陶 云 平
(中鐵十七局集團第五工程有限公司,山西 太原 030032)
近年來,隨著國家高速公路網的不斷完善及“一帶一路”發展戰略的不斷實施,我國在黃土地區修建了大量的高速公路,使得黃土隧道施工及運營規模迅速增大。由于黃土是形成于第四紀的全新統或更新統堆積土,其主要成分為粉土、砂質粉土等,具有大孔隙發育、垂直節理裂隙發育、結構疏松等特性,且具有強烈的水敏性和顯著的結構性[1]。黃土地區一般溝壑縱橫、支離破碎,其水文地質條件復雜,導致黃土地層極易形成陷穴、空洞、地裂縫、軟弱破碎帶、落水洞等不良地質情況;加之黃土地區在極端降雨條件下,地表水沿垂直節理下滲,導致黃土隧道圍巖呈富水狀,極易導致黃土隧道在施工及運營過程中產生塌方、掉塊、冒頂、襯砌開裂、滲漏水、底板隆起等病害,嚴重威脅施工人員及機械安全,增大施工成本,降低黃土隧道運營服務功能[2]。
目前,黃土隧道注漿加固已成為隧道工程界一大研究熱點問題。韓士洲[3]結合陜北黃土隧道的注漿治理工程,深入分析了黃土隧道注漿效果;周燁[4]依托太峪隧道的工程實例,深入研究了黃土隧道注漿工藝及質量檢查技術;徐潤[5]利用室內試驗手段,深入分析了黏土—水泥漿液在黃土隧道注漿加固中的作用及效果。上述研究有力推動了黃土隧道注漿加固技術的發展,本文依托吉河高速喬原隧道富水段,利用水泥—水玻璃漿液進行注漿加固,深入分析其施工工藝,并通過現場觀察手段對注漿加固效果進行評價。研究成果為類似工程提供借鑒意義。
吉河高速喬原隧道為分離式雙向四車道隧道,其總體走向為西北—東南方向,左右兩洞中軸線間距最大值為32 m,右洞起訖里程為K9+152~K10+778,全長1 626 m,左洞起訖里程為ZK9+163~ZK10+735,全長1 572 m,屬長隧道。該隧道位于黃土塬上,在地表水的長期沖蝕、侵蝕作用下,隧址區地表沖溝發育、溝壑縱橫,導致隧道地表處溝谷、陷穴分布較多,極易形成匯水區。
該隧道采用新奧法施工,其襯砌結構型式為復合式襯砌,初期支護采用25 cm厚的C25噴射混凝土、Ⅰ18型鋼拱架,其間距為80 cm,錨桿采用φ25自鉆式中空注漿錨桿,鋼筋網片采用Φ8鋼筋,間距為80 mm×100 mm,二次襯砌采用50 cm厚的C30鋼筋混凝土。隧道在施工過程中,由于地表水下滲引起隧道圍巖含水量增大,在初期支護施作完成10 d左右,滲水浸透整個初期支護結構,且表面產生較多的白色結晶體;同時,隨著施工進度的不斷開展,該隧道富水段產生不均勻沉降,導致仰拱處開裂,具體情況如圖1,圖2所示。

