王 雷
(中國鐵路上海局集團有限公司上海高鐵維修段,上海 200439)
國內某站內多個ZPW-2000A區段主軌出電壓監測曲線有波動現象,并已持續數月,站內部分區段示意如圖1所示。以該站6G區段(載頻2 000 Hz)主軌出電壓監測曲線為例,如圖2所示(其他波動區段曲線類似)。


現場工作人員已更換過全部的室內外設備,但其主軌出電壓均無明顯改善。
為分析6G電壓波動原因,使用ME2000P波形記錄儀,采集24 h內6G室內電纜側接收、發送端和主軌出電壓。在天窗點內02:46,采集電壓波動數據,并對其頻譜分析,如圖3所示。

從圖3中可以發現,在天窗點時,6G電纜側送受端、主軌出電壓都存在較大的4 050、4 150、4 250、4 350 Hz奇次諧波信號;在其他時間段,軌道電路波動時也采集到類似的奇次諧波信號。
如表1所示,根據采樣定理可知該奇次諧波中的4 150 Hz信號干擾可以混疊到6G自身的2 000 Hz載頻,當干擾頻率幅度增大,混疊越嚴重,軌出電壓波動越大。

表1 可混疊高頻頻率
通過案例分析可知,站內6G的電壓波動是來自軌面電壓的奇次諧波混疊其自身載頻造成的。
動車剛進入股道時,由于動車組輪對泄流,所以能夠在室內采集到泄流信號。如圖4所示,動車組在壓入和駛出股道機械絕緣節時,ME2000P設備能夠采集到軌面電壓的波動。

分析該時間段內的頻譜,如圖5所示。

圖5中的動車泄流時諧波譜線為4 450~5 550 Hz,其特征與天窗點采集到的6G電壓波動頻譜特征不同。根據上述分析,總結出如下特征:
1)該站內無動車組運行時,6G有電壓波動現象,原因是4 150 Hz的牽引諧波導致;
2)該站內有動車組運行時,動車組泄流的牽引諧波特征與天窗點6G電壓波動時的諧波特征不同;
3)6G的送受端電纜側同時采集到幅值相近的干擾諧波。
根據上述特征可以得出:4 150 Hz牽引諧波干擾信號導致6G電壓波動。
牽引諧波來源于牽引供電系統和機車負載電壓電流波形畸變,導致機車泄放的牽引電流中諧波分布和含量發生變化。牽引電流經接觸網由受電弓流入機車,再通過機車的泄流輪對流入兩條鋼軌。由于現場中兩鋼軌的阻抗不會完全相同, 4 000 Hz高頻信號的差異會更加明顯,導致鋼軌中牽引電流不同,從而產生差模電流。差模電流和受端阻抗形成受端軌面電壓傳至室內接收設備。
根據前文數據和譜線分析,該站內多區段軌道電路電壓波動均為4 000~4 500 Hz的高頻奇次牽引諧波導致。
由于機械空心線圈能夠有效抵消高頻信號產生的軌面電壓,這也是區間無諧波干擾的原因之一。因此,本文提出解決方案,將站內一體化軌道電路的室外軌旁設備更換為區間機械絕緣節設備。
在天窗點,將6G站內室外匹配變壓器BPLN替換成調諧匹配單元PT和機械空心線圈SVA。更換設備完畢后,向6G軌面通入50~4 450 Hz干擾信號,在接收設備上測試干擾電壓,結果如表2所示。

表2 通入干擾信號后的電壓
站內6G同一時間段內更換軌旁設備前后主軌出電壓監測曲線對比如圖6所示,從監測曲線可知,該方案對全頻帶干擾都有明顯衰減,抑制效果良好。但更換后接收軌出電壓下降,需要重新依據新設備布置設計調整表。

應用本文提出的解決方案,對該站6G電壓波動的抑制取得明顯成效,證明將室外匹配變壓器BPLN更換為調諧匹配單元 PT和機械空芯線圈 SVA的方案是可行的。
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