
北京首鋼微電子有限公司成立于1991年12月,1994年4月組裝線投產,生產能力為月2400萬塊集成電路。主要產品有:QFP44~216Pin(數碼AV,各種微處理器)、SSIP、SSOP(通用品,遙控電路)、DIP、SDIP(各種微處理器)等,用于計算機、程控和家電及汽車等各領域。2014年、2015年及2016年(至8月)生產集成電路數量分別為11257萬塊、12421萬塊和10827萬塊。
北京首鋼微電子有限公司于2015年1月自愿開展第二輪清潔生產審核,于2015年10月完成清潔生產審核報告。2016年該公司申報清潔生產項目,獲得批復,項目投資514.98萬元,得到清潔生產政策補貼154萬元。
通過開展清潔生產審核,北京首鋼微電子有限公司共產生清潔生產方案29項,其中無低費方案23項,中高費方案6項,共計投資1357.72萬元。方案實施后年可實現節電165.1萬kWh,節約天然氣33.7萬m3/a,節新鮮水0.62萬t,年可減少金線消耗17.8kg,可減少樹脂使用53.6t,年產生經濟效益313.89萬元。
改造前:鍋爐運行負荷遠小于額定工況,運行效率低。非供暖鍋爐低負荷運行下,除氧器不能有效調節,蒸汽資源嚴重浪費。蒸汽外網管道中冷凝水量較多,冷凝熱損失大。蒸汽輸送過程損耗較大,且未設置冷凝水回收裝置,蒸汽系統二級計量儀表未配備。
改造方案:一是增設1臺新鍋爐,非采暖季節(250d)運行,解決鍋爐能力過大問題,降低能源消耗;二是鍋爐房集中換熱為采暖熱水,解決蒸汽遠距離輸送損耗大,冷凝水無法回收的問題;三是工藝蒸汽單獨增設蒸汽管道,解決冬季與春秋夏季蒸汽使用量季節性變化大,蒸汽管道管徑偏大,蒸汽輸送損失大的問題。
改造效果:改造后,蒸汽使用量燃氣比由233m3/t降為92m3/t,燃氣節省量為1674m3,節省率為61%。蒸汽管道管徑調整后,天然氣消耗量從2016年5月到8月減少量合計約3.53萬m3,每月減少量約0.9萬m3,天然氣消耗量節省率約為17.73%。

改造前:原空調系統常年冬季運行1臺600RT水冷冷水機組,冷量2100kW,流量360m3/h。
改造方案:對空調水系統進行自然冷源制冷改造。冬季自然冷源制冷系統替代原冷凍機組系統運行,春秋季的運行方式為自然冷源制冷系統+短時運行600RT螺桿式冷水機組,夏季運行水冷冷水機組系統。自然冷源制冷系統加裝后依據室外濕球溫度控制運行模式策略,即設置當室外濕球溫度小于13℃(干球溫度低于12℃),啟用自然冷源系統;當室外濕球溫度大于等于13℃時,關閉自然冷源系統。
改造效果:方案改造后,全年共計節電75.5萬kWh。