


摘要:邯鋼二料場除塵灰倉放灰原采用螺旋給料、加濕攪拌機設(shè)備技術(shù),存在多項工藝缺陷。為克服其給生產(chǎn)、環(huán)保和設(shè)備維護帶來的不利影響,改造為微分秤系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)。經(jīng)改造后,全面有利于環(huán)保、生產(chǎn)的順行。
關(guān)鍵詞:除塵灰;微分秤;揚塵;準確性
前言:
2008年建成投產(chǎn)的邯鋼二原料場,混勻配料室建有4個除塵灰倉,主要負責接收、儲存和配料消化從煉鋼、煉鐵廠倒運過來的除塵細灰。原除塵放灰采用螺旋給料、加濕攪拌機設(shè)備技術(shù),存在易揚塵掉料、計量不準、設(shè)備維護工作量大等諸多缺陷,急需進行設(shè)備改造工作。
1 除塵細灰的物化性能
1.1 堆比重:≤1.6t/m3
1.2 粒度:≤1mm;200目≥45%
1.3 水分:≤1.0%
1.4 化學成分如表1所示
除塵細灰因粒度較細,水分較干,散發(fā)流動性好,屬于極易揚塵物料,處理過程不能落地。必須用罐車進行倒運,通過空氣壓力傳輸管道打進密閉的除塵灰倉。
2 除塵細灰進倉的工藝生產(chǎn)流程
煉鋼廠和煉鐵廠生產(chǎn)出來的除塵細灰用罐車倒運至原料場除塵灰倉接收處,用壓力罐加壓氣體,通過管道輸送進除塵灰倉。
除塵細灰進倉工藝生產(chǎn)流程如圖1
3 螺旋給料、加濕攪拌設(shè)備技術(shù)
3.1 螺旋給料、加濕攪拌設(shè)備技術(shù)工藝
2008年投產(chǎn)時,原采用螺旋給料、加濕攪拌設(shè)備技術(shù)進行放灰操作,其設(shè)備工藝如圖2:
在配料加工時,儲存在灰倉中的除塵細灰經(jīng)星型卸灰閥轉(zhuǎn)動挖取,卸放進螺旋給料機,螺旋給料機旋進推動,經(jīng)漏斗落進帶式稱量給料機上,經(jīng)稱量,轉(zhuǎn)運,由給料機皮帶機機頭漏斗落進雙軸加濕攪拌機,加水攪拌后配進配料大皮帶。
3.2 該工藝設(shè)備存在不足及缺陷
3.2.1 星型卸灰閥易堵。星型卸灰閥為單個單向轉(zhuǎn)動,當除塵細灰中帶有鐵絲、布頭等異雜物時,容易堵星型卸灰閥,大量增加了現(xiàn)場崗位人員和維保人員的日常工作量。
3.2.2 密封不嚴,易揚塵,易掉料。螺旋給料機與帶式稱量給料機之間,帶式稱量給料機與雙軸加濕攪拌機之間,有2個落料漏斗,落料高度差的存在導致在落料過程中易往外揚塵;帶式稱量給料機與護罩之間,設(shè)備之間有間隙,易往外揚塵。除塵細灰粒度細,散發(fā)流動性好,容易從皮帶上往外溢料;細灰又容易粘結(jié)在底皮帶上,在皮帶運行過程中易掉料,大量增加了職工勞動強度。
3.2.3 計量不準。除塵細灰流動性大下料不穩(wěn),帶式稱量給料機皮帶運行波動,現(xiàn)場環(huán)境惡劣等各種因素影響,稱量偏差較大。
3.2.4 設(shè)備維護工作量大。星型卸灰閥堵料后,需人工盤動設(shè)備或拆卸部分設(shè)備后才能恢復其正常放料;帶式稱量給料機皮帶屬于易損件,更換時需卸裝護罩在內(nèi)的各類設(shè)備較多。
4 微分秤技術(shù)
為解決螺旋給料、加濕攪拌技術(shù)的缺陷問題,幾經(jīng)比較研究篩選,選用了微分秤設(shè)備技術(shù)。
4.1 微分稱機械構(gòu)造如圖3:
1.手動密封閘門 2.穩(wěn)流給料裝置 3.軟連接 4.計量裝置
5.稱重傳感器 6.支點 7.底座 8.出口軟連接
圖3 微分秤機械構(gòu)造圖
4.2 微分秤較螺旋給料、加濕攪拌設(shè)備,主要進行了以下設(shè)備改造
4.2.1 用手動密封閘門取代了星型卸灰閥。
4.2.2 采用微分秤(即稱重傳感器)進行計量。微粉秤是集粉體物料輸送、稱重計量和定量給料控制為一體,能適用于各種工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的粉體物料連續(xù)計量和配料控制系統(tǒng),尤其可杜絕結(jié)拱及沖料現(xiàn)象的發(fā)生。其工作原理為:設(shè)備運行過程中,粉體物料經(jīng)過計量裝置,檢測單元實時檢測載荷信號和速度信號,并由稱重控制單元實時運算得出瞬時流量,在與設(shè)定給料量進行比較后動態(tài)調(diào)節(jié)輸出控制信號,改變變頻器頻率調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,從而實時地控制粉體喂料量。
4.2.3 全套設(shè)備采用了軟連接、全密封方式。
4.3 微分秤使用效果
4.3.1 減少了放灰堵料現(xiàn)象。微分秤采用手動密封閘門取代原星型卸灰閥,通過調(diào)節(jié)手動密封閥的進出度控制除塵灰的下料量。解決了堵料問題。即使發(fā)生堵料現(xiàn)象,只要通過調(diào)節(jié)手動密封閘門的間隙度,就能比較容易地疏通堵料。
4.3.2 杜絕了揚塵,減少了掉料。微分秤設(shè)備系統(tǒng)取消了中間轉(zhuǎn)運漏斗,采用了軟連接;不用帶式稱量皮帶機,無需使用密封罩設(shè)備,保證了設(shè)備間高度的密封性,杜絕了除塵灰在轉(zhuǎn)運過程中的揚塵現(xiàn)象。
4.3.3 提高了計量準確性。微分秤集除塵灰的輸送、計量和給料控制功能于一體,克服了帶式稱量皮帶機獨立運行、受限于外圍條件波動的影響因素,保證了稱量的穩(wěn)定性和準確性。
4.3.5 減少了設(shè)備維護工作量。微分秤設(shè)備現(xiàn)場布置緊湊,去掉了皮帶機這一易損件,精簡了系統(tǒng)運轉(zhuǎn)設(shè)備,減少了堵料和掉料,有利于設(shè)備維護和檢修。
結(jié)語
本次對除塵灰倉微分秤的設(shè)備改造非常成功,在配料計量上更為準確,有利于環(huán)保生產(chǎn)和順行穩(wěn)定性。從根本上解決了放灰生產(chǎn)的揚塵現(xiàn)象,非常有利于環(huán)保生產(chǎn)。大大減少了設(shè)備發(fā)生故障的可能性,有利于快速排除故障,減少了設(shè)備維護工作量,也為其它的改造提供了經(jīng)驗。
作者簡介:蔣新華(1975-),男,邯鋼物流公司第二原料車間主任助理。