劉平趙洲
(北京航天試驗技術研究所,北京100074)
油泥即含油污泥,是在石油開采、運輸、煉制及含油污水處理過程中產生的含油固體廢物。污泥一般含油率在10%~50%,含水率在40%~90%。含油污泥中含有大量的苯系物、酚類、蒽、芘等有惡臭的有毒物質,若不加以處理直接排放,不但會占用大量耕地,而且對周圍土壤、水體、空氣都將造成污染。污泥中還含有大量的病原菌、寄生蟲(卵),銅、鋅、鉻、汞等重金屬,鹽類以及多氯聯苯、二惡英、放射性核素等難降解的有毒有害物質。目前,油泥已經被國家列為危險廢物[1]。
哈薩克斯坦是中國鄰國,隨著我國“一帶一路”計劃的實施,兩國各種合作項目日益增多。在此過程中,我們了解到哈薩克斯坦油泥污染的環境問題逐漸嚴峻,成為當地發展一大難題。項目組成立后,立即赴該國實地考察取樣,進行成分分析,以便找到合適的工藝進行處理。
本次共收集哈薩克斯坦6組落地原油樣品,分別位于烏津、油湖區域,為保證樣品的代表性,取樣點位于油塊中心、油泥交界、含油污泥、污染土壤等處[2]。通過幾個典型的污油堆積區的實地考察與取樣,共得到6種樣品,分別標號為烏津、SOD、落地油湖、9號、1號、10號。對這6種樣品進行了常規分析,分析項目包括常規油砂混合物的固相含量、含水量、含油量,結果如表1所示。

表1 落地原油常規分析
分析統計表明,由于堆積時間比較長,落地原油含水率低于18%,油水處于乳化狀態。落地原油形成泥砂含油率為12%~95%,平均含油率不低于50%。
另外,對落地原油進行了組分分析,測定烷烴、非烴、芳烴、瀝青質含量。組分分析表明,飽和烴含量介于50%~70%,芳烴10%~20%,非烴含量近于15%,瀝青質含量小于l0%,屬于高蠟質原油。
根據組分分析,可以清楚地了解到該油泥的處理沒有現成的方案可供借鑒。為此,項目組特意開發出了蒸汽噴射干化工藝方案,并為此建立了中試裝置。
該裝置大體如下:單套設備占地19 m×9 m,設備布置緊湊,具有工藝流程圖(圖1)中所需要的主體設備,保證占地最小的情況下能滿足使用要求,并進行了合理的平面布置,在有限空間范圍內極大地優化了各設備的性能,保證了工藝指標的實現[3]。
工藝:采用成熟的蒸汽噴射干化+除塵及油水分離工藝,其原理如圖1所示。采用過熱超聲速蒸汽瞬間干化擊碎油泥,完成油氣蒸發和污泥脫水后,進入一、二級除塵系統完成油泥粉塵的分離,再經過初冷和油水分離器完成高質量原油的回收。
根據中試,該系統從工藝角度看解決了現階段存在的兩個問題:
一是旋風分離器效率的問題,主要考慮到粉塵的物性、內腔溫度、氧氣濃度(含量)以及旋風氣密性等直接的關系。現階段旋風分離器分離效率在70%左右,如果單級分離難以滿足工藝需求,因此設計多級旋風分離系統,對粉塵與油滴進行分離。試驗顯示,兩級或者兩級以上的旋風分離系統分離效率能達到95%以上,基本滿足系統對于除塵的需求。這一問題的解決具有非常現實的意義,從干化上來說,只有成功地把粉塵從油氣中分離出來,才實現了工藝的核心,是這一系統功能實現的關鍵。
二是油水分離器實際分離效率的問題,現階段要想基本實現油水的有效分離,必須在油水分離容易結垢方面給出解決方案。若長期運行結垢勢必破壞系統整體平衡,導致油水分離器的實際使用出現困難,最終在三相平衡分離上失敗。為此,我們重新對油水分離器進行了改造,包括換熱系統、油路系統材料與結構及其密閉性能等。試驗顯示,改造后油水分離器能夠滿足本套工藝的需求。
下面詳述該工藝各方面的指標及其需求。工藝設備功能詳解:
(1)過熱爐:過熱爐采用定制。現階段的情況為設備功能性實現沒有問題,關鍵在于能效的提高、排煙溫度的控制以及煙氣余熱的利用,經過長期的改進基本能滿足以上需求。現階段過熱爐大小火采用分級控制,應該有進一步提升控制精度的空間,比如采用無極調速控制等。所以,能效的提高取決于這一階段的工作效果,而且在可預見的時間能夠使得能效得到切實的提高,從而有效降低噸油泥的處理成本,在工藝模式上就取得領先,這也是這一工藝從產生到成熟地走向市場的關鍵一步。

圖1 工藝流程圖
(2)螺旋輸送機:提供油泥相關的物性參數,提出新的要求——易于維修、便于出料等,需要對結構進行相應的修改。在中試過程中發現的油泥不易輸送、油泥堵塞輸送管道等問題,都提前進行了考量,并在維修性和工藝穩定性上做出了新的修訂,以便更好地自動化管理這些設備。
(3)處理室:噴嘴是關鍵部件,需要仿真分析,給出具體的參數,進行二次設計。尤其是高溫蒸汽噴射時的螺旋角度具有關鍵性的影響,在模擬仿真中發現了這個指標,對于提高處理室的工作效率具有特別的意義。處理室襯板需要使用新型的表面處理技術,具體性能需要實際運行檢驗。實際試運行后,進行了數據的記錄和效果的現場檢驗,可以為后期方案提供支撐。
(4)旋風分離器:氣固分離的關鍵步驟,使用兩大指標對其進行考核。
一是設備本身的分離性能。調研顯示,現階段旋風分離器對于5 μm以上的顆粒分離效率一般就在70%左右,對于更小的顆粒基本沒有作用。這對后段工藝造成了嚴重影響(油水分離),需要找到更好的分離手段或者分離設備,因此采用了多級旋風分離系統,分離效率上得到了保證。
與旋風分離器相連的料倉是另外一個重要部件,這里的密封性能在多次試驗中受到了質疑,質疑的主要方向在于氧氣透過干灰層進入旋風分離器內部,會引發粉塵爆炸的危險。從這點出發,也會影響甲方對于設備整體安全級別的界定,如果安全級別定得過高,設備成本、施工、驗收都存在不可控的風險;再考慮到實際建設空間的狹小,整個項目存在相當的建設風險。因此考慮了過渡倉的解決方案,能夠很好地規避一些安全問題。另外,在多次試驗中,料位傳感器的穩定性存在多種問題,需要落實廠家提供該種工況下能夠持續穩定運作的傳感器。
(5)油水分離器:油水分離器的主要目標是完全實現油水的分離,一是起到冷卻換熱的作用,二是實現油水分離。對于油水分離器內產生的污水,短期內可以采用排放污水(油)至調節池的方案,但長期考慮勢必破壞系統的平衡,導致設備運作失靈、驗收不通過等多種嚴重后果。不過,從工藝前段指標著手,提高進入油水分離器混合氣體的潔凈度,可以延長油水分離器的使用時間。另外,不凝氣的成分及其收集,也需要一并考慮。
油泥的處理一直都是固廢處理的難題,在很多國家都有現實的需求,而無論是國際還是國內,都沒有一種很通用的方法來實現這個目標,主要原因在于油泥成分的復雜性以及油泥狀態的不穩定性。因此,結合哈薩克斯坦油泥的組分分析,我們提出了蒸汽噴射干化處理的工藝方案,并根據中試結果進行了必要的改進與修正,僅供大家參考。