(南京市長江河道管理處,江蘇 南京 210000)
長江南京段水深流急,水上運輸繁忙,跨江疏浚采用傳統水面布置排泥管方式已不能適應時代發展要求。為了解決浦儀公路過江段水下疏浚工程時間緊、技術難度大等問題,經技術論證,采用了潛管法疏浚工藝,縮短了工期,取得了預期的效果。本文著重對潛管法施工進行闡述。
南京浦儀公路過江通道位于八卦洲左汊。為維持八卦洲左汊分流比在大橋工程實施后不減小,以及保障施工船只進場施工,需要水下疏浚(具體平面布置詳見圖1)。疏浚總量約42.7萬m3,工期90天,疏浚底標高為-13m,(吳淞高程,下同),水面平均標高6m。
疏浚區土質上部表層為灰黃色亞黏土,中部為淤泥質亞黏土、夾亞黏土夾砂薄層;下部為粉砂、細砂。
浦儀公路疏浚段為萬噸級深水航道,水上交通繁忙。將左岸水下泥砂疏浚到右岸八卦洲上,工程施工具有施工難度大、航道交通影響大、運輸船只調度難等特點。

圖1 平面布置(A5、A6、A7、A8、A9為棄泥點)
根據以往工程經驗及現場條件,選取兩種疏浚方案進行比選。
采用1艘13m3抓斗船挖泥,3艘1000m3泥駁運泥至八卦洲護岸前沿水域,再由1艘1000m3/h吹泥船連接700mm吹泥鋼管將疏浚土輸送至棄土區。日工作量8000m3,整個施工天數約為56天,加上天氣等影響,所需施工期約3個月。
采用1艘1000m3/h絞吸挖泥船通過750mm的鋼潛管進行疏浚吹填,日工作量10000m3,所需工期50天。絞吸船平面布置見圖2。

圖2 絞吸船平面布置
方案一的抓斗船施工水域較小,施工工藝簡單,施工難度小。但礙航性較大,施工船機數量較多,且挖泥、運泥和吹泥的施工設備的效率需相互匹配,現場協調和管理難度較方案二大。
方案二的絞吸挖泥船效率較高,能夠通過潛管橫穿長江,管理難度較小,不受天氣、水面交通等影響,費用較低,時間較短,能源消耗少,環境影響小。但八卦洲左汊航道為深槽,邊坡很陡,管線鋪設難度較大,可以通過水下邊坡修整來解決。
綜上所述,擬采用方案二:潛管法施工。
3.1.1 浮管連接方法
a.水上浮管位于挖泥船尾部,和水下潛管相接于圖A1點位置,接頭處通過柔性的橡膠軟管連接。
b.水上浮管布設成平滑的弧形,并用2t的霍爾錨固定,以防其漂至航道內影響通航。在水下管線連接處(A1點)拋八字錨加以固定。水上浮管長度約為300m。
3.1.2 潛管連接方法
a.依據河勢分析,潛管敷設路線選在疏浚區中間開始,確定管線走向控制點A1點和D1點(見圖3,A1點為浮管和潛管交接點,D1點為潛管和岸管的交接點)。

圖3 水下潛管布置立面
b.水下管線采用橡膠軟管柔性連接。一根鋼管(12m)加一根橡膠軟管(1.8m)的組合,經過計算,浮管與潛管連接點(A1點)到潛管與岸管連接點(D1點)為251m,計劃用20組,長度276m,完全滿足通航最低寬度200m的要求(見圖4)。

