趙 春,邢玉濤,王弘巖
(眾泰汽車有限公司,浙江 杭州 241009)
隨著汽車越來越普及,消費者開始更多地關注汽車的NVH(Noise Vibration Harshness,噪聲、振動與聲振粗糙度)性能,并把NVH性能作為購買汽車時重要的衡量因素。通過對汽車振動噪聲的深入分析與研究,發動機和傳動系統噪聲已經得到一定程度的有效控制[1-2]。而路面噪聲在整車噪聲中的影響在不斷地增大,尤其是電動汽車中沒有發動機的激勵,路面噪聲顯得尤為明顯,直接影響到車內人員的乘坐感受。因此,控制路面噪聲具有重要的工程意義。
根據噪聲傳播的方式不同,車輛路面噪聲通常可分為空氣噪聲和結構噪聲。車輛在粗糙路上行駛時,輪胎受粗糙路面的激勵,由底盤和車身傳遞到車內的噪聲稱為結構路噪,通常頻率區間為20~400 Hz。輪胎與路面產生的摩擦聲通過空氣直接傳遞至乘員艙內,稱為空氣噪聲,通常噪聲頻率區間大于600 Hz。本文重點對車內的結構噪聲進行研究,從激勵源和傳遞路徑上對問題產生的原因及影響因素進行分析,提出可工程化方案的措施,并進行了實車測試驗證。
路面結構噪聲主要是由于車輛在粗糙路面上行駛時,輪胎與路面的相互作用產生振動通過懸架系統傳遞至車身,通過車身板件輻射及與乘員艙聲腔的耦合產生結構噪聲,最終傳遞至人耳。路面結構噪聲發生機理如圖1所示。由圖1可以看出激勵源為路面,傳遞路徑為輪胎、懸架及副車架,響應為車身。

圖1 路面結構噪聲發生機理
基于路面結構噪聲的發生機理,可以從激勵源、傳遞路徑及響應3個方面進行控制。
1)激勵源控制 路面激勵作用于輪胎產生的振動,主要通過輪胎的傳遞特性進行控制。
2)傳遞路徑控制 優化懸架的隔振性能、懸架結構及襯套參數,減小懸架到車身安裝點的振動傳遞。
3)車身響應控制 包括懸架安裝點剛度及到車內NTF的控制,車身整體、局部模態的解耦等。
以上控制方法中,輪胎和懸架參數的優化可能會與操穩及平順性產生沖突,需綜合平衡各方面性能。本文將從輪胎、懸架及車身3個方向對路面結構噪聲進行相應的優化。
某款開發中的SUV在粗糙路面上行駛時,主觀評價車內低頻聲音嚴重,并且整體噪聲偏大,嚴重影響車內乘坐舒適性。采用LMS噪聲測試設備對車內噪聲進行數據采集,通過對噪聲不同頻率下的峰值進行分析,并進行相應的結構優化,降低該車路面結構噪聲,達到整車NVH的開發目標。
測試車輛在粗糙路面上以40 km/h的速度行駛,前排駕駛員位置噪聲頻譜如圖2所示。由圖2可以看出噪聲在46 Hz、80 Hz、120 Hz及210 Hz處存在4個明顯的峰值,此時發動機轉速為1 600 r/min,對應的2階激勵為53 Hz,噪聲頻譜中并沒有該頻率下的峰值,說明車內噪聲的主要激勵源來自路面激勵。

圖2 駕駛員位置噪聲頻譜圖
測試輪輞中心點的振動,測試數據如圖3所示。其中46 Hz左右X向(整車前后方向)有明顯振動峰值,80 Hz左右XYZ 3個方向都有明顯的振動峰值,120 Hz左右Y向(整車左右方向)有明顯峰值,200 Hz左右Z向(整車上下方向)有明顯峰值,與車內噪聲峰值頻率有較好的對應關系。

圖3 輪心振動頻率圖
相關研究表明:輪胎的扭轉模態通常在46~60 Hz左右[3],在車輛行駛過程中容易被輪胎與路面之間X向的摩擦力激勵起來,通過懸架傳遞至車身。實測輪胎在自由狀態下的頻率為53 Hz,而在車輛運動狀態下的輪胎扭轉方向模態會有一定的偏差[4]。
輪胎在80 Hz左右存在上下跳動的模態,不同尺寸和結構的輪胎上下跳動的模態也不一樣,通常輪胎的側壁結構對該模態影響較大[5]。
采用相同規格不同結構的輪胎,車內噪聲出現200 Hz峰值的頻率基本不變,說明該頻率的峰值噪聲與輪胎和輪輞形成的空腔模態有關。通過公式(1),計算出聲腔模態頻率為205 Hz。

