中國電子科技集團公司第三十八研究所 鐘 卉
變頻模塊作為相控陣雷達收發部分的核心構件,在高度集成化的微波電路基礎上,利用DDS技術完成雷達信號產生、幅相控制和頻譜搬移等一體化功能,它對射頻信號具有變頻、放大等作用,因此變頻模塊的電性能指標和可靠性指標顯得尤為重要。
某變頻模塊測試一次合格率為78.3%,和其他產品相比合格率偏低,嚴重影響全年生產計劃,因此,解決此問題迫在眉睫。為了進一步分析影響變頻模塊測試一次合格率低的原因,我們深入到生產一線,對生產線的每一個環節和工序做出了細致的調查,并做出了以下統計分析。 影響變頻模塊測試一次合格率的因素:1)噪聲系數輸出大;2)信號輸出小;3)5V電阻小;4)鏈路不通。從分析統計上我們可以清楚地看到,噪聲系數輸出大占總因素的89.5%,成為影響變頻模塊測試一次合格率低的主要原因。因此,造成變頻模塊測試一次合格率較低的癥結是:噪聲系數輸出大。
在統計數據的基礎上,小組成員進行了充分的討論分析。查閱生產記錄和相關資料,在解決類似問題時,曾經解決問題的90%以上。經過小組成員充分討論,認為解決癥結的90%是可以做到的,即可提高變頻模塊測試一次合格率到:78.3%+21.7%×89.5%×90%=95.8%。如果解決癥結的90%,就能解決噪聲系數輸出大問題的89.5%×90%=80.6%,符合柏拉圖中解決主要原因80%關鍵的少數,活動是可行的。
針對“噪聲系數輸出大”這一癥結,小組成員召開了專題問題分析會,采用“頭腦風暴法”,逐層展開原因,從人、機、料、法、環、測6個方面對該變頻模塊測試一次合格率低的各種因素進行反復討論,經匯總歸類,找出了10個末端因素(表1)。

表1 問題末端因素表

表2 對策實施表
小組召開會議,針對確認的要因,制定對策,并尋找實施對策的各種措施。針對2個要因,小組成員進行詳細的討論分析,制定對策實施表(表2)。
實施一:制作最優參數網板
為了提高濾波器測試合格率,小組進行了充分討論,一致認為在補償方面有兩個因子,決定采用DOE正交試驗法確定最佳方案。確認試驗因子水平:A、網板開孔縮減比例6%,網板厚度0.11mm。B、網板開孔縮減比例8%,網板厚度0.12mm。C、網板開孔縮減比例10%,網板厚度0.13mm。
可以看出,網板開孔縮減比例的主效應更大。也就是說,網板開孔縮減比例響應的直線比網板厚度響應的直線的斜率更陡。即網板厚度的主效應最弱。為了在試驗中得到最高的產量,根據結果建議,應該采用網板開孔縮減比例10%,網板厚度設置0.11mm。對策實施后,小組成員抽取3個批次共600件變頻模塊,進行濾波器合格率測試。濾波器的測試合格率上升到了100%,對策實施效果明顯!
實施二:更換最優參數高頻壓接器
為了提高測試工裝壓接一次合格率,小組進行了充分討論,一致認為在補償方面有三個因子,決定采用DOE正交試驗法確定最佳方案。確認試驗因子水平:A、壓接器長度30mm壓接器彈簧長度4mm壓接器直徑2.0mm。B、壓接器長度35mm壓接器彈簧長度5mm壓接器直徑2.5mm。由于本試驗的三個因子有兩個水平,所以選用8游程全因子設計,同時安排8次中心點。
通過標準化效應的Pareto圖,正態圖與殘差圖可以看出壓接器長度、壓接器彈簧長度和壓接器直徑的主效應為顯著效應。通過設定另一個影響顯著的變量C(壓接器直徑)為最佳設置2.5mm,從圖中可以看出合格率最大值確實在A(壓接器長度)35mm,B(壓接器彈簧長度)5mm。
小組成員抽取五個批共計520件變頻模塊進行跟蹤實驗,并對改善數據進行統計對比,改善前測試工裝壓接一次合格率為75%,改善后合格數量為518件,測試工裝壓接一次合格率為99.6%。對策實施效果明顯!
經過此次活動,小組成員對某變頻模塊的測試合格率情況進行了調查,測試一次合格率達到96.2%。大幅度提高了變頻模塊測試一次合格率,排查了噪聲系數輸出大這個關鍵因素,為后續的多套產品中,數萬件變頻模塊的測試奠定了堅實的基礎,節約了大量的人力成本。同時,小組成員對該模塊的測試技巧、軟件的運用及解決問題的能力等都有所提升。