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乙烯制冷壓縮機冷箱流道堵塞原因分析及處理

2018-10-12 05:47:58鄒玉軍白林張志飛王金柱羅劍成
中國設備工程 2018年19期
關鍵詞:液位

鄒玉軍,白林,張志飛,王金柱,羅劍成

(獨山子石化公司乙烯廠乙烯二聯合車間,新疆 獨山子 833600)

1 乙烯制冷壓縮機工藝流程

乙烯制冷系統為工藝精制過程提供制冷介質以滿足低溫冷量的要求,制冷溫度一般為-101℃、-75℃和-65℃,制冷劑為本裝置生產的聚合級乙烯產品。各段冷劑用戶汽化的氣體通過壓縮機分三段壓縮至大約2.629MPaG,氣體先用10-E-601中的冷卻水冷卻,然后再用10-E-602中的丙烯冷劑冷卻,最后在乙烯精餾塔側線再沸器10-E-603中冷凝成液相乙烯,液體乙烯收集在乙烯冷劑收集器10-V-604中。部分液體在4#尾氣換熱器10-E-315X中復迭制冷至約-38℃后作為乙烯精餾塔尾氣冷凝器10-E-436的冷劑。在12#尾氣換熱器10-E-350X中復迭制冷到-38℃的液體為1#預切割塔冷凝器10-E-362提供冷劑。從10-E-350X來的部分物流在流量控制下進入三段吸入罐10-V-603。由10-V-603出來的物流,進入2#脫甲烷塔進料激冷器10-E-308X,剩余的物流閃蒸進入二段吸入罐10-V-602。10-E-315X和10-E-350X的剩余冷劑進一步復迭制冷到-70℃。該復迭制冷后的液體在壓力控制下經過10-E-315X,在流量控制下經過10-E-350X與來自三段吸入罐的-64℃的冷劑混合后在液位控制下閃蒸進入二段吸入罐10-V-602。10-V-602向脫甲烷塔3#進料激冷器(10-E-309X)提供-75℃的冷劑。10-V-602中剩余的液體在液位控制下閃蒸進入一段吸入罐10-V-601。來自三段用戶的氣體進入三段吸入罐,氣液相進行分離。來自三段吸入罐的頂部氣體作為三段進料進入乙烯制冷壓縮機。來自3#脫甲烷塔10-E-309X進料激冷器的氣體進入二段吸入罐。二段吸入罐頂部氣體直接進入壓縮機二段入口。10-V-601中的液體冷劑為脫甲烷塔進料頂部冷凝器10-E-310X提供進料。來自10-E-310X的氣體進入10-V-601然后進入一段入口。

2 大檢修后開車異?,F象及原因分析

10-K-601出口壓力、溫度高,乙烯收集罐10-V-604罐液位和壓力高,初步判斷有不凝氣,通過排不凝氣后效果不明顯,且壓力持續上漲,為防止損壞機組及安全閥起跳,需要通過放火炬維持;乙烯收集罐10-V-604罐液位居高不降,而10-V-603罐在進罐控制閥100%開度下仍然不進液,液位只能靠補乙烯閥及現場旁路閥來維持,各用戶換熱效果較差;由于10-V-603罐無法進液,液位持續降低,導致10-V-601和10-V-602液位空。

通過以上幾點,初步判斷10-E-603至10-V-604,10-V-604至10-V-603之間流道不暢。

分析為以下幾點原因造成此異?,F象:開車前氮氣置換時,系統露點取樣分析不合格,檢查發現公用工程氮氣露點不合格,進而造成系統露點不合格,開車后系統溫度低,水份凝結造成系統凍堵;系統換熱器水壓試驗,由于換熱器較大,吹掃時存在死點,導致干燥不徹底,開車后系統溫度低,水份凝結造成系統凍堵;為了趕開工進度,系統干燥不徹底有部分位置露點不合格,經評估,當系統實氣乙烯置換時應該可以露點合格。

3 凍堵部位的分析及處理

3.1 10-E-603處管線及流道凍堵分析及處理

10-E-603乙烯精餾塔側線進料線孔板凍堵,導致冷凝效果下降,致使乙烯制冷壓縮機側乙烯冷不下來;10-K-601出口壓力和溫度高,由于10-K-601出口乙烯在乙烯精餾塔側線再沸器10-E-603中可以冷凝至-19.2℃,所以該換熱器管線或者流道凍堵,會導致10-K-601出口壓力和溫度升高。

首先對乙烯精餾塔側線進料線孔板蒸汽加熱,效果不明顯。通過全開全關FV14021,升壓降壓,將流道打通,效果亦不明顯。通過打壓泵,在10-E-602進10-E-603原甲醇注入線倒淋處注入甲醇,順流程甲醇沖洗凍堵部位,如圖1所示。在注甲醇時,首先10-V-603、10-E-362升高液位,通知分離裝置系統做相應調整;DCS控制畫面上將L16602、F16617、F16004、F16005、P16001A/B關 閉,10-V-603、10-E-362升高液位。通知分離裝置系統做相應調整。

