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PHF柴油加氫催化劑加工高硫直餾柴油的工業(yè)應用

2018-06-29 07:26:48
石油煉制與化工 2018年7期
關鍵詞:催化劑

馮 連 坤

(中國石油云南石化有限公司,昆明 650399)

裝置選用中國石油大慶化工研究中心研制的PHF-101柴油加氫精制催化劑,根據(jù)相關文獻[1],該催化劑制備過程中克服了傳統(tǒng)載體助劑改性的缺點,載體的制備采用“功能化高效規(guī)整結構載體制備技術”,將助劑元素以規(guī)整可控的方式引入載體,并采用金屬導向負載技術制備出WNi高活性催化劑。該催化劑具有適宜的酸性和孔道結構,催化劑表面活性金屬組分均勻分散,具有直接脫硫和間接脫硫兩種活性中心,助劑與載體間產(chǎn)生協(xié)同作用,有利于柴油餾分中大分子硫化物的脫除,同時具有烯烴與芳烴飽和性能,可實現(xiàn)硫、氮、芳烴的同步脫除,解決超低硫柴油生產(chǎn)的技術難點。

PHF-101柴油加氫精制催化劑已在國內多套裝置上進行了工業(yè)應用,該催化劑有生產(chǎn)低硫柴油產(chǎn)品的工業(yè)業(yè)績[2-4],但加工的原料組分硫質量分數(shù)大部分在1 600~2 500 μgg之間[5],對于加工高硫直餾柴油特別是硫質量分數(shù)大于10 000 μgg的柴油原料缺乏相關數(shù)據(jù),本文主要分析該催化劑在加工高硫直餾柴油生產(chǎn)硫含量滿足國Ⅴ排放標準要求柴油產(chǎn)品的應用情況,以期為同類裝置提供經(jīng)驗參考。

1 催化劑性質

表1為PHF-101系列催化劑的物化性質。

表1 PHF-101系列催化劑的物化性質

2 催化劑裝填

反應器設計3個催化劑床層,精制催化劑采用密相裝填,共裝填催化劑297 t,頂部裝填PHF-101P-2和PHF-101P-3保護劑,采用自然裝填,裝填具體數(shù)據(jù)見表2。

表2 催化劑裝填數(shù)據(jù)

3 催化劑預硫化

催化劑預硫化采用常規(guī)濕法硫化,硫化油為直餾柴油,初始進料量為80 th,反應器入口溫度為136 ℃,反應器入口壓力為6.0 MPa,在此工況下,單床層產(chǎn)生的吸附熱溫升為95 ℃,床層最高溫度達到225 ℃;待催化劑油沖洗4 h,催化劑不再產(chǎn)生吸附熱后,進料量提高至260 th,并開始升溫,為硫化做準備。硫化劑為二甲基二硫化物(DMDS),硫化油為直餾柴油,催化劑硫化時的工藝操作參數(shù)為:反應器入口壓力6.0 MPa,硫化油體積空速0.95 h-1,處理量260 th,氫油體積比大于400(循環(huán)氫壓縮機100%負荷)。圖1為循環(huán)氫中硫化氫含量變化曲線。

硫化期間理論DMDS注入量為41.1 t,實際注入量為49.9 t,達到理論用量的1.2倍,從裝置硫化實際產(chǎn)生的水量分析,催化劑硫化達到了預期目的。

圖1 硫化過程循環(huán)氫中硫化氫質量分數(shù)

4 開工初期運轉情況

硫化結束后,反應器入口溫度降至280 ℃,裝置開始切換新鮮直餾柴油原料。工藝條件為:入口壓力6.63 MPa(表壓),入口溫度294 ℃,進油量200 th,循環(huán)氫量(標準狀況)160 000 m3h,氫油體積比 480,新氫量(標準狀況)13 500 m3h,總溫升16.6 ℃。原料和產(chǎn)品性質見表3。

