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曲軸滲碳淬火后的缺陷分析及工藝改進

2018-07-25 08:18:20張曉陽齊永豐
金屬加工(熱加工) 2018年7期
關鍵詞:裂紋工藝

■ 張曉陽,齊永豐

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為了提高曲軸的使用壽命,某些生產廠家曲軸材質選用滲碳鋼,并對曲軸進行滲碳淬火處理。本文涉及的曲軸技術要求如下:曲軸采用模鍛成形,材質20Cr,滲碳層深度1~1.5mm,表面碳濃度0.8%~0.9%,滲碳淬火后硬度55~60HRC。曲軸如圖1所示,圖中紅色區域為工作面(該表面需進行滲碳淬火處理)。

原工藝采用滲碳后直接降溫淬火。檢驗過程中發現硬度在45~50HRC,未達到要求。在噴砂處理過程中,發現滲碳層局部剝落,表面存在裂紋等現象,如圖2所示。為查找曲軸硬度不足、滲碳層局部剝落、產生裂紋的原因,對其進行了金相組織觀察,對滲碳淬火工藝進行了改進。

圖1 曲軸示意

1. 曲軸滲碳淬火缺陷分析

在滲碳層局部剝落位置取樣(橫截面),進行宏觀形貌觀察,發現局部幾乎完全剝落的剝離裂紋,裂紋產生在滲碳層與基體過渡區域,如圖3所示。

圖2 曲軸滲碳淬火后局部剝落

圖3 滲碳層局部剝落

對曲軸進行金相組織觀察,以判定裂紋產生的原因。發現表面及近表面位置晶粒粗大,并存在大量殘留奧氏體(見圖4),這是曲軸硬度低以及產生裂紋的主要原因之一。滲碳后直接淬火不能細化鋼的晶粒,表面殘留奧氏體較多,硬度較低,表面應力較大,容易在噴砂后產生裂紋。

圖4 粗大馬氏體+殘留奧氏體

檢測隨爐滲碳試樣金相組織,表面碳濃度達到1%~1.2%,超出標準范圍。而且過渡層不明顯,如圖5所示。說明在滲碳過程中擴散階段的碳濃度控制出現問題,或擴散階段時間不夠,造成過渡層不明顯。滲層與心部之間濃度突降,必然引起組織的突變,從而引起額外的殘余應力,削弱滲層與心部的結合。裂紋在過渡層位置產生,碳濃度梯度過大是造成滲碳層局部剝落的原因,如圖6所示。

2. 工藝改進

滲碳以及淬火的設備均采用RJJ-75型井式滲碳爐,滲碳方式采取煤油滴注法,原滲碳淬火工藝為:920℃滲碳,保溫8h(強滲階段滴注煤油90~110滴/min,擴散階段降低煤油滴注速度),隨爐降溫至820℃,保溫0.5h,然后直接淬火(油冷),回火溫度160℃,保溫3h。原滲碳淬火工藝如圖7所示。

之所以產生滲碳淬火缺陷,認為是由晶粒粗大、碳濃度梯度過大造成的,裂紋在過渡層位置產生,噴砂造成的切應力作用在強度較低的過共析層與亞共析層的交界處,致使滲碳層剝落。淬火后表層組織為粗針狀馬氏體+殘留奧氏體,這種組織是由于淬火溫度偏高造成的。由滲碳溫度(920℃)降溫至淬火溫度(820℃)后直接淬火,導致表層殘留奧氏體含量較高,滲碳層中的殘留奧氏體會嚴重影響零件的性能,因此殘留奧氏體的量應盡可能地控制在一定范圍之內。

過渡層占比太小的原因是由滲碳工藝不當造成的,在920℃滲碳8h過程中,煤油滴注的滴數控制不精確,造成整個滲碳過程一直處于強滲階段,沒有擴散的過程,所以過共析層+共析層比例過大,大于總深度的3/4,說明爐內碳勢過高,強滲時間與擴散時間比例選擇不當,因此應該降低碳勢,調整強滲階段與擴散階段的比例。

找到問題產生的原因后,對滲碳工藝進行改進,并要求操作者嚴格按照工藝執行。具體工藝為:強滲階段為5h,擴散階段為3h,嚴格控制煤油的滴數,滲碳結束后緩冷至880℃吊出放入緩冷坑,冷卻至室溫,改進后的滲碳工藝如圖8所示。然后再加熱至淬火溫度820℃,滴煤油保護(防止脫碳),保溫1h后進行淬火(油冷),淬火后進行回火,回火溫度160℃保溫3h,改進后淬火、回火工藝如圖9所示。

3. 實施情況與總結

圖5 過渡層組織(100×)

圖6 裂紋產生位置(100×)

圖7 原滲碳淬火工藝

圖8 改進后的滲碳工藝

按照改進后的工藝進行操作,并制作了專用的滲碳淬火料框,在保證最大裝爐量的同時,減小工件變形,確保滲碳均勻性以及淬火的冷卻效果,滲碳淬火料框及工件擺放情況如圖10所示。

滲碳后對隨爐試樣進行檢查,表面碳濃度、滲層深度均達到圖樣要求,滲碳試樣金相組織如圖11~圖14所示。加熱淬火后的表層組織,殘留奧氏體量得到了有效的控制,并使表層的組織得到細化,獲得板條狀馬氏體,碳化物呈細顆粒狀彌散均勻分布,如圖15所示。淬火后心部組織也得到了有效的細化,形成低碳馬氏體。

檢測硬度均達到5 5~60HRC。噴砂處理后檢查工件表面,沒有發現滲碳層剝落現象。進行著色無損檢測,未發現裂紋。在后續磨削過程中,也沒有發現任何質量問題。

4. 結語

(1)對于材質為20Cr的曲軸,滲碳后直接淬火不能細化鋼的晶粒,表面殘留奧氏體較多,硬度較低,表面應力較大,容易在噴砂后產生裂紋。過渡層占比太小,碳濃度梯度過大、過陡,導致在噴砂過程中滲碳層剝落。

圖9 改進后的淬火、回火工藝

圖10 滲碳淬火治具及工件擺放情況

圖11 滲碳試樣組織(100×)

圖12 滲碳層組織(500×)

圖13 過渡層組織(500×)

圖14 心部組織(500×)

圖15 淬火后組織(400×)

(2)滲碳后緩冷至室溫,重新加熱淬火+低溫回火后,改善了滲層組織,細化了晶粒,組織逐步由高碳馬氏體加殘留奧氏體過渡到低碳馬氏體,雖增加了生產周期和成本,但可以獲得合格的產品。

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