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鋼鐵鑄就的“報國情懷”
——記遼寧省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,中國科學(xué)院金屬研究所黨委委員、材料加工模擬研究部主任李殿中

2018-08-23 01:48:14
共產(chǎn)黨員(遼寧) 2018年14期

李殿中,1966年5月出生,1994年加入中國共產(chǎn)黨,現(xiàn)任中國科學(xué)院金屬研究所黨委委員、材料加工模擬研究部主任。先后獲得國家科技進(jìn)步二等獎、中國科學(xué)院杰出科技成就獎和何梁何利科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新獎各1項以及“全國優(yōu)秀科技工作者”“首屆全國創(chuàng)新爭先獎”“遼寧省優(yōu)秀專家”等榮譽(yù)稱號,享受國務(wù)院政府特殊津貼。獲得授權(quán)發(fā)明專利50余項,發(fā)表論文100余篇。

中國是世界第一產(chǎn)鋼大國,但鋼鐵制造技術(shù)卻仍處于中下游水平,高端鋼材仍需大量進(jìn)口的現(xiàn)狀阻礙了我國航空航天、能源交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展。掌握核心技術(shù),擺脫受制于人的局面,成為中國科研工作者最大的心愿和目標(biāo)。

中國科學(xué)院金屬研究所材料加工模擬研究部主任、研究員李殿中就是這樣一位致力于高端鋼鐵材料研究的科研工作者。多年來,李殿中秉持“從生產(chǎn)實踐中凝練基礎(chǔ)科學(xué)問題,服務(wù)于生產(chǎn)實踐”的科研理念,先后在超大尺寸金屬材料制備研究與大型鑄鍛件的缺陷形成機(jī)理、模擬仿真、關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與國產(chǎn)化工作等方面取得了顯著成就。

“點石成金”

“別人都是因為有愁事睡不著覺,可我是高興得睡不著,有時晚上睡著睡著就醒了,腦子里想的都是我們還能繼續(xù)研發(fā)出什么新技術(shù)來,應(yīng)用到更多的工業(yè)生產(chǎn)中去。”

6月13日上午,在金屬研究所冶煉車間,李殿中在接受記者采訪時,喜悅之情溢于言表。李殿中所興奮的正是他和團(tuán)隊用10年時間研發(fā)的稀土鋼純凈化制備技術(shù)被越來越多地應(yīng)用到鋼鐵企業(yè)中。

稀土被稱為“工業(yè)維生素”,20世紀(jì)50年代初,我國科研人員就開始了稀土鋼的研發(fā)工作,但在鋼中加入稀土后其性能時好時壞,生產(chǎn)過程中也容易堵塞澆口,成為多年未能突破的技術(shù)瓶頸。進(jìn)入21世紀(jì),中國鋼鐵企業(yè)在實際生產(chǎn)中幾乎放棄了稀土應(yīng)用。科研人員對稀土鋼的研究也逐漸從熱門變成了冷門。

2007年,李殿中到烏克蘭開展項目合作,考察中發(fā)現(xiàn)烏克蘭專家將一種稀土加入到了鋼錠的制造中,這引起了李殿中的好奇心,交流中,烏克蘭專家說稀土是從中國內(nèi)蒙古的包頭市運(yùn)來的,使用效果非常好。

“為什么烏克蘭專家對中國的稀土能使用得這么好,而我們國家有充足的稀土資源,卻放棄了對稀土的應(yīng)用呢?”帶著這樣的疑問,李殿中向烏克蘭專家要來了在鋼中加入稀土的配方,回國繼續(xù)研究。

無數(shù)次的嘗試,無數(shù)次的實驗,李殿中和他的團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)加入了稀土的鋼性能仍不穩(wěn)定。經(jīng)過反復(fù)思索,李殿中覺得還是稀土本身出了問題。為了一探究竟,李殿中親自跑到包頭市,觀察稀土廠家的冶煉過程。原來,稀土廠家生產(chǎn)出來的稀土和他所需要的稀土在概念上存在偏差,稀土廠家為了讓稀土更為純凈,將其中的一些鐵、碳元素等都分離了出去。李殿中認(rèn)為,稀土中的鐵、碳正是不可缺少的成分,而其他影響純度的氧、硫等雜質(zhì)元素則應(yīng)予去除。為了證實自己的這一大膽想法,李殿中將稀土帶回金屬所親自冶煉,之后將保留了鐵、碳元素的純凈稀土直接用于煉鋼中。正如所料,如此煉出來的鋼不僅性能穩(wěn)定,且有著耐磨、耐熱、耐蝕的優(yōu)點。

“1噸鋼只需加入100克左右的微量稀土,即可起到細(xì)化變質(zhì)夾雜、深度凈化鋼液和強(qiáng)烈微合金化作用,成本只有10多元錢,但性能卻提升了一個數(shù)量級。”在這場稀土鋼的技術(shù)攻堅戰(zhàn)中,李殿中“點石成金”,將稀土鋼應(yīng)用于高端軸承制造中,打破了高端軸承市場被外國公司壟斷的局面。目前,包頭鋼鐵集團(tuán)利用這項純凈化制備技術(shù),已創(chuàng)造了稀土鋼千噸連澆紀(jì)錄,工藝順行穩(wěn)定,對于稀土鋼在中國的大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用具有標(biāo)志性意義。