利用水泥—水玻璃進行黃土隧道加固時,其基本原理在于當水玻璃注入黃土體后,其與黃土中含有的金屬原子發生化學反應,生成SiO2凝膠物和堿性金屬硅酸鹽。由于黃土地層中節理裂隙發育、大孔隙分布較多,該凝膠物迅速充填其中,提高了黃土顆粒間的粘結力,減小了黃土富水地層的含水量,增強了黃土體的強度。
同時,水玻璃具有增強水泥水化反應的速度,當水玻璃與水泥中Ca(OH)2發生反應后,產生硅酸鈣凝膠物。該凝膠物極大的減小了水泥注漿體的初凝時間,提高了水泥注漿體的早期強度。
1)水泥—水玻璃漿液的凝固時間可控性較強。由于水泥—水玻璃漿液的凝固時間與水灰比、水玻璃濃度、溫度等因素均相關,在同一溫度條件下,水灰比、水玻璃濃度越低,其漿液凝結時間越短。因此,在一定條件下,通過調節水灰比及水玻璃濃度即可有效控制其凝固時間,其調整范圍可從幾分鐘到幾十分鐘不等。
2)水泥—水玻璃注漿體中的結石程度較高,可形成較為清晰的漿脈,極大縮短了黃土隧道圍巖開挖后的自穩調整時間,有效增強了黃土隧道圍巖的整體穩定性。
3)水泥—水玻璃注漿體的強度與水泥、水玻璃的配合比具有非常明確的函數關系,即注漿體的強度存在一個最大值,對應于配合比的最佳值。經現場試驗驗證,該最佳值為水泥—水玻璃體積比為1∶0.65。
根據喬原隧道的實際情況,為保證水泥漿液在富水黃土隧道段的可注入性及擴散性,該漿液采用的水玻璃模數為2.8,其濃度Be′為38~40,配合比為:水灰質量比0.75∶1,水泥采用普通硅酸鹽水泥,水泥—水玻璃的體積比為1∶0.5。
在隧道施工過程中,為保證富水黃土隧道掌子面及周邊圍巖的穩定性,采用水平注漿及輻射注漿。首先,在水平注漿方面,其注漿孔布設于掌子面的開挖輪廓線內的全部范圍內,呈梅花形雙層布設,孔間距為0.5 m,孔深應結合實際情況確定,其長度不小于3 m。在輻射注漿方面,該注漿孔以水平注漿孔為基準,每個水平注漿孔周圍布設5個輻射注漿孔,其與水平方向的夾角分別為15°,25°,35°,45°,55°,具體情況如圖3,圖4所示。

在黃土隧道圍巖注漿時,其注漿壓力主要受黃土體密度、初始應力、孔深、布設位置、注漿工藝等因素的影響。在注漿施工過程中,當注漿位置埋深較淺,漿液極易沿圍巖體的剪切滑動面流動,導致漿液無法注入目標處,甚至從其他裂隙冒出。根據注漿壓力的經驗公式,可對注漿壓力進行初步估算:
Pc-P0=c+kγh。
其中,Pc為注漿壓力;P0為黃土隧道圍巖水壓力;c為黃土體粘聚力;k為土壓力系數;γ為土體重度;h為注漿孔深度。
根據上述公式,結合本項目的實際情況,經計算后可知,注漿起始壓力為0.5 MPa,終壓為2.0 MPa。
在通常意義上講,注漿擴散半徑并非隧道注漿過程中漿液能達到的最遠位置,而是指達到注漿效果的有效半徑。在黃土隧道注漿方案設計過程中,應選取有效的注漿擴散半徑,以準確指導施工。然而,注漿擴散半徑受土體滲透系數、含水量等因素的影響,其理論計算結果與實際情況差別較大,無法準確指導施工。本項目根據現場試驗結果,確定了黃土隧道注漿在終壓小于3 MPa
的條件下通常為0.6 m。
本項目在注漿加固施工完成后,通過對后續掌子面的開挖情況觀察可知,水泥—水玻璃漿液在富水黃土圍巖中得到有效擴散,并形成了清晰的漿脈,其現場具體情況如圖5所示。同時,土體中地下水被擠出,含水量減小,黃土圍巖整體穩定性提高。通過室內試驗,對注漿后黃土隧道圍巖進行抗壓強度測試后可知,注漿后土體的平均抗壓強度達到4.0 MPa,較原黃土體的強度有大幅提升。
總之,采用水泥—水玻璃雙液注漿技術后,黃土隧道富水段圍巖工程性質得到明顯改善,整體穩定性得到大幅提升,取得了良好的注漿效果。

本文依托吉河高速喬原隧道富水段,利用水泥—水玻璃漿液進行注漿加固,深入分析其施工工藝,并通過現場觀察、室內試驗手段對注漿加固效果進行評價,得出以下幾點結論:
1)水泥—水玻璃雙漿液在富水黃土隧道圍巖注漿中具有凝固時間可控性較強、結石程度較高、注漿體強度較大等特點。
2)采用水泥—水玻璃漿液對富水黃土隧道進行注漿加固時,應重點考慮漿液配合比、注漿孔布設位置、注漿壓力、注漿擴散半徑等參數情況。
3)采用水泥—水玻璃漿液加固后,在黃土隧道圍巖中形成漿脈,減小圍巖含水量,提高圍巖整體穩定性,取得了良好的效果。