宋尹東 劉東東
摘 要:隨著渤海油田的深入開采,針對部分開發井在生產過程中受出砂影響,出現低產低效的問題,但考慮原井位附近仍有較大潛力,因此提出原井位同層側鉆技術,進一步挖掘原井位附近的剩余油。針對同層側鉆問題,對應出現了一系列打撈原井防砂管柱的困難,為此研究出對應相應困難的新工具、新工藝。
關鍵詞:同層側鉆;打撈作業;新工具;新工藝
渤海油田仍有部分開發井在生產過程中受出砂影響,出現低產低效的問題??紤]原井位附近仍有較大潛力,提出原井位同層側鉆方案,進一步挖掘原井位附近的剩余油。另外,海上平臺槽口成本高,充分利用槽口資源,為海油降本增效貢獻了力量。
1 作業復雜情況與應對措施
1.1 打撈難點
①套銑套劈篩盲管,造成打撈困難;②地層大量出砂導致工具失效、切割打撈失敗。通井磨鞋堵水眼、割刀循環不暢切割失敗、公錐造扣不實打撈失敗等異常情況;③井眼變大、防砂管柱偏心丟魚頭;④磨銑卡鉆井眼清潔困難。
1.2 應對措施
1.2.1 套銑套劈篩盲管,造成打撈困難
水平井套銑鞋引入篩盲管時應小鉆壓低轉速,認清魚頂位置,盡量避免因魚頭變形破損引起的套銑損壞防砂管柱,使用無內齒導向銑鞋,針對井況定制專用銑鞋:原銑鞋在套銑繞絲或優質篩管過程中,容易將篩管外面的網布撕破,造成新的復雜情況,現場應使用無內齒銑鞋,并研制導向銑鞋(帶引鞋可變換接觸角度,帶內倒角)從而保護篩皮被損壞。
1.2.2 地層大量出導致工具失效、切割打撈失敗
打撈前全井筒通井沖砂,選用大水眼通井磨鞋并加裝浮閥,循環沖洗至頂部封隔器后全井筒替入簡易EZFLOW鉆井液堵漏除砂,降低井筒漏失的同時能有效抑制地層的二次吐砂。
水平段或特殊落魚處(封隔器下接頭)地層砂無法沖洗干凈的,盡量避免使用公錐打撈,改為撈矛或撈筒,直接沖洗魚頂打撈。
1.2.3 井眼變大、防砂管柱偏心丟魚頭
磨銑時改進磨鞋其底部接鉆具,活動時不提出落魚。
加工引鞋時,應選擇剛性較大鉆具,并盡量使用大直徑、銳角筆尖引鞋,可以通過多次旋轉角度下探遇阻位置,找到最淺遇阻點旋轉引入落魚。
1.2.4 磨銑卡鉆井眼清潔困難
磨銑過程要保證送鉆均勻,嚴格控制磨銑速度,適當增加上提下放活動次數,以保證鐵屑形狀均勻便于攜帶。同時避免使用自動送鉆系統,防止長時間連續切削,形成絲團狀鐵屑,堵塞環空循環通道,造成憋壓。
2 工藝、工具攻關方向
2.1 小尺寸管柱切割送入鉆具改進--引入小尺寸PAC鉆桿
小尺寸井使用3-1/8 ”鉆鋌輸送3-1/8”水力割刀切割防砂管柱成功率較低,分析原因為3-1/8 ”鉆鋌剛性及重量較大,加之水平井井段長井斜大,導致刀片不能完全撐開,最終切割失?。ㄒ姳?)。
2.2 優化井眼清潔鉆具組合,提高清潔效率
①井筒清潔鉆具組合增加多功能過濾器,一方面提高井筒內碎屑回收率,另一方面根據回收量直觀指示井筒清潔狀況;②防噴器沖洗接頭下入程序進行優化,在洗井管柱起出尾管前,連接下入;③在尾管掛頂部增加多功能循環閥加強碎屑清理。
2.3 多尺寸單管割刀投入使用
①完善單管割刀序列化,引入不同類型小尺寸防砂管柱單管割刀;②進一步優化設計其刀片及合金齒,設計可調角度的單管割刀,使切割更高效,現象更明顯。
2.4 切割回收一體化工藝工具
①水力割刀切割后,下放管柱及時回收避免了長時間起下鉆造成砂子等雜物沉淀,造成回收困難;②若一次回收成功,有助于判斷切割效果,節約工期、提高時效。
3 后續作業思路和建議
①針對8-1/2”水平段內的7”防砂管柱井同層側鉆打撈作業時需充分考慮地層出砂、泥質含量情況、鉆完井井史、生產井史等;②針對大位移、水平段較長、井深較深的井作業前需進行軟件模擬井下摩阻、扭矩及懸重情況,進一步指導現場作業;③小尺寸防砂管柱裸眼內套銑作業時應充分考慮扭矩、泵壓上限,套銑鞋應有足夠的水流通道和合適的外齒結構,同時保證泥漿性能,充分保證套銑安全;④充分循環保證井筒巖屑床、鐵屑床循環干凈及井筒清潔后,再進行下步打撈或鉆完井作業。
參考文獻:
[1]《井下作業技術數據手冊》編寫組.井下作業技術數據手冊[M].北京:石油工業出版社,2001.
[2]張保平.油藏增產措施[M].北京:石油工業出版社,2002.