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發動機冷卻系統的熱風回流分析與優化

2018-08-04 07:19:22唐榮江陸增俊李申芳
裝備制造技術 2018年6期
關鍵詞:發動機實驗

肖 飛 ,唐榮江 ,,張 淼 ,童 浙 ,陸增俊 ,李申芳

(1.東風柳州汽車有限公司商用車技術中心,廣西 柳州545005;2.桂林電子科技大學,廣西 桂林541004)

0 前言

冷卻系統是發動機的重要組成部分,汽車發動機艙是個半封閉的空間,對溫度場的要求特別高,一方面艙內各種材料的零件如橡膠件、線束對溫度有一定的要求;另一方面發動機本身需要適當的散熱,以保證在各種工況下都具有最佳的動力性和經濟性[1]。散熱器是一個散熱裝置,上面布置著很多的散熱片,通過這些散熱片將熱量從水傳遞到空氣中。為了加快散熱器的散熱速度,風扇在這里起到了很關鍵的作用,通過風扇的轉動,加速了空氣流經散熱器的速度,從而加快了散熱器的散熱速度。在此經過冷卻的水再次被水泵送進發動機缸套中,由此不斷循環,控制發動機的溫度過高。而當空冷器排出的熱風,其中一部分又被風機抽吸至空冷器的入口,此現象稱之為熱風回流(也稱熱風再循環)[2]。

針對某款國產卡車機型散熱不合格問題,使用CFD軟件對發動機艙冷卻系統流場進行仿真模擬。通過仿真模擬找出問題產生的原因,對其冷卻系統進行分析和優化,并對整改措施進行實驗驗證。

1 問題描述

某國產商用車在以1 300 r/min發動機負荷100%為基準,環境溫度為33.3℃下進行拖車實驗,經過測試發現發動機出水溫度為98.4℃,進水溫度為89.6℃,液氣溫差為65.1℃,極限許用環境溫度為40.6℃,冷卻系統不合格。

對散熱器水箱進風面溫度進行測試,本次測試在環境溫度為32.8℃,發動機達到最大扭矩工況之下測試水箱進風面的溫度,從車頭往后看,水箱進風面的溫度如圖1所示。

圖1 水箱進風面的溫度

從圖可以看出,水箱進風面溫度相對環境溫度都超過了30℃,說明冷卻系統存在著很大的熱分回流。在某些情況下,熱風回流使冷卻風扇的空氣溫度增加5℃,就會使散熱器的傳熱量降低30%,嚴重影響散熱器的傳熱性能,降低機組的經濟性,有時會導致機組背壓大幅波動而使機組停運[3]。

2 數值分析

2.1 理論基礎

本文以空氣的流動為研究對象,質量守恒定律是任何流體運動都需要滿足的一個基本方程。按照這一定律,可以得出質量守恒方程:

動量守恒定律是描述流體運動的一個基本定理。該定律是牛頓定律的推論,但應用的研究領域更加廣泛。按照這一定律,可導出動量守恒方程:

式中:ρ為空氣密度;μ為流體動力粘度;u為速度矢量。

該模型以k-ε模型為基礎,湍流動能k方程:

湍動能耗散方程:

式中:Gb為氣流引起的湍流動能;GK為速度梯度引起的湍流動能;YM為湍流脈動膨脹對總的耗散率的影響;ε為湍流動能耗散率,為湍流有效黏性系數;ρ為空氣密度;C1ε、C2ε為參考常數,取 1.6 和 1.5[6].σk、σε為湍流動能及其耗散率的湍流普朗特數,取1.1和1.3.

2.2 模型的建立

本文通過三維CAD軟件CATIA建立冷卻系統和發動機艙幾何模型,內機構復雜零件眾多,需要耗費大量時間進行網格劃分,這不符合實際工程要求。在工程分析時需要對模型進行簡化處理[5],只保留底盤、發動機、進氣系統、散熱器、中冷器、車架、車輪、水箱等主要零部件,如圖2所示。

圖2 發動機艙簡化模型

2.3 邊界設定與網格劃分

通過ANSYS對幾何模型進行流場模擬,發動機艙內流場,采用 RNG k-ε模型,穩態不可壓縮流體;定義以下邊界條件:(1)車輛正方向端面為入口邊界,風速為行駛車速12 km/h(.2)出口為壓力邊界條件,車身后端面為出口邊界,壓強為 0Pa(3)環境溫度25℃,空氣密度1.185 kg/m3.整個流體三維計算區域為長105 m,寬15 m,高16 m,理想的風洞模型為:車身前方留5倍車長,車身后方留10倍車長,車身上方留5倍車高,車身側面留5倍車寬,網格類型為多面體網格,邊界層3層,總厚度2 mm,總網格數量約3 110千萬個。劃分網格時在進氣管附近進行局部加密,最小尺寸為5 mm,以提高收斂性和加快運算速度[6]。如圖3所示。