從跟跑到領(lǐng)跑

工業(yè)生產(chǎn)中,很多壓力容器件都是通過大鋼錠做出來的,由鋼錠來加工成形,容器件的好壞直接取決于鋼錠的質(zhì)量。我國大型鋼錠生產(chǎn)還存在很多缺陷,故很多為進(jìn)口。

金屬研究所很早就把鋼錠的研究作為一項重點任務(wù)。1998年,李殿中入選中國科學(xué)院“百人計劃”,被引進(jìn)到金屬研究所,與數(shù)十人組成的團(tuán)隊一起攻關(guān)這一難題。

工作不久,李殿中發(fā)現(xiàn),當(dāng)前生產(chǎn)的鋼錠主要問題是容易成分偏析,性能不穩(wěn)定,為了看看鋼錠里邊到底發(fā)生了什么,他決定把鋼錠剖開。這一大膽的想法遭到了很多人的質(zhì)疑,因為解剖鋼錠成本高、周期長,在沒有獲得國家科研項目資助的情況下,他四處籌集資金,最終,直徑2.4米、高3.5米、單重100多噸的大鋼錠被一剖為二,從剖開的橫斷面上看,成分分布不均勻,內(nèi)部產(chǎn)生很多孔洞和裂紋,是導(dǎo)致鋼錠易報廢的主要原因。當(dāng)時國際主流觀點認(rèn)為這些缺陷是鋼的成分自然對流驅(qū)動引起的,李殿中卻認(rèn)為,是氧在鋼中起到了關(guān)鍵作用,以氧化物為核心的輕質(zhì)夾雜物與凝固界面的交互作用,誘發(fā)了鋼錠成分的不均勻性,因此,通過控制鋼水中的氧含量,就能顯著減少夾雜物的數(shù)量和尺寸,實現(xiàn)鋼的均質(zhì)性,以達(dá)到穩(wěn)定鋼的性能的作用。2014年,李殿中根據(jù)實驗結(jié)果撰寫的論文發(fā)表在《自然·通訊》雜志上,該篇論文引發(fā)了學(xué)術(shù)界較大反響,“控氧可有效控制偏析”機(jī)理成為行業(yè)共識。

“如果說我對科技有所貢獻(xiàn),我覺得就是把鋼做純了,基本不增加成本,只是改變工藝,把鋼做純,提高鋼的質(zhì)量。”從跟跑到領(lǐng)跑,核心技術(shù)的突破推動了大型鑄鍛件的國產(chǎn)化,打破了依賴進(jìn)口的局面。

以小制大

技術(shù)突破了,可在應(yīng)用中李殿中又發(fā)現(xiàn),能源電力、海洋工程中的核心部件——大鍛件對材料的均質(zhì)性有極高要求,我國大鍛件長期依賴進(jìn)口,即便是進(jìn)口的大鍛件也存在缺陷,如何提升其冶金品質(zhì)成為世界性難題。造成這一問題的根本原因在于大鍛件制備一直采取“以大制大”手段,即先冶鑄大鋼錠,再制造大構(gòu)件,由于金屬凝固過程存在尺寸效應(yīng),規(guī)格越大的鋼錠冷速越慢,導(dǎo)致其性能上的缺陷。鋼廠中,工人每次都要放一掛鞭炮來祈禱大型鋼錠能澆鑄成功,那悲壯的場面,李殿中看后心里很不是滋味,始終想著要解決這個問題。

偶然中,萬里長城的照片給了李殿中啟發(fā):長城并不是用一塊磚壘出來的,而是一塊一塊疊加起來的,為什么不能采用“以小制大”的方式把一塊塊的小型鋼板砌起來形成大鍛件呢?實驗中,李殿中和工作人員將多塊鋼板采用高溫冶金連接工藝,充分愈合界面,實現(xiàn)界面與基體完全一致的無痕連接。為了將實驗成果應(yīng)用于企業(yè),李殿中帶著團(tuán)隊成員不辭辛苦,有時要坐10多個小時的車才能到達(dá)鋼廠,顧不上休息,白天跟企業(yè)管理人員、工程師和工人討論技術(shù)和流程,晚上進(jìn)行生產(chǎn)實驗,實驗結(jié)束天都亮了。經(jīng)過鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)實踐,通過這種方式構(gòu)筑成形的大鍛件其性能和穩(wěn)定性都要優(yōu)于傳統(tǒng)鍛件。

掌握了核心技術(shù),就掌握了創(chuàng)新的主動權(quán)、發(fā)展的主動權(quán)。從對國外技術(shù)的頂禮膜拜到不斷地超越,李殿中深知,關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來的。多年來,他用鍥而不舍的鉆研精神帶領(lǐng)團(tuán)隊突破了大型船用曲軸、三峽水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪、核電壓力容器等大型鑄鍛件的核心制備技術(shù),為我國核電、水電、船舶等領(lǐng)域大型鑄鍛件國產(chǎn)化作出了突出貢獻(xiàn)。研究成果在遼寧乃至全國重機(jī)和特殊鋼行業(yè)等50余家企業(yè)成功應(yīng)用,企業(yè)新增產(chǎn)值數(shù)百億元,用實實在在的成果詮釋了一位科研人員的報國情懷。

李殿中時刻銘記習(xí)近平總書記對科技人員的囑托,胸懷“亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔”的豪情,步履鏗鏘,邁向新征程。

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