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新鋼10號高爐減少渣中帶鐵攻關實踐

2018-10-23 08:45:04古勇合
天津冶金 2018年5期

古勇合

(新余鋼鐵集團有限公司,江西新余338001)

0 引言

新鋼10號高爐(2 500 m3)為新鋼集團三期技改重點建設項目,于2009年11月8日投產。高爐出鐵場設有3個鐵口,呈夾角式分布,正常生產情況下1號鐵口備用,2號與3號輪換出鐵。在高爐生產中,由于工藝、設備以及操作參數等原因造成的渣中帶鐵現象時有發生,主要通過日常操作中對鐵口的維護來避免。合理有效的鐵口區域維護,不僅包括合理的鐵口設計參數與材質、爐前設備和炮泥的選擇,在日常生產過程中,爐前操作管理、爐缸工作狀況和原燃料變化,都影響著鐵口區域工作狀況,在高爐爐役末期顯得尤為突出。自開爐投產以來,隨著大高爐操作經驗的積累,10號高爐的技術參數指標不斷提高,部分指標已達到行業的前列,而新鋼原燃料質量差且不穩定的現象仍未得到改善。在日常生產中,當品位低、渣比高、堿度波動較大時,渣中帶鐵現象較明顯。為進一步改善指標、降本增效,對10號高爐開展了以減少渣中帶鐵的爐前鐵口維護技術攻關,以減少渣中帶鐵,提高金屬收得率,降低生鐵成本。

1 渣中帶鐵的原因分析

在出鐵過程中,如果爐渣中含鐵量過大,會在爐前渣溝中窩鐵(見圖1),對渣溝造成損害,減少渣溝使用壽命。若渣中帶鐵過大,會對水渣處理系統設備造成較大損害,尤其是粒化塔窩鐵,造成堵塞,使生產不順,此外渣中帶鐵過多,沖渣時會造成打炮,造成安全事故。

圖1 渣溝窩鐵圖

因此,在高爐日常操作中,避免渣中帶鐵是鐵口區域維護的重要工作,其產生的原因有:

(1)高爐操作中,由于操作參數不合理,造成爐溫高或堿度高,渣鐵流動性較差,導致渣鐵分離困難,使得渣中帶鐵,這是高爐操作影響金屬收得率的常見現象。新鋼高爐入爐原燃料質量差、成分波動較大,給高爐爐溫和堿度操作帶來相當大的難度,鐵水經常出現高爐溫和高堿度現象,從而使得渣中帶鐵嚴重。

(2)由于鐵口深度偏淺或者鐵口擴孔導致鐵水流速大,使得渣鐵在爐前鐵口前主溝中停留時間過短,渣鐵分離不完全,造成渣中帶鐵較多。

(3)渣鐵分離主要靠鐵溝中的撇渣器,撇渣器中上沙壩因腐蝕沖刷而偏低、因憋渣器出口偏高、沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差偏小,都會引起渣中帶鐵。

渣鐵分離主要在鐵口前主溝中,而延長渣鐵在主溝的停留時間,除了維持適當的鐵水流速外,鐵溝寬度也是一項因素。

2 減少渣中帶鐵的攻關措施

渣中帶鐵是影響金屬收得率的重要因素,減少渣中帶鐵可提高爐前金屬收得率,而堿度和爐溫是影響渣鐵分離的主要原因,過高的堿度和爐溫使得渣鐵粘稠,渣鐵分離較困難,渣中帶鐵較多。2015年時,由于不重視爐溫和堿度的調劑,忽略了爐前渣鐵溝的技術參數優化,使得金屬收得率一直不高(累計99.18%)。為此,在2015年的基礎上,通過對10號高爐加強爐溫和堿度的管理,穩定操作爐型,逐步優化調整爐前渣鐵溝技術參數,將2016年金屬收得率提升至99.5%以上。

2.1 優化熱制度、造渣制度管理

合理的熱制度、造渣制度是高爐操作爐型穩定的關鍵。爐溫和堿度的頻繁波動易引起渣皮過厚、渣皮脫落,影響煤氣流的合理分布并影響高爐順行。同時,渣皮脫落勢必造成爐溫發生波動,進而影響渣皮的穩定,造成高爐出鐵出渣困難,加劇了渣中帶鐵的可能[1]。針對原燃料波動較大,爐溫和堿度難調的問題,采取了以下措施。

(1)規范操作制度,穩定爐溫,杜絕高爐溫,形成合理的煤氣流分布,提高煤氣利用率,保證充足的物理熱,要求將[Si]降到0.35%~0.45%,同時確保物理熱在1 500~1 520℃。這是因為低物理熱既不利于高爐爐缸工作,又不利于渣鐵的分離。

(2)成立原燃料變動應急小組,緊密聯系上料工序,對進倉料的種類和成分做到及時了解,對濕焦、混焦、燒結礦堿度及時通報,人工對焦炭水分和質量抽檢。

(3)根據布焦的下料閘角度的變化,調整焦炭的濕負荷,采取穩定布焦角度的方法,最大限度地穩定爐溫,避免爐溫大幅變化以及高硫鐵水。

(4)根據所報燒結堿度,推測20 h左右此批燒結可作用到爐內,做好配比調整,1~12月份的爐渣堿度基本穩定在1.18~1.22,保證了爐內脫硫的需要,也避免了高堿度。

