鄭 鋒 ,于 琛 ,陳佳杰 ,徐 旺 ,劉泳敬 ,馬光東
(1.渤海鉆探工程技術研究院,天津 300280;2.大港油田灘海開發公司,天津 300280;3.渤海鉆探新青玉石油工程事業部,天津 300280;4.渤海鉆探第三鉆井分公司,天津 300280;5.青海油田采油一廠,青海茫崖 816400)
隨著油田勘探開發的進行,大位移、大斜度定向井數量不斷增加,該類井鉆井過程中,鉆具所受摩阻大,在滑動鉆進過程容易產生托壓,鉆頭難以得到鉆壓,會出現機械鉆速低、工具面不穩定等現象[1-3]。一般采取向泥漿中加入潤滑劑或進行短起下的方法,可有效降低摩阻、減緩托壓[4]。但是,受制于現場施工要求,應用范圍有一定局限性,如:在目的層井段加入潤滑劑,會影響綜合錄井數據。頻繁短起下會增加鉆井作業時間,提高井壁垮塌風險。使用水力振蕩器的軸向振動,將井內鉆具所受靜摩擦轉變為動摩擦,可良好解決滑動鉆進托壓引起的系列問題,提高施工效率[5-7]。
C16x井是一口三段制定向井,二開裸眼段長、井斜大,依據WELLPLAN軟件計算結果,在造斜井段,井斜達到10°后,鉆具所受摩阻開始明顯增大,并與井深近似呈線性關系,在井深2 700 m時摩阻即達到42.1 kN,預計開始出現滑動鉆進托壓問題。實際鉆井過程中,在井深2 640 m的造斜段,井斜約28°,托壓值達到50 kN~80 kN,滑動鉆進中工具面變得不穩定,需頻繁活動鉆具,增加了井眼軌跡控制難度。在距離鉆頭193 m位置安放水力振蕩器,滑動鉆進效率得到明顯改善。
C16x井為一口二開定向井,設計井深3 805.67 m、最大井斜51.85°,一開Φ339.7 mm套管下深380 m,二開鉆頭直徑215.9 mm。使用WELLPLAN軟件對二開施工摩阻變化情況進行了分析,計算結果(見圖1)。
本井造斜段井斜達到10°后,隨井斜角的增大,鉆具所受摩阻迅速增加,在2 400 m至井底井段,摩阻基本與井深呈線性關系。在井深2 700 m摩阻即達到42.1 kN,滑動鉆進產生托壓的風險增大,且隨著井深增加,摩阻還會進一步變大,最大摩阻達174.6 kN。為有效解決托壓問題,提高滑動鉆進效率,解決井眼軌跡控制難題,制定了自井深2 700 m使用水力振蕩器的應對措施。
水力振蕩器主要由振蕩短節和脈沖短節組成,脈沖短節產生周期性的壓力脈沖,振蕩短節在該壓力脈沖的作用下,產生軸向振動(見圖2)。具體而言,鉆井液進入水力振蕩器后,驅動脈沖短節部分的轉子轉動,轉子帶動其下端連接的動閥做周向往復運動,引起動閥和定閥之間過流面積產生周期變化,進而產生周期性的壓力脈沖并傳遞至振蕩短節內,引起碟簧軸向蠕動,進而帶動工具上下端連接的鉆具產生軸向振動,將井下鉆具所受靜摩擦力轉變為動摩擦力,鉆具所受托壓大幅減小。

圖1 C16x井摩阻變化模擬圖

圖2 水力振蕩器結構圖
研制的Φ178 mm型水力振蕩器適用Φ215.9 mm尺寸井眼,工具設計參數如下。
工具外徑:178 mm;抗拉強度:4 500 kN;抗扭強度:80 kN·m;耐溫:150 ℃;排量:28 L/s~35 L/s;工作壓差:3.0 MPa~5.0 MPa;工作頻率:10 Hz~15 Hz;扣型:4-1/2IF。
水力振蕩器完成室內組裝后,對其性能進行了測試,分析了不同排量下工具的壓降、振幅、頻率。測試結果表明:排量達到15 L/s,工具出現明顯且規律的振動,隨著排量的增大,工具壓降提高、振幅變大、頻率變快,在排量30 L/s時,泵壓3.2 MPa,工具振動幅度11.1 mm,振動頻率15 Hz,與設計值基本相符(見表1)。

