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濟(源)鋼高爐爐缸堆積的處理

2010-08-25 00:37:50張發軍梁銀祥
河南冶金 2010年2期

張發軍 梁銀祥

(河南濟源鋼鐵 (集團)有限公司)

濟(源)鋼高爐爐缸堆積的處理

張發軍 梁銀祥

(河南濟源鋼鐵 (集團)有限公司)

對濟源鋼鐵三座高爐爐缸堆積事故的處理進行了總結。由于入爐原燃料中鈦負荷高,在年修結束后復風過程中造成高爐群發性爐缸堆積事故,煉鐵廠減產近 8萬噸鐵,公司損失巨大。通過配加錳礦洗爐,獲得成功,并對以后的爐況處理積累經驗。

爐缸 堆積 處理 錳礦

0 前言

河南濟鋼現有508 m3高爐四座,分別從2004年2月、2006年 8月、2007年5月、2008年3月先后開爐投產,四座高爐一列式布置,除4號高爐采用皮帶上料外,其他為雙料車上料,且均為無料鐘爐頂,采用一系列先進技術,陶瓷杯爐缸,鑲磚式冷卻壁,軟水密閉循環,液壓泥炮、開口機,明特法渣處理系統,改進式頂燃熱風爐 (風溫可達1250℃),干法布袋除塵等。

1 概況

四座高爐投產后,運行平穩,高爐各項經濟指標處于全國同級高爐先進水平,單座高爐單月利用系數一度可達4.0 t/(d.m3),2008年各高爐經濟指標(見表1),但2008年12月2日后,由于自產球團中含鈦高,加上公司主線交叉作業,休風三天,復風后高爐風口套頻繁燒爛,3號、5號、6號高爐幾乎在同一時間發生爐缸堆積事故 (其中4號高爐投產剛一年,由于冷卻壁嚴重燒損,已于2008年11月下旬停爐中修),公司主線全部停產,損失慘重,經過多半月的處理,各個高爐才逐步恢復正常生產。

表1 2008年高爐主要技術經濟指標

2 高爐爐缸堆積的形成

2008年12月1日18:00,歷時三天的公司主線交叉作業結束,3號、5號、6號高爐先后復風,按計劃,復風采取常規操作方式,用鐵口兩邊各四個風口送風。送風后三座高爐均表現為爐溫高,渣鐵黏稠,繼而發生風口套頻繁燒爛,高爐被迫多次休風更換,送風后再堵風口,直至到最后只用鐵口上方兩個風口送風,渣鐵流動性極差,鐵多渣少,甚至鐵口空噴。從爐況各方面表現看,各高爐爐缸堆積已經形成,公司主線生產一時間陷入僵局。12月4日,經過生鐵分析,發現生鐵中含鈦高達0.18%,再追查原料,發現從11月中旬,高爐大量配吃自產球團,而球團用鐵精粉中含鈦高達3.8%。自此認定,高爐含鐵原料含鈦高,加上長時間休風后,高爐采取常規操作方式,即高爐溫操作,加劇鈦還原,沉積在爐缸,風口套燒爛后,爐內進水多,進而使渣鐵變得粘稠,排放不出來,逐漸形成爐缸堆積。

3 爐缸堆積事故的處理

在確認高爐爐缸堆積系含鈦高造成的后,煉鐵廠一方面緊急購買錳礦,另一方面調整操作方針,按照爐缸鈦堆積原理進行處理。由于三座高爐爐缸堆積原因基本一致,現以三號高爐爐況的處理為例進行闡述。

