包偉偉, 曹瑞峰, 段金鵬, 余海鵬
(1. 哈爾濱汽輪機(jī)廠(chǎng)有限責(zé)任公司, 哈爾濱 150046; 2. 東北電力大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院, 吉林吉林 132012)
隨著大容量發(fā)電機(jī)組在我國(guó)電網(wǎng)中裝機(jī)比例的不斷增加和用戶(hù)對(duì)電能質(zhì)量要求的不斷提高,電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定性越來(lái)越重要。各種外界原因比如大功率用戶(hù)并網(wǎng)、大容量機(jī)組跳閘等導(dǎo)致電網(wǎng)頻率有較大波動(dòng)時(shí),僅通過(guò)電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)調(diào)節(jié)在網(wǎng)機(jī)組的負(fù)荷分配將無(wú)法滿(mǎn)足電網(wǎng)頻率穩(wěn)定性的要求。此時(shí),只有通過(guò)在網(wǎng)機(jī)組一次調(diào)頻功能的及時(shí)響應(yīng),才能有效彌補(bǔ)這一不足。因此,大容量發(fā)電機(jī)組是否具有良好的一次調(diào)頻性能,就顯得非常重要[1]。
國(guó)產(chǎn)1 000 MW超超臨界機(jī)組大多采用常規(guī)的調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流技術(shù)進(jìn)行一次調(diào)頻,這一技術(shù)在電廠(chǎng)實(shí)際運(yùn)行中被普遍反饋調(diào)頻能力不足且調(diào)頻運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性不好。1 000 MW超超臨界機(jī)組作為我國(guó)目前火力發(fā)電設(shè)備的主流機(jī)型,提高其一次調(diào)頻性能對(duì)于增強(qiáng)電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定性以及響應(yīng)節(jié)能減排等工作都具有重要意義。為提高該系列機(jī)組的一次調(diào)頻性能及經(jīng)濟(jì)性水平,近幾年行業(yè)內(nèi)正在研究相應(yīng)的替代性技術(shù)并取得了很大的進(jìn)展。
目前,針對(duì)該系列機(jī)組的一次調(diào)頻發(fā)展出的替代性技術(shù)主要分為兩類(lèi),這兩類(lèi)技術(shù)均以調(diào)節(jié)回?zé)岢槠繛橹饕{(diào)節(jié)手段,其中一類(lèi)通過(guò)直接調(diào)節(jié)回?zé)岢槠縼?lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)頻[2],另一類(lèi)通過(guò)調(diào)節(jié)凝結(jié)水量間接調(diào)節(jié)回?zé)岢槠縼?lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)頻[3-4]。筆者以某新型高效1 000 MW超超臨界機(jī)組為例[5-8],主要從熱力特性和熱經(jīng)濟(jì)性?xún)煞矫嬖敿?xì)論述上述一次調(diào)頻技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)。
新型高效1 000 MW超超臨界機(jī)組原設(shè)計(jì)采用調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流一次調(diào)頻技術(shù),這一技術(shù)要求調(diào)節(jié)閥在運(yùn)行時(shí)始終保持一定的節(jié)流狀態(tài),稱(chēng)為預(yù)節(jié)流,按我國(guó)電網(wǎng)對(duì)一次調(diào)頻性能的要求,預(yù)節(jié)流壓損一般取主蒸汽壓力的3%~5%。當(dāng)機(jī)組有調(diào)頻需要時(shí)(以下如無(wú)特別說(shuō)明,均指向上調(diào)頻),調(diào)節(jié)閥瞬時(shí)全部打開(kāi),汽輪機(jī)的進(jìn)汽量瞬時(shí)增加,增加的蒸汽在汽輪機(jī)中膨脹做功,使得電功率相應(yīng)升高,從而響應(yīng)一次調(diào)頻指令。