圖4 水下潛管布置平面
c.潛管、浮體、工程船在疏浚淺水區順流一條線接好,做潛管壓力試驗,各處均達到無漏氣、漏水要求時,將管線一頭接在工程船上,到達A1點待命,另一頭用盲板封好,吊在錨艇上。
施工準備工作包括施工方案編寫與審批,辦理水上水下施工許可證,海事、航道部門審批,封航及航行通告,障礙物清除及水下邊坡修整,潛管沉放及起浮時上下游的警戒工作等。
a.潛管下沉選擇在風浪、水流較小平潮時進行。
b.錨艇(360馬力)頂推潛管頭部到D1點, 拖輪(250馬力)和拖輪(180馬力)頂推潛管中部,到達潛管下沉區域;與此同時,潛管頂至D1點,拆除潛管盲板,與岸上地錨連接固定好后,通知工程船開機注水沉管。
c.潛管與浮體連接部拋錨固定,在連接處上、下游各拋下一個4t的錨固定潛管;潛管與岸管連接處用螺栓和岸管緊固連接,同時由鋼纜與預先測定并埋設的兩個不同角度的地壟固定,保證管線不漂入航道影響通航和潛管沉入江底時強力拉移岸管線,并且在浮體與潛管連接部位(約12m處)加裝兩個放氣閥,用于排出管道中的空氣。
d.潛管鋪設完成后在疏浚區開口線、開挖起迄點、設立包括標桿、浮標等清晰的標志,每隔50~100m設一組橫向標志。
e.同時水下拋錨區設置浮標、燈標、岸標等標志,指示拋錨范圍和拋錨順序。
f.疏浚結束后,潛管起浮采用充氣排水法,將潛管充氣浮出水面,具體步驟如下:
?先將岸管、浮管與潛管分解,一頭用盲板封閉,另一頭連接氣泵,以減少充氣排水時間,此階段對通航沒有影響。
?用排氣量為2m3/min的150馬力大型氣泵給潛管充氣排水,讓潛管上浮。
?潛管上浮后用1艘拖輪(250馬力)與錨艇(360馬力)配合將潛管拖至航道外安置。
a.潛管采用符合國家標準全新鋼管,設計承載壓力為6MPa,橡膠軟管承載壓為2MPa,吹填時管道內的工作壓力為0.45MPa。杜絕了承壓爆管的風險。
b.潛管重量計算:潛管總長度276m,其中鋼管240m,橡膠軟管36m,總計20組,鋼管直徑0.75m,壁厚12mm,法蘭連接。各部分重量:鋼管54t,橡膠軟管8.0t,法蘭5.0t,小計重量67t;潛管內水重122t,整條管線重量189t。
c.浮沉度計算:空管總浮力122t;鋼管、軟管及法蘭體總浮力7.91t。浮運狀況:閉門空管55t,可浮運,外側浸水約0.41m;停工清水滿管狀況181t,下沉,不浮;施工砂水滿管狀況185t,下沉,不浮。
同時,為了避免潛管在水下起伏的可能,上、下游各放一只2t重沉底錨。根據規范要求,絞吸式挖泥船在開機前先打開排氣閥放氣,開機時低速吹清水,確認正常再加速挖泥,以此保證潛管不會起浮。
疏浚區至江灘邊直線距離約240m, B1點(航標處)距疏浚區邊線18m,B1點至C1點為航道距離200m。
a.根據圖5顯示,參照2011—2016年長江南京段水位記錄表,按最低水位考慮,施工時水位高程為3.19m(吳淞高程)。B1點處潛管位置的水位深度為11.6m,C1點處水位深度為11.2m,兩處水位深度均大于8m。寬度和深度均能滿足通航最低要求。

圖5 航道通航布置
b.根據圖6顯示,絞吸船在1號疏浚區施工過程中,一側橫移錨與絞吸船成45°夾角拋入航道中用來控制船舶方向,拋出距離約65m,錨繩超出疏浚邊線28m(航標線為18m);經數據計算,最低水位在3.19m時,航標線上錨繩至水面高度達10.9m,超過航道通航最低8m的要求。不影響航道通航。

圖6 橫移錨、錨繩布置
本工程疏浚土全部吹填上陸。根據八卦洲側臨時用地規劃,八卦洲側共設置5塊承包人臨時用地,其中A5、A6場地供土建一承包人使用,A7、A8場地供六標土建二承包人使用,A9場地供和燕路過江通道八卦洲側土建三承包人使用。上述5塊場地先期作為疏浚棄土區使用,根據棄土區平面位置,A5、A6場地組成棄土點一,A7、A8場地組成棄土點二,A9場地為棄土點三。3個棄土點面積總和約27.72萬m2。具體詳見圖7:拋泥區與疏浚區位置示意圖。

圖7 拋泥區與疏浚區位置示意圖
本工程疏浚吹填施工時需首先形成封閉式圍堰,圍堰合攏以后方可進行吹填,避免吹填施工對周圍環境造成影響。典型圍堰設計詳見圖8:圍堰設計典型斷面圖。
吹填區各場地吹填前,須將表面耕植土開挖存放,等大橋施工結束完后,臨時用地恢復為農田,所存放的耕植土再復墾。表層耕植土開挖0.3m,暫時用于堆筑圍堰。
A9場地原地面平均標高約6.0m,吹填后泥面使用標高高出原泥面約1.0m,設計吹填頂高程為7.0m,可以處理疏浚土約14萬m3。
A5、A6場地原地面平均標高約6.0m,考慮剩余約26萬m3疏浚土全部吹填至以上兩個場地,經計算設計吹填頂高程為10.0m。吹填結束后,經由其他工程將上部約3m厚(約18萬m3)砂土采用卡車二次倒運至A7、A8場地。

圖8 圍堰設計典型斷面
a.經過近50天疏浚吹填,順利完成了施工任務,較大地節約了成本,縮短了工期,節約了能源,保護了環境,特別是在短時間斷航情況下進行跨江疏浚吹填,實現了南京長江深水區疏浚潛管法施工零的突破。施工中積累的豐富的施工經驗和方法,值得推廣,可供參考。
b.在經濟社會發展較快的時代,疏浚吹填跨江斷航施工基本已不可能進行。創新已成為解決問題的關鍵。在工程實施過程中,邀請了高校、設計、海事、航道、水利等領域專家,進行專家會商,為工程順利實施提供了保障。