孫振旭
中國石油集團長城鉆探工程有限公司工程技術研究院
沈301S井是位于遼河油田古潛山區塊的一口雙套壓力體系側鉆井。側鉆的目的是研究該區塊潛山儲層剩余油分布情況及其含油性。遼河潛山區塊油藏具有埋藏深、壓力層系多且變化大、地層硬、研磨性強等特點,特別是潛山油藏和上部地層分屬于兩套壓力體系,原井完井時,為保護潛山儲層,防止上部地層坍塌,技術套管均下至潛山頂部,油層套管懸掛在技術套管內完井。隨著開采時間的推移,一些油井由于產能不足等原因需要通過側鉆挖掘剩余油,但對于這類井,若在懸掛器上方開窗,由于存在兩套壓力體系,作業難以實施;若在?127 mm尾管內部開窗,又面臨井深、小井眼、泵壓高、鉆具細小、定向困難、復雜情況多等難題;實施新鉆井經濟方面又不允許,致使這類井長期處于待處理狀態。采用高效段銑技術,將?177.8 mm技術套管內的?127 mm尾管段銑至技術套管鞋以下,不僅可有效解決上述問題,而且成本也較為合理,從而使得這類井側鉆挖掘剩余油成為可能。
沈301S井井身結構如圖1所示。

圖1 沈301S井井身結構Fig. 1 Casing program of well Shen 301S
該井目前處于關井狀態,井內無生產管柱,但注有灰塞,灰面位置420.26 m,全井僅有一段射孔,射孔井段 3254.00~3286.00 m,32.00 m/4層。
沈301S井的設計段銑段較長,段銑過程中產生的鐵屑多達4000 kg以上,既有魚鱗狀、條狀鐵屑,又有大塊套管接箍及扶正器片,為了將段銑產生的鐵屑攜帶出井眼,需要鉆井液具有適當的黏度和切力,以便在正常循環時能很好地攜帶鐵屑,在靜止時又能很快形成較強的結構,防止鐵屑下沉。
為滿足施工要求,對5種鉆井液配方進行了性能評價。1#配方:10%膨潤土+純堿;2#配方:15%膨潤土+純堿;3#配方:6%膨潤土+0.3%抗高溫增黏劑+0.5%黃原膠+0.3%淀粉+0.1%PAC+0.03%銨鹽;4#配方:8%膨潤土+純堿+0.4%正電膠+0.8%黃原膠+0.5%NPAN +0.3%改性淀粉+0.1%PAC;5#配方:6%膨潤土+純堿+0.8%正電膠+0.5%黃原膠+0.3%改性淀粉+銨鹽+0.2%PAC。表1是純膨潤土漿、聚合物鉆井液和正電膠鉆井液實驗結果。