采用這種調(diào)頻技術(shù),由于調(diào)節(jié)閥始終處于節(jié)流狀態(tài),根據(jù)節(jié)流過(guò)程的原理,節(jié)流后蒸汽的壓力將顯著降低,做功能力也相應(yīng)降低,這種降低表現(xiàn)為工質(zhì)的等熵焓降減少,減少的這一部分等熵焓降即為節(jié)流損失。調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流形成的壓損越大,則產(chǎn)生的節(jié)流損失就越大。圖1為該機(jī)組在100%負(fù)荷工況下調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流形成的節(jié)流損失分析的焓熵圖。

圖 1 預(yù)節(jié)流損失分析焓熵圖
由圖1可見(jiàn):在100%負(fù)荷工況下,主蒸汽壓力為27.54 MPa,溫度為600 ℃,調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流壓損為5%,節(jié)流后壓力降低到26.16 MPa。由于節(jié)流影響,高壓缸的等熵焓降(主汽閥前到高排)由477.4 kJ/kg減少到465.1 kJ/kg,減少了12.3 kJ/kg,有效焓降也成比例降低,這將導(dǎo)致高壓缸效率顯著降低。
缸效率的定義式為:
η=h/hs
(1)
式中:η為缸效率;h為缸有效焓降,kJ/kg;hs為缸等熵焓降,kJ/kg。
對(duì)上式進(jìn)行小偏差線(xiàn)性化展開(kāi),可得等熵焓降變化對(duì)缸效率影響的估計(jì)式:

(2)
將上述數(shù)據(jù)代入式(2),不難算得,預(yù)節(jié)流將導(dǎo)致高壓缸的缸效率下降約2.5%。可見(jiàn),預(yù)節(jié)流對(duì)高壓缸效率的影響很大,已經(jīng)嚴(yán)重影響到機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流壓損的取值不同,對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響也不同。表1為該工況下不同調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流壓損對(duì)機(jī)組熱耗的影響。

表1 預(yù)節(jié)流壓損對(duì)機(jī)組熱耗的影響
由表1可見(jiàn):在100%負(fù)荷工況下,調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流壓損取3%時(shí),影響高壓缸效率約1.5%,影響機(jī)組熱耗約9.7 kJ/(kW·h);調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流壓損取5%時(shí),影響高壓缸效率約2.5%,影響機(jī)組熱耗約16.6 kJ/(kW·h)。在機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),有些項(xiàng)目為了保證機(jī)組的一次調(diào)頻能力,往往將預(yù)節(jié)流壓損規(guī)定到5%甚至以上,這將嚴(yán)重犧牲機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
另一方面,采用這種調(diào)頻技術(shù),由于調(diào)節(jié)閥在整個(gè)運(yùn)行區(qū)間內(nèi)需要產(chǎn)生一定的節(jié)流,因此不能全開(kāi),這將導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥閥桿間隙不能被封閉,閥桿間隙將始終處于漏汽狀態(tài)。調(diào)節(jié)閥閥桿漏汽為最高能級(jí)的主蒸汽,雖然在機(jī)組熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)上將這一漏汽回收,減輕了做功損失,但其對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性的影響仍是不容忽視的。