圖3 模型三維計算區域

2.4 仿真結果分析

流場模擬如圖4所示,不難發現,左方和上方回風嚴重,從車前向后看,風扇順時針旋轉,將風經護風罩導風后,流向發生改變,一部分直接沿車架回流,一部分打到發動機擋泥板上。

圖4 冷卻系統流場模擬

由流場圖可以看出,氣流從中冷器吹向散熱器,流場風向與實驗風向一致;當仿真結果收斂以后,液氣溫差仿真值為67.2℃,仿真值與實測值相對誤差為3.23%,仿真結果精度較高。

3 冷卻系統的優化及改進措施

3.1 更換風扇

風扇的扇風量主要與風扇的結構形式、直徑、轉速、轉速、葉片形狀、葉片安裝角及葉片數目有關[7]。針對散熱器散熱能力基本滿足使用要求的特點,考慮到盡量使用現有生產制造工藝,決定先采用改變風扇的葉片數目的方法,增大風扇的扇風量。

由于發動機振動過大,風扇和護風罩運動干涉,所以加大護風罩直徑,減少對高速運轉的風扇干擾,原護風罩孔直徑717 mm,如圖5(c)所示,現選護風罩孔直徑為730 mm,如圖5(d)所示。原狀態風扇的投影寬度為69 mm,由于風扇的安裝空間十分狹窄,風扇的投影寬度不能大于75 mm,否則風扇距離發動機太近;雪龍、霍頓都沒有小葉寬的風扇,選擇了采購推薦的河北納州的7葉和9葉風扇,進行試驗。原風扇和原護風罩以及修改后的如圖5(a)、(b)所示。

圖5 風扇和護風罩模型圖

3.2 安裝防熱風回流擋板

使散熱器的進風溫度接近環境溫度,合理布置散熱器的進風口,提高散熱器與車身、發動機艙接合處的密封性,能有效地阻擋和降低熱空氣回流。由于發罩及橫梁阻擋產生回風,在散熱器兩邊加裝熱風回流的防止板,如圖6(a)所示,盡可能地減少熱風回流。將左側擋泥板卷起,如圖6(c)所示,有利于風扇甩出的風從此處瀉出。并通過軟件對其進行仿真模擬,如圖4所示。

圖6 堵風和導風實驗及仿真

由圖6(b)可以看出,通過在散熱器兩側增加擋風板,有效地減少了上方的熱風回流;將左側擋泥板卷起,從而風扇甩出的風從此處泄出,如圖6(d)所示。由此可見,堵風和導風對熱風回流有明顯的改善效果。

3.3 加高水箱

水箱是水冷式發動機的重要部件,作為水冷式發動機散熱回路的一個重要組成部件,能夠吸收缸體的熱量,防止發動機過熱由于水的比熱容較大,吸收缸體的熱量后溫度升高并不是很多,所以發動機的熱量通過冷卻水這個液體回路,利用水作為載熱體傳導熱,再通過大面積的散熱片以對流的方式散熱,以維持發動機的合適工作溫度。

本文通過加高水箱85 mm來增加水箱的容量來改進水箱的吸熱量,從而更好的降低發動機的溫度。

4 實驗驗證

通過上述一系列措施,提出三種改進方案對實驗車輛再次進行熱平衡實驗,實驗室時采用負荷拖車使發動機在標準工況下實驗,方案一通過改用9葉風扇和改良風扇罩,方案二通過對發動機機艙急性堵風和導風,方案三在堵風和導風的情況下,再加高水箱85 mm和限扭1 500 N·m進行實驗,實驗數據如表1所示。

表1 實驗測試結果

測得冷卻系統在扭矩點時的冷卻常數K(K=T出水-T環境)。極限環境使用溫度T使用(T使用=T極限-(T出水-T環境)),當使用水作為冷卻介質時:T使用為41 ℃[8]。

通過上述實驗數據可知,更換風扇和護風罩并未使水溫高問題有改善的趨勢;通過對水箱四周進行防回風封堵,可以改善熱風回流,但無法根治;水箱加高85 mm,進行導風和隔風;以及將發動機限扭至1 500 N·m,K值為56.8℃,有效了提高了發動機的冷卻性能。

5 結論

本文通過對某商用車發動機冷卻系統進行實驗和仿真分析,發現熱風回流是導致冷卻系統不合格的主要原因。

根據發動機冷卻系統空氣流場特點,利用ANSYS平臺對冷卻系統性能進行仿真。對仿真結果與實驗結果進行比較,仿真值與實驗數據基本一致,說明本文的仿真可行。

為了解決熱風回流問題,本文提出了三種解決方案。通過對三個方案進行實驗驗證,最終通過水箱加高85 mm,對發動機艙進行導風和隔風,以及將發動機限扭至1 500 N·m,結果表明,冷卻常數降低了8.3℃,有效地提高了發動機冷卻系統性能。

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