華西娟,徒高橋
(陜西通家汽車股份有限公司,陜西 西安 710200)
和傳統燃油車相比,電動汽車有更多涉及控制及電器方面的零件,如電機、電機控制器、高壓保險盒、DCDC、充電機、蓄電池等。前艙是電動汽車高壓零部件集中的地方,其在前艙中布置的各種高低壓零部件,均要求車身提供可靠的安裝固定結構。
現在常見的結構形式為,在左右縱梁上布置2根橫梁,根據電機控制器、充電機、蓄電池、DCDC、三合一等零部件的整車布置位置,在兩根橫梁上設計安裝點或增加小支架。
設計要求:
a)滿足汽車總布置的要求;
b)滿足三電系統等相關零件的安裝要求;
c)滿足四大工藝要求,具有較好的工藝可行性;
d)滿足輕量化的分解目標。
具體設計需結合CAE模態、剛度、強度等性能的分析結果及整車成本、整車輕量化的要求。

圖1
上圖結構的機艙三電托架布置于為半承載式車身中地板處,即駕駛員及副駕駛座下部區域。有效利用座椅下部空間用于布置充電機、DCDC、蓄電池、高壓配電盒等電動車電器零部件。
布置于左右縱梁之間的兩根主橫梁采用U型結構,根據托架上布置零部件的重量、結構,定義前后主橫梁材料為DC01/SPCC 1.5mm。
將上圖結構的機艙托架焊接于車架左右縱梁處,有利于將力傳遞至縱梁。機艙三電托架采用焊接形式固定于車架上。

圖2
在開發完成后進行試裝路試后進入批量裝車狀態。經后續市場反饋及車型優化需求,發現此結構機艙托架因前后橫梁為開口結構,剛性較差,同時因空調壓縮機為高頻振動件,NVH較差。
對目前空調壓縮機在機艙托架總成上的裝配方式均進行CAE分析,模態和強度結果分別如下圖3和圖4所示:

圖3 模態分析結果

圖4 強度分析結果

表1 模態分析結果匯總表

表2 強度分析結果匯總表
壓縮機工作情況:
1)T室內>28℃時,轉速為3200rpm,PWM輸出電壓:9~10V;
2)26℃≤T室內≤28℃時,轉速為2300 rpm,PWM輸出電壓:5~6V;
3)T室內<26℃時,轉速為1440rpm,PWM輸出電壓:1~2V。
分析結果:因機艙托架主橫梁結構剛性較差,在空調壓縮機工作狀態下三電托架總成發生共振現象,NVH性能差;三電托架縱向和垂向工況最大應力均超過屈服強度,失效風險較高。
機艙三電托架前后主橫梁進行結構優化,由原來U型開口截面更改為封閉腔體結構,有效提高托架總成剛度。

圖5 主橫梁截面

圖6 優化后主橫梁截面
根據機艙三電托架上安裝零部件的升級換代及主橫梁剛度提升改善,最終優化后的三電托架總成,將零部件安裝點盡可能布置于主橫梁上,再根據總布置需求將不能安裝于主橫梁上的零部件,設計過渡結構間接固定于主橫梁上。
減薄原結構前后橫梁材料厚度,通過結構斷面有效提升機艙托架主體剛性,達到提升性能降重目標,同時有效節約原材料成本。

表3 橫梁材料及料厚

圖7 三電托架總成
原結構三電托架總成與車架進行焊接,因三電托架總成尺寸較大,批量操作困難。為改善機艙橫梁的工藝性,本次橫梁采用螺接的固定方式減少二氧化碳保護焊的人工操作,具體方式為在小工位上向縱梁上蓋板上設計安裝支座,保證機艙橫梁的有效固定,經CAE工程師分析該小支座承受橫梁上所有的質量,在一定載荷下該支座受力較大,最大應力超過材料的屈服強度,建議提高材料牌號,經綜合分析得出該支座可選用T=2.0mm的340/590DP。

圖8 原固定形式

圖9 新固定形式

圖10 三電托架有限元模型

圖11 模態分析結果

表4 模態分析結果匯總

圖12 強度分析結果

表5 強度分析結果匯總
結合CAE分析,對原結構電動車三電托架進行材料、結構斷面優化后,空調壓縮機共振現象消除,同時強度風險有效降低,優化后的托架采用螺接結構固定于車身縱梁上,后續售后更換更方便。鋁合金結構與鋼結構的機艙托架總成相比,鋁合金結構的機艙托架總成較輕,滿足了車身輕量化的目標,零件可以整體沖壓成型,工藝性更好實現,這種結構已成為后續發展的趨勢。