余一松
(長沙有色冶金設計研究院有限公司)
貴州省某地下鋁土礦巷道主要采用噴混凝土及噴錨網(wǎng)支護方式,該支護方式支護效率高、操作簡單、工人勞動強度低,為礦山安全高效生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。但根據(jù)現(xiàn)場支護效果調查發(fā)現(xiàn),噴混凝土及噴錨網(wǎng)支護過程中,在噴射混凝土的回彈率一直較高,不僅導致支護工作面粉塵濃度過高,嚴重損害了工人的身體健康,而且嚴重浪費了支護材料,影響了工程質量和進度。全面質量管理(Total quality control,TQC)[1]是20世紀中期在歐美和日本廣泛應用的質量管理方法,我國從20世紀80年代開始引進和推廣該方法,截至目前,TQC理論在金融、制造業(yè)等領域應用較多,但在礦山領域應用較少[2]。為降低礦山支護成本,改善支護工作面的工作環(huán)境,根據(jù)TQC理論,對巷道噴混凝土支護中回彈率和粉塵濃度的降低思路進行研究。根據(jù)TQC理論[2-3],同時查閱相關資料[4-5],本研究的預期目標為:①通過對施工工藝的控制,使得噴混凝土支護過程中混凝土的回彈率降低至20%以內;②改善施工作業(yè)環(huán)境,使得噴混凝土支護工作面的平均粉塵濃度下降至50 mg/m3以下。根據(jù)TQC原理,按照PDCA質量控制程序,本研究工作實施步驟包括4個階段,即:計劃階段(P)、實施階段(D)、檢查階段(C)及總結階段(A)。
該礦山于2017年9月分別在井下-125 m中段9-8進路、10-10進路,-95 m中段11-21進路及-110 m中段6-19進路選取了10處成型較好的巷道進行了回彈試驗,試驗巷道長度為10 m,每處進行2次試驗,分別測量計算了噴混凝土回彈率及粉塵濃度,試驗結果見表1。
分析表1可知:各試驗點噴混凝土回彈率的平均值達到了38.84%,粉塵濃度平均值高達267.1 mg/m3。根據(jù)《巖土錨桿與噴射混凝土支護工程技術規(guī)范》(GB 50086—2015)有關“噴射混凝土的回彈率不應大于25%”的要求,礦山井下巷道噴混凝土支護的回彈率大大超過了規(guī)定,同時工作面粉塵濃度嚴重超標,亟需對該礦現(xiàn)有的噴混凝土支護工藝進行優(yōu)化。

表1 噴混凝土回彈率和粉塵濃度測試值
根據(jù)TQC理論,一般造成施工工序質量不佳的因素主要有五大類,即:“人、機、料、法、環(huán)”。本研究分析認為,造成該礦噴混凝土支護回彈率高及粉塵濃度大的5個因素主要為施工人員、施工機械、支護材料、施工方法及施工工藝[6-8]。施工人員影響因素包括操作人員水平不高、質量意識不強、主觀放松操作標準等;施工機械影響因素主要包括供水設施水壓不足、氣壓不穩(wěn)定、噴混凝土設備老舊等[6];支護材料影響因素主要包括級配不均勻、砂石選材不佳、含水過高等;施工方法、施工工藝的影響因素主要包括噴射順序無章法、噴射角不利、一次混凝土噴射厚度、間隔時間隨意等(圖1)。

圖1 各影響因素的關聯(lián)性
根據(jù)圖1,經(jīng)過現(xiàn)場調查及討論分析,確定了礦山噴混凝土支護回彈率高的主要原因,并針對主要原因分別制定了對應的處理措施,結果見表2。

表2 處理對策
根據(jù)計劃階段確定的主要原因及制定的各種對策,分別從管理措施、噴混凝土原材料優(yōu)化、設備配置優(yōu)化及噴混凝土工藝參數(shù)優(yōu)化4個方面分析具體的實施措施。
針對操作工人自身原因,采取的管理措施為:①統(tǒng)一思想認識,端正工作態(tài)度,進一步加強職業(yè)健康衛(wèi)生教育,加大勞保用品的使用監(jiān)督;②通過開展勞動競賽,讓工人明確噴混凝土支護的操作目標,同時質檢人員從嚴把關,一切以施工質量、進度為中心,對施工質量好、進度快的班組進行獎勵,對施工質量差且進度緩慢的班組進行處罰;③建立學習交流機制,對施工人員進行培訓考核,對施工人員不斷提供技術指導與幫助[9]。
為提高噴混凝土的施工質量,降低噴混凝土支護回彈率,對比分析了碎石砂料和卵石砂料的級配、含泥量、片狀含量及料源情況,認為石英質卵石具有級配合理、含泥量低、料源豐富、產(chǎn)量大、質量穩(wěn)定等優(yōu)勢[10-11],故選擇粒徑為5~15 mm的石英質卵石砂礫作為噴混凝土的原材料,同時改善了礦山噴混凝土骨料級配[12],結果見表3。