通過以上措施,2016年爐溫明顯降低,堿度區域穩定(見表 1、表 2)。

2.2 確保合理的鐵口深度

表1 2016年與2015年月平均爐溫對比 /%

表2 2016年與2015年月平均二元堿度對比 /倍

在當前原燃料質量波動較大的情況下,爐外出鐵工作已成為10號高爐生產工作的重中之重,爐外出鐵的好壞直接關系到爐內的順行。維護好鐵口是保證高爐穩定順行的重要一環,能夠為爐前出鐵過程中減少渣中帶鐵打下堅實基礎。在日常操作中,渣鐵流速會影響渣鐵的分離效果,而決定渣鐵流速的重要因素就是鐵口深度。為此,10號高爐從3方面采取措施:一是改進了炮泥質量,選用了強度、耐沖刷性等較好的賽沃、婁底兩種炮泥,防止因炮泥質量問題,鐵口擴孔,渣鐵流出現偏大,渣鐵來不及分離,渣中帶鐵的現象;二是改進了開口技術,在開口機了加上水霧化水管(見圖2),起到淬化和環保的效果,使開鐵口過程中不易造成斷鐵口;三是強化爐前操作制度,加強員工責任心,杜絕炮泥,統一打泥量,維護好鐵口泥套。做到以上3方面后,10號高爐鐵口鐵口深度穩定在合理的范圍之內,合理深度為2 800~3 000 mm,每爐鐵渣鐵流速基本保持在4.5~4.8 t/min。

圖2 開口機水霧化裝置

2.3 適當加寬主溝跨度

一般情況下,爐前主溝起到儲存渣鐵的作用。在確保鐵溝使用壽命的情況下,將主溝寬度增加100 mm,由原來的900 mm加寬到1 000 mm(見圖3),從而降低渣鐵在主溝內的流速,增加渣鐵在主溝內的停留時間,使渣鐵能得到充分分離。

圖3 主溝寬度

2.4 增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差

適當增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差,防止出鐵后期鐵水流速偏大,上沙壩與鐵溝溝頭高度差由原來的200 mm擴大到250 mm;同時,在日常鐵溝維護中確保該高度差,如果低于這個差度,則要進行修補。

2.5 加強爐前出鐵管理

為維護好鐵口,除技術參數上的不斷優化外,還應建立并完善各種制度,監督崗位對制度的執行,加強爐前出鐵操作的管理。

(1)開鐵口前準備標準化:檢查確認泥炮、開口機、鐵口泥套的工作狀況良好。確保打出的炮泥呈圓柱狀并用粉筆畫好打泥刻度線,清理炮冒內已部分固化的炮泥;全面檢查鐵口泥套,確認泥套工作面光滑(否則及時打磨),泥套深度50~80 mm,清除泥套下方的凝結的渣鐵,重新鋪墊好河沙;清除鐵口前2 m范圍內主溝兩側的結渣,防止堵口時阻擋泥炮旋轉。

(2)開鐵口標準化:鐵口負責人現場協助,檢查確認開口機鉆頭對正鐵口孔道泥芯中心,禁止鉆偏甚至鉆傷泥套。鉆入1 m左右時開霧化水,視鐵口深度鉆入2 700~2 900 mm時關閉霧化水,禁止霧化水噴至泥套,防止泥套急冷開裂。

(3)出鐵過程中密切關注泥套的工作:來渣后及時推開沙壩,禁止主溝渣液面上漲后侵蝕泥套,及時清除泥套下方積存的渣鐵。

(4)堵鐵口操作標準化:確定鐵口來風時,撬凈泥套下方凝結渣鐵后進行堵口(禁止不撬渣而用泥炮撞擊泥套),打泥標尺達到刻度線停止打泥。

(5)退炮后清理、檢查泥套并清楚凸出的泥芯實施預開口(鉆入深度100~300 mm)。

(6)堵口跑泥后的處理標準化:遇到堵鐵口跑泥情況,待退炮后分析炮泥原因,進行針對性地處理。如果泥套受損接觸面不平整,應及時打磨或貼補;如炮冒開裂,應及時更換;待缺陷處理后再次開口,重新堵口。

3 取得效果

通過對爐溫和堿度的控制,以及對爐前渣鐵溝的改造,10號高爐出鐵過程中渣中帶鐵量明顯減少,金屬收得率上升,完成了攻關目標。全年金屬收得率平均值為99.75%,較2015年提高了0.57%,渣中帶鐵現象明顯好轉。2015年與2016年金屬收得率對比見圖4。

圖4 2015年與2016年金屬收得率對比圖

4 結束語

(1)高爐溫高堿度一般是渣中帶鐵的主要原因,在保證爐缸工作活躍性的同時,確保物理熱大于1 500℃,降低[Si]操作,可以大幅度提高金屬收得率。

(2)爐前工作是整個煉鐵生產工藝環節的關鍵一環,良好的高爐鐵口區域維護是高爐長壽的關鍵因素之一。

(3)合理穩定的高爐操作爐型對高爐鐵口區域維護至關重要,在此基礎上對鐵口操作不斷創新和優化,不僅有利于降低渣中帶鐵,對鐵口區域維護及高爐順穩生產、高爐長壽也具有重大意義。

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