在100%負(fù)荷工況下,該機(jī)組調(diào)節(jié)閥閥桿一段漏汽量設(shè)計(jì)值為2.75 t/h,二段漏汽量設(shè)計(jì)值為0.98 t/h,因此閥桿漏汽將產(chǎn)生做功損失1 887 kW。調(diào)節(jié)閥閥桿一段漏汽在三段回收,回收可排擠部分三段回?zé)岢槠@可獲得做功收益860 kW;二段漏汽去軸封冷卻器,凝結(jié)放熱可提高凝結(jié)水的溫度,排擠九段回?zé)岢槠喈?dāng)于在九段回收,這可獲得做功收益58 kW。同時(shí),閥桿漏汽減少了再熱蒸汽量,再熱吸熱量減少2 519 MJ/h。做功和吸熱量變化對(duì)熱耗的影響可用下式估算[6]:
ΔQHR=-QHR0×ΔW/W0+ΔQ/W0
(3)
式中:QHR為機(jī)組熱耗,kJ/(kW·h);ΔW為電功率變化量,kW;ΔQ為鍋爐吸熱變化量,kJ/h;QHR0為100%負(fù)荷工況下的機(jī)組熱耗,kJ/(kW·h);W0為100%負(fù)荷工況下的機(jī)組電功率,kW。
該機(jī)組在100%負(fù)荷工況下的電功率為1 000 MW,機(jī)組熱耗為7 200 kJ/(kW·h),代入式(3),這一損失對(duì)機(jī)組熱耗的影響約為5 kJ/(kW·h)。
綜上所述,調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流一次調(diào)頻技術(shù)具有兩個(gè)顯著缺點(diǎn):(1)調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流壓損導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行存在較大的節(jié)流損失;(2)調(diào)節(jié)閥不能全開(kāi)導(dǎo)致不能消除閥桿漏汽,存在漏汽損失。根據(jù)上述分析,在100%負(fù)荷工況下,這兩個(gè)因素合計(jì)影響機(jī)組熱耗可達(dá)約22 kJ/(kW·h)。另外,這種調(diào)頻技術(shù)主要依靠鍋爐蓄熱來(lái)提供一次調(diào)頻時(shí)的進(jìn)汽增量,在實(shí)際應(yīng)用中,超超臨界直流鍋爐普遍存在蓄熱不足的問(wèn)題,因此還存在鍋爐蓄熱不足導(dǎo)致的調(diào)頻能力不足、響應(yīng)深度不夠等缺點(diǎn)。
近幾年,隨著超超臨界發(fā)電技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,可調(diào)整回?zé)岢槠夹g(shù)[9]通過(guò)在回?zé)嵯到y(tǒng)上設(shè)置更高參數(shù)的回?zé)岢槠跋鄳?yīng)的壓力調(diào)節(jié)閥,按需要調(diào)整抽汽壓力,從而達(dá)到控制機(jī)組給水溫度的目的。采用可調(diào)整回?zé)岢槠夹g(shù),不但可提高機(jī)組在部分負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的給水溫度,而且能提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,因此這一技術(shù)迅速得到推廣應(yīng)用。
隨著對(duì)可調(diào)整回?zé)岢槠夹g(shù)研究的不斷深入,基于此技術(shù)進(jìn)行機(jī)組一次調(diào)頻的技術(shù)也隨之出現(xiàn)。由于可調(diào)整回?zé)岢槠某槠靠梢匀藶檎{(diào)整,當(dāng)機(jī)組需要增加出力時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)閥調(diào)整減少進(jìn)入加熱器的汽量,增大進(jìn)入汽輪機(jī)做功的汽量,即可產(chǎn)生功率增量來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)頻。
該機(jī)組采用基于0號(hào)高壓加熱器(簡(jiǎn)稱(chēng)0號(hào)高加)的可調(diào)整回?zé)岢槠夹g(shù),這一技術(shù)在原設(shè)計(jì)的回?zé)嵯到y(tǒng)上增加了一級(jí)更高參數(shù)的0級(jí)回?zé)岢槠S晌墨I(xiàn)[5]可知,該機(jī)組0號(hào)高加的工作原理為:在100%負(fù)荷以上,0級(jí)回?zé)岢槠麎毫φ{(diào)節(jié)閥處于關(guān)閉狀態(tài);在75%~100%負(fù)荷時(shí),該壓力調(diào)節(jié)閥節(jié)流運(yùn)行,節(jié)流后壓力設(shè)定為8.16 MPa,以保持給水溫度不變;在75%負(fù)荷以下,該壓力調(diào)節(jié)閥完全打開(kāi),壓力隨負(fù)荷自然升降。因此,0級(jí)回?zé)岢槠康拇笮≡诓煌?fù)荷有較大的差別,從而通過(guò)改變0級(jí)回?zé)岢槠繉?shí)現(xiàn)的功率增量也有所不同。表2為該機(jī)組在不同負(fù)荷工況下的0級(jí)回?zé)岢槠麉?shù)以及完全切除0級(jí)回?zé)岢槠蟮臉O限調(diào)頻能力數(shù)據(jù)。

