王佼嬌
(寶山鋼鐵股份有限公司,上海 200940)
在循環水工藝系統中,管道過濾器已成為提高出水水質、維持系統穩定的必不可少的工藝設備之一。寶鋼廠區內部,常使用的管道過濾器有:自清洗過濾器、提籃式過濾器等,常設置在送水泵出口前的位置,用于過濾開路系統中的大顆粒雜質,進一步提高系統的送水水質。
某循環水作業區清污循環的管道過濾器采用了自清洗過濾器。在長期不間斷運行的狀態下,系統中常常發生過濾器堵塞的現象。其中,污循環系統過濾器的堵塞現象尤為嚴重,造成過濾效果弱化,送水流量減小,壓力異常降低等現象,重則將影響生產方的正常生產!
目前,作業區采取的措施是在定修期間開圖蓋清洗的方式。此法雖效果顯著,但束縛條件較多:一要等待定修日停產后,方能進行開蓋清洗;二要耗費大量人力物力及檢修費用。2008年1月起,定修間隔由原先的30天延長了一倍至60天,清洗周期和定修間隔的矛盾日益尖銳,這對于確保水質合格、維持生產穩定無疑是一次巨大的挑戰。因而,在不影響系統送水正常的前提下,尋求一個行之有效的解決措施成了當務之急!
如圖1,過濾器進口和出口處分別設有進出口手動閥,正常狀態下保持全開狀態;在過濾器進口和出口管道之間設有旁路,并配至一個旁通閥,以便設備檢修狀態下維持送水暢通,正常狀態下為全關;過濾器下部設有反洗排污閥(電動閥)和排放閥(手動閥)。過濾器分為上下兩部分,并設有圓形內膽,為一定目數的過濾介質。

圖1 自清洗過濾器結構圖
進口閥——開;出口閥——開;旁通閥——關;反洗閥——關;排放閥——關。
如圖2,箭頭為正常運行狀態下的水流走向。二次噴淋系統中1100 m3/h的水經過噴淋泵加壓至1.2 MPa后,通過管道過濾器進口閥進入罐體底部,自下而上流動。經過內膽壁的滲透作用,對水中雜質進行過濾和凈化,再由上部經出口閥流出,直接送入生產方用戶,此時壓力為1.19 MPa,流量基本不變。

圖2 運行中水流內部走勢圖
反洗閥——開;進口閥——開;出口閥——開;旁通閥——關;排放閥——關。
如圖3,反洗用以去除截留在內膽壁上的雜質,在正常供水狀態下進行。

圖3 反洗中水流內部走勢圖
過濾器內部反洗閥與外界聯通,頂端接電動機,中部有三塊上下錯開、相互夾角為120°的中空板。將反洗閥開啟,中空板在電動機的帶動下旋轉,所到之處的水流對其表面產生一個負壓,使附著于內膽壁上的雜質受到沖擊,通過中空板吸入反洗排污管道去除。由于與外界聯通,反洗時,送水流量和壓力略有下降,但無深入影響。反洗結束后,關閉反洗閥,水量壓力恢復正常。
運行中雜質受力分析如下:

雜質被截留在內膽壁上,故水平方向上受到的合力為0,得到P合=P內=P外+F阻=1.2 MPa
1.16 MPa為測得的出口處壓力。由于反洗閥與大氣聯通,故內膽內部壓力即為大氣壓,得到對雜質所產生的吸力(負壓)

一般情況下,采取定時反洗的方式,以中空板旋轉一周為基準,約耗時5 min。某循環水將反洗頻率設定為每8 h反洗一次。
通過對現場的勘查、對水質的研究、和開蓋清洗作業時的跟蹤發現,內膽壁表面截污以老化碎裂的冷卻塔碎片為主,并有微量的大顆粒雜質、油份等。圖4為前期自清洗過濾器開蓋后的內部情況圖。

圖4 自清洗過濾器內部情況
冷卻塔填料使用年限已久,且長期受到高壓水的沖擊,產生老化和破碎的現象,并隨水流流入直送泵和過濾器中,造成堵塞現象。且由于填料碎片較薄,易鑲嵌于內膽壁上,人工清洗也較為耗費精力,正常的反洗強度根本無法使之脫落。
在對現場的調查過程中,發現過濾器堵塞的原因,究其原因是反洗時間過短、反洗頻率不夠、反洗強度太低。針對上述原因,分別作出以下調整。
二次噴淋管路上的自清洗過濾器反洗時間由原先設定的旋轉1周延長至3周,以此增加中空板縫隙對內膽每一部位的吸附時間。經試驗,反洗管路中無填料碎片帶出。
在延長反洗時間的基礎上,采取壓差反洗配合定時反洗的模式。保留8 h一次的反洗頻率,另在內膽壁的內外壓差達到ΔP=0.2 MPa時進行人工反洗。
在現場操作過程中發現,反洗管路中有零星填料碎片沖出,CRT畫面上流量、壓力顯示略有回升,但效果不明顯。
在無法進一步提高過濾器本身反洗強度的情況下,我們嘗試尋找外部的有利條件,以提高其沖擊力度。通過對系統結構的研究,見圖5,我們發現,為緊急情況所設的旁通閥,實為有力的反沖洗手段,能顯著增強反沖洗強度。

圖5 旁通反沖洗中水流內部走勢圖
步驟一 反沖洗
進口閥——關;旁通閥——開;出口閥——開;排放閥——開;反洗閥——關。
進口閥關閉后,水從旁通閥流至過濾器出口處分為兩路,一部分流向用戶,另一部分經出口閥流入過濾器中。此時,水流流量雖減少,但壓力不變,仍能保持在進口處的水壓(沿程損失忽略)。這部分水對內膽壁上的填料碎片進行高強度反沖洗5 min,使碎片松動、脫落。受力分析如下。

1.2 MPa為進水壓力。由于排放閥與大氣聯通,故內膽內部壓力即為大氣壓,得到:

即:此時對于填料碎片的反沖洗壓力,大于反洗時所產生的反壓。雜質的反沖洗強度有所增強,有助于雜質的去除。
步驟二 反洗
進口閥——開;出口閥——開;反洗閥——開;旁通閥——關;排放閥——關。
將過濾器調整到正常反洗狀態。經過高強度反沖洗后,松脫的填料碎片更易從反洗管路中吸出。
在對某循環水二次噴淋水的管道過濾器進行如法操作后,發現過濾器內膽中的大量藍色塑料從排放閥中沖出,如圖6所示。

圖6 加強反沖洗后反洗出的填料碎片
從監控畫面中得到的各項參數,也恢復到了堵塞前的正常水平。通過旁通閥,從內膽壁外部對其產生沖擊,使之更易松脫,再配合正常反洗,能有效去除此類大粒徑雜質,并保證系統的正常送水情況。過濾器反洗后的內部效果圖如圖7。

圖7 反沖洗后的內部效果圖
反洗方案效果見表1。
從表1可知,在定修周期延長后,頻繁的開蓋清洗無法滿足如此快節奏的生產模式。旁通反沖洗的方法顯著改善了管道過濾器的狀態,同時滿足了用戶的生產需求。

表1 反洗方案效果對比
如何能夠更好的服務主體、滿足用戶生產需求,應成為水處理方努力的方向。本著這樣的原則,我們對生產中所遇到的問題進行深入剖析,力爭不影響生產,將各類問題都在線進行處理,一種在線清洗管道過濾器的方式也因此產生,并取得了良好的效果。