表3 開工初期原料和產(chǎn)品性質

作為新建煉油廠,初期采購的為低硫、低酸的原油,裝置加工的直餾柴油性質較好,可以作為催化劑的初期鈍化油,切換新鮮進料192 h后,在原料硫含量沒有大的變化下,產(chǎn)品的硫質量分數(shù)逐漸升至9 μgg,說明催化劑的初期活性逐漸降低并穩(wěn)定下來。初期活性穩(wěn)定后將反應器入口溫度從294 ℃提高至296 ℃,其后隨原料硫含量的逐漸上升,根據(jù)產(chǎn)品硫含量實際情況,按照2 ℃d的升溫速率將反應器入口溫度提高至308 ℃。

5 加工高硫原油情況

隨加工原油由低硫原油到含硫原油,再到高硫原油的改變,直餾柴油的硫含量也在變化,裝置操作參數(shù)相應進行調整,具體見表4。從表4可以看出:當處理量為200 th,直餾柴油硫質量分數(shù)小于2 000 μgg時,反應器入口溫度控制在296.0 ℃,耗氫量為85.3 m3(t·h)(標準狀況),3個反應器床層溫升分別為9.0,8.0,7.0 ℃;當加工量為275 th,直餾柴油的硫質量分數(shù)從2 000 μgg提高到7 000 μgg,反應器入口溫度從319.0 ℃提高到322.0 ℃,裝置耗氫量從85.3 m3(t·h)提高到90.9 m3(t·h),3個反應器床層平均溫度升高,溫升也增加,其中第一床層溫升從9.0 ℃提高到16.0 ℃,增加7.0 ℃,其它兩個床層溫升分別增加5.4 ℃和6.4 ℃;當直餾柴油硫質量分數(shù)大于7 000 μgg時,適當降低了裝置處理量至220 th,反應器入口溫度提高到324.0 ℃,耗氫量為100 m3(t·h)。從表4還可以看出,直餾柴油硫質量分數(shù)大于7 000 μgg時的反應器床層溫升和硫質量分數(shù)2 000~7 000 μgg的狀況相比變化不大,但3個床層的平均溫度提高了3~4 ℃。

裝置加工高硫原油時的原料和產(chǎn)品性質見表5。從表5可以看出,PHF-101催化劑在加工高硫直餾柴油時可以生產(chǎn)硫含量滿足國Ⅴ排放標準要求的柴油產(chǎn)品,達到了質量指標要求。

表4 不同時期的操作參數(shù)對比

表5 加工高硫原油時的原料和產(chǎn)品性質

將每15天的直餾柴油平均硫含量與反應器入口溫度進行對比分析,結果見圖2。從圖2可以看出,由于加工原油由低硫原油到高硫原油的置換時間較短,直餾柴油的硫質量分數(shù)從2 000 μgg左右升至7 000 μgg左右僅用了1天的時間,在原料硫含量變化如此大的情況下,為使產(chǎn)品質量短時間內合格,采取了提高反應器入口溫度來降低產(chǎn)品的硫含量,在24 h內將反應器入口溫度從308 ℃提高到318 ℃,同樣在原料硫質量分數(shù)從8 000 μgg左右升至12 000 μgg左右時,48 h內將反應器入口溫度從318 ℃提高到324 ℃。在原料硫含量波動如此大的情況下,反應器入口溫度迅速提升雖然可以使產(chǎn)品質量合格,但會使催化劑活性下降較快,影響其使用壽命。

