張 軍
(國網新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北 唐山064309)
某電站下庫正常蓄水位502m,總庫容168萬m3;上庫為一小型集水盆地,正常蓄水位899m,庫容118萬m3。電站為地下廠房,安裝2臺60MW可逆式混流水輪機組,年均發電量20032萬kW·h,年抽水耗電量27120萬kW·h,電站綜合效率73.9%。2004年建成,2005年12月投產發電。
某電站抽水蓄能機組啟動靈活、迅速、從停機狀態啟動到滿負荷僅需3~4min,由抽水工況轉換到發電工況也僅需8~10min,在電網中具有緊急事故備用作用。該電站作為電力系統的功率調整手段,減少了系統中火電機組強迫停運的次數和時間,提高了供電可靠性,減少電力系統的停電損失。
2018年01月03 日03:37時,調令某電站4號機組啟機抽水。
(1)故障前運行方式
電氣主接線系統:潘遵I回線、潘遵II回線經母聯開關聯絡運行;四母線帶4號主變運行,五母線帶3號主變運行,2號主變檢修狀態。
廠用電系統:3號主變帶廠用電II段,廠用分段運行。
機組:2號機組檢修態、3號機組帶-90MW負荷抽水運行、4號機組帶-90MW負荷抽水運行;上庫水位223.1m。
(2)故障發生經過
2018年 01月 03日 02:50:28時,監控系統顯示“4號機組701泵電源報警動作”;
2018年 01月 03日 03:17:12時,監控系統顯示“4號機組油罐320油位低報警動作”;
2018年 01月 03日 03:37:25時,監控系統顯示“4號機組油罐320油位低跳閘動作”,機組轉機械事故停機。
監控系統記錄信號動作時間如下:
2018-01-03 02:50:28.000 4號機組701泵電源報警動作;
2018-01-03 03:17:12.000 4 號機組油罐 320油位低報警動作;
2018-01-03 03:37:25.000 4 號機組油罐 320油位低跳閘動作。
故障發生后,值守人員立即通知ONCALL人員及華北調度,檢查監控系統4號機組停機正常。
操作/ON-CALL人員現地檢查4號機組調速器油壓裝置盤4OSP監視畫面,報警顯示“701泵軟啟動器故障”、“701泵電源報警”,檢查701泵電源開關F106處于脫扣狀態。
現地檢查4號機調速器壓油裝置油位,油位低于跳閘油位400mm,將4號機調速器壓油裝置1號控制盤4OSP1控制方式把手切至“手動”位置,手動啟動702泵,將4號機調速器壓油裝置油位打至1800mm。
拉開4號機調速器油壓裝置盤內1號壓油泵701電源開關F106,對701泵進行全面檢查。4號機組調速器油壓裝置系統相關定值單如表1所示。

表1 4號機組5.0MPa油壓裝置油位(磁翻柱液位計)定值單
4號機組帶-90MW負荷抽水正常運行,當油罐320油位下降至低于1500mm時,4號機調速器油壓裝置主用油泵(故障時701泵為主用,702泵為備用)會自動啟動,將油罐油位打至停泵油位1800mm。故障時刻,由于701泵電源開關F106脫扣失電,導致701泵未啟動。當主用泵701不能啟動的情況下,油位下降至855mm,即低油位報警時,作為備用泵的702應自動啟動,而故障發生時,702泵也沒有啟動,從而造成了油罐320油位低跳閘動作。
(1)4號機組事故停機流程執行完畢后,對4號機調速器油壓裝置油泵701進行全面檢查。用500VMΩ表分別測量701泵電機三相對地絕緣,測量結果為每相對地絕緣均大于550MΩ;絕緣測試正常。
(2)合上701泵電源開關F106后,手動啟動701泵,油泵運行正常,無堵轉及異音。軟啟動器啟動過程中最大電流為250A,正常運行電流80A,核算油泵電機額定電流應為83.6A,試驗啟動6次,油泵及軟啟動器均工作正常(701泵電機功率為55kW,額定電壓380V)。
(3)對4號機調速器油壓裝置油泵702進行全面檢查。500V兆歐表測量702泵三相電機對地絕緣各相對地絕緣均大于550MΩ。試驗702泵啟動6次,油泵及軟啟動器運行正常,正常運行電流78A。
(4)對調速器油壓裝置控制系統PLC控制程序流程進行分析:當壓力油罐油位低于啟泵油位1500mm,主油泵啟動運行,但如果主用油泵此時補油未到額定油位即出現電源故障,此時因主用泵控制流程已執行結束,且油泵運行中主油泵電源開關因故跳閘,備用泵在壓力油罐油位下降至備用泵啟動油位855mm前不會啟動。
