李志保
(同煤集團永定莊煤業(yè)有限責任公司)
泵送矸石充填與傳統(tǒng)充填方法相比,在充填工藝、操作程序和管理方法方面都有較大差異[1-3]。某礦10903(西)采煤工作面上方有水庫及大量建筑物,不宜采用全部垮落采礦法。結(jié)合該礦開采條件,利用井下巖巷掘進產(chǎn)生的矸石及地面矸石山矸石就地取材,將矸石破碎后與其他材料一并制備成高濃度料漿,充填回采工作面,即能解決全部跨落法回采造成的地表沉降問題,又能減少矸石升井產(chǎn)生的環(huán)境污染問題[4]。
某礦10903采煤工作面上方為村莊,建筑物較為密集,且靠近水庫。10903(西)工作面位于109采區(qū)東翼上部。該工作面地面標高為205.7~224.8 m,工作面標高為-41.7~-85 m。該工作面東部為10902工作面,南部為10901(西)工作面已回采﹚,西部以109(西)采區(qū)軌道下山為界,北部為10905(西)上順槽。該工作面為石炭系太原群-1#煤層,煤層賦存穩(wěn)定,煤層總體走向N105°E,傾向N15°E,煤層傾角12°~14°,均厚1.09 m,煤厚穩(wěn)定,埋深247.47~309.8 m。礦井瓦斯絕對涌出量0.39 m3/min,相對涌出量0.36 m3/t,礦井瓦斯等級為低沼氣礦井。煤層爆炸指數(shù)僅為3.9%,無爆炸危險性,無自燃傾向[5]。
在一水平西翼大巷南側(cè)運輸石門與排矸斜巷交叉處施工矸石緩沖倉,矸石緩沖倉下口施工專用矸石轉(zhuǎn)載巷,轉(zhuǎn)載巷長度為273 m,直接與10903(西)工作面上付巷連接。在10903(西)工作面上付巷建立矸石充填泵站,長15 m,矸石通過矸石轉(zhuǎn)載巷內(nèi)的皮帶運輸機運至充填泵站,通過攪拌機攪拌,再由混凝土泵通過充填管路壓送至采空區(qū)進行充填[5]。
泵送矸石充填區(qū)域采用單一走向長壁式采煤法,回采工作面采用炮采工藝,頂板采用單體液壓式支架支護[6-8]。充填管路布置遵循最短距離和最少彎管使用的原則。干路充填管道由充填硐室經(jīng)10903(西)上順槽進入工作面,干路管道水平布置于上順槽,管道每節(jié)長5 m;工作面充填管道沿底板傾斜布置,傾角為8°,工作面管道每節(jié)長3 m,便于在充填工程中進行管道拆卸。充填時料漿由低到高后退充填。充填初期,干路管道比較短,隨著充填工作的進行,干路管道不斷加長,直至工作面停采線。在工作面上下順槽布置排水管,可以減少料漿泌水和清洗管路的水對回采工作面和巷道的不利影響[9-10]。泵送矸石充填試驗區(qū)時,充填步距為2.4 m,在采空區(qū)未充填前,應(yīng)采取必要的支護措施,保證頂板穩(wěn)定,防止頂板大面積冒落及下沉。
(1)系統(tǒng)檢測。充填工作開始之前,應(yīng)檢測矸石倉、水倉和膠結(jié)料倉中的料位情況,檢查設(shè)備連接是否正常。同時連接充填管道,檢查充填區(qū)脫水擋墻及支護設(shè)施是否穩(wěn)定,并建立與充填泵站進行通訊的系統(tǒng)。
(2)充填材料處理。用于充填的材料主要為煤矸石,煤礦井下施工的巖巷較少,難以滿足10903回采工作面采空區(qū)充填的要求。因此,本研究建立的矸石充填系統(tǒng)首先利用井下產(chǎn)生的矸石,不足部分需要利用地面矸石進行補充。礦井生產(chǎn)中產(chǎn)生的矸石較大,無法直接充填,為滿足管道輸送的需要,首先將矸石利用PCM0809破碎機粉碎至30 mm以下,存儲至采面矸石倉備用。
(3)配料制漿。配料及時準確是保證充填系統(tǒng)正常運行及充填材料性能穩(wěn)定的關(guān)鍵。按照配比設(shè)定控制參數(shù),將矸石、膠結(jié)料及水在攪拌筒內(nèi)制漿,達到攪拌筒設(shè)定的容量后,打開閥門進行正常充填工作。充填過程中,由于矸石中水分含量波動大,易導(dǎo)致測量不準確,為保證充填料漿質(zhì)量,應(yīng)采用較精密的儀器進行計量。
(4)采空區(qū)充填。當充填料漿達到設(shè)計的質(zhì)量后,通過充填泵將料漿由管道輸送至采空區(qū),同時及時排出因料漿脫水流進采空區(qū)的水。當達到預(yù)定的充填目標后,應(yīng)及時通知充填泵站人員停止泵送。
(5)設(shè)備清洗。泵送完畢后,應(yīng)對設(shè)備進行清洗。清洗攪拌機時,利用水泵直接對攪拌機進行清洗。清洗管路時,打開料斗門,放出料斗內(nèi)余料,卸下料斗出料錐管,清洗干凈,反泵點動排出矸石料,用水沖洗料斗,在錐管內(nèi)裝入2個海綿球,接上錐管,關(guān)上料斗門,料斗內(nèi)裝水進行泵送,直至海綿球從管路末端泵出。充填開始時用高壓水沖洗管路。
充填材料(質(zhì)量濃度約80%,水泥和粉煤灰用量分別為2%、3%)井下取樣試件強度試驗結(jié)果見圖1。分析圖1可知:在相同的養(yǎng)護齡期,現(xiàn)場充填體強度低于實驗室強度。充填體強度降低的原因主要為:充填料漿攪拌不均勻,膠結(jié)材料未能發(fā)揮應(yīng)有的作用;料漿質(zhì)量濃度低,在采空區(qū)泌水,導(dǎo)致膠結(jié)料流失;料漿在管道中停留時間過長,破壞了其生成的水化產(chǎn)物,降低了充填體強度。

圖1 充填體強度
由10903(西)充填工作面充填體接頂效果(圖2)分析可知,充填工作面欠接頂量一般小于200 mm,大于150 mm 的僅占2.4%,一般來說,充填接頂率越高,充填效果越好,但在實際操作中充填效果因受到充填料強度、充填體剛度、充填料級配、接頂方式等因素的影響,難以實現(xiàn)完全接頂。

圖2 充填體欠接頂量統(tǒng)計
分析了某礦10903(西)工作面泵送矸石充填系統(tǒng)及工藝流程,通過對充填體質(zhì)量效果及充填接頂率進行現(xiàn)場觀測,進一步分析了充填體質(zhì)量低于設(shè)計強度的原因,對于類似礦山有一定的參考意義。