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制氫裝置轉化爐爐管壓降升高原因分析及對策

2018-07-20 05:17:48安金海孟慶學王象會張新光
山東化工 2018年13期
關鍵詞:液位催化劑

安金海,孟慶學,王象會,張新光

(正和集團股份有限公司,山東 東營 257300)

某公司制氫裝置,建設規模為10000Nm3/h的工業氫,2006年11月投產,裝置分為原料氣壓縮、原料氣精制、輕烴水蒸氣轉化、中溫變化、PSA以及余熱回收等幾部分組成,轉化爐采用2排管,共48根,爐管材質為25Cr25N-iNb-MA,爐管有效長度12.8 m,設計溫度950℃,加工原料為焦化干氣,天然氣作為備用原料,采用某公司的轉化催化劑,單管催化劑裝填高度為12.8 m,其中A劑裝填高度6.4 m,B劑裝填高度6.4 m,總裝劑量4.8 m3,合計5.04t。該催化劑為2016年7月檢修期間更換,已運行12個月。催化劑的物化性質如表1所示。

表1 轉化催化劑物化性質表

全廠低壓電出現晃電,制氫裝置鍋爐上水泵、轉化爐鼓風機、引風機、酸性水泵、空冷等低壓電機全部停運。晃電后,現場立即啟動事故應急預案,操作工按預案要求赴現場緊急啟動機泵。在啟動機泵過程中,又間斷性發生五次低壓電晃電事故,兩臺鍋爐上水泵都未能恢復正常運行,導致鍋爐V4003液位持續下降,十五分鐘后鍋爐干鍋,制氫裝置按照緊急停工處理。系統N2置換合格后,裝置重新開工,在升溫升壓過程中發現轉化爐爐管壓降過高,經處理未能恢復到理想狀況,被迫停工更換催化劑。針對轉化爐爐管壓降升高問題,公司組織了專題分析,現將分析情況及制定的對策說明如下。

1 制氫轉化爐管壓降升高過程

制氫鍋爐上水泵P4002A因頻繁晃電停運,上水流量指示回零,操作人員到現場緊急搶開鍋爐上水泵,鍋爐上水泵經過連續三次開啟,均未成功恢復正常運轉,導致鍋爐上水中斷。在此期間中壓汽水分離器V4003液位持續急劇下降,經現場叫水確認V4003玻璃板無液位,鍋爐干鍋。

制氫裝置按緊急停工處理,操作人員開始停原料氣壓縮機C4001,制氫轉化爐F4002、原料氣加熱爐F4001緊急停爐,操作人員關閉各燃料氣手閥,打開F4001、F4002看火窗降溫。制氫操作人員停止中變氣進PSA,關閉中變氣去PSA手閥,關閉PSA脫附氣進F4002大閥,系統通過中變氣放火炬控制壓力,轉化系統泄壓置換。

系統置換合格后,裝置開始開工恢復。開工過程中發現轉化爐爐管壓降異常,轉化爐爐管進出口壓降為1.0MPa,現場查看發現部分爐管出現紅管現象,初步判斷轉化爐爐管積碳。

經咨詢催化劑廠家,遂停工更換催化劑。在催化劑更換過程中,發現卸出的催化劑積碳嚴重。

2 轉化爐管壓降升高的原因分析

在晃電前,制氫裝置運行正常,轉化爐管出入口壓差0.25MPa,轉化爐出口甲烷含量3.5%,裝置產氫量9000Nm3/h,轉化催化劑性能狀況正常,無顯著損傷。連續晃電期間,轉化爐爐管壓降升高,具體原因分析如下:

2.1 水碳比失調

制氫鍋爐上水泵P4002A頻繁晃電停運,上水流量指示回零。鍋爐上水泵出口DCS流量指示FT2601變化情況如(圖1)所示,可以看出操作人員三次搶開鍋爐上水泵,但由于連續晃電,機泵不能正常運行,導致鍋爐干鍋,并錯過了最佳切料時間。

