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三廢爐優(yōu)化控制技術

2018-07-25 09:52:38梁玉明李明王文寧崇軍田龍
中國設備工程 2018年13期
關鍵詞:煙氣系統(tǒng)

梁玉明,李明,王文,寧崇軍,田龍

(云南云天化股份有限公司紅磷分公司,云南 開遠 661600)

云南云天化股份有限公司紅磷分公司三廢爐裝置以造氣爐渣、造氣污泥和造氣吹風氣、合成馳放氣三廢為主要原料,生產壓力3.82MPa、溫度 450℃的過熱蒸汽。其設計能力為50t/h(3.82MPa、450℃)。裝置自2008年建成投廠創(chuàng)造了很好的效益,但也存在很多問題,經過10年的研究改造現(xiàn)在能達到“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。

1 工藝流程簡介

紅磷分公司三廢爐裝置采用沸騰爐燃燒合成氨裝置造氣爐渣、造氣污泥和造氣吹風氣、合成馳放氣“三廢”,由燃燒系統(tǒng)、水汽系統(tǒng)、煙氣除塵系統(tǒng)、尾氣洗滌系統(tǒng)組成。其主要任務是將混配合格的煤送入沸騰內燃燒,同時配燒造氣爐吹風氣和合成馳放氣,產生溫度≤950℃的高溫煙氣,高溫煙氣經組合除塵器除去粒度較大的煙塵后進入鍋爐受熱蒸發(fā)區(qū),高溫煙氣在蒸發(fā)區(qū)內傳熱使脫鹽水發(fā)生相變成為蒸汽。換熱后的煙氣經電除塵器,除去粉塵后由引風機送洗滌系統(tǒng)洗滌后經煙囪排入大氣;混配煤在爐內燃燒產生的灰渣,在保證爐內燃燒正常的情況下間斷直排爐外。流程如圖1。

煤倉(V-07)內的煤經下料調節(jié)閘板閥進入皮帶給煤機(L-08A/B)到螺旋給煤機(L-09 A/B),由螺旋給煤機將煤推送入混燃爐的燃燒室內,經二次風機(C-03)來的空氣經二級空氣預熱器,通過給煤機出料口下部的播煤風管送入混燃爐的燃燒室內,并將給煤機送來的煤均勻吹撒到混燃爐的床層上。由一次風機(C-02)來的空氣經一級空氣預熱器預熱后進入風室,通過布風板經風帽進入爐膛內,提供煤燃燒所需的氧,使煤在混燃爐的爐膛內,加之由二次風機送來經二級空氣預熱器預熱的空氣繞動作用下,充分燃燒以放出熱量加熱產生高溫煙氣。通過引風機(C-04)的抽吸,燃燒產生的高溫煙氣經爐膛上部進入組合式分離器內,將煙氣中所攜帶的顆粒粉塵和部分細粉塵分離后,進入鍋爐換熱蒸發(fā)區(qū),依次經過蒸發(fā)水冷壁管1~2組、高溫過熱器、低溫過熱器、蒸發(fā)水冷壁管3~22組、高溫省煤器、低溫省煤器、一、二級空氣預熱器、電袋復合除塵器(V-05)、過引風機(C-04)由煙氣脫硫塔(V-06)排入大氣。由造氣和合成送來的吹風、馳放氣分別在預混器和無焰燃燒器內,配入由二次風機送來經二級空氣預熱器預熱的空氣后,進入混燃爐的中上部完全燃燒變成高溫煙氣。

2 主要化學反應

(1)炭與空氣(氧氣O2)的反應

(2)氫與空氣(氧氣O2)的反應

(3)硫與空氣(氧氣O2)的反應

(4)吹風氣與空氣(氧氣O2)的反應

(5)馳放氣與空氣(氧氣O2)的反應

3 生產裝置存在的問題

(1)從工藝流程分析,三廢爐裝置燃煤及煙氣系統(tǒng)沒有采用自動控制,也無氧含量測量控制。

(2)從尾氣排放數(shù)據分析正常情況尾氣中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物沒有超標,尾氣中顆粒物偶爾超標,氧含量長期超標。

(3)空氣過量較多煙氣流速過快,煙氣中的粉塵加速磨損水冷壁管、爐墻、省煤器水管及引風機導致設備故障多停車。粉塵磨損水冷壁管如圖2所示。

(4)煙氣流速過快把大量粉塵帶到靜電除塵器,導致靜電除塵器除塵效果差,之后技改加裝了布袋除塵器及洗滌系統(tǒng)才解決了尾氣粉塵超標問題。

圖2

(5) 空 氣過量、燃煤及煙氣系統(tǒng)沒有采用自動控制是造成三廢爐不能“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行的主要原因。

