過熱,一方面系統的管理,幾次超溫運行導致油品裂解;另一方面,由于鍋爐使用年限較長,存在設計缺陷。解決的根本措施便是針對這兩方面。
2014年9-10月,我司與客戶多次溝通,聯合制定了鍋爐出口溫度的內控溫度上限為300 ℃,同時結合生產情況,進行了停工整改,更換新鍋爐,采用某公司的燃氣鍋爐代替原有燃煤鍋爐。
鑒于該傳熱系統情況,整改后半年以內,我司對其進行每月一次的高密度檢測,結果如表7。

表7 系統整改后6個月數據
由表7可知,系統整改后,各數據變化平緩,系統穩定,閃點未出現再次明顯波動。數據平穩之后,系統油樣檢測頻率調整為3個月一次,數據如表8。

表8 2015年6月至今在用油檢測數據
由表8可知,自2015年6月至今,在用導熱油閃點(閉口)呈現基本穩定態勢,酸值、殘炭兩個指標呈現出緩慢增加的趨勢。說明針對閃點的改造措施是有效。
(1)閃點表征油品內部輕組分含量,一般當油品的蒸氣分壓達到40~50 mmHg(5333~6666Pa)時就會閃火[3],故對于在用導熱油系統,按照在用油標準GB 24747-2009《有機熱載體安全技術條件》對閃點的定時檢測十分重要。
(2)對于在用油系統,出現油品閃點下降的情況,要從外部物料混入和內部過熱裂解兩個方向進行原因排查,找出導致變化的根本原因。
(3)若因物料混入導致閃點降低,則會導致物料及系統導熱油的雙重污染,影響導熱油自身的熱穩定性及傳熱性能,應立即找出漏點;若因系統過熱導致閃點降低,則應排查過熱點,并且根除過熱點,因過熱點的存在除影響閃點以外,會急速加劇導熱油的老化變質。
(4)在實際生產中,傳熱系統用戶往往不能做到隨時停工整修,閃點為安全指標,對于閃點出現變化的情況,根據實際生產條件,一旦發現便要采取措施,若條件允許停工整修,若條件不允許也應采取臨時排氣措施,確保安全生產。
該企業自整改以來在用導熱油各項指標運行平穩,但我司對其系統在用油的檢測,尤其是閃點(閉口)的檢測仍將繼續,根據長期的檢測數據來進一步印證或修正關于閃點降低的研究,同時將結果整理發表,供同仁參考。