圖1 鍋爐上水流量趨勢圖

中壓汽水分離器(V4003)液位持續降低(圖2)。液位指示LIC2601變化如(圖2),汽包液位開始急劇下降,操作人員降低轉化爐配汽量,汽包液位無,經叫水確認鍋爐干鍋;

圖2為入爐蒸汽流量FIC2302,晃電前顯示值為:10460kg/h左右;鍋爐干鍋后,流量急劇下降,配汽已經中斷。

圖2 轉化爐配汽流量

2.2 轉化爐爐膛溫度波動過大

圖3為轉化爐爐膛溫度變化情況,可以看出晃電后爐膛溫度大幅波動,爐膛溫度在三分鐘內波動150℃,大量熱量聚集到爐膛頂部,且由于水碳比減少,在爐膛高溫下催化劑發生結碳、粉碎現象。

圖3 轉化爐爐膛溫度TE2309和TE2313變化曲線

2.3 轉化系統壓力波動過大

圖4為轉化爐爐頂壓力PT2304A變化曲線,從中可以看出轉化系統壓力下降過快,壓力波動超過0.3MPa,從而引起催化劑擠壓受損。

圖4 轉化爐爐頂壓力PT2304A變化曲線

3 本次事件造成爐管壓降增大原因總結

圖5 轉化爐爐管現場圖

圖6 卸劑后轉化爐管內壁積碳及催化劑情況

圖5為轉化爐壓降升高時爐管情況,可以看出部分爐管出現紅管和花斑現象。

圖6為轉化爐卸劑后轉化爐管內壁積碳及催化劑情況,可以看出轉化爐爐管內壁積碳現象嚴重。

通過上述圖表數據分析,我們可以做出如下推斷:

1)裝置連續出現多次晃電現象,操作人員雖然按照晃電應急預案,搶開鍋爐上水泵,但連續晃停,導致鍋爐干鍋,造成轉化水碳比偏低,直至蒸汽中斷。

2)多次晃電事故使得操作人員頻繁啟動機泵,導致延誤切料時機(按照操作規程,切料后催化劑床層繼續通蒸汽至少15min),切斷原料,原料氣流量指示回零,期間原料氣從脫硫系統在配汽中斷的情況下進入轉化爐,此時轉化爐爐膛溫度較高造成催化劑積碳。

3)緊急停工時轉化爐溫度、壓力大幅波動,造成催化劑粉碎。

4)3.5MPa過熱蒸汽進入轉化爐上尾管熱量散失較大,導致蒸汽溫度較低,進入高溫爐管導致轉化催化劑受損。

5)當班操作人員,應急處置經驗少,部門對操作人員應急預案培訓不到位,負有管理責任。

綜上所述,本次催化劑積炭和破碎的主要原因是晃電次數多、時間長,鍋爐上水泵P4002不能啟動,造成鍋爐干鍋,轉化爐無法正常配汽,發生催化劑積炭現象,由于壓力的波動,和高溫造成催化劑破碎;操作人員應急處置經驗少,最終導致轉化催化劑積碳。

4 裝置停3.5MPa蒸汽,防止催化劑受損的對策

(1)裝置改造引入外來3.5MPa過熱蒸汽作為緊急備用,設計在自產配汽調節閥后增加一個外來蒸汽控制閥組,正常生產中外來蒸汽少量與自產蒸汽同時配汽,在裝置出現連續晃電、大面積停電等事故狀態下可立即投用,避免轉化催化劑因配汽中斷而受損。

(2)在今后生產過程中出現連續晃電及大面積停電事故時,要當機立斷,把握最佳切料時機,及時切料避免原料氣進入催化劑床層,造成催化劑受損。

(3)裝置制定晃電應急預案,并不定期組織員工進行晃電應急預案的演練,提高操作人員的應急處置能力。

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