表1 高效段銑鉆井液體系性能室內實驗結果Table 1 Laboratory test results of high-ef ficient section milling drilling fluid
從表1可以看出,在懸浮能力相同的情況下,純膨潤土漿黏切較高,易憋泵;聚合物鉆井液具有弱凝膠特性,但觸變性和剪切稀釋性不理想,當黏度較高時,泵壓上升較快,且振動篩易跑漿;正電膠觸變性和剪切稀釋性相對好,符合現場要求,因此,選擇正電膠鉆井液體系作為本次施工的鉆井液體系[1]。
(1)段銑所使用的鉆井液體系必須具有優良的攜巖、懸浮及耐高溫性能,這是段銑工作安全進行的關鍵[2]。必須及時監測、維護鉆井液性能,環空上返速度需達到1.1 m/s,黏度在100 s以上。
(2)段銑工具入井時采用小鉆壓段銑5 min,工具工作平穩后,再緩慢調整鉆壓、轉速至合理的段銑速度。段銑過程中應間斷加壓,嚴格送鉆速度,確保段銑形成的鐵屑成片狀或短條狀。
(3)每次工具入井,先緩慢探底,一旦遇阻,應停止探底,上提鉆具1~2 m后開泵循環,正常后,低速小鉆壓反復劃眼處理,直至原段銑井深為止。
(4)?88.9 mm鉆桿和?101.6 mm鉆桿復合管柱的使用,能較好地解決深井小井眼段銑泵壓高和攜屑困難的問題。
(5)必要時使用打撈杯定期打撈大塊鐵屑,以減少卡鉆風險。
(6)每段銑3 m或5 h上下活動鉆具一次;每段銑5 m大排量循環10 min,接單根或起鉆前需要大排量循環20 min。
(7)定時對振動篩返出的鐵屑進行收集、稱重,初期振動篩鐵屑返出量需達到所段銑尾管質量的70%以上,中后期要達到80%以上。當鐵屑返出率達不到要求時,應定期打稠塞將井底鐵屑攜帶上來。若鐵屑返出異常,要及時調整段銑參數,確保段銑鐵屑為容易攜帶的片狀或短條狀。
(8)當扭矩值比正常段銑時扭矩值增大20%時,應停止段銑,緩慢多次上提下放鉆具,同時增大循環排量,直至扭矩值恢復正常。遇卡后嚴禁硬提,避免造成卡鉆[3]。
(9)段銑施工過程中,當鉆井泵出現故障時,應盡快將鉆具提離一個單根以上,并不間斷活動鉆具,以防止快速下沉的鐵屑造成卡鉆,同時盡快啟動另一個泵建立循環[4]。
(10)在鉆井泵、地面管匯等設備允許的情況下,盡可能加大排量。
(11)當段銑進入裸眼段時,應避免鉆具大幅度擾動,以避免裸眼環空水泥環損壞造成的卡鉆。
(12)段銑懸掛器、接箍、扶正器時,要嚴格控制鉆壓和段銑速度,以避免段銑工具的損壞。
(13)利用振動篩、除砂器、除泥器和強磁鐵充分清除鉆井液中的鐵屑,以減少由于鐵屑磨損造成的修泵時間。
(14)當工具托壓嚴重時,可適當加大鉆壓進行段銑,若仍不能有效解決問題,可考慮下磨鞋處理段銑后的井段。
(15)段銑到后期,工具因磨損會產生縮徑,應及時更換工具,否則會留下大塊套管、接箍皮,增加卡鉆風險,給安全施工帶來隱患。
沈301S井在段銑之前,需鉆開420.26 m位置的灰塞,并對?177.8 mm技術套管及?127 mm尾管進行通井,通井后打灰塞封死射孔段,試壓合格后可進行段銑。
設計段銑起點位置為3016.31 m,段銑終點位置在技術套管鞋以下20 m—井深3188.32 m處,段銑段長172.01 m。
由于該井較深,且井眼較小,滿足段銑有效攜屑要求的泵壓較高,設計使用復合鉆具:?88.9 mm加重鉆桿×300 m+?88.9 mm鉆桿×500 m+?101.6 mm鉆桿,以解決深井小井眼攜屑、防卡、高泵壓等問題。
段銑到預定位置后,通井后下封隔器試壓15 MPa,穩壓30 min,壓降不超過0.5 MPa為合格。
鉆具組合:?156 mm懸掛器銑鞋+ ?120 mm鉆鋌×3根+ ?88.9 mm加重鉆桿×1根+ ?88.9 mm鉆桿×51根+311×4A20變扣+ ?101.6 mm鉆桿。
段銑參數:鉆壓20~70 kN、轉速90 r/min、排量15.5 L/s、?88.9 mm鉆具環空返速1.12 m/s、泵壓21 MPa、鉆井液密度 1.02 g/cm3、黏度 102 mPa·s。針對該井懸掛器類型[5],設計懸掛器銑鞋如圖2所示。該井使用懸掛器銑鞋1只,進尺7.88 m,純段銑時間0.55 d,懸掛器銑鞋使用情況見表2。

圖2 懸掛器銑鞋Fig. 2 Milling shoes of the hangers

表2 懸掛器段銑情況Table 2 Section milling of hangers
鉆具組合:?148.5 mm尾管銑鞋+ ?120 mm鉆鋌×3根+ ?88.9 mm加重鉆桿×30根+ ?88.9 mm鉆桿×51根+311×4A20變扣+ ?101.6 mm鉆桿。
段銑參數:鉆壓10~90 kN、轉速110 r/min、排量15.5 L/s、?88.9 mm鉆具環空返速1.12 m/s、泵壓22~25 MPa、鉆井液密度 1.02 g/cm3、黏度 110~150 s。
該井共使用尾管銑鞋2只,段銑?127 mm尾管175.26 m,段銑至井深3199.45 m,技術套管鞋以下31.13 m,然后側鉆開窗,解決了小井眼兩套壓力體系易上塌下漏的難題,節省了一套鉆井液體系。純段銑時間6.08 d,段銑工具如圖3所示,尾管銑鞋使用情況如表3所示。

圖3 尾管銑鞋Fig. 3 Milling shoes of the liners

表3 尾管銑鞋使用情況Table 3 Use of liner milling shoes
該井包括懸掛器與尾管在內,理論鐵屑質量4171.3 kg,去除水分后的實際返出鐵屑質量為3420.5 kg,鐵屑返出率為83.6%,大大超過了傳統認為的70%的安全線,有效地保證了段銑施工的安全進行。
沈301S井實際段銑段長183.14 m,段銑周期12.4 d,其中純段銑時間6.63 d,該井段銑周期內未發生任何復雜情況。
針對深井小井眼段銑施工,優選了適配的鉆井液體系,設計了專門的段銑工具,成功地完成了沈301S井的段銑施工,為潛山區塊多套壓力體系老井側鉆、有尾管懸掛的水平井調層、鉆井阻卡管柱處理等提供了一種經濟高效的技術手段。