(5)針對上述流程在現場進行了實際模擬測試,測試結果如下:
1)將702泵置為主用泵,701泵作為備用泵,模擬702泵故障后,油位下降至備用泵啟動油位855mm時,701泵自動啟動。說明控制程序正常。
2)將701泵作置主用泵,702泵作為備用泵,模擬701泵故障后,操作油位下降至備用泵啟動油位855mm時,發現備用702泵不能自動啟動,進而油位繼續下降導致壓力油罐油位低信號動作,引起機械事故停機。
上述測試說明機組調速器油壓裝置PLC程序存在設計缺陷,需要對程序進行全面分析并進行完善。
由備用泵啟動程序709程序段可以看出:
①當701泵未運行時,程序再次啟動701泵一次,之后進入713程序段,如果701泵開關合位,則進入715程序段,信號保持2s后啟動701泵;如果主機再次檢測到701泵開關未合信號時,則流程至947報警退出。
②當701泵已運行時,程序進入725程序段判斷702泵運行情況,如果702泵也運行,則流程退出;如果702泵未運行,則啟動702泵。
(1)初步分析認為701泵在運行過程中因故障4號機調速器油壓裝置油泵701電源開關F106在油泵運行過程中失壓脫扣,導致701泵故障;且該裝置PLC程序設計存在缺陷,造成在該條件下主泵701故障后無法正常啟動備用泵702,引起壓力油管油位持續降低。
(2)PLC程序設計存在缺陷,造成備用泵無法正常啟動。
(1)對相關輔助設備的PLC程序進行全面梳理分析,制定完善方案,經討論審批后,履行設備異動手續進行程序完善。對“701泵作為主用泵,702泵作為備用泵時,701泵故障后,702泵無法正常啟動”的程序段進行修改。
(2)進一步跟蹤分析701泵運行中造成電源開關F106失壓脫扣動作的具體原因,跟蹤記錄相關運行中的電流變化情況。
(1) 4號機調速器1號壓油泵701在運行中因不明原因造成電源開關F106失壓脫扣,是造成故障發生的直接原因,但需要持續跟蹤分析電源開關失壓脫扣的具體原因,加強監控系統報警信號的監視,增加機組抽水運行中對調速器油壓裝置的運行參數記錄,開展持續分析。
(2)由于PLC程序設計不完善,“主用泵701故障后,啟動備用泵702”程序段存在設計缺陷,是造成油位繼續下降并最終導致低油位事故停機的內在原因。
(3) 4號機組水泵工況運行期間,320油罐油位低于1500mm時主用泵701啟動,啟動完成后流程結束,此時油泵電源開關F106跳開,因PLC程序設計存在缺陷,造成油位繼續下降至啟備用泵油位855mm,備用泵702無法正常啟動,進而導致油位持續下降至事故停機位置,造成機械事故停機。
(1)值守人員監盤不到位未及時發現報警信息,暴露出責任心不強,未嚴格執行值守管理制度。
(2)調速器油壓裝置控制程序存在設計缺陷,維護人員未對流程認真梳理,暴露出改造后驗收不嚴格。
(3)設備維護不到位:
1)監控系統簡報信息刷新太快造成值守人員未及時發現報警信息(華北調度自動化系統相關信息約2~5s推送一次,影響值守人員對故障及報警信息的監視);
2)監控系統語音出現故障未及時處理,導致值守人員無法通過語音報警信息獲取故障信息。
(1)加強運維人員的管理制度培訓,嚴格落實生產考核。
(2)對全廠機組輔機控制系統PLC控制流程進行對照梳理。
(3)合理設置監控系統簡報信息,減少不必要的信息推送;聯系監控廠家,對語音處理機偶發故障進行分析處理。
某電站抽水蓄能機組在抽水啟動過程中,由于勵機組油罐油位低導致機械事故停機。原因是PLC程序設計不完善,“主用泵701故障后,啟動備用泵702”程序段存在設計缺陷,造成701泵故障后油位下降至備用泵702啟動油位而未啟動,最終導致低油位事故停機。在對1號壓油泵701在運行中電源開關脫扣原因進行跟蹤觀察6個月后,未發現任何異常情況,跳閘原因為偶發干擾導致電源開關脫扣。針對此問題該電站立即組織相關生產人員研究、分析,采取相應對策,對存在缺陷程序段進行了修改。同時,制定三項應對措施,加強運維人員管理制度的培訓,合理設置監控系統簡報信息,對語音處理機偶發故障進行分析處理。對全廠機組輔機控制系統PLC控制流程嚴格排查、梳理,及時排除隱患,確保機組的可靠運行。