路建軍
(山西長治郊區煤炭工業局,山西 長治 046000)
煤炭規模化生產過程中的瓦斯、煤塵依然是安全管理的重心,一旦發生瓦斯、煤塵爆炸,產生的爆炸沖擊波往往會沿著巷道延伸的方向繼續擴大范圍,從而引發多次連續爆炸,危及整個礦井[1]。
煤礦主要采用隔爆水槽、水袋、巖粉棚等隔爆設施來阻止或減弱瓦斯、煤塵爆炸危害[2]。但隔爆設施需要經常性維護,人的不確定性往往造成工作滯后,在實際生產過程中經常發現隔爆設施內無水現象。隔爆設施新技術的研究與應用,可以大大節約人工費用,提高礦井自動化水平,具有較好的社會效益和經濟效益。
隔爆水槽自動加水及在線監測報警裝置由KJ90N監測分站、電磁球閥、普通高分子管路、液位傳感器等物件組成。
隔爆設施進水引自大巷防塵管,在進水管路的中部安裝電磁球閥,通過分站給出的不同信號分別控制球閥的開與關,從進水管路上根據需要引出多個分支,保證各個分支均能接到隔爆設施的上方,加水支管分別鉆有不同口徑的出水孔,根據水槽水量的不同,自動選取合適位置的出水孔出水,這樣保證在加水時所有水槽可以同時灌滿。
為保證系統能實時監測水槽水量的變化情況,分別在水槽的頭、中、尾三排安設兩臺液位控制器,并與KJ90監測分站相連接,分站將信息處理后傳輸到地面監控系統,電磁閥的開與關由監測分站收到液位控制器的不同信息分別處理。
液位傳感器系統由多個部件組成,其中主要部件為液位控制器,當隔爆設施內的水位正常時,控制器上浮球與控制器上環部位接通構成回路,催動電磁繼電器動作,信號經分站處理后使電磁球閥關閉,從而停止注水。當水位經過一段時間下降后,浮球也隨水位下降,與水位傳感器金屬電極分離,分站接受到不同的信號后激發電磁繼電器復位,同時將信號傳輸到地面監控中心,實現水量不足預警,之后供水電磁閥打開實現正常供水,當水位達到正常規定要求時,控制器上浮球與控制器上環部位接通重新構成回路停止注水[3]。
本系統通過KJ90N瓦斯監控系統實現了對隔爆水槽水位的在線監測,隔爆水槽裝置加水時,信號經分站處理后上傳到地面監控系統顯示為“正在加水”,加水完成后信號經分站處理后上傳到地面監控系統顯示為“水量正常”,通過隔爆設施在線監測技術的使用,實現了地面實時對井下隔爆設施的重點管理,確保了礦井的安全生產。隔爆水槽自動加水及在線監測報警裝置示意圖如圖1所示。

圖1 隔爆水槽自動加水及在線監測報警裝置示意圖
吉安煤業礦井位于山西省長治市郊區,礦井設計生產能力為60萬t/a,礦井主要進回風巷采用紅外線自動噴霧進行降塵,綜放工作面采用機組紅外噴霧進行降塵,各轉載點均安設了手動噴霧,這些防塵設施的應用,在一定程度上起到了降塵作用,為礦井井下職工創造了良好的工作環境。礦井瓦斯等級為低瓦斯礦井,現采的3號煤層自燃傾向性等級為Ⅲ級,為不易自燃煤層,煤塵具有爆炸性[4]。因此,防治煤塵爆炸成為礦井安全工作的重中之重,該礦采用隔爆水槽作為抑制煤塵爆炸的主要方法之一。
吉安煤業共安裝隔爆水槽11組,本項研究成果主要在軌道大巷進行了試驗應用,通過現場近半年的觀察使用,本裝置靈敏可靠,誤動作率低,若在全礦推廣應用,將極大減少人工成本,按全礦11組計算,實際每班維護2組,用工2人/組,維護一次用工11個,按150元/工計算,維護一次用工工資為1650元,一年用工工資將近8萬元,而隔爆水槽自動監測注水系統的應用,保證了全礦井所安裝的隔爆水槽時時處于水滿狀態,創造了較好的經濟效益和社會效益。
(1)節省了人工。傳統加水工作至少需要2個工人同時作業,且一個班次最多能完成兩組隔爆設施的加水工作,采用新技術后,加水工作隨時完成,無需再進行人工加水,實現了隔爆設施加水自動化作業。
(2)提高工作效率和安全保證。傳統人工在大巷加水作業時,一旦有行人和機車通過,就會給作業造成極大的不便,且在加水時,隔爆水槽容易發生脫落,采用自動加水在線監測技術后,較大地提高了工作效率,安全系數也大大提高。
(3)實現了隔爆水槽數字化管理,地面監控人員能隨時掌握水量的變化情況,避免了因加水不及時而導致水量不足問題的出現。
通過應用隔爆水槽自動加水與在線預警系統后,礦井實現了全天候自動化加注水、保證了隔爆水槽水位實時處于正常狀態,使礦井安全生產得到重要保障,具有極大的推廣應用價值。