表3 噴射混凝土骨料累計重量百分數(shù)級配
淘汰礦山現(xiàn)有的噴混凝土設備,新購2臺混凝土噴射機及強制式攪拌機(自動計量、自動上料),將攏料管加長至1.0 m,配料采用雙環(huán)加水方式。
根據(jù)分析,影響噴混凝土質量的相關工藝參數(shù)主要有工作風壓、水壓、噴射角度、噴頭與巖面的距離等[13]。首先在供風設備風壓為0.4~0.6 MPa的情況下,對不同的噴射角度及噴頭與巖面的距離分別進行了現(xiàn)場試驗,結果見表4。分析表4可知:當噴頭距離巖面0.8~1.2 m、噴頭與巖面的法向夾角大于15°時,回彈率基本控制在20%以內,達到了預期目標。

表4 噴混凝土工藝參數(shù)優(yōu)化試驗結果
進一步分析表4可知:噴混凝土支護的粉塵濃度較高,認為粉塵濃度不達標的原因主要為:①工藝參數(shù)不佳,主要包括風速不當、噴頭風壓過大、噴頭水壓不當?shù)龋虎诓僮魅藛T因素,主要包括責任心不強、環(huán)境意識差等;③原材料因素,主要包括砂石含水率低、卵石含水量小等[14-16]。在上述分析的基礎上,結合現(xiàn)場調查,分析得出噴混凝土料含水量偏小、噴頭風壓偏大以及操作人員責任心不強為主要原因[17]。為此,首先將噴混凝土料含水率由2%~4%調整至8%~10%,并且在攪拌時,確保攪拌均勻;其次將噴混凝土的風壓由0.4 MPa調整至0.08~0.15 MPa。實踐表明:上述措施實施后,工作面粉塵含量大大降低,基本達到設定的50 mg/m3目標值。
根據(jù)實施階段(D)對礦山噴混凝土工藝的優(yōu)化設計,在井下-125,-9,-110 m中段新掘進路選取了12處成型較好的巷道,進行了噴混凝土支護檢查試驗,試驗巷道長度為10 m,每處進行1次試驗,分別測量計算了噴混凝土回彈率及粉塵濃度,結果見表5。

表5 噴混凝土工藝優(yōu)化后的檢查試驗結果
分析表5可知:根據(jù)TQC理論對礦山噴混凝土支護設備、人員管理方案及工藝參數(shù)進行優(yōu)化后,噴混凝土支護的回彈率平均值為18.6%,工作面粉塵濃度平均值為49.2 mg/m3,雖然個別數(shù)據(jù)超限,但噴射混凝土施工過程中并未出現(xiàn)異常現(xiàn)象,生產(chǎn)活動處于較穩(wěn)定的狀態(tài)。
根據(jù)TQC理論,從影響噴混凝土回彈率及粉塵濃度的關鍵因素入手,通過不斷探討和現(xiàn)場試驗,最終確定了噴混凝土施工的參數(shù)控制范圍,制定了標準工藝,達到了預期效果,使噴混凝土回彈量得到了大幅降低,節(jié)約了大量支護材料,支護工作面的工作環(huán)境得到了大幅改善,為作業(yè)人員創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。
(1)礦山噴混凝土支護原材料盡可能采用級配和質地較好的材料,細骨料選用細度模數(shù)大于2.5的中粗砂,粗骨料選用潔凈的粒度為5~15 mm的石英質卵石砂礫,噴混凝土料含水率應控制在8%~10%,速凝劑應選用與水泥適應性良好且各項性能符合要求的外加劑,混合料的配合必須嚴格遵循設計的配合比,攪拌時間不宜小于90 s。
(2)噴射機選用濕式噴射機,密封性能應良好,輸料連續(xù)均勻;攪拌采用強制式攪拌機,空壓機工作風壓約為0.1 MPa,供水設施應確保噴頭處有0.15~0.20 MPa的水壓。
(3)噴混凝土作業(yè)應分段分片依次進行,噴射順序為先下后上,噴頭巖面的距離以0.8~1.2 m為佳,噴頭與巖面的法向夾角應大于15°。