王健閣,張小虎,楊亞軍
(河南豫光鋅業有限責任公司,河南 濟源 459000)
銀作為稀貴金屬,在日常生活中占據著重要地位,同時對提升企業效益有著重要作用,所以在常規濕法煉鋅過程中銀的回收日漸受到重視,但某冶煉廠銀浮選指標與同行對比還有著一定差異,對此情況,結合工藝流程及設備改造作為此次提升指標的研究方向。
某常規濕法煉鋅廠從浸出渣中浮選銀的主要流程為一粗、三掃、三精。
改造前,銀浮選主要生產技術指標如下表1。(近2年平均值)

表1 銀浮選2016--2017年指標表/(g/t)
通過對銀浮選的流程和分析,發現流程設計及設備配置存在幾方面的缺陷,主要有:部分浮選槽分組過程中中間沒有進行隔離、浮選槽液面翻花和紊流嚴重、藥劑種類繁多、流程設計配置欠缺、設備選型(有優化提升的空間)不夠合理。通過了解考察學習類似的選廠,逐步對現有流程和設備進行改進與優化,實現了系統銀回收率提升的目的。
2.1.1 浮選槽之間的隔離
生產過程中,筆者發現浮選流程中,每組浮選槽之間不存在隔離,容易造成頭槽礦漿直接進入下一個浮選槽造成礦漿短路,降低了浮選時間,進而影響銀的直收率。為杜絕此類情況發生,在未實行隔離的浮選槽之間增加隔離板和自制的插板閥,杜絕礦漿短路,優化浮選流程,確保浮選效果。見圖1。隔離示意圖。

圖1 浮選槽內部隔離前后對比圖
2.1.2 增加穩流板和翻花板
根據浮選槽內礦漿流向,并經過幾次改進實驗,最終確定了在各個浮選槽內增加翻花板、阻流板,達到穩定礦漿流向和浮選液面的目的。改造前后對比圖見圖2。

圖2 浮選槽內部結構改造對比圖
2.1.3 吸漿管的改造
通過在改造后的浮選槽中逐步加水攪拌試驗,發現在吸漿管處礦漿會出現流向的急劇改變,從而使得浮選液面一樣產生翻花現象,對此,結合生產的事跡流量,經過計算,將吸漿管最終采用能適應流量的最小通徑的管道,既能滿足生產需要,同時也降低了礦漿翻花對浮選液面的影響。
2.1.4 閘板箱的改造
在生產過程中,經常發現浮選槽內在閘板箱后側與浮選槽后壁的空間,經常積存大量的泡沫和亂流,從而導致浮選產生的礦化泡沫層不能及時刮出進入下一道流程,從而影響精礦的產量和銀直收率,最終導致銀直收率較低。經過反復研究,最終確定用自制的插板閥代替閘板箱。不但起到了調節液位和流量的作用,還能杜絕泡沫死角的產生,同時還能有效地增加浮選槽容積,延長浮選時間,提高了浮選處理量。改造后泡沫基本按照要求全部向前方推進,能夠及時被刮板刮出,從而有效降低尾礦含銀,至60g/t左右,閘板箱和插板閥安裝后效果對比圖見圖3。

圖3 閘板箱和插板閥效果對比圖
2.1.5 設備的升級
通過考察不同廠家的不同型號的浮選機,結合廠家提供的數據,決定逐步使用BF-4系列的浮選機,其充氣量和浮選效果較SF-4系列較好,在盡可能減少投資的前提下,結合廠家,對浮選機的型號進行改裝,將原有的SF系列定轉子逐步改造為BF系列的定轉子,從而使得浮選機的充氣量得到了有效提高,攪拌強度和液面穩定也相應的得到了改善,并逐步由粗選使用逐步推廣到粗選、掃選和精選的全面使用。
2.2.1 浮選流程的優化
為了對流程進行改造優化,對流程進行了為期一月的全流程分析,化驗數據如下表2。

表2 部分浮選流程各階段含銀化驗數據表/(g/t)
從表2可以看出:①原有的流程中精一尾礦品位遠遠低于原礦品位,從而進入粗選導致原礦品位下降,影響精礦品位;②粗選富集效果較差,達不到富集的目的。通過對流程分析,為了提高粗選富集比和降低尾礦含銀,結合流程分析對流程進行優化。讓不同的中間產品進入到適宜的浮選環節。粗選效果差,把粗選的四個浮選槽進行分組隔離,并一分為二,形成粗一、粗二,各自的精礦分別進入精二和精一,使得粗選和精選流程更加合理。同時對于精一的尾礦跳過粗一,降低對粗一的影響。改造后化驗結果見表3。

表3 流程改造后浮選流程化驗數據表/(g/t)
從改造后的化驗結果可以看出流程優化后效果還是比較明顯的。使得浮選尾礦含銀得到了控制,有效地提高了回收率。
2.2.2 浮選工藝條件的優化
原有的浮選工藝條件主要是,由丁銨黑藥、丁胺黃藥作為捕收劑,2號油作為起泡劑的工藝條件,沒有任何調整劑。生產過程中發現生產指標受上道工序--浸出影響較大。由于鋅冶煉主系統的浸出工序,不但在鋅的浸出率方面保證工藝技術條件,同時在酸浸工序也在考慮銅的浸出率,所以在酸浸工藝條件上比較嚴格,有時候會將酸浸溫度和PH值進行調整,這些工藝條件對銀回收來說都是不利因素,因而造成銀回收浮選的工藝條件,主要是溫度和PH值波動較大,浮選指標也會受到嚴重影響,為了克服這一影響,結合現場條件對浮選的入選工藝進行調整優化,增加了重鈣粉調漿、提升桶調流量、原礦槽調比重工藝、使得浮選的入選工藝條件最終穩定在合適的工藝范圍之內。從而確保整改浮選在生產穩定方面達到了最好效果,指標也不斷提高。下面表4是工藝條件優化前后尾礦含銀對比表。

表4 工藝優化前后后尾礦含銀對比表/(g/t)
從以上表格和圖可以看出,經過一系列的設備改造和工藝優化后,銀回收各項指標明顯提升,尾礦含銀下降近一倍,扣除原料含銀變化影響,直收率提高了5.8%。每年兩個銀回收系統可為公司多回收近1.4噸銀金屬量。
目前,經過一系列的優化和改造,鋅浸出渣中的銀的浮選回收各項指標達到了較高水平,位居同行前茅,但仍有許多工作需要繼續努力去探索,去摸索解決。首先是精礦里面含有一定的金屬量,品位在1g/t左右,需要我們對工藝進行下一步調整,將金含量進一步提高,達到計價品位,提高產品的附加值。其次,就是通過一系列的可行措施,降低銀精礦中的鋅含量。每年銀精礦帶走的鋅金屬量近2700噸,如果能降低銀精礦含鋅,對鋅的直收率提高將會是一大幫助。最后就是銀浮選尾礦中的銅含量也較高,我們可以考慮對浮選尾礦進行處理進一步降低尾礦中銅的含量,回收盡可能多得銅金屬量,等等一系列的課題仍是我們銀浮選工作下一步繼續努力的方向。