龐 博,尚彬彬,張佳俊,劉 寧
(南京理工大學機械工程學院, 南京 210094)
氣體炮采用高壓氣體發射彈丸,初速調節方便,發射慣性小,結構簡單,避免了火炸藥操作危險性及炮膛燒蝕、身管溫升等傳統身管武器的缺點,廣泛用于實驗加載裝置[1]、警用裝備[2]、滅火彈發射裝置[3]等領域。氣體炮通常采用電磁閥控制發射過程,現有氣體炮內彈道模型將氣室壓力等價為彈底壓力,推導出了彈丸初速理論公式[4-5],由于未考慮閥口節流效應,計算誤差較大。本文結合氣體動力學和經典內彈道理論,建立考慮閥口流動過程的氣體炮內彈道模型,通過實驗研究驗證了模型的準確性,研究成果為氣體炮工程設計和相關研究提供理論指導。
氣體炮由氣室、控制閥、身管、彈丸及控制機構組成,如圖1所示。發射前控制閥關閉,向氣室內加氣至額定壓力,完成彈丸裝填。加氣完成后,控制閥開啟,氣室內高壓氣體經閥內通道噴入身管,推動彈丸運動,直至彈丸飛出炮口。發射完成后關閉控制閥,進入下一射擊循環。
1) 基本假設
氣體炮發射時膛內氣體流動復雜,為了簡化建模過程,提出如下基本假設:
① 膛內氣體滿足理想氣體狀態方程。
② 彈丸在膛內運動時,彈后氣體壓力、密度、溫度均勻一致。
③ 由于發射過程時間很短,氣體膨脹過程視為等熵絕熱過程。
④ 考慮彈丸運動過程中摩擦力做功、彈前空氣阻力以及其他能量損失,引入次要功計算系數φ。
⑤ 閥口瞬間完全開啟[6]。
2) 氣室壓力控制模型
氣閥開啟前氣室充滿高壓氣體,設為初始狀態,此時氣室容積V10,壓力p10,氣體溫度T10,氣室內氣體質量m10。氣閥開啟后t時刻氣室狀態為:容積V1,壓力p1,溫度T1,氣室剩余氣體質量m1。根據氣體狀態方程可得:
p10V10=m10RT10
(1)
p1V1=m1RT1
(2)
即
(3)
射擊時氣室內高壓氣體從噴口不斷流出,認為氣室內氣體為定容條件下絕熱變化過程,所以有
(4)
t時刻氣室內氣體質量為

(5)
式中G1為流出氣室的氣體流量。
將式(4)、(5)代入式(3)并整理,可得
(6)
兩邊分別對時間求導,得
(7)
3) 膛內壓力控制模型

(8)
其中,G2為流入炮膛的氣體流量,將上式對時間求導得
(9)
4) 氣閥流量模型

(10)
(11)
5) 彈丸運動模型
設彈丸質量為m,運動方程為:
(12)
式中,φ為次要功計算系數[7-11]。
研制了30 mm口徑氣體炮,如圖2所示,結構參數為:氣室容積V10=800 mL,身管長度L=0.9 m,尾翼穩定彈丸m=150 g,炮膛初始容積V20=10.6 mL,氣閥通道截面積A2=28.3 mm2。進行了多組不同氣室壓力下的射擊實驗,獲得了炮膛壓力和彈丸初速實驗結果,如表1所示。可以看出,當膛壓從1 MPa增大到3 MPa時,炮膛最大壓力僅提高了2倍左右,并且隨著氣室壓力的進一步提高,炮膛壓力增加幅度越來越小。這是由于高壓條件下閥口出口流量達到臨界值,增大氣室壓力并不能帶來彈后壓力的顯著提高,這也說明了在內彈道模型中考慮氣閥節流效應的重要性。

氣室壓力/MPa123最大膛壓/MPa0.81.21.7彈丸初速/(m·s-1)59.582.698.7
利用本文建立的內彈道模型模擬了30 mm氣體炮發射過程,取氣體絕熱指數k=1.39,次要功計算系數φ=1.19,氣室初始壓力3.3 MPa,其他參數不變。氣室壓力變化曲線如圖3所示,炮膛壓力曲線如圖4所示。仿真得到膛內最大壓力為1.75 MPa,炮口壓力0.8 MPa,。實驗測得最大膛壓1.71 MPa,誤差約2.3%;炮口壓力0.75 MPa,相對誤差6.7%。仿真彈丸速度曲線如圖5所示,計算炮口初速為96.6 m/s,測試初速為103.5 m/s,誤差6.7%。仿真結果與實驗數值吻合較好,誤差原因主要包括閥通道等效直徑、電磁閥開閥速度等因素。
建立了閥控氣體炮內彈道過程模型并進行仿真計算,考慮了閥口節流效應,通過實驗研究驗證了模型的準確性,為氣體炮相關工程研究提供了理論指導。下一步將研究氣體炮新型控制方法,增大開閥速度和閥口流量,提高氣體炮內彈道效率。