表2 可調(diào)整回?zé)岢槠{(diào)頻特性數(shù)據(jù)
由表2可見(jiàn):在100%負(fù)荷及以上,0號(hào)高加未投入,回?zé)岢槠麩o(wú)流量,因此不能向上調(diào)頻;在90%負(fù)荷時(shí),0號(hào)高加部分投入,回?zé)岢槠繛?1.6 t/h,切除后獲得的最大功率增量為14.8 MW,約為額定功率的1.5%;在75%負(fù)荷時(shí),0號(hào)高加完全投入,回?zé)岢槠繛?10.1 t/h,切除后獲得的最大功率增量為28.1 MW,約為額定功率的2.8%。可見(jiàn),在75%~100%負(fù)荷時(shí),調(diào)頻能力受限;在75%負(fù)荷時(shí),調(diào)頻能力最強(qiáng);在75%負(fù)荷以下,調(diào)頻能力隨負(fù)荷降低而降低。在整個(gè)負(fù)荷區(qū)間上,最大調(diào)頻能力為2.8%。
該技術(shù)在75%負(fù)荷以上區(qū)間調(diào)頻能力受限的主要原因是0號(hào)高加的運(yùn)行方式造成的,可通過(guò)調(diào)整0號(hào)高加的運(yùn)行方式來(lái)解決。0號(hào)高加在75%負(fù)荷以上限制投入的主要原因是防止給水溫度超溫,以保證鍋爐效率及鍋爐水冷壁和省煤器的安全。如果在機(jī)爐設(shè)計(jì)時(shí)就已經(jīng)考慮了上述問(wèn)題,將額定給水溫度的設(shè)計(jì)值提高,則可改善這一情況,可擴(kuò)大0號(hào)高加的投運(yùn)范圍。如果將額定給水溫度從300 ℃提高到315 ℃,則在100%負(fù)荷工況下,0號(hào)高加就已經(jīng)投入,回?zé)岢槠靠蛇_(dá)到137.67 t/h,對(duì)應(yīng)的調(diào)頻能力可達(dá)到3.1%。在93%負(fù)荷時(shí),0號(hào)高加就可完全投入,回?zé)岢槠窟_(dá)到161.76 t/h,對(duì)應(yīng)的調(diào)頻能力可達(dá)到3.8%,可進(jìn)一步提高該技術(shù)的調(diào)頻能力。
采用這種調(diào)頻技術(shù),在向上調(diào)頻到極限時(shí),0號(hào)高加完全切除,給水溫度顯著降低,機(jī)組的熱耗將會(huì)升高。在向下調(diào)頻時(shí),給水溫度將會(huì)升高,因此機(jī)組的熱耗又會(huì)降低。如果認(rèn)為向上和向下調(diào)頻的概率相等的話(huà),那么就可認(rèn)為其對(duì)經(jīng)濟(jì)性一反一正的影響可互相抵消,因此從長(zhǎng)期運(yùn)行的角度來(lái)看可認(rèn)為對(duì)經(jīng)濟(jì)性沒(méi)有影響。另外,該技術(shù)由于直接調(diào)節(jié)回?zé)岢槠浚虼藱C(jī)組功率對(duì)于調(diào)頻的響應(yīng)時(shí)間很短,在響應(yīng)時(shí)間上優(yōu)于調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流調(diào)頻。
首先,采用這種調(diào)頻技術(shù),在向上調(diào)頻時(shí)給水溫度降低會(huì)對(duì)脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行造成影響,尤其在低負(fù)荷時(shí),如果溫度下降太多,有可能會(huì)造成脫硝系統(tǒng)跳出;其次,在0號(hào)高加完全投入后,將不能再通過(guò)加大回?zé)岢槠慷蛳抡{(diào)頻,因此,為保證具有全調(diào)頻能力,0級(jí)回?zé)岢槠韫?jié)流運(yùn)行,這將削弱0號(hào)高加的經(jīng)濟(jì)性增益;最后,在調(diào)頻重新達(dá)到穩(wěn)態(tài)后,鍋爐熱負(fù)荷增加明顯,因此爐側(cè)的燃料供給相應(yīng)要跟上,否則會(huì)對(duì)總的調(diào)頻性能產(chǎn)生影響。