圖1 10-E-603甲醇沖洗注入點

3.2 10-E-350X處管線及流道凍堵分析及處理

F16617流量顯示逐漸下降,調節閥開至100%時,流量顯示在1000kg/h以下,波動最低時0kg/h,與正常操作時的3700kg/h相差較大;10-V-604進10-E-350管線現場安裝壓力表顯示2.6Mpa,出10-E-350X管線,FV16617控制閥前現場安裝壓力表顯示0.7Mpa,如圖2所示,壓差很大,說明流道不暢通,有節流;FV16004全開流量顯示偏低,現場開旁路后,流量才能達到要求,說明該流道亦不暢;10-E-362液位控制閥開度較大,且換熱效果較差,說明流道不暢通,有節流。

圖2 10-E-350X接壓力表及甲醇沖洗注入點

首先升高10-V-603、10-E-362液位,通知分離裝置系統做相應調整,然后現場在10-V-604進10-E-350X倒淋處通過打壓泵注入甲醇,同時在DCS控 制 畫 面 上 將 L16602、F16617、F16004、F16005、P16001A/B關閉,讓甲醇充分溶解。全開調節閥F16617,流量上升至7300Kg/h左右,兩壓力表壓差降至100Kpa以內,說明流道暢通,如反應不明顯,繼續注入甲醇解凍。

3.3 10-E-315X處管線及流道凍堵分析及處理

開工時10-E-315X后溫度高,PV16001B閥開,全開此閥10-V-603液位變化不大;現場強制P16001A閥全開,10-V-602罐液位變化不大,且去10-V-602罐溫度顯示T16519在-65℃左右,比正常溫度低很多,說明流道不暢通;全開10-E-436控制閥FV16005流量低于800kg/h,相當于正常時40%閥開度流量,說明該流道亦不暢;

圖3 10-E-315X接壓力表及甲醇沖洗注入點

首先升高10-V-603、10-E-362液位,通知分離裝置系統做相應調整,然后在10-V-604進10-E-315X罐線倒淋處注入甲醇,如圖3所示,在 DCS控 制 畫 面 上 將 L16602、F16617、F16004、F16005、P16001A/B關閉,讓甲醇充分溶解;將P16001A/B開大或關小,10-V-603/602罐液位變化明顯。去10-V-602罐溫度顯示 T16519有明顯的上升趨勢,升高至-43℃左右,如反應不明顯,繼續注入甲醇解凍。

4 處理措施

4.1 壓縮操作處理

在 10-V-603、10-E-308,10-V-602、10-E-309、10-V-601、10-E-310、10-E-362、10-E-358LD排放甲醇;由于排放,各罐液位降低,防止10-K-601喘振,F16002開18-22%開度左右,確保一段吸入量F16002在7500Kg/h以上,F16001開25%開度左右,確保三段出口量F16001B在30000Kg/h以上;10-V-601罐溫度不低于-95℃,防止溫度低于-98℃,甲醇凍堵。

4.2 分離操作處理

在甲醇注入及排放時,分離乙烯冷劑用戶的冷凝效果較差,10-V-352罐液位下降,脫甲烷塔(10-C-301)頂溫上升,冷箱溫度上升;在甲醇注入和排放前,升高10-V-352罐液位,以便注甲醇時,關閉冷凝器10-E-362液位控制閥LV16602,不會出現10-V-352罐液位過低;同時,適當減小10-C-350塔的回流量,緩解液位下降幅度;如液位過低,及時聯系壓縮停止甲醇注入和排放,開大L16602建立10-E-362液位;由于受10-E-310/315的影響,注意10-K-302出口壓力,及時調整防止超壓。脫甲烷塔(10-C-301)頂溫上升至120℃時,聯系調度停止乙二醇的甲烷外送,停止再生氮氣;冷箱溫度上升,F13010、T13002和T13302做適當調整,注意10-R-301溫度變化,及時調整入口溫度。根據反應器的床層溫度適當調整配氣量。

4.3 操作管理

由于10-K-601一段吸入溫度較低,正常應在-101℃,注入甲醇后,極易造成該罐假液位,因此要求每班當班班組對10-V-601、10-E-358做標準管試驗,檢查是否通暢;目前10-K-601段間罐液位聯鎖開關摘除,各班組嚴格執行聯鎖開關預案,避免壓縮機進液損壞機組;同時根據乙烯中甲醇含量,對液位聯鎖開關進行排放,以免造成誤判;當班期間對10-V-601、10-E-310、10-E-358LD排放甲醇并取樣,分析乙烯中甲醇含量,根據分析結果,減少排放時間及頻次;內操、外操認真核對段間罐液位,檢查強制伴熱的運行情況,注意各參數變化,及時發現問題、及時處理。

5 應用效果

通過注入甲醇,實現了在線解凍,效果非常明顯,雖然甲醇注入時及注入后,乙烯有排LD,但每次乙烯排放量都很小,且隨著排放,乙烯中甲醇含量逐漸減少,相應的排放亦減少;乙烯制冷壓縮機乙烯正常后,脫甲烷塔頂及冷箱乙烯損失降低,同時,不停機解凍,避免了全裝置非計劃停工,乃至全廠停工,大大減少了損失。

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