代續續,陳月忠
(蘭州石化公司動力廠,甘肅 蘭州 730060)
某裝置引風機驅動電機為變頻電機,電機冷卻采用獨立的軸流風機(功率:0.37kW,轉速:1440r/min,最大風量2750m3/h)進行降溫。通過采用變頻器,達到了節能的預期效果。但是此臺變頻電機的冷卻風機故障不斷,已經制約了裝置生產的連續性和平穩性,解決好變頻電機故障是一項迫在眉睫的工作。
通過與裝置設備負責人溝通得知:該設備運行轉速一般在1800~2400r/min,并用頻閃儀對電動機轉速進行了現場監測,監測數據如表1。
通過表1可以看出電機運行轉速在1855~2434r/min之間,完全可以去掉獨立冷卻風機,在電機轉軸非軸伸端上加裝冷卻風扇改成自冷卻降溫。
按照車間現有配件,選取了離心式徑向風扇。按照離心式風扇外特性,經過風扇的最大流量qvm,不用葉片的離心式風扇的qvm與風葉外徑處通過氣體的圓柱形表面積關系如下。
對于離心式徑向葉片β1=β2=90°時(β1,β2為葉片與內外圓切線的夾角)。
qvm≈0.42u2A2
其中:u2=nπD2/60(m/s);A2=kπD2b。
式中:n為電機轉速;k為系數,一般取k=0.92;u2為風扇外圓切線速度;D2為風扇外徑;b為風扇寬度。
現場測得所裝配風扇葉數據如下:風扇外徑D2=340mm;風扇內徑D1=180mm;風扇寬度b=60mm。
電機轉速n取實測最低轉速并預留轉速約1800r/min進行計算:
u2=nπD2/60=1800×3.14×0.34/60=32.23m/s;A2=kπD2b=0.92×3.14×0.34×0.06=0.059m2;qm≈ 0.42u2A2=0.42×32.03×0.059=0.79m3/s。
該離心式徑向風葉最大風量0.79m3/s(2844 m3/h)高于原獨立冷卻風機銘牌上標注的的最大風量為2750m3/h,滿足冷卻風量要求。
現場測量電機非軸伸端軸孔尺寸為71.00mm,軸承檔直徑:70根據轉軸結構設計,對轉軸按照圖1所示尺寸進行機加工。
電機轉軸機加工圖見圖1。
經過上述更換風扇和加工轉軸改造,改裝置的引風機運行運行平穩,機身、軸伸端、非軸神端溫度穩定,為裝置生產安、穩、長周期運行提供有力的保證。

表1