4 解決方案及措施

在三廢爐燃燒過程中,當空氣過剩系數(shù)過小即氧量不足時,燃料未完全燃燒而導致熱效率降低,煙囪冒黑煙,對環(huán)境造成較大的污染,同時存在爆燃的安全風險。而當空氣過剩系數(shù)太大即氧量過多時,過??諝鈳ё叩臒崃慷?,也導致熱效率低。過量的氧氣會導致煙氣中SO2、SO3和NOX含量增大,粉塵排放超標,一方面對環(huán)境造成嚴重污染,另一方面加速水冷壁、省煤器、爐墻的磨蝕損壞。因此,將氧氣含量控制在一個合理的范圍內,不僅能夠提高燃料熱效率,起到節(jié)約能源的作用,還能夠減少廢氣對環(huán)境的污染以及水冷壁、省煤器、爐墻的磨蝕損壞,降低收塵系統(tǒng)及尾氣洗滌系統(tǒng)的負荷。為達到裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行的目的,對燃燒系統(tǒng)必須做如下優(yōu)化控制。

(1)本裝置采用DCS系統(tǒng)進行全流程溫度、壓力、流量、液位監(jiān)控,熱力系統(tǒng)的鍋爐液位采用先進的三沖量自動控制,除氧器液位、減溫減壓采用單回路PID控制。

(2)燃燒系統(tǒng)的自動控制是解決“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行的主要辦法。

①在混燃爐出口增加一套氧化鋯氧分析儀,將氧氣含量控制在一個合理的范圍內,氧化鋯氧分析儀能在線實時監(jiān)測煙氣中的氧含量,并能將監(jiān)測到的氧含量值直接輸入到DCS控制系統(tǒng),與二次風機C03形成PID自動控制回路,氧含量控制在5%以下,風機電機為185kW380V,執(zhí)行機構采用變頻調速器控制。如圖3所示。

圖3

②混燃爐底風室壓力PI-1001與一次風機C02形成PID控制回路,壓力穩(wěn)定控制在5kPa左右, 保證煤的沸騰燃燒。風機電機為630kW6kV,執(zhí)行機構采用永磁調速器控制。如圖4所示。

表1

圖4

③混燃爐流化床壓力PI-1002與引風機C04形成PID控制回路,壓力穩(wěn)定控制在-100Pa左右,保證系統(tǒng)微負壓工作。風機電機為800kW6kV,執(zhí)行機構采用永磁調速器控制。如圖5所示。

圖5

4.3 改造新增設備表(表1)

由于空氣過量降低30%,尾氣排放溫度降低59.63℃,年可以節(jié)約7552t標煤/a,按500元噸計可以節(jié)約3776000元。

5 改造前后經濟技術指標比較表(表2)

改造前后尾氣排放指標,見表3。

6 結論與展望

6.1 節(jié)電效果

通過對裝置的優(yōu)化控制實現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能,裝置節(jié)電率達到50%左右,三臺風機年可以節(jié)電:

Q=(8 0 0+6 3 0+1 8 5)×5 0%×2 4×3 3 0=6395400kW·h,按0.4元計算年可以節(jié)約電費2558160元。

6.2 熱能利用效率提升

由于空氣過量降低30%,尾氣排放溫度降低59.63℃,年可以節(jié)約7552 t標煤/a,按500元噸計可以節(jié)約3776000元。

表2

表3

6.3 設備故障率下降

(1)由于采用永磁電機調速器進行平滑無級調速,柔性啟動,減少電機的沖擊電流,延長傳動系統(tǒng)各主要部件(軸承,密封等)的使用壽命。

(2)由于永磁調速器使電機和負載分開,無機械連接,隔離振動,電機、風機振動不會相互影響,設備故障率下降60%左右。

(3)由于采用優(yōu)化控制,空氣流速下降,水冷壁、省煤器、爐墻的磨蝕降低,保證了裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行??諝饬魉傧陆担瑤У匠龎m及尾氣洗滌系統(tǒng)的粉塵大幅下降,減輕尾氣處理負荷,保證尾氣排放達標。

(4)節(jié)能減排是能源、化工、冶金、建材等企業(yè)管理永恒的主題。單純的從某個專業(yè)的角度考慮節(jié)能減排效果有限,只有組織工藝、設備、電氣、自控、操作等專業(yè)專家對裝置進行系統(tǒng)進行充分論證,通過優(yōu)化控制實現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能才能實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

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