式中:r ——從車輪中心到輪胎空腔斷面重心的距離;ρ——輪胎空腔內的空氣密度;c——音速;E——輪胎空腔內的空氣體積彈性模量。
由于在車輛行駛過程中輪胎的滾動半徑不斷變化,輪胎的空腔也隨著滾動半徑的變化而變化,因此輪胎的實際空腔模態也隨著車速的變化而不斷變化,并且受聲學多普勒效應的影響,會出現2個峰值的現象,這與車內該頻率下的噪聲特征吻合。
通過濾波回放發現46 Hz和80 Hz左右峰值是造成車內低頻聲音偏大的主要原因。本文將重點對46 Hz和80 Hz兩個頻率峰值進行分析及優化。
3.3.1 輪胎結構優化
輪胎是路面結構噪聲產生源頭,輪胎的結構如圖4所示。相關研究表明輪胎的側壁剛度對低頻噪聲有較大影響,具體體現在輪胎上包括三角膠的高度、硬度及胎圈包線反包高度等。針對目前輪胎對胎面形狀、橡膠厚度及胎側部位結構進行優化,詳細方案見表1。各方案輪胎車內噪聲測試結果如圖5所示,測試結果表明方案C低頻綜合表現優于其它輪胎,最終采用方案C輪胎。

圖4 輪胎結構示意圖

表1 不同方案輪胎

圖5 不同輪胎車內噪聲頻譜
3.3.2 底盤襯套優化
懸架的結構和襯套參數對路面結構噪聲有較大影響,前期設計應該充分考慮各部件之間的模態解耦,后期調教需要優化襯套參數,但同時與其他性能平衡。通過調整部分襯套橡膠硬度(表2),實現與操穩及舒適性平衡,同時車內噪聲在150 Hz和250 Hz左右改善效果顯著,如圖6所示。

表2 底盤襯套優化方案

圖6 底盤襯套優化車內噪聲
3.3.3 車身結構優化
輪胎的振動最終傳遞至車身,通過板件輻射及與乘員艙聲腔的耦合產生結構噪聲,最終傳遞至人耳,對板件的振動控制在路面結構噪聲控制中起到至關重要的作用。測試轉向節上不在同一個平面上的4個點振動及點到輪心的傳遞函數,通過計算獲得輪心載荷。建立完整的整車CAE模型,如圖7所示。
將輪心載荷輸入到輪心處,計算車內噪聲,并根據測試數據修正CAE模型,確保模型的準確性。圖8為CAE模型及修正后的模型計算的車內噪聲與實車測試的數據對比,仿真結果與測試結果基本一致,說明CAE模型能真實模擬實車狀況。

圖7 整車CAE模型

圖8 CAE分析與實測結果
針對車內46 Hz噪聲峰值進行貢獻量仿真分析,發現前風擋玻璃的貢獻量最大。模態分析結果顯示前風擋玻璃與橫梁模態47 Hz,結果如圖9所示,聲腔模態分析結果為45 Hz,正好與前風擋玻璃模態耦合,造成車內噪聲46 Hz左右的峰值。因此,需要對前風擋玻璃安裝橫梁結構進行優化。

圖9 前風擋玻璃與橫梁模態
對于風擋玻璃橫梁結構與聲腔耦合產生的噪聲,一是優化橫梁,使風擋玻璃模態與聲腔模態實現解耦;二是通過加強結構減小橫梁的振動,從而降低車內噪聲。綜合考慮車輛開發周期及成本,決定采用加強橫梁及在橫梁上增加吸振器的方案,來降低車內46 Hz噪聲峰值。前橫梁優化方案如圖10所示。方案1在橫梁兩側分別增加支架,起到加強橫梁的作用,方案2在橫梁中間位置增加吸振器,減小橫梁振動的峰值。通過CAE仿真分析橫梁中心點處的原點導納,振動峰值降低明顯,如圖11所示。實車驗證如圖12所示,主觀評價低頻聲改善明顯,基本可接受。

圖10 前橫梁優化方案

圖11 優化方案對比分析
針對某車型在粗糙路面上行駛時產生的低頻噪聲,通過對噪聲產生的激勵及傳遞路徑進行分析,對低頻聲200Hz以內的幾個噪聲峰值優化,通過優化前風擋玻璃橫梁結構改善47Hz左右峰值,通過輪胎優化改善80Hz左右峰值,通過底盤襯套參數調整,優化車內205Hz左右峰值,最終使車輛的低頻路面結構噪聲得到較大改善,提升了整車的乘坐舒適性。

圖12 優化方案對比測試