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磨煤機中空軸裂紋淺層焊接修復方案探索

2018-10-21 18:44:34陳少飛
科技風 2018年22期
關鍵詞:裂紋

摘要:火力發電機組高負荷運行期間,中空軸出現裂紋時,若繼續運行將導致潤滑油損失,若停機更換則需要較長工期,不利于搶發、保發電量;結合以上兩點,提出中空軸裂紋淺表層焊接修復方法,旨在短期內恢復磨煤機運行,且消除漏油現象,提高火力發電廠經濟效益。

關鍵詞:中空軸;裂紋;淺表層;焊接修復

某火力發電廠為熱電聯產企業,機組單機容量為650MW,制粉系統為正壓直吹式,鍋爐配備BBD4062型雙進雙出筒式鋼球磨煤機,在供熱期內機組運行過程中,一臺磨煤機油站油位下降明顯,補油后約一個月時間油位又下降至之前位置,后經檢查發現驅動端中空軸有3條橫向裂紋,長度分別約420mm、80mm、200mm,非驅動端中空軸無裂紋,查閱相關圖紙,中空軸與球面瓦結合處直徑為1740mm,厚度為95mm。

為盡快消除裂紋,恢復磨煤機運行,專業技術人員經過討論分析,決定采用淺表層焊接修復方法進行暫時處理,供熱期結束后徹底更換;與中空軸材質ZG20MnMo匹配的焊材選定為J557Mo(Ф3.2,由于咨詢廠家未生產Ф2.5規格的)或J507(Ф3.2)焊條,兩者進行試焊,擇優作為填充材料。

1 試焊

現場布置完畢、焊材烘干后,在最長的裂紋(約420mm)表面打磨出約100mm長、3mm深的坡口,用兩個氧氣乙炔烤把同時加熱,預熱溫度約180℃時用J557Mo(Ф3.2)和J507(Ф3.2)焊條各焊接50mm長,將焊縫區域加熱至約300℃、周邊約280℃后用兩層保溫棉覆蓋保溫,待溫度降至室溫后,著色檢驗,均未發現裂紋。由于查閱相關資料得知J557Mo焊條成分與中空軸材質更接近,先選用J557Mo焊條進行正式焊接。

2 正式焊接

正式施工時預熱和熱處理溫度都按試焊工藝執行,焊接方法為分段跳焊、多層多道焊,焊接過程中,隨時用紅外測溫儀檢測焊縫附近區域溫度,保證層間溫度不超過預熱溫度,進而保證焊接質量。

2.1 長焊縫(長度約420mm)處理

2.1.1坡口打磨

將長度約420mm(分7段跳焊焊接)的裂紋打磨約25mm深,裂紋左端延伸至臺上,在末端斜向打一止裂孔,裂紋右端也打一止裂孔,后將坡口按焊接規程要求打磨合格。

2.1.2意外

達到預熱溫度后,用J557Mo(Ф3.2)進行打底焊接,熱處理、保溫、冷至室溫后發現焊縫開裂。

2.1.3更換焊材打底焊接

將坡口裂紋全部打磨完畢后,再次預熱,更換為J507(Ф3.2)打底焊接,熱處理、保溫、冷至室溫后經檢測未見異常。

2.1.4填充蓋面、檢查

預熱、填充3層后,熱處理、保溫、冷至室溫后經檢測未見異常。

重復預熱、填充3層,直至坡口填平過程中,焊縫熱處理、保溫、冷至室溫后檢測,均未見異常。

蓋面完畢后,熱處理、保溫、冷至室溫后經檢測,未見異常。

2.1.5打磨、拋光

先用砂輪片粗磨,打磨蓋面層至高出母材約0.5mm;用彈性磨片細磨,將蓋面層打磨至高出母材約0.1mm;用細牙平板銼進行圓弧修正和180#的砂紙進行精磨,將蓋面層打磨至高出母材約0.03mm;再用金相砂紙進行逐層拋光處理,最后將焊層與母材表面磨至齊平。細磨拋光期間,用加工的模具仔細檢查表面圓弧底和高度,確保打磨層表面不高于母材表面。

2.1.6清理、轉動中空軸

先用干凈破布清理中空軸表面磨屑、灰塵,再用吸塵器逐層清理防護層表面焊渣等雜物,至最后兩層時,再用面團清理表面磨屑和鐵屑。后取下最后防護層,轉動磨煤機盤車,將第二條裂紋轉至合適位置后停止盤車運行,做好防護措施。

2.2 長度約為80mm的裂紋處理

將長度約為80mm(分2段焊接)的裂紋打磨約18mm深,裂紋兩端各打一止裂孔,后將坡口按焊規要求打磨合格。

按照第一條裂紋的處理方法對第二條焊縫進行分層焊接、熱處理、檢查,焊縫均未見異常。

最后進行打磨、清理、轉動中空軸。

2.3 長度約為200mm的裂紋處理

長度約為200mm(分4段跳焊焊接)的裂紋打磨約18mm深,其余處理方法與長度約為80mm的裂紋處理方法一致,焊縫經檢測均未見異常。打磨、清理。

2.4 架表檢查

在軸承室內部架3塊百分表,分別記錄中空軸修復區域和無裂紋區域的圓周數據,后經數據對比分析,認定滿足運轉條件。

2.5 試轉

啟動盤車,慢盤4小時,檢查中空軸試轉情況,無異常。

2.6 運轉

正式運轉后,監視、記錄磨煤機運轉時振動值和軸承溫度,振動值正常,溫度最高為40.24℃。

3 結論

至4月底停機更換中空軸約兩個月時間內,磨煤機運轉正常,油站油位未見下降;且在中空軸拆下后,檢查修復區域未見異常,此次修復方案成功。

參考文獻:

[1]國家能源局.火力發電廠焊接熱處理技術規程DL/T8192010.

[2]國家能源局.火力發電廠焊接技術規程DLT8692012.

[3]中華人民共和國國家發展和改革委員會.重型機械通用技術條件第7部分:鑄鋼件補焊JB/T5000.72007.

[4]國家能源局.電力鋼結構焊接通用技術條件DL/T 6782013.

作者簡介:陳少飛(1986),男,漢族,河南周口人,研究方向:電力工程技術。

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