表1 水力振蕩器室內測試數據
C-16x井水力振蕩器應用井段2 701 m~2 932 m,工具入井總時間61 h,工作總時間39 h,完成造斜段鉆井后起鉆。依據該井摩阻計算結果和水力振蕩器室內測試情況,通過水力振蕩器最優安放位置選擇方法[8],確定工具位置距離鉆頭193 m,施工排量28 L/s~32 L/s,結合地面設備額定壓力情況,盡量維持在較高排量,以保證井眼清潔。應用過程中,定向儀器信號正常,工具性能穩定。
井下鉆具組合:Φ215.9 mmPDC+Φ172 mm1.25°螺桿+浮閥+Φ172 mm無磁鉆鋌+MWD短節+Φ172 mm鉆鋌+Φ127 mm加重鉆桿+Φ178 mm水力振蕩器+Φ127 mm加重鉆桿+Φ127 mm鉆桿。
施工參數:鉆壓40 kN~80 kN,鉆速55 r/min+螺桿,排量 32 L/s,泵壓 19 MPa。
為分析水力振蕩器的應用效果,對比了造斜井段、同地層的施工情況:在沙河街組沙一段2 641.71 m~2 699.04 m井段,井斜由28.14°增加至34.38°,未使用工具;在2 703.32 m~2 798.83 m井段,井斜由34.98°增加至48.28°,使用工具,具體分析結果如下。
3.2.1 托壓減小、工具面穩定性明顯改善 水力振蕩器通過自身振蕩作用,帶動上下鉆具振動,將井下鉆具所受靜摩擦力轉變為動摩擦力,鉆具所受托壓大幅減小。應用工具前,滑動鉆進過程中,為克服托壓突然釋放引起的工具面跑開、憋泵等問題,一般采取緩慢加鉆壓的形式,將鉆壓控制在100 kN內,但鉆壓較難傳遞至鉆頭,實際托壓值50 kN~80 kN,定向過程工具面非常不穩定,需要頻繁活動鉆具,應用工具后,托壓一般小于20 kN,托壓值降低明顯。
本井2 312.07 m~2 830.60 m為造斜段,造斜率3°/30m。應用工具前,沙河街組沙一段造斜段滑動鉆進需要頻繁活動鉆具,下入工具后,造斜段定向工具面穩定性明顯改善:2 641.71 m~2 699.04 m造斜井段,平均每根鉆桿需定向8.83 m,活動鉆具16.5次(見圖3);在應用水力振蕩器的2 703.32 m~2 798.83 m造斜井段,平均每根鉆桿需定向4.55 m,活動鉆具3.5次(見圖4),平均定向鉆進比例減少48.47%,相同長度井段的定向鉆進,鉆具活動次數減少58.82%。
3.2.2 機械鉆速大幅提高 應用水力振蕩器后,鉆具所受摩阻降低,托壓緩解,鉆壓更容易傳遞至鉆頭,機械鉆速相應得到提高,對比了應用工具前后滑動鉆進的機械鉆速。應用工具前,滑動鉆進平均機械鉆速1.90 m/h,應用工具后,滑動鉆進平均機械鉆速2.76 m/h,提高45.01%,提速效果明顯(見表2)。
3.2.3 造斜效率提高 應用工具前,2 641.71 m~2 699.04 m造斜井段,滑動鉆進53 m,滑動進尺比例92.45%,井斜增加6.24°,造斜率3.27°/30m。應用工具后,2 703.32 m~2 798.83 m造斜井段,滑動鉆進45.5 m,滑動鉆進比例47.64%,井斜增加13.3°,造斜率4.18°/30m。通過對比,應用工具后,滑動進尺減少48.47%的情況下,造斜率增加27.83%。

圖4 應用工具后大鉤高度變化圖

表2 水力振蕩器應用前后滑動鉆進機械鉆速對比
(1)使用WELLPLAN軟件計算了三段制定向井C16x井摩阻數據,在造斜段井斜達10°后,隨井斜角的增大,鉆具所受摩阻迅速增加,基本與井深呈線性關系。
(2)對組裝完成的水力振蕩器進行了性能測試,隨著排量的增大,工具壓降提高、振動幅度變大、振動頻率變快,測試值與設計參數基本相符。
(3)對比C16x井沙河街組沙一段造斜段數據,水力振蕩器的應用使滑動鉆進托壓降至20 kN,平均機械鉆速提高45.01%,鉆具活動次數減少58.82%,造斜率增加27.83%,明顯改善滑動鉆進作業效率。
(4)使用WELLPLAN軟件計算摩阻數據,結合室內測試的方法,可為水力振蕩器的應用提供參考,為施工參數優化提供依據。