12月1日18:55,3號高爐結束檢修,開始送風,集中堵5#~10#共六個風口。在尚未出第一爐鐵時,就出現風口小套連續燒爛并放炮,在更換好后再堵4#和11#風口,保留鐵口兩邊各3個風口送風。但在隨后3天內,高爐不吃風,且小套仍在不斷燒爛,經過查找原因,特別是對鐵中含鈦分析,發現[Ti]高達0.187%,最終確認為屬于爐缸鈦堆積。遂一方面退下含鈦高的自產球團,另一方面緊急聯系購買錳礦進行洗爐。12月6日錳礦開始入爐,借鑒邯鋼2000m3高爐使用錳礦處理爐缸堆積措施,控制生鐵[Si]0.6%~0.8%,[M n]0.8%~1.0%,[S]0.040%~0.070%,鐵水物理溫度1420℃~1470℃。按照重新制定的操作方針,12月 7日夜班錳礦下達爐缸后,渣鐵流動性好轉,出鐵順利,高爐恢復進度加快,恢復噴吹煤粉,并富氧。從12月 8日開始捅風口,按每日開一個,穩步進行。并且改變原有的從鐵口兩邊依次開風口方案,把渣口兩邊的風口留在最后,避免了渣口兩邊5#、6#風口頻繁燒爛。在風壓控制上以保持合適的風速和鼓風動能為準則,有多少風口送風就用多高的風壓,并保持穩定。上部采取開放邊緣、兼顧中心氣流的布料模式,保證雙峰式煤氣分布;爐外精心組織,要求25min內必須打開鐵口,鐵前設備維護到位,保證不出現休、慢風事故。至12月14日高爐恢復正常生產。高爐恢復見表2:

表2 2008年12月3號高爐爐缸堆積處理過程

4 處理效果及分析

從三座高爐的爐況處理過程,有如下幾條經驗可以借鑒:

1)當高爐爐缸堆積,風口套頻繁燒爛,且都爛在下沿時,渣鐵粘稠時,首先應當考慮鈦沉積。此次高爐爐缸堆積事故是濟鋼第一次遇到,憑借專家建議和相關資料在實踐中摸索進行,學到了很多知識。濟鋼已經將生鐵中鈦作為日常化驗指標進行工藝監督。

2)有長時間檢修時,高爐有計劃的換料柱,并用錳礦洗爐。控制鐵水溫度1430℃~1470℃,[Si]=0.6%~0.8%,[S]=0.040%~0.070%,[M n]=0.8%~1.0%,取玻璃渣相。

3)長時間休風后,將渣口兩邊的風口,可以留到最后開。可以減少風口損壞。

4)開風口時果斷拋棄傳統操作方式,不用刻意提高爐溫,按既定爐溫控制方案執行即可。

5)增加出鐵次數,要求25min內打開鐵口,必要時適當噴吹。

6)操作思路統一,爐前組織到位,勤開鐵口,不斷排放冷凝渣鐵。

5 結語

當發生爐況事故時,高爐操作者要統一認識,明確處理目標,調劑措施得當,才能有效、快速處理爐況;高爐原料定期做有害元素分析,一旦超過控制范圍,高爐要慎重入爐;理論和實踐必須結合,處理過程中不能拘泥于經驗,要有綜合分析,有全方位考慮。

[1]周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊.北京:冶金工業出版社,2002:113-114.

[2]楊春生.邯鋼2000 m3高爐爐缸堆積的處理.煉鐵,2008,27 (1):35-37.

D ISPOSAL O F HEARTH ACCUM ULAT ION OF THE BFS IN JIYUAN IRON&STEEL CO.,LTD

Zhang Fajun L iang Yinxiang
(Jiyuan Iron&Steel Group Co.,L td)

It is the summ ary for disposal of hearth accum ulation of the three BFs in Jiyuan Iron&Steel Co.,L td.Because of titanium bu rden higher in rawmaterials&fu les,it caused hearth accum u lation of the three BFs in Jiyuan Iron& Steel Co.,L td after annual overhaul.Itwas feasible to addingm anganese ore for disposing hearth accum u lation of the BFs.

BF hearth accum u lation disposalmanganese ore

*聯系人:張發軍,工程師,河南.濟源(454650),河南濟源鋼鐵(集團)有限公司煉鐵分廠;

2009—12—9

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