圖2 運行初期直餾柴油硫含量與反應器入口溫度對比

6 存在的問題及處理

柴油加氫裝置僅對原料進行加氫脫硫、脫氮,提高柴油的產(chǎn)品質量,不會改變柴油原料的餾程,即一般情況下原料的閃點應與加氫后的柴油產(chǎn)品的閃點基本一致。但在操作中卻出現(xiàn)了產(chǎn)品閃點比原料閃點低2~3 ℃的現(xiàn)象,而且精制柴油的密度、95%體積餾出溫度均比原料低(見表5)。分析認為有以下幾個原因:①對于直餾柴油深度的加氫脫硫過程,原料中的芳烴也加氫飽和,會發(fā)生部分裂解生成小分子,導致產(chǎn)品的餾程發(fā)生變化;②裝置設計采取單塔汽提的方式,進料位置位于塔板第三層(從上向下數(shù)),精餾段塔盤少,僅對原料進行汽提,脫除硫化氫,而在餾程分離方面的作用效果較差,導致精制柴油產(chǎn)品中存在少量的石腦油餾分,影響精制產(chǎn)品閃點;③塔底吹掃蒸汽壓力設計值為3.8 MPa,溫度為420 ℃,而實際操作中蒸汽壓力為3.5 MPa,溫度為335.3 ℃,蒸汽品質低于設計要求,如果提高蒸汽量,會導致精制柴油聚結器負荷不足,精制柴油水含量超標,因此在滿足精制柴油聚結器最大負荷的前提下,在處理量220 th、加工負荷僅為設計值的66%時,吹掃蒸汽量已達到設計值(5 th),但精制柴油閃點仍然比原料低。考慮當前已無法更改進料位置,最有效的辦法就是更換催化劑,更換能降低原料裂解性能的催化劑,或者進一步提高中壓蒸汽的品質。

裝置設計以25%(w)沙特輕質原油+25%(w)沙特中質原油+50%(w)科威特混合原油蒸餾得到的直餾柴油為原料,直餾柴油硫質量分數(shù)小于14 340 μgg,在裝置滿負荷條件下,可以生產(chǎn)硫質量分數(shù)小于10 μgg的柴油產(chǎn)品。但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),在處理量為設計加工負荷的82%、直餾柴油硫質量分數(shù)在7 000 μgg左右、精制柴油產(chǎn)品硫質量分數(shù)在2~5 μgg時,新氫壓縮機已經(jīng)達到了100%負荷,因此裝置處理量無法繼續(xù)增加。說明生產(chǎn)硫含量滿足國Ⅴ排放標準要求的精制柴油時,新氫壓縮機負荷偏小,限制了裝置加工量。鑒于目前裝置操作工況,如果要提高裝置加工量,必須新增新氫壓縮機或者更換負荷更大的新氫壓縮機。

7 結 論

(1)PHF系列催化劑加工高硫直餾柴油時,可以生產(chǎn)硫含量滿足國Ⅴ排放標準要求的柴油產(chǎn)品。

(2)采用單塔汽提的柴油加氫裝置要注意油的進塔位置,精餾段設計偏少,可能導致產(chǎn)品閃點比原料閃點低。

(3)加工高硫直餾柴油生產(chǎn)滿足國Ⅴ排放標準的精制柴油時,裝置在設計階段要充分考慮耗氫量,建議考慮不同加氫精制催化劑的耗氫要求。

參考文獻

[1] 王丹,郭金濤,張文成,等.PHF-101柴油加氫精制催化劑的工業(yè)應用[J].石油煉制與化工,2014,45(6):44-47

[2] 趙洋,周景倫,趙瑋,等.PHF-101超低硫柴油加氫精制催化劑的工業(yè)應用[J].石化技術與應用,2016,34(6):491-495

[3] 張文成,宋金鶴,宋金龍.PHF-101催化劑在柴油加氫裝置的工業(yè)應用[J].北京石油化工學院學報,2016,24(4):5-7

[4] 宋金鶴,辛明瑞,張文成.PHF-101型催化劑在2.0 Mta柴油加氫裝置的工業(yè)應用[J].工業(yè)催化,2016,24(2):65-68

[5] 溫廣明,宋金鶴,張文成,等.PHF柴油加氫精制催化劑生產(chǎn)國Ⅴ柴油工業(yè)應用[J].煉油技術與工程,2014,47(1):50-54

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