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空調室內機異音改善研究

2018-11-24 03:55:44呂建立
消費導刊 2018年15期
關鍵詞:支架措施

呂建立

摘要:基于室內機異音問題改善的實踐,結合產品結構和制造過程,對目前中央空調室內機幾種異音問題進行了總結,分析了異音產生的原因并提出了改善措施。通過本次總結,對產品結構設計、制造過程控制以及快速處理異音問題提供了參考。

關鍵詞:室內機異音 改善

一、引言

室內機異音直接影響到使用者的舒適性感受,對產品品牌形象產生重要影響,因此我司將室內機異音問題定義為一類品質問題。我司室內機異音問題時有發生,而且原因多樣,導致產品批量返修,因此有必要對異音問題進行總結,分析異音產生的原因并提出改善措施。

首先要對室內機進行聲源的識別和分析。聲源從本質上說只有兩種,機械噪音和氣動噪音(含流體)。室內機的聲源主要來源于電機,產生異音的情況通常有電機本體發生異音(本文不作論述),電機振動導致與機器其它零部件共振,電機軸與連接軸干涉,軸承與電機軸(連接軸)的摩擦,蝸殼與風輪的干涉,送風吹翅片聲音,蝸殼氣流聲等等。造成異音的原因有產品結構設計不可靠,零件尺寸失真以及裝配操作錯誤。

二、電機與機器產生共振聲

事故描述:大一(兩)面出風、A5機、座吊機等帶U形電機支架的機型,電機端蓋固定螺栓與電機支架干涉,電機運行后,機器產生共振聲,如圖1所示。

原因分析:(1)電機支架結構較窄,與電機的單邊間隙較小;(2)電機端蓋固定螺栓稍長:(3)裝配時螺釘未避開與電機支架干涉,過程品質未有效監控。

改善措施:(1)改善電機支架結構,增加電機支架與電機間隙,但是改模困難,不采用;(2)出操作指導工藝文件,由裝配員工和品質控制,電機端蓋螺釘與電機支架避開干涉,如圖2所示。

三、連接軸與電機軸或者軸承干涉產生摩擦聲

事故描述:大一(兩)面出風、A5機、座吊機等機型,連接軸一端與球形軸承連接,一端通過聯軸器與電機軸連接,如圖3所示。裝配時容易發生連接軸與電機軸干涉,或者連接軸頂死軸承產生摩擦聲。

原因分析:使用聯軸器裝配連接軸與電機軸時缺乏定位,向右容易導致連接軸與電機軸相接觸,向左容易導致連接軸與軸承頂死。

改善措施:(1)在與電機軸配合端裝上一個橡膠套,裝配連接軸時橡膠套直接與電機軸接觸定位,如圖4所示;(2)出操作指導工藝文件,規定連接軸與軸承座間隙3~5 mm進行控制。

四、連接軸與軸承座摩擦聲

事故描述:大一(兩)面出風、A5機、座吊機等連接軸的機型,容易發生連接軸與軸承座處產生摩擦聲(非干涉)。

原因分析:(1)連接軸機械加工后為了增加硬度,浸進溶液進行發黑,但是發黑后產生腐蝕物,使連接軸與軸承配合的軸頸粗糙度超過1.2,如圖5所示;

(2)球形軸承有潤滑油,在部裝裝配時未做好防塵措施,有異物混到潤滑油里,如圖6所示;

(3)軸承座安裝在其它鈑金件上,若其它鈑金件尺寸失真,或者軸承座本身尺寸失真,或者因為鈑金件裝配累計誤差,使得軸承座發生傾斜,如圖7所示。

改善措施:(1)規定連接軸軸頸粗糙度不大于0.8,工藝上軸頸部位不進行發黑,或者發黑后再進行磨屑,如圖8所示。

(2)在部裝裝配時做好防塵措施,防止有異物混到潤滑油里,如圖9所示:

(3)結構設計時,裝配軸承座盡量減少連接鈑金件數量,減少累計誤差,制造時重點保證軸承座的尺寸。

五、掛壁機導風條與出風框干涉

事故描述:常規掛壁機及掛壁風盤的導風條擺動時,與出風框干涉,產生異音,如圖10所示。

原因分析:出風框模具結構存在缺陷,出風框左邊拔模角度較大。導致導風條擺動到最下面時與出風框干涉。

改善措施:出風框改模難度大,不作整改。所以將導風條連接軸加長1.5mm,與電機配合后使得導風條即使移到最左邊也刮不到出風框,如圖11所示。

但是。這種措施使得導風條與面框的間隙量增大1.5mm。

六、送風吹翅片聲音

事故描述:高速氣流在蒸發器局部產生渦流,從而會產生“噓噓”聲,類似輕吹口哨聲。如圖12所示。

原因分析:頂蓋部件只有一塊PE海綿,這個海綿與蒸發器垂直,如圖13所示。對風輪吹出來的風而起不到穩流作用,致使風流吹向蒸發器頂部某部位而出現吹翅片聲音。

改善措施:在頂蓋PE海綿的基礎上增加一塊厚10MM的PU海綿,如圖14所示。使風輪吹向頂部的風得到有效穩定,消除了吹翅片聲。

七、回風聲及蝸殼進風聲

事故描述:帶蝸殼的室內機,蝸殼處時有發生“噓噓”聲,類似輕吹口哨聲。如圖15所示。

原因分析:通常情況,是風輪與蝸殼間隙不均勻導致。導致風輪與蝸殼間隙不均有兩種情況:(1)電機軸傾斜導致風輪傾斜,如圖16所示。電機軸傾斜有兩種情況,一種是左右傾斜,原因是電機支架固定孔過大導致裝配定位不準旋轉,如圖17所示,一種是前后傾斜,原因是電機支架底面不平導致,如圖18所示。

(2)風輪與蝸殼端面間隙過小,如圖19所示。原因是電機軸或者連接軸上沒有軸向定位風輪結構,裝配時依靠員工熟練程度,容易裝偏。

改善措施:(1)電機支架、電機支承座等承載電機的鈑金尺寸精度高,連接孔位區分定位尺寸和固定尺寸,制造嚴格控制,保證電機軸不傾斜,同時完善作業指導書,指導現場操作和過程品質把控;

(2)如果調整風輪與蝸殼之間的相對位置還無法消除異音。就想辦法改變進風的風道。比如在機器左邊的法蘭圍板增加一塊鈑金,如圖20所示,45、56的A5機增加鈑金后,回風聲音有效消除。

八、總結

上面案例是室內機產生異音的幾種情況,可分為機械異音和氣動異音。機械異音主要以電機為起點。運動部件運動時干涉和部件件摩擦導致,氣動異音主要以風輪為起點,風吹翅片和流過蝸殼等流到導致。有下面幾點啟示:

(1)生產過程處理異音問題,首先判斷異音源,再分類進上述幾種情況。可快速提出改善措施;

(2)產品結構設計時,首先避免噪音源電機與其它零部件干涉產生共振,運動件定位方式可靠,避免容易操作不到位產生干涉,軸類運動件粗糙度有明確規定,避免粗糙度大產生摩擦異音;

(3)生產現場,對尺寸精度要求高的零部件,需要做好防護措施,防止碰撞、擠壓,摩擦等,避免零部件變形,外觀損傷等。

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