筆者主要分析了僅調(diào)節(jié)0號(hào)高加回?zé)岢槠麉⑴c一次調(diào)頻的情況,顯然,如果能夠調(diào)節(jié)的高加回?zé)岢槠蕉啵瑒t相應(yīng)的調(diào)頻能力也越大,文獻(xiàn)[10]對(duì)此進(jìn)行了建模仿真研究并作了詳細(xì)的討論。由其論述可知:在100%負(fù)荷工況下,將1號(hào)、2號(hào)及3號(hào)高加回?zé)岢槠{(diào)節(jié)閥開(kāi)度關(guān)小至30%,大約20 s后,機(jī)組負(fù)荷上升至1 050 MW,增大約5%。當(dāng)然,給水溫度也將下降,在經(jīng)過(guò)約60 s后,給水溫度由289 ℃降低至270 ℃。可見(jiàn),在進(jìn)一步增加可調(diào)整回?zé)岢槠臄?shù)量后,這種調(diào)頻技術(shù)將具有更好的調(diào)頻能力。
凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻通過(guò)改變凝結(jié)水的流量,從而間接改變各級(jí)低壓加熱器(簡(jiǎn)稱(chēng)低加)的回?zé)岢槠縼?lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)頻。
該機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)共經(jīng)過(guò)5個(gè)低加和1個(gè)除氧器,當(dāng)凝結(jié)水量減少時(shí),由于加熱需要的回?zé)崃繙p少,從9號(hào)低加到除氧器的各級(jí)加熱器的抽汽量都會(huì)減少,減少的抽汽將進(jìn)入中低壓缸膨脹做功。在極限情況下,假設(shè)凝結(jié)水全部被節(jié)流,那么理論上產(chǎn)生的極限功率增量應(yīng)為:

(4)
式中:Gn為第n段的抽汽質(zhì)量流量,t/h;in為第n段的抽汽焓,kJ/kg;ic為排汽焓,kJ/kg。
由于機(jī)組在部分負(fù)荷運(yùn)行時(shí)各段回?zé)岢槠慷家獪p少,因此負(fù)荷對(duì)于凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻的調(diào)頻能力有直接的影響。表3為不同負(fù)荷工況下的凝結(jié)水系統(tǒng)的回?zé)岢槠考跋鄳?yīng)的極限調(diào)頻數(shù)據(jù)。由表3可見(jiàn):在100%負(fù)荷工況下的極限功率增量為66.3 MW,約為額定功率的6.6%;在75%負(fù)荷工況下的極限功率增量為44.5 MW,約為額定功率的4.4%。可見(jiàn),隨著負(fù)荷降低,調(diào)頻能力逐漸下降。在50%~100%負(fù)荷,極限調(diào)頻能力約為額定功率的2.5%~6.6%。在實(shí)際運(yùn)行中由于凝結(jié)水系統(tǒng)最小流量的限制,并不能完全切除凝結(jié)水量,因此這只是一個(gè)理想的性能指標(biāo)。

表3 凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻特性數(shù)據(jù)
在同一負(fù)荷下,凝結(jié)水節(jié)流的比例不同,產(chǎn)生的功率增量也將不同。表4為75%負(fù)荷工況下不同凝結(jié)水節(jié)流量時(shí)的調(diào)頻特性數(shù)據(jù)。

表4 不同節(jié)流量調(diào)頻特性數(shù)據(jù)
由表4可見(jiàn):在75%負(fù)荷工況下,當(dāng)凝結(jié)水量減少283.84 t/h時(shí),電功率的增量為9.39 MW,為額定功率的0.9%;當(dāng)凝結(jié)水量減少852.39 t/h時(shí),電功率的增量達(dá)到27.94 MW,為額定功率的2.8%。可見(jiàn),隨著凝結(jié)水節(jié)流量的增加,電功率的增量也相應(yīng)增加。
圖2為凝結(jié)水節(jié)流比例與電功率增量百分?jǐn)?shù)的關(guān)系。由圖2可見(jiàn):電功率增量百分?jǐn)?shù)與凝結(jié)水量的節(jié)流比例滿(mǎn)足很好的線(xiàn)性關(guān)系,這對(duì)于一次調(diào)頻調(diào)節(jié)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)無(wú)疑是非常有利的;同時(shí),由曲線(xiàn)外推可知,當(dāng)凝結(jié)水節(jié)流比例達(dá)到100%時(shí),電功率的增量約為4.8%,這與表3的計(jì)算結(jié)果基本一致。如果凝結(jié)水系統(tǒng)的最小流量按額定流量的20%考慮,則在75%負(fù)荷工況,最小流量占該工況凝結(jié)水的比例約為26%,由曲線(xiàn)可以查到,該工況下凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻的最大調(diào)頻能力約為3.6%。

圖2 凝結(jié)水量與電功率增量關(guān)系
采用這種調(diào)頻技術(shù),在重新達(dá)到穩(wěn)態(tài)后鍋爐的吸熱量幾乎不發(fā)生變化,這是因?yàn)樵谡{(diào)頻時(shí),凝結(jié)水流量減少,但是鍋爐給水量保持不變,給水的缺口由除氧器的儲(chǔ)水來(lái)補(bǔ)充。對(duì)于機(jī)組來(lái)說(shuō),從除氧器向下一直到鍋爐,所有熱力參數(shù)基本上保持不變。這種調(diào)頻技術(shù)是利用除氧器的儲(chǔ)熱,與前兩種調(diào)頻技術(shù)有著本質(zhì)區(qū)別。
凝結(jié)水節(jié)流進(jìn)行調(diào)頻時(shí),進(jìn)入除氧器的水量以及回?zé)岢槠慷紲p少,而給水流量則保持不變,因此除氧器水位將快速降低;同時(shí),由于出水流量減小,凝汽器熱井的水位將快速升高。不難看出,這兩個(gè)容器水位的持續(xù)變化將成為限制調(diào)頻性能的一個(gè)重要因素。對(duì)此,可在機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),針對(duì)一次調(diào)頻需求,加大這兩個(gè)儲(chǔ)水容器的容積,可改善凝結(jié)水節(jié)流的調(diào)頻性能。
采用這種調(diào)頻技術(shù),不但可以增加功率,也可以減少功率,即向下調(diào)頻,這只需要增大凝結(jié)水流量即可,整個(gè)工作過(guò)程與增加功率完全是反向的。另外,這種調(diào)頻技術(shù)的可投入?yún)^(qū)間與負(fù)荷的關(guān)系也不大,特別是在高負(fù)荷時(shí),更能發(fā)揮出優(yōu)勢(shì)。
由文獻(xiàn)[4]可知,該技術(shù)機(jī)組電功率對(duì)凝結(jié)水節(jié)流的響應(yīng)延遲時(shí)間大約為10 s,且呈現(xiàn)先快后慢的特點(diǎn)。可見(jiàn),相對(duì)于調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流調(diào)頻,凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻的響應(yīng)時(shí)間較慢,這主要是因?yàn)槟Y(jié)水節(jié)流調(diào)頻是一種間接調(diào)頻技術(shù),而且中間過(guò)程主要是一個(gè)換熱過(guò)程,換熱過(guò)程的滯后性決定了節(jié)流調(diào)頻的響應(yīng)特性。當(dāng)凝結(jié)水節(jié)流達(dá)到穩(wěn)態(tài)后,整個(gè)凝結(jié)水系統(tǒng)的換熱也將達(dá)到穩(wěn)態(tài),此時(shí)機(jī)組的電功率將達(dá)到上述的能力值并保持不變。
綜上所述,從調(diào)頻能力上來(lái)說(shuō),可調(diào)整回?zé)岢槠{(diào)頻技術(shù)及凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻技術(shù)的調(diào)頻能力均受負(fù)荷的嚴(yán)格限制,在低負(fù)荷時(shí)調(diào)頻能力都達(dá)不到5%。因此,單獨(dú)應(yīng)用某一項(xiàng)技術(shù)不能滿(mǎn)足電網(wǎng)對(duì)調(diào)頻的要求。從響應(yīng)時(shí)間來(lái)說(shuō),調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流、可調(diào)整回?zé)岢槠际峭ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)閥直接調(diào)整蒸汽,響應(yīng)時(shí)間快,而凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻操作的是凝結(jié)水,中間還要經(jīng)歷一個(gè)換熱過(guò)程,因此響應(yīng)時(shí)間較慢。在蓄熱利用上,調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流是利用鍋爐側(cè)的蓄熱,可調(diào)整回?zé)岢槠氖菣C(jī)側(cè)及爐側(cè),而凝結(jié)水節(jié)流則是除氧器的儲(chǔ)熱。
從經(jīng)濟(jì)性上來(lái)說(shuō),采用可調(diào)整回?zé)岢槠约澳Y(jié)水節(jié)流一次調(diào)頻技術(shù),均可避免調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流調(diào)頻對(duì)經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生負(fù)面影響。顯然,調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流一次調(diào)頻的經(jīng)濟(jì)性最差,可調(diào)整回?zé)岢槠{(diào)頻次之,凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻的經(jīng)濟(jì)性最好。相對(duì)于原設(shè)計(jì),如果采用凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻,可產(chǎn)生熱耗收益約22 kJ/(kW·h)。圖3為凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻與原設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性比較(THA為熱耗率驗(yàn)收)。

圖3 凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻經(jīng)濟(jì)性曲線(xiàn)
由圖3可知:采用凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻,在40%~75%負(fù)荷,機(jī)組熱耗可整體下降約22 kJ/(kW·h)。采用可調(diào)整回?zé)岢槠{(diào)頻在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)大體也能實(shí)現(xiàn)上述收益,但是在調(diào)頻過(guò)程中,由于給水溫度降低或者升高,會(huì)短暫影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,機(jī)組熱耗一般變化為10~20 kJ/(kW·h)。
按鍋爐效率95%、管道效率99%計(jì)算,采用凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻可使電廠(chǎng)的發(fā)電標(biāo)煤耗降低約0.8 g/(kW·h),按年利用小時(shí)數(shù)6 000 h、標(biāo)煤價(jià)格800元/t計(jì)算,每年可節(jié)約標(biāo)煤4 789 t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益383萬(wàn)元。
筆者對(duì)某1 000 MW超超臨界機(jī)組三種一次調(diào)頻技術(shù)的工作原理、調(diào)頻特性及經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行了詳細(xì)的論述及分析。由分析可知:調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流調(diào)頻的經(jīng)濟(jì)性最差,可調(diào)整回?zé)岢槠{(diào)頻次之,凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻的經(jīng)濟(jì)性最好。與調(diào)節(jié)閥預(yù)節(jié)流一次調(diào)頻相比,采用凝結(jié)水節(jié)流調(diào)頻技術(shù),可使機(jī)組熱耗降低約22 kJ/(kW·h),經(jīng)